200MW汽轮机阀门特性曲线优化

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1、200MW汽轮机阀门特性曲线优化 作者:赵京雷 张晓伟出处:阅读:发布时间:2011-5-14 16:48:29供稿: 编辑简介:针对秦皇岛发电有限责任公司2号机组在协调控制方式投入时,由于DEH系统阀门开度和实际负荷对应的线性度不好,造成负荷调节波动较大,协调调节品质较差,严重影响AGC的投入使用,提出优化DEH阀门特性曲线及重叠度方案。本文重点介绍了阀门特性曲线整定的方法,及方案实施后所产生的效果。摘要:针对秦皇岛发电有限责任公司2号机组在协调控制方式投入时,由于DEH系统阀门开度和实际负荷对应的线性度不好,造成负荷调节波动较大,协调调节品质较差,严重影响AGC的投入使用,提出优化DEH阀

2、门特性曲线及重叠度方案。本文重点介绍了阀门特性曲线整定的方法,及方案实施后所产生的效果。关键词:阀门开度 阀门流量 特性曲线 整定 试验 1 前言 秦皇岛发电有限责任公司2号汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂生产,型号C145ö/200-130/535/535,一次中间再热、抽气冷凝式汽轮发电机组,从投产至今经过数次设备更新改造,整个机组DCS系统为北京BHC公司HACS-5000M系统,DEH系统为上海新华公司DEH2ËA控制系统。为提高机组的经济性,利用2005年9月份机组大修时间,对汽轮机通流部分进行了全面改造,并取得了良好的节能增容效果。但在协调控制方式时,DEH负荷控制精度

3、不高,存在负荷指令变化量与发电机功率的变化量不成比例,例如,涨同样的负荷,需要输出给DEH的负荷指令时大时小,造成负荷调节波动较大,单纯通过调节PID参数无法达到预期效果,致使协调调节品质差,机组不能长期可靠地在AGC方式下运行。经过多次负荷调节曲线分析,就是实发功率不能及时跟随负荷指令的变化而变化,根本原因在于DEH阀门流量特性曲线和实际机组的阀门流量特性存在一定差别,需要通过试验对其进行整定,以达到最佳的调节效果。理论上讲,2号机组进行了通流部分改造,且DEH改造也有5年之久,为提高机组的经济运行也应进行一次阀门流量特性的测试。为此,汽轮机阀门特性曲线优化项目安排在2007年2号机组D级检

4、修中进行。 2 DEH负荷控制原理 DEH控制系统根据机组负荷要求,计算出与当时主汽参数相对应的流量值,经过高低负荷限制,输出到阀门管理程序,通过阀门管理程序换算成与之对应的阀门开度。单阀运行时,汽轮机总的流量信号平均加到各个高压调节门上;顺序阀控制时,流入汽轮机的蒸汽流量是各阀门流量的总和,它将按顺序依次加到GV1-GV4上,各阀门按顺序启闭,相邻的两个阀门在开启时有一定的重叠度。通常认为当阀门前后的压力比P2/P1=0.950.98时,阀门就算全开。重叠度的选取要经过方案比较,一般以前一阀门开至阀门前、后的压力比P2/P1=0.850.90时,后一阀就开始开启为合适,而阀门流量特性曲线就是

5、流量与阀门开度转换的函数。 3 阀门流量特性曲线整定必要性 阀门流量特性是指流经阀门的蒸汽流量与阀门开度的对应关系,是由机组结构及阀门结构决定的固有关系。它直接影响着调节系统的品质和机组运行的经济性。阀门流量特性曲线就是流量与阀门开度的函数曲线。在DEH中,如果流量曲线与实际机组阀门流量特性存在差异,则在阀门切换过程中负荷扰动就比较大,运行中负荷控制精度降低。相差较大时,则会导致更多问题。如单多阀切换过程中机组负荷扰动大,运行中轴承温度升高、轴振动增大,汽轮机主要运行参数出现异常变化,直接影响到机组的安全运行。 新机组阀门的流量特性曲线,由汽轮机设计中通过理论计算获得。但实际中由于阀门安装、L

6、VDT安装误差、调试误差、机组阀门杆热胀冷缩,以及阀门长期运行后阀头ö阀座型线改变,机组通流改造等原因,会影响阀门流量特性曲线,因此阀门流量特性曲线通常借助试验来进一步整定。 经试验整定后,使阀门流量曲线与实际机组阀门流量特性相符,达到以下效果: (1)单多阀切换进行更平稳,负荷扰动较小,通常小于5MW。 (2)减小切换及负荷增减过程中对汽轮机重要参数的影响,保证机组安全稳定地运行,机组负荷、主汽温度、主蒸汽压力等参数更为稳定。 (3)在切换及负荷变化过程中,汽流变化平缓,瓦温、振动能够得到一定的改善,不会出现较大变化,保证机组安全稳定地运行。 (4)可以方便修改阀门的开启顺序,进一

7、步改善和提高机组运行效率。 4 流量特性曲线的整定 2007年5月,在2号机组大修期间,进行了阀门流量特性试验,通过试验数据修改了原阀门流量特性曲线。试验方案如下: 4.1 试验目的 (1)测取单阀方式下,高压调门行程h和流量(调节级压力)特性。 (2)测取顺序阀方式下,阀门重叠度为零时,高压调门行程h和流量(调节级压力)特性。 (3)根据以上测取的阀门行程流量特性,优化阀门管理,提高经济效益。 4.2 试验条件 (1)机组负荷在额定参数阀门全开的负荷到45%左右的负荷范围之间变化。 (2)主要测点变送器/测量通道校验合格,包括:阀门指令(REFDMD)、流量指令(FDEM)、阀位开度(GV1

8、-GV4SP0)、调节级压力(IMP)、主汽压力(TP)、实际负荷(MW)。 (3)DEH-VCC卡静态联调合格。 (4)试验程序、调试安装符合试验要求(能去除阀门重叠度)。 (5)历史数据站工作正常,完成对主汽压力、调节级压力、给定值、流量指令、阀位指令、功率等参数的采集。 4.3 试验步骤 (1)试验过程中撤除AGC、CCS遥控方式。 (2)组态修改:在单阀工况,修改DEH组态;关闭组态中P52页B25模块,并强置输出为T,原阀门流量特性曲线自动变为无重叠度曲线。 (3)DEH在阀位控制方式下(MW、IMP回路切除),由操作员改变阀位指令目标值达到各试验工况的变化。 (4)锅炉在整个试验过

9、程中须维持一个恒定的主蒸汽压力,这个压力就是试验开始时阀门全开且负荷不超发的主汽压力。 (5)DEH逐点给定阀位,炉控调整汽压稳定后,DEH采集数据。 (6)试验顺序:阀门全开单阀降程试验(阀门全开后)阀切换顺序阀降程试验阀门全开DEH恢复。从阀门全开工况开始到最低点,而后全开后阀切换,由全开工况再到最低点,再次全开后切回单阀。 (7)恢复试验前DEH组态。 (8)根据试验数据计算出阀门的实际流量特性曲线参数。 (9)根据计算出的参数修改DEH组态:修改前,将DEH切到硬手操状态,对DEH进行在线修改,同时做好系统备份;修改完毕后,恢复DEH自动状态,再进行单顺序阀切换试验。 4.4 热工逻辑

10、修改 根据计算出阀门的实际流量特性曲线参数,对DEH相关逻辑参数修改如下: (1)修改单阀函数 DEH控制系统11DPU组态中page53的F(x)模块39、40、41、42,同时page53的F(x)模块82、83、84、85,取如下函数 F(X):0,0;2.627,15.631;45.392,38.205;55.599,42.609;70.925,48.383;79.492,53.498;86.195,59.038;91.296,65.869;94.746,73.43;100,100。 DEH控制系统11DPU组态中page45的F(x)跟踪模块9、10、11、12,取上述函数的反函数如下:

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