焚烧厂孤网运行方案

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1、311焚烧厂孤网运行方案 一、 原因目的:我公司由6.22正式投运以来,由于建设期遗留原因,一直是1177金开线苏能支线单线路上网,缺少备用电源,对垃圾焚烧厂电气系统安全稳定运行存在一定的威胁,现供电公司有条件对1178金溪线苏能支线进行投运,为完成1178金溪线投运前的搭接线及各项试验工作,需要对1177金开线进行停电处理。为了降低停电损失,同时保证厂区内的生产、生活正常供电,经公司研究决定在1178金溪线投运测试停电期间,焚烧厂运行方式采用孤网运行。二、 组织机构:为保证汽轮发电机能安全、有序、准确地做好相关的试验工作,特成立试验组织机构。组长:吴凯 副组长:王殿二 孙先栋组员:李庆林 唐

2、侠 吴德水 唐风 顾宝华 郭若军 王永成 A、B、C、D运行值安全:孙宝林三、 方案实施前运行方式:1、#1、 #2汽轮发电机组运行;2、#1、2、3锅炉运行;3、#1、2主变运行、110KV1177线运行、110KV1178线待调试投运;4、110KV母线运行;5、10KVI、II段母线运行,母联500开关热备用;6、沼气#3、4机运行;7、#1炉变、#3炉变、#1机变、#2炉变、#2机变,办公楼变运行,#0备变热备用。四、 方案实施后运行方式:1、1#汽轮发电机组运行,2#汽轮发电机组停运;2、1#炉、2#、3#炉运行;3、#1、2主变、110KV 1177金开线、110KV母线均由运行改

3、为检修状态,110KV 1178金溪线检修状态不变;4、10KV I、II段母线运行,母联500开关由热备用改为运行;5、#1炉变、#3炉变、#1机变、#2炉变、#2机变,办公楼变运行,#0备变热备用,原运行方式均不变。6、沼气发电机组3#机低负荷(300-500KW)运行,4#发电机停运;7、1#旁路减温减压器和、级减温减压器投入运行。五、 准备工作:1、 将1#汽轮发电机组各备用辅机进行试验,确保备用辅机完好,尤其是1、2#汽轮发电机交、直流润滑油泵;(由3月10日早班完成)2、 运行方式改变前对长期停运行的2#旁路减温减压器和、级减温减压器进行试运行正常,自动调节装置动作正确;( 3月1

4、0日由早班联系热控专业完成)3、 对备用柴油发电机接入沼气厂用电备用配电柜,并悬挂明显牌,进行试启动试验,确认备用正常(3月9日由陈丰、顾宝华、王永成负责完成)。4、 确认在事故状态下,3#沼气发电机出口与10KV段母线开关能够实现无压合闸或就地手动合闸(提供操作方法),从而接带焚烧厂厂用电;( 3月9日由顾宝华、王永成负责完成)5、 检查1#汽轮发电机组低负荷运行时调速系统稳定,无卡涩、跳动现象;6、 运行方式改变前将两台锅炉启动燃烧器投入工作位置,以备锅炉燃烧不稳定,不能满足带厂用电需要时投入运行(由3月10日早班完成);7、 提前两日通知办公楼及生活区,严禁在孤网运行期间启停大功率电气设

5、备(20KW及以上),必须启停时必须得到当值值长同意;8、 检查高位消防水箱水位正常(由3月10日早班完成);9、 3月10日运行A值准备好10KV、110KV接地线各两副(将接地线与接地杆安装好);10、 在10日以前准备好3.11夜班设备停役倒闸所需的各项电气倒闸操作票(由运行D、C值完成,李立海负责);准备好3.11早、中班试验及复役倒闸所需的电气操作票(由运行A、B值完成,夏玉存负责);11、 孤网运行前联系热控专工,在解网运行后立即将汽轮发电机组由功率控制改为转速控制;12、 组织各运行值对本方案进行详细学习。六、 操作步骤:1、 停运2#汽轮发电机组:两台循环水泵继续维持运行,循环

6、水系统运行方式不变(由3月10日中班运行A值完成);2、 检查两台主变有载调压档位一致,调整10KVI、II段母线电压一致,同期合上10KV母联开关,两台主变合环,记录合环电流(由3月10日中班运行A值完成);3、 将2#主变由运行改为冷备用状态(由3月10日中班运行A值完成):4、 将2#旁路减温减压器和、级减温减压器投入热备用或运行(由3月10日中班运行A值完成);5、 将400V段母线由2#炉变接带的正常运行方式,采取合环方法改为经400V备用段由3#炉变接带(由3月10日中班运行A值完成)。注:以上五项自3月10日18:30开始,24:00结束,由组长或副组长与电气专工现场指挥6、 停

7、运4#沼气发电机组,降低3#沼气发电机组负荷至300-500KW(由3月11日夜班运行C、D值完成,李立海负责);7、 逐步降低1#汽轮发电机负荷,同时观察上网电量表,当上网负荷为0时,拉开1#主变531开关,将1#汽轮发电机组运行方式由功率控制改为转速控制,控制好1#、3#发电机孤网运行,三台锅炉维持低负荷约18T/H运行(由3月11日夜班运行C、D值完成,李立海负责);8、 再将1#主变、1177金开线、1177金开线线路压变由运行改为冷备用状态(由3月11日夜班运行C、D值完成,李立海负责);注:以上三项自3月11日1:00开始操作,至6:00结束,由组长或副组长与电气专工现场指挥9、

8、根据调度指令和1178金溪线测试工作需要,维持孤网运行及完成以下相关电气系统倒闸工作:(16:00以前由运行B值完成,16:00以后由运行B、A值完成,夏玉存负责);10、 将1178金溪线线路压变、1178金溪线线路避雷器改运行;(得到区调同意的无电操作)11、 将1177金开线线路压变、1177金开线改为运行;(得到区调通知1177金开线已送电后操作)12、 许可1177金开线线路压变/1107母线压变二次侧核相,并确认;13、 许可1177金开线线路压变/1178金溪线线路压变二次核相,并确认正确;(得到区调通知1178金溪线已送电后进行)14、 许可1178金溪线线路压变/1107母线

9、压变二次核相,(验准)15、 1177金开线改热备用;(事先,将1177金开线线路压变/1178金溪线线路压变二次核相正确情况汇报区调,并向区调要求,1178金溪线与苏能电厂2#主变、1#机组并网运行,以对苏能电厂1178开关进行带负荷测试-区调同意)16、 联系电气专业1178金溪线继保投入(线路、并网保护); 将1178金溪线改运行;将1178金溪线继保停用;(许可)2#主变、1#机组并网运行【先合2#主变高压侧1102开关将2#主变投运,再将10KV负荷转移后断开10KV母联500开关,再将2#主变低压侧开关合上由系统接带10KV段负荷,最后1#汽轮发电机经10KV母联500开关与系统并

10、网】;将400V段母线由3#炉变接带运行方式,采取合环方法改为经400V备用段,再次改为由2#炉变接带;17、 许可对1178金溪线开关带负荷测试;结论正确,汇报区调;18、 1178金溪线继保投入(线路、并网保护);1177金开线改运行(合环);1178金溪线改热备用(解环)(事先得到区调同意)19、 操作结束,汇报区调,1178金溪线重合闸可以投入;20、 调度许可1#主变、2#机组改运行(并网)(事先得到区调同意)1178金溪线各项测试、试验及线路充电试验结束后21、 将1#主变由冷备用改为运行,低压侧531开关改热备用;(16:00以前由运行B值完成,16:00以后由运行B、A值共同完

11、成,夏玉存负责);22、 将400V段负荷由1#机变接带,通过与0#备变合环方式,改为由0#厂变接带;23、 将1#、3#炉压火停运,停用400V、段所有负荷。将2#汽轮发电机解列维持3000r/min,3#沼气发电机停运;24、 拉开10KV母联500开关,合上1#主变低压侧531开关,将10KV段负荷改由1#主变接带,再将1#发电机经501开关同期与系统并列;将400V负荷再次采用合环方式改回由1#机变接带;25、 热启动1#、3#炉,启动3#沼气发电机与系统并网;26、 逐步增加1#汽轮发电机组负荷,逐步降低/退出1#旁路减温减压器;投入、级抽汽,退出、级减温减压器运行(16:00以前由

12、运行B值完成,16:00以后由运行B、A值共同完成,夏玉存负责);27、 2#机检修工作结束,正常启动(根据实际情况由当值运行值完成);注:以上三项自3月11日6:00开始操作,至18:00结束,由组长或副组长与各成员现场指挥七、 事故预防及处理1、 在孤网运行时准备一台柴油发电机在沼气发电机厂房处,柴油发电机出线搭接在沼气400V厂用电一备用柜中,并挂明显标示牌。当#1、4发电机全部跳闸,厂用电中断时作为沼气发电机组启动电源,并由专人陈丰负责看守,孤网运行期间保证通讯畅通;2、 交接班时遇到重大操作按规定推迟交接班时间,或机组稳定时再行交接;3、 3月10日、11日各值不得安排人员年休或轮休

13、,特殊情况请假需经部门经理批准。孤网运行期间,3月11日夜班运行C值人员全体加班,由D值李立海负责进行人员调配。3月11日早班运行B值工作至电气10KV及其以上系统恢复正常后方可交班;4、 当值运行人员密切关注各项运行参数变化,并及时正确调整,发现异常应及时汇报;5、 检修维护人员在孤网运行期间加强设备巡视及消缺工作,由吴德水总负责;6、 值班人员做好汽轮发电机跳机和甩负荷等相关的事故预想,以防调整不当或意外疏忽导致保护动作甩负荷或跳机;发生机组甩负荷或跳机时,做好全厂厂用电中断事故预想;A、当1#汽轮发电机组和3#沼气发电机组带厂用电与系统解列时,发生1#、3#发电机均甩负荷跳机,则应与调度

14、联系立即恢复厂用电,重新启动1#、3#发电机,调整好再次解列。如调度不同意或再次解列失败,则由陈丰启动柴油发电机组,供给沼气厂用电,由沼气值班员启动3#发电机接带焚烧厂厂用电,保证焚烧厂主设备安全停运,仅仅提供一台变频给水泵、一台变频循环水泵及1#、2#汽轮发电机组的交流润滑油泵运行。厂用电中断时:1、焚烧机炉操作人员应立即按规程进行事故处理,将各辅机复归停运,以防厂用恢复时辅机同时自启动。2、汽机值班人员首先关闭旁路双减减压阀及其进口电动阀(手动操作),以防止循环水中断情况下发生排汽缸安全阀动作。开启1#机直流润滑油泵保证1#汽轮发电机组安全停运;3、检查2#汽轮机盘车自动停运,否则立即手动

15、停运,改为手动定期盘车(或在解网时2#盘车停运改手动定期盘车);4、沼气系统恢复前,应将沼气厂用进线双路自动切换开关切至断开位置,再启动柴油发电机供沼气厂用电。如柴油发电机容量大于200KW可不断开自动切换开关,接带厂变空载负荷和沼气厂用电?5、厂用电由沼气发电机恢复时,应在值长的统一指挥下,依次启动一台变频循环水泵供汽轮机排汽缸冷却和一台变频给水泵维持三台锅炉汽包水位;再启动交流润滑油泵,停运直流润滑油泵并切备用状态;启动一台生产水泵,供冷却水之用。6、开启汽机本体及主汽母管、旁路系统疏放水;7、开启锅炉向空排汽使安全阀尽快回座,同时泄压不能过快过低,以维护汽包正常水位;8、为保证压缩空气仪控正常,同时防止空压机启动过程对厂用电系统的冲击,采取关闭厂用压缩空气,确保仪用空气量能够满足主设备安全停运。B、若在孤网运行中1#、3#发电机由于控制不当,导致厂用电中断,则应按照A项调度不同意再次并网或再次解列失败进行机组安全停运事故处理。C、当1#汽轮发电机组和3#沼气发电机组带厂用电与系统解列时或孤网运行时,发生1#发电机跳机,厂用电由3#发生接带而不中断,则立即调整好电压、周波,维持1#机3000r/min,与厂用系统并列,恢复预定的孤网运行方式。D、当1#汽轮发电机组和3#沼气发电机组带厂用电与系统解列时或孤网运行时,发生3#发电

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