县电力局主网线损管理经验交流材料

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1、县电力局主网线损管理经验交流材料科学管理 降损增效XXXX县电力局管理110KV变电站1座,主变容量10000KVA,110KV输电线路3条,公里;35KV变电站5座,主变容量44650KVA,35KV线路7条,公里。近年来XX电力局坚持科学的发展观,加快主网电源点建设,加强电网经济运行管理,积极开展供电节能降损等活动,使主网线损率达到了%,比集团公司20XX年提出的系统35KV至110KV主网线损率%的要求还要低%。那么,XX县电力局是怎样做好主网线损管理的呢?主要有以下几个方面的做法:一、加强主网电源建设,夯实降损基础XX电力局1998年只有35KV南阳变电站和35KV杏林变电站两座,一座

2、位于北山脚下,一座处在县域东南,主网供电距离长,线路设备陈旧,网架结构不合理,主网线损率曾高达%,严重的影响到供电质量和企业综合线损率。为了从根本上解决我局主网线损高这个问题,1998年电网改造开始后,我们决心抓住机遇,积极加快主网电源建设改造。局领导一班人和专业技术人员在认真分析全县主网负荷分布和电网结构的基础上,科学构划了将原杏林35千伏变电站向北移地1公里改造;将南阳35千伏变电站原来由岐山祝家庄110千伏变电站临时长距离供电,改为由法门110千伏变电站出线,缩短供电距离10公里;并在县域西部新建聂堡35KV变电站一座,在中部新建35KV召公变电站一座,在县城新区新建35KV新区变电站一

3、座。20XX年至20XX年,聂堡、召公、新区和杏林这4座35千伏电源点相继新建改造完毕,南阳35千伏变电站出线转接也已完成。20XX年世界知名企业冀东海德堡水泥生产线落户XX,我局争取建设投运了天度110千伏变电站。这样,在XX境内,我们拥有5座35KV变电站和一座110KV变电站,加上XX境内国电管理的段家330、绛帐110、XX县城110和法门110KV电源点,XX境内共有10座主网电源点,真正实现了全县主网电源密布点,也有效的解决了我局主网线路长距离供电问题,解决了主网线损过高的问题。目前,我局110KV线路平均供电半径10公里,35KV线路平均供电半径7公里。另一个主网线损降低的原因,

4、就是我们在主网建设过程中,严格科学规划设计,全面采用节能型集装式主变,科学施工,使主变功率、导线半径、导线型号等参数都符合经济运行标准,从而保证了主网损耗的降低。今年,我们根据市场发展需求和主网构架不平衡的实际,计划在我县南部段家镇再建一座35KV变电站,填补我局南片主网电源点空白,该项目正在做前期工作,届时,我局主网布局将更加科学合理,主网运行线损将进一步降低。二、健全机构明确分工,落实管理责任我局5座35KV变和110变建成投运后,主网运行管理提上了日程。怎样做好主网管理呢?为此我们从加强机构建设和加强主网线损考核管理两个方面开展工作。一是成立了主网管理领导小组。主网领导小组由局行政一把手

5、任组长,主管副局长任副组长,生技主网专责人和运行调度负责人为成员。领导小组定期分析全局主网运行状况,关注主网线损升降趋势,分析原因,提出降低线损的思路和措施,制定切实可行的降损方案。去年以来,我局南阳35千伏输变电网线损相对较高,经检查分析,主要是设备老化严重引起,因为比起其他几个变电站,南阳变建站较早,设备一直没有更新改造。所以今年我们计划投资80万元对该站进行改造。该站改造后,我局主网综合线损率将进一步降低。二是成立了专职维护管理主网线路的保线站,保线站编制7人,高级工3名,助理工程师1名。一名为站长,其余6名两人一组对全局3条110线路和7条35KV线路线损等进行包干,包干人员严格按照巡

6、视检查规程的要求,逐杆徒步巡线,每月两次,防止了线路接地等情况引起的电流损失。三是认真按照相关规定,认真科学的编制变电站管理人员,变电人员严格执行经济运行规程,加强值班巡视,保证了主变等变电设备经济运行。四是加强管理考核。原来我们是每季度对主网各线路线损和变电站站损排名考核。今年以来,我们进一步加强主网线损管理,实行每月对各变电站、主网线路下达指标,并实行月度指标值排名考核,3月份我们重新修订完善主网线路线损管理考核办法、变电设备运行管理考核办法、变电站自用电管理考核办法等,确保我局今年主网损耗的在的基础上进一步降低。三、加强巡视管理,降低线路损耗。一是抓好主网线路的日常巡视检查,重点检查线路

7、通道是否畅通,线体有无杂物等。20XX年局保线站共开展巡查24次,巡线96公里,清理线下树木16棵,砍枝21个,清理线体杂物一件,由于工作及时,防止了故障的发生,减少了电流损失。二是对主网运行设备定期预试换验,提高电网设备的健康运行水平,降低了故障、断路等引发电流流失概率。20XX年共预试避雷器7组,测试线路接地电阻7处,对2条主网线路绝缘子进行了“0”值测试,尤其是对据水泥厂较近的南阳35千伏变电站、天度110千伏变电站,利用水泥厂停产检修时段,及时安排设备线路防污清扫,提高电网健康运行水平。三是吸取20XX年宝鸡局35KV电网线路被盗的教训,加大主网线路设施保护力度,成立了以电力部门牵头、

8、公安、法院、检察院、综治办、工商等为成员,各乡镇参与的全县打击破坏盗窃电力设施领导小组,并和县上各部门一把手签订电力保护责任书,大力开展保电严打活动,20XX年共开展保电宣传4次,开展夜间巡线26次,和全县废品收购站签订禁收电力设施器材协议7份,杜绝和防止了主网盗窃事件的发生,避免了主网断线事故造成的电能损失。四是开展特殊巡视,主要是在雷雨、大风、大雾天气前后对主网线路全面巡查,对主网架空线路的各个元件详细察看,及时发现有无线路异常、有无运行部件绝缘损坏、有无导线断股、有无杆塔倾斜等危及电网安全运行和漏电的情况,检查防护区树患、线路交叉跨越和零星接地等情况,及时消除各种隐患和缺陷,20XX年共

9、处理零星接地隐患8处,更换不合格避雷器2组。五是抓主网线路理论线损计算分析,每年根据主网线路和设备运行实际,组织专人根据线路长度和导线型号科学计算主网理论线损,作为全年下达考核的指标值;同时充分利用主网月度运行分析例会,重点对每月损耗较大的线路进行线损剖析,寻找原因,提出切实可行的办法和措施,保证线损的进一步降低。六是加强主网线路无功管理,降低主网线路线损率。我局每一条主网线路都加装有无功监测表记,运行管理人员定期抄录无功数值,科学适时投切电容器,保证了无功损耗的降低。四、加强变电设备管理,减少电能流失抓变损,除了根据负荷状况切换运行方式外,最主要的就是定期开展变压器预防性试验,对设备健康水平

10、全面测试。加强负荷高峰期的巡视检查,听声辨味看设备,看绝缘油是否在标准位置,看温度计指标是否在正常范围,听主变运行声音是否正常,听变体内部是否有“搭铁”声音。这些日常检查是使主变始终处于正常经济运行的基础工作,由于我们抓的细,始终以规程为依据抓设备管理,最大限度的减少了主变电流损失。抓站用变管理。要求各变电站必须严格执行站用变管理规定,除了站内人员日常生活用电外,严禁私自拉线,尤其是两站一个院办公的状况下,严格供电所搭车用电。在冬季和夏季用电量大的时段,我们根据各变电站自用电实际,分别下达自用电量指标,实行抄表考核;对各站空调容量等进行统一限制,降低电能损耗,从而把站用电量控制在了最低标准。抓

11、主网计量管理。定期检查关口表计量,对计量精度低的表计,及时予以更换。结合每月主网线损分析例会,对当月线损率较高的输电线路关口表进行检查,发现是计量问题时,及时上报省公司计量中心,进行处理。每月对6座变电站供电量报表、典型负荷报表进行检查,核对不平衡率。06年4月份,经检查发现杏林变电站供电量报表中不平衡率为%,超过了正常范围,用电营销科立即会同生技科、保线站到现场检查,发现因195杏武馈路电流互感器故障导致表计电量减小造成不平衡率增大,处理故障后减少损失电量KWH。变电站设备复杂,任何带电设备绝缘不好,都有可能造成电能流失。雨季时期是我们发现这些问题的大好时机。由于近年来二次保护设备的升级改造

12、,二次监测的灵敏度非常高,雨季时的隐性接地、间隙接地等故障的发生,二次就会立即报警,这个时候我们开展特殊巡视和接地分析活动,判断确定接地的大致部位,并一一记录在案,能及时处理的及时处理,不能及时处理的就在雨停后给予彻底解决。这些隐性接地有的是防鼠不到位,老鼠咬破了线皮引起;有的是线路老化,雨水一浸就漏电;大部分是室外接头和端子盒密封不严雨水渗入引起的。另外利用夜间巡视,查看院内一次设备,看哪里有“火花”,标记下来,第二天给予彻底处理。雷雨前对避雷器接地装置全面检查,对可能引起缺陷的各个部位认真检查。就这样,我局6座变电站设备完好率始终保持在100%,为降低主网线损率奠定了基础。五、抓事故预防处

13、理,减少电能流失电网事故的发生是最大的电能流失,因此我们在抓线路设备管理的同时,突出抓好事故预防和事故处理两个方面工作。一是备足主网线路设备的备品备件,做到有备无患。二是建立健全主网事故处理预案、防汛预案、防雷预案,提高电网事故的应急处理能力。三是大力开展反事故演习演练,提高事故应急处理速度和效率,做到事故发生后,能在第一时间立即停电,努力把电能损失降到最低程度。20XX年7月14日,我县遭遇百年不遇的特大暴风雨袭击,造成我局35千伏新白线路倒杆两基,断线两处,我们立即启动紧急预案,变电站在第一时间给予全线停电,有效减少了突发事故造成的电流损失。六、加强运行管理,确保经济节能一是建立了我局电网

14、运行调度中心,实现了对全局6座变电站和10条主网线路负荷和运行情况的全面监控,调度中心根据负荷增长等因素综合考虑电网全局,及时下达调令,科学调整运行方式,使我局主网线路设备始终处于经济运行状态。二是积极开展负荷实测理论计算,使降损工作紧密结合运行实际,尤其是在三夏、冬灌等高负荷运行时段,我们及时调整负荷、提高负荷率、调整三相不平衡电流,改变电网在自然状态下运行的不科学性,从而使电网线损降到最少。如去年三夏来临之际,南阳35千伏变电站主供的黄堆水泥厂、南阳水泥厂、七零沙水泥厂计划放假25天,那么南阳变三条水泥专线将停止供电,南阳变电站总体负荷将下降到30%,如果仍然沿用平时的两台主变运行,将造成

15、大马拉小车现象,将造成极大的电能浪费。掌握了具体情况后,我们及时调整该变电站运行方式,停用了南阳变2#主变,转移全部负荷到一号主变。这样,在25天时间里,我们避免电能损失万千瓦时。20XX年10月,法门寺纸业申请停电检查20天。考虑到法门纸业用电容量为7750KVA,而且停电时间长,我们及时对新区变电站进行了负荷调整,将两台主变并列运行调整为2#主变带全站负荷运行,节约电能万KWH。三是抓无功管理。功率因数是反映电网有功和无功大小的指标。因此,我们从抓功率因数入手,加强无功管理,开展无功分析,科学经济的加强无功补偿,实现电网的经济稳定运行。各变电站采用集中补偿的原则,备足补偿电容,安装功率因数

16、和电压控制自控装置。要求除非在事故和危及设备安全外,变电站的无功补偿、自动调压装置都要严格按照调令要求在给定的电压曲线范围内运行,未经电镀许可,不得随意停用。变电站值班人员对一经投入运行的无功补偿,都严格按照变电站现场运行规程和变电站标准化作业指导书的规定加强巡视检查和维护工作,发现问题及时上报县调和生技科,确保短期内排除设备故障。主网线损管理是一个综合的系统的工程,任何一个环节的疏漏,都可能造成电能的流失和浪费。虽然我们做了大量的工作,但是和电网规程的要求相比,我们还有许多工作没有做到位;和经济运行的目标相比,我们的电网建设和电网线损管理还有很长的路要走。在今后的工作中,我们将加强学习,进一步提高节能降损理论水平,进一步强化主网线损管理,努力把我局主网线损降到

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