7广东省基础工程公司深圳市南坪快速路第十二合同段工程

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1、提高预应力施工合格率 广东省基础工程公司深圳市南 坪快速路第十二合同QC小组 一、概论 深圳市南坪快速路是贯穿深圳市东西向的一条城市快速通道,“相当于深 圳的二环线” 。我司负责南坪快速路(一期)工程第十二合同段施工,工程 内容为:道路路基工程、桥梁工程等。 主线桥梁共有二座,其中下部结构采用桩柱式桥墩,上部结构采用35m跨 简支预应力小箱梁。 小组名称 深圳市南坪快速路第十二合同段 工程QC小组 注册号 0617 课题 名称提高预应 力施工合格率 小组类 型 现场 型 组建日期2005年5月10日课题 注册日期 2005年5月31日 序 号 姓 名性别年龄学历职 称小组分工组内职务 1李钦男

2、42本科高级工程师组长组织 策划 2郭建芝男43本科高级工程师副组长技术指导 3钟国辉男 42本科高级工程师副组长组织实 施 4傅伟强男35本科工程师组员现场 指导 5廖志辉男39大专助理工程师组员现场实 施 6廖建庆男38大专助理工程师组员现场实 施 7张明德男26本科助理工程师组员技术统计 8佘静女26大专 助理工 程师组员资料收集 备 注 小组成员均参加过TQC知识学习,近两年受TQC教育在80小时以上 制表人:张明德 审核人:郭建芝 制表日期:2005.5.31 二、小组简介 提高预应力施工合格率 从箱梁施工来看, 合格率仅为88.7%, 没有达业主的95% 的要求。 合同工期只有9个

3、月, 工期紧张,为了保 证工程按质按期完 工。 “深圳市优良样板工程” “广东省优良样板工程” 三、 选题理 由 N=17 76.4 82.3 88.2 94.1 100 13 1111 A B C D E 伸长量误差超过 规范值 序号影响施工合格率原因点数占不合格点总数%累计% A伸长量误差超过规范值1376.476.4 B注浆不饱满15.982.3 C锚垫板不合格15.988.2 D混凝土强度不合格15.994.1 F其他15.9100 不合格项目排列图 n对10片预制箱梁伸长量误差值进行统计: 对箱梁钢束张拉伸长量误差超过规范值项进行数值统计: 制图人:张明德 审核人:郭建芝 时间:20

4、05年5月31日 序号项 目 频数(束 ) 累积数(束) 累积% 1实际伸长量比理论伸长量大000 2实际伸长量比理论伸长量小1313100 对箱梁钢束张拉伸长量误差超过规范值项进行位置统计 : 制图人:张明德 审核人:郭建芝 时间:2005年5月31日 序号孔道位置频数(束) 1N50 2N40 3N31 4N25 5N17 通过分析,伸长量误差超过规范值只出现在N1、N2、N3曲线管 道位置上,且都为实际伸长量小于理论伸长量。 五、目标确定 预应力施工合格率 88.7% 预应力施工合格率 95% 目标可行性分析 1、伸长量误差超过规范值是施工合格率低的主要问题,如果解决了90% 的伸长量误

5、差超过规范值问题,预应力施工合格率就可以提高 76.4%90%12.3%=8.5%,则预应力施工合格率就88.7%+8.5%=97.2%, 就可以达到我们小组的活动目标。 2、通过过上面对对伸长长量误误差超过规过规 范值值的调查调查 分析,知道了伸长长量误误差 超过规过规 范值值都出现现在N1、N2、N3曲线线管道位置上,且都为实际为实际 伸长长量 值值小于理论论伸长长量值值,目标标明确 。 3、QC小组组成员员文化素质质高,都是负责负责 技术术 和施工工作的骨干,有一定解决问题问题 的能力 ;领导领导 十分重视视,给给予人员员和资资金投入的保 证证。 原 因 分 析 制图人:张明德 审核人:

6、郭建芝 时间:2005年5月31日 序号末端因素确认认方法标标准负责负责 人完成日期 1 张张拉操作工人未经经培 训训 对张对张 拉工人进进行考核熟练练掌握张张拉工序各项设备项设备 及操作合格率达100% 张张明德钟钟国 辉辉 2005.5.31 2 锚夹锚夹 具,锚锚圈尺寸不 准 进进行锚夹锚夹 具、锚锚圈外观检测时观检测时 , 抽查查10%且不少于10套。对锚夹对锚夹 具 、锚锚圈强度进进行检测检测 ,抽查查5%且 不少于5套 锚夹锚夹 具、锚锚圈尺寸不超过产过产 品标标准及设计规设计规 定 值值,锚夹锚夹 具、锚锚圈每个零件检测检测 3个点,硬度在 设计设计 范围围内 钟钟国辉辉廖志 辉

7、辉 2005.5.31 3 千斤与顶压顶压 力表没有 进进行定期校核 查查看千斤顶顶与压压力表的记录记录 表与 校核参数 当千斤顶顶使用超过过6个月或200次或使用过过程中出 现现不正常现现象应应重新校核 张张明德佘静2005.5.31 4 定位钢钢筋不准或防崩 钢钢筋没有焊焊牢固 对现场对现场 已安装好的6片梁进进行波纹纹 管道检查检查 道坐标标梁长长方向允许许偏差30mm,梁高方向允许许偏 差10mm;管道间间距,同排允许许偏差10mm,上下层层 允许许偏差10mm,偏差合格率要保证证100% 廖建庆庆廖志 辉辉 2005.5.30 5波纹纹管道部分堵塞通过过伸长长量计计算确定漏浆浆位置浇

8、浇筑在混凝土中的管道不允许许有漏浆现浆现 象张张明德佘静2005.2.25 6 钢钢束所组组成的钢绞钢绞 线弹线弹 性模量值值不一致 对现场钢对现场钢 束进进行检测检测 钢钢束由钢绞线组钢绞线组 成时时,同束内应应采用用强度相等 的钢绞线钢绞线 张张明德傅伟伟 强 2005.5.30 7 波纹纹管镀锌镀锌 材料质质量 差 对现场对现场 波纹纹管材料进进行检测检测 波纹纹管宜尽量采用镀锌镀锌 材料制作,切厚度不宜小 于0.3mm 张张明德傅伟伟 强 2005.5.31 8 钢绞线钢绞线 束截面积积比 设计计设计计 算值值大 对现钢对现钢 束进进行检测检测 截面面积积 从每一批钢绞线钢绞线 中任取

9、3盘盘,并从每盘盘所选选的钢钢 绞线绞线 端部正常部位截取一根进进行直径偏差检测检测 , 偏差值值不超过过0.1mm为为合格 傅伟伟强钟钟国 辉辉 2005.5.31 9气温低对张对张 拉时时温度进进行调查调查张张拉时时温度不低于50C 傅伟伟强钟钟国 辉辉 2005.5.31 10场场地空间间狭小预预制场进场进 行测测量张张拉设备设备 操作空间为间为 1.5m*1.4m 张张明德钟钟国 辉辉 2005.5.31 要因确认计划 操作工人对技术不熟练 确认方法:对张拉工人进行重新考核 标准:熟练掌握张拉工序各项设备及操作合格率达100% 实测:张拉操作工人13人,2005年5月31日对其进行岗位

10、考核 ,成绩如下: 设 备 优 良中差 设备操作5233 工艺操作6322 结论:岗位考核合格率是80.7%,未达到100%合 格率标准,对预制梁张拉操作产生影响,造成张拉 读数及操作误差,是主要原因。 没有进行定期校核,造成千斤顶与压力表 有误 确认方法:查看千斤顶与压力表的记录表 与校核参数 标准:当千斤顶使用超过6个月或200次或 使用过程中出现不正常现象应重新校核。 实测:通过查看千斤顶与压力表的记录表 ,没有发现千斤顶与压力表在使用过程中出 现异常现象。工地现场千斤顶与压力表在 2005年5月10日时才校核好,张拉次数100次 。 结论:千斤顶与压力表不需要重新校核, 不是主要原因。

11、 锚夹具,锚圈尺寸不准,质量不符合要求 确认方法:进行锚夹具、锚圈外观检测时,抽查10%且不少于10套。 对锚夹具、锚圈强度进行检测,抽查5%且不少于5套 标准:锚夹具、锚圈尺寸不超过产品标准及设计规定值,锚夹具、 锚圈每个零件检测3个点,硬度在设计范围内 实测:对现场100套锚夹具、锚圈进行抽查,统计记录数值如下: 项目不超过标准或规范值套数合格率 锚夹具、锚圈尺寸共10套10100% 项目硬度在设计范围内合格率 锚夹具、锚圈硬度检测共5套15100% 结论:锚夹具、锚圈尺寸不超过产品标准及设计 规定值,硬度都在设计范围内,不是主要原因。 定位钢筋不准或防崩钢筋没有焊牢固 定位钢筋不准确,防

12、崩钢筋没有焊牢固,造成波纹管道容易移位,形成空间曲线 ,出现硬弯现象。 确认方法:对现场已安装好的6片梁进行波纹管道检查 标准:管道坐标梁长方向允许偏差30mm,梁高方向允许偏差10mm;管道间距,同 排允许偏差10mm,上下层允许偏差10mm,偏差合格率要保证100%。 实测: 结论:抽查安装好波纹管道的梁共6片,共检查了840个点,超出规 范允许偏差的点数一共有149点,偏差合格率为82.2%,没达到规范要 求,会造成波纹管道偏差和移位,影响钢束张拉伸长量,是主要原因 。 梁号安装日期 管道坐标管道间距 梁长方向超过 允许偏差点数 梁高方向超过 允许偏差点数 同排超过允许 偏差点数 上下层

13、超过允 许偏差点数 21-22A 21-22F 2005.5.281516813 21-22B 21-22C 2005.5.2918121210 20-21B 20-21D 2005.5.3012111012 波纹管道部分堵塞 对破损的波纹管在浇筑混凝土前没有进行堵漏或更换,造成波 纹管道堵塞。 确认方法:通过伸长量计算确定漏浆位置 标准:浇筑在混凝土中的管道不允许有漏 浆现象 实测:2530日张拉的梁片中,有两根钢 束张拉伸长量误差值为-12.1%和 -10.6%,误差数值较大,经过计算 分析,并通过现场开膛检测后,此 两束钢束张拉伸长量误差超过规范 值是由于箱梁在浇筑混凝土时,波 纹管破损

14、进浆,造成管道部分堵塞, 影响钢束张拉伸长量误差。 结论:确定波纹管道在浇筑混凝土时漏浆造成 波纹管道部分堵塞,使得钢束张拉伸长量误差超过 规范值,是主要原因。 钢束所组成的钢绞线弹性模量值不一致 确认方法:对现场钢束进行检测 标准:钢束由钢绞线组成时,同束内应采用用强度相等的钢绞线。 实测:(1)对现场三种编号的钢绞线进行检测,共八捆,结果如下: 八捆钢绞线弹性模量分别为190Mpa,190Mpa,190Mpa,200Mpa,195Mpa, 220Mpa,220Mpa,225Mpa,其中弹性模量最小与最大差值为35MPa,弹性模量 变化范围大。 (2)对现场已制作好的50根钢束进行调查,发现

15、了编号为a、c两根钢束( 都由6根钢绞线组成)是由不同弹性模量的钢绞线组成,其钢绞线弹性模量组 成如下: 编号每根钢绞线弹 性模量(Mpa) a190190225225225225 b200200200220220220 结论:其中a钢束弹性模量在记录中数值为190 Mpa,c钢束弹性模量在记录中数值为200 Mpa,钢 束所组成的钢绞线弹性模量不一致,对张拉伸 长量造成较大影响,是主要原因。 要因分析(七) 波纹管镀锌材料性能差 确认方法:对现波纹管材料进行检测。 标准:波纹管宜尽量采用镀锌材料制作,切 厚度不宜小于0.3mm。 实测:对现场已制作好的波纹管进行检测, 厚度测为0.4mm。

16、结论:波纹管质量符合规范要求,非主要原 因。 要因分析(八) 钢束截面积比设计理论计算值大 确认方法:对现钢束进行检测截面面积 标准:从每一批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选 的钢绞线端部正常部位截取一根进行直径偏差检测 ,偏差值不超过0.1mm为合格。 实测:钢束截面面积偏差值没有超过0.1mm 。 结论:钢束截面面积偏差值符合规范要求,非主要 原因。 要因分析(九) 气温低造成钢束冷缩 确认方法:对张拉时温度进行调查。 标准:张拉时温度不低于5。 实测:查看5月25日-30日施工日志,温度记 录在20 -28之间。 结论:温度符合规范要求,非主要原因。 要因分析(十) 场地空间狭小,没有足够的空间张拉 确认方法:预制

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