环保核查讲课详解

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1、集团公司脱硫绩效核查 福建大唐国际宁德发电公司设备工程部 田兴英 目 录 n一、企业环保工作情况汇报 n二、脱硫设施现场检查 n三、脱硫在线监测检查 n四、脱硫控制室检查 n五、脱硫工程师站检查 n六、2010年脱硫资料数据检查 n七、检查意见反馈和交流 一、企业环保工作情况汇报 n企业负责人员向检查组汇报企业环 保工作情况,主要包括脱硫、脱硝 、除尘、废水、噪声等环保设施建 设和管理情况,存在的主要问题、 采取的整改措施及取得的效果等。 二、脱硫设施现场检查 设备管理 n对脱硫系统和设备外观的检查,具备条件时应 检查脱硫塔内部腐蚀和结垢情况; n检查旁路挡板是否关闭、是否被铅封; n检查文明

2、生产情况等。 n设备运行情况检查 。 三、脱硫在线监测检查 n1、检查在线监测测点安装位置。单台机组脱 硫CEMS测点应在入口、出口各布置取样点, 其中入口取样布置在增压风机之前,入口挡板 门之后;出口取样应布置在混合烟道上。 n2、检查CEMS小室。检查CEMS小室内检查标 准气体是否为技术监督部门授权的单位所生产 ,有无标准气体的证明书、合格证,是否在有 效期内。(记录及拍照) 三、脱硫在线监测检查 3、现场标定。机组现场进行标气,一般标定出口SO2、Nox,需要 将气罐运到混合烟道的测点处,断开测点取样管进行标定,检查 采样系统管路是否漏气堵塞及安装位置,标定值相对偏差不超过 正负5%,

3、对于校准用的标准气浓度,要检查标准气体的浓度是否 与量程相匹配,根据实际应用量程选择高于排放浓度的1-2倍,依 据 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(HJ/T75 -2007)选择,低标气及高标气进行标定,而部分电厂标准气浓 度选择过低或过高。如选择过低则降低了系统值的准确性,过高 时又根本无法用此标气进行标定,低标气应选择接近工作范围。 三、脱硫在线监测检查 n4、检查脱硫入口、出口分析仪量程。某 些烟气分析仪表未结合实际选定量程。 在已经安装CEMS系统的电厂,出现某些 烟气分析仪表因SO2量程选择偏低而无法 正常监测污染物浓度的问题,或某些分 析仪表量程选择偏高,而分析仪表选择

4、 的量程又偏大而造成监测精度不高。 三、脱硫在线监测检查 n5、检查在线监测的传输方式。烟气分析 仪通过分流器送环保单位的数据直接从 CEMS装置的输出端子进行并串联获得, 一路进入脱硫DCS控制系统,一路进入 就地在线监测电脑进行显示记录, 不可 以通过中控机以后再送到环保局(各省 不统一,当地环保局问题) 三、脱硫在线监测检查 n6、检查烟气分析仪系统、管路、滤网的堵塞 腐蚀情况。检查脱硫在线烟气监测装置的运维 应由有资质的单位进行,火电厂自身进行维护 运营的,则相关人员必须经过培训取证。中控 机调阅混合烟道出口的排放数据SO2、Nox、粉 尘,核实在线监测数据的准确性。抽查调阅烟 气排放

5、连续监测小时平均值日报表,烟气排放 连续监测日平均值月报表。 三、脱硫在线监测检查 n固定污染源烟气排放连续监测系统标准的监测 项目为8个参数: n3个污染物参数:二氧化硫量(SO2)、氮氧化物 量(NOx)、颗粒物量(烟尘) n3个对应湿基流量排放参数:(包含流速、温 度、压力) n2个换算干基用的参数:氧量(O2)、湿度(RH )。 三、脱硫在线监测检查 n在线监测的管理要求: n根据固定污染源烟气排放连续监测技 术规范(试行)(HJ/T75-2007)和环 保部关于进一步做好国控重点污染源 自动监控能力建设项目实施工作的通知 环发200825号的要求对污染源自 动监测设备进行日常运行管理

6、,建立健 全相关制度和台账。 三、脱硫在线监测检查 n1)CEMS安装位置在安装前应取得当地环保部门的同意。 n(2)CEMS安装后应通过当地环保部门的验收合格。 n(3)CEMS至少每周进行一次标准气的比对和校验,并做好记录 。 n(4)设备操作、使用和维护保养记录 n(5)运行、巡检记录 n(6)定期校准、校验记录 n(7)设备故障状况及处理记录 n(8)设备运行情况、仪器参数设置、设备运转率、数据传输率 。 四、脱硫控制室检查 n1、检查DCS显示的各种参数。运行中PH值控制在5.4 5.8,PH 值过低会造成设备腐蚀,PH值过高会造成管道结垢PH值对亚硫酸 钙和硫酸钙的溶解度有较大的影

7、响,PH值低时溶液中含有大量的 亚硫酸钙,结晶使石灰石钝化。当PH值低于5时,亚硫酸钙将生 成亚硫酸氢钙,当PH值骤然升高时,急速结晶导致结垢。 运行 中的密度计工作是否正常,监测浆液的密度在1110 1130mg/Nm3,浆液密度过低降低脱硫效率、浆液过高造成设备 磨损和管道堵塞 四、脱硫控制室检查 n2、检查脱硫运行记录。在线监测就地数据显示值与脱硫控制室 、主机组控制室操作员站、历史数据记录站的显示值是否基本一 致。 n3、检查脱硫系统缺陷记录。主要检查影响脱硫系统运行的主要 缺陷。 n4、开旁路试验。当怀疑存在数据和程序弄虚作假问题时,向环 保部门申请做开旁路试,停用增压风机检查系统测

8、点的反应情况 。 n5、FGD入口烟气量和烟囱入口烟气量对比。由于温度下降烟气密 度增加和湿度增加烟气体积增加的影响以及氧化风机的进入吸收 塔风量的影响,根据物料平衡计算,烟囱入口烟气总体积流量( 湿基、标态或干基、标态)或总质量流量的数值比FGD入口的数 值大35。由于实际现场混合烟道布置情况基本不能符合固 定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)(HJ/T75-2007 ),出口流量基本不准确。 五、脱硫工程师站检查 n1、调阅脱硫历史趋势曲线(一般可以生成8条曲线)。锅炉负荷、增压 风机电流、入口烟气量、入口SO2含量、入口氧含量、出口SO2含量、出 口温度、出口氧含量等,查看其变化和逻

9、辑关系是否合理。 n2、对于循环流化床锅炉炉内脱硫系统和炉内喷钙炉外活化增湿脱硫系统 ,DCS系统要记录自动添加脱硫剂系统输送风机电流以及烟气出口温度 、流量、二氧化硫、烟尘、氮氧化物浓度等参数,根据检查的人员不同 调阅的曲线会有所不同,一般来说数据的逻辑关系要将入炉煤的硫份、 锅炉负荷增压风机的电流等相关参数与脱硫效率、脱硫入口SO2浓度、氧 量结合起来进行数据对比,其他参考数据:出口烟气量、密封风机电流 、浆液循环泵电流、脱硫剂输送泵电流等。工程师站的数据环保部要求 至少保存6个月备查 n3、根据在线烟气装置标定维护记录及脱硫异常时间报表对应检查历史曲 线是否准确。 六、2010年脱硫资料

10、数据检查 n1、检查日平均值月报表:核查烟气排放连续监测日平均值月报 表主要检查报表中氧量(O2)、二氧化硫(SO2)、粉尘浓度 ,其中 吸收塔出口氧量(O2)要大于入口氧量(O2),测量数据是否换算为 标准状态、干烟气、6%含氧量。出口二氧化硫(SO2)数值显示应 合理符合逻辑关系,粉尘浓度数值不能太小,经过吸收塔的洗涤 后,一般3台浆液循环泵运行时,吸收塔的除尘效率在6075 ,粉尘会留在浆液中,其中一部分通过排放废水、石膏排除,另 一部分仍会留在吸收塔中,浆液中粉尘过多会影响石灰石的溶解 ,导致浆液中PH值降低、脱硫效率下降。可以开启真空皮带机或 增大废水流量,连续排除浆液中的杂质,可以

11、恢复脱硫效率。要 重视电除尘的管理,提高电除尘的除尘效率是保证脱硫设施安全 稳定运行的重要条件之一,检查标准:粉尘浓度达到200 mg/Nm3以上,严重超过设计标准,基本不能保证脱硫正常运行 。 六、2010年脱硫资料数据检查 n2、检查脱硫历史趋势曲线周分析报告:(一般可以生 成8条曲线)七天显示一张,图表包括锅炉负荷、增压 风机电流、入口烟气量、入口SO2含量、入口氧含量、 出口SO2含量、出口温度、出口氧含量等,随着机组负 荷的升降,进入脱硫系统烟气量和脱硫增压风机电流 基本上应随之升降,本项为检查重点:曲线要符合逻 辑关系。 六、2010年脱硫资料数据检查 n3、检查脱硫系统非正常运行

12、请示和批复的文件:脱硫设施因改 造、更新、维修或喷油助燃需暂停运行而开启旁路的,事故停运 、在线监控系统或中控系统发生故障不能正常监测、采集、传输 数据的,以及旁路定期试验需按有关规定提前报当地环保部门备 案;请示和批复的文件,最少要有本公司的记录,调阅检查历史 曲线是否准确对应检查当时脱硫在线烟气数据是否连续,到厂内 会在工程师站对应检查。污染源自动监测设备运行不正常或日常 运行监督考核不合格期间,要采取人工监测的方法向责任环保部 门报送数据,数据报送每天不少于4次,间隔不得超过6小时 六、2010年脱硫资料数据检查 n4、检查石膏化验报告:提供每周一份报告,及月报、季报,石 膏(CaSO4

13、2H2O)的定期化验的项目:含水率 10 Cl 1000ppm 碳酸钙(CaCO3) 3% 半水亚硫酸钙( CaSO31/2H2O ) 1% 不溶解酸 3% 二水硫酸钙( CaSO4.2H2O)含量、钙硫比、其他含量。 n核查石膏月、季度、年的合并平均化验报告,通过检查二水硫酸 钙的含量、石膏的含水量,可以反映脱硫的运行状况,影响石膏 残留水分的因素:石膏漩流站的运行压力、漩流子磨损、皮带机 滤布的清洁程度、真空度、吸收塔整套运行情况等,根据半年( 全年)二水硫酸钙的含量可以计算脱硫系统的综合效率。二水硫 酸钙的含量统计报告百分之七十几,含量偏小,由于二水硫酸钙 含量小,导致钙硫比增加,实际的

14、石膏量应该增大,与统计报表 中石膏的销量不符合逻辑关系。 六、2010年脱硫资料数据检查 n核查原煤进厂计量记录、原煤化验报告,石灰石采购合同和财务 凭证、石膏出厂记录和销售合同及财务凭证等。 n检查季度污染源自动监测设备日常运行自检报告 n检查每季度自查计划,每月组织一次脱硫运行绩效自查的工作报 告。 n检查电除尘效率试验报告 n检查电厂噪声报告 n检查全厂水平衡试验报告 n检查工业废水系统、含煤废水系统、含油废水系统、生活污水系 统、脱硫废 水系统运行、监测、化学记录、检修维护记录及 现场查看。 n 七、检查意见反馈和交流 n检查组向被检查企业反馈检查中发现的 问题并提出,被检查意见和建议。 n以上内容仅供参考学习、交流,谢谢大 家

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