棉短绒无污染制浆的方法和实施方案

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1、棉短绒无污染制浆的方法和实施方案 袁志平展志平 摘要原料用洗浆机排出的水在8 0 度予煮,然后用无堵塞泵送至半浆机打半浆,再经筛选,依靠锥 形除渣器除去原料中9 0 的混杂物,筛后浆再用碱性H 20 2 水溶液在7 0 9 0 度煮漂,即可得到优质的棉浆。 本项制浆方法的优点是:没有制浆黑液,只有半浆机洗鼓的排水,污染负荷降低了8 0 以上,又因棉纤维 只受到温和的化学处理,故纸浆收率提高约2 3 ,纸浆强度显著提高,特别是耐折度提高5 0 以上。 正在关停中的年产量在万吨以下的草浆厂,如地处产棉区,经过改造很容易改产全棉卫生纸或浆粕。 从而脱离草浆黑液的困扰,走上可持续发展的道路,是投入少经

2、济效益好的实施方案。 一、棉短线无污染制浆方法 棉短绒制浆黑液的污染负荷,因原料的等级不同混杂物含量的不同,约在2 0 0 4 0 0 K g C O D 吨浆,因其热值低不适合用碱回收的办法介决污染,而用传统的物化法和生化法把它治 理成合格的排水难度又极大。以:年产化纤浆2 5 万吨的厂为例:日处理C O D l 8 5 吨,其中来 自制浆黑液1 7 9 吨,治污的总工程费用约三千万元,每天的治污的运行费用是3 7 万元。 由此可见棉浆的污染负荷尽管比草浆要小上好几倍,但要想把黑液处理成合格的排水,企 业则承受不了如此的巨额投资和高额的运行费用。 考察棉短绒形成黑液的物质基础:主要来源不是棉

3、纤维含有的油脂,单宁和色素等有机物,其 主要来源是混杂在原料中的棉籽壳和棉杆的碎屑等,混杂物越多的原料其黑液的污染负荷越大。 因此先除去混杂物,再用碱性H :0 2 水溶液煮漂筛后浆,是不产生制浆黑液的好方法,短绒 中的混杂物随等级不同差别很大,少的含有8 ,多者可高至2 0 ,若用干法除渣,则费用高原 料损失很大,因此最有效的方法是采用造纸业熟悉的锥形除渣器,为达此目的则必须先打半浆 使筛选得以实现,并事先除去直径大的异物,以防止阻塞除渣器的排渣口,为了保障半浆机的 安全运行,原料必须事先用热水充分浸透以防止发生颠刀事故,以下是生产试验的结果。 l 在钞票纸厂的试验结果: 原料一级短绒含碴率

4、8 2 生产试验流程: 遁l 田坷 打半浆后纸浆尘埃量1 8 1 3 0 0 删f 1 5 0 浆 三级除渣器良桨出口1 2 0 0 m m 2 5 0 0 9 浆去除率9 3 3 五级除渣器良浆出口1 0 4 0 n 蛐2 5 0 0 浆去除率9 4 2 试验证明:后两级没有作用,设置3 级2 段即可满足要求。 煮漂后尘埃量2 0 一3 0 n 齑5 0 0 9 浆对筛后浆去除率9 8 白度8 3 6 ( 用筛后桨另做加2 5 I - 1 2 0 2 ( N a O H 6 ) 的漂白试验,白度9 0 尘埃下降为4 m m 2 5 0 0 9 浆) 制浆残液污染负荷C O D = 2 2 2

5、 9 m g 1B O b = 3 9 8 m g 1 折合成每吨浆总C O D = 3 1 2 k g 吨和原来的制浆方法C O D = 2 4 0 K g 比下降了8 7 纸浆收率8 9 5 比原来提高了t 5 纸浆强度提高,特别是耐折度由原来的1 0 0 0 1 5 0 0 次,提高到2 5 0 0 次。 2 在卫生纸厂的生产试验结果: 原料古棉4 0 等外棉4 0 等外短绒2 0 生产试验流程( 利用闲置的一套原废纸脱墨流程) 打半浆后纸浆尘埃量5 0 5 0 0 m n ? 5 0 浆 筛选后2 1 7 8 8 m m 2 5 0 浆去除率5 6 8 煮漂后2 0 4 0 m m 2

6、 5 0 0 9 浆 对筛后浆去除率9 8 8 纸浆白度 7 5 8 0 纸浆收率提高3 污染负荷C O D = 1 1 2 k g 吨浆和原来C O D = 4 3 4 k 吨浆相比下降了7 2 卫生纸厂试验的治污效果不如前者,其主要原因还不是原料次含渣多,而是除渣器效果 太差,一方面是跳筛损坏严重,不能去除大块异物,结果造成锥形除渣器排渣口堵塞,需要 人工去捅开,并且二级除渣也不符合需要,如果也采用合格的振框筛及设立三级两段除渣 4 5 器,治污效果会大幅度提高。再一点是:煮漂设备不适合采用混合效果很差的蒸球,因装球 时间长,到上盖通汽时,最初加入的H 2 0 2 已经损失不少,所以出现煮

7、漂机会不均的缺点。 二、棉短绒无污染制浆的实施方案 在产棉区有若干年产万吨产量以下的草浆厂,这些厂受草浆黑液的困扰正处在关停之 中,若采用本项方法很容易改造为生产全棉卫生纸或生产棉浆粕的工厂,减少了制浆厂下马 的损失,走上可持续发展的道路,是投入少经济效益好的项目,因生产规模和产品不同,可 以有以下两种实施方案: l 适用日产5 1 0 吨全棉卫生纸的流程: 流程说明: 原料从吊孔运至蒸球楼上,人工开包,装原料入蒸球。 原有的配碱槽改为洗浆水贮槽,加入蒸球中,上盖通汽至8 0 运转一小时,打盖倒球 在球下料池内冲水,经无堵塞泵送至半浆机,打半浆后放入存浆池,洗鼓排水经物化处理排 放。 半浆经过

8、振框筛除去异物,以防止堵塞后边除渣器的排渣口。 4 6 经过三级二段锥形除渣器,去掉混在半浆中9 0 的 昆杂物,然后经园网浓缩入存浆池, 回水返回至振框筛循环使用。 筛后浆经螺旋脱水,进入混合和反应效果好的不锈钢高浓水力碎浆机,加入碱性H 20 2 水溶液和稳定剂,通蒸汽至8 0 。C 保温1 小时,加水同时用高浓浆泵送至洗浆机,洗后浆进 入下工序即打浆和抄纸,洗浆机排水和脱水机排水均回用到蒸球。 2 在原料丰富的地区改造为生产量较大的浆粕厂 建立如下流程与前者不同之处是: a 增加了开棉机,取代人工装料 B 选用碱性H :0 2 水溶液+ 0 2 气高浓漂白的成套设备,如浓缩混合加热螺旋漂白塔, 取代高浓水力碎浆机。 C 采用E O I X - - - 1 0 0 0 发生器( 日发生H 2 0 2l ( ) 0 0 l ( g ( 1 0 0 汁) + 5 0 0 K 9 0 2 ) 取代购买商品 I - 1 2 0 :,降低成本,又因加入氧气提高漂白效果。 参考文献 棉浆粕与粘胶纤维生产废水的治理人造纤维2 0 0 1 N 0 6 新乡化纤卜田 张一J 、斌 4 7

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