冶金煤气安全知识解读

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1、冶金煤气安全知识 梁 会 云 2011年2月22日 煤气安全知识 l煤气的产生过程 l煤气的特性 l煤气事故的产生、预防(案例) l煤气事故的处理通则 l居民使用煤气安全常识 1 煤气的产生过程 l焦炉煤气产生的工艺流程 l高炉煤气产生的工艺流程 l转炉煤气产生的工艺流程 l发生炉煤气产生的工艺流程 1.1 焦炉煤气产生的工艺流程 焦 炉 鼓 风 机 上 升 管桥 式 管 用 户 过剩放散管 三级脱硫塔 气液分离器 旋风分离器饱 和 器终 冷 搭 净煤气管网 电捕焦油器初 冷 器 集 气 管 用 户用 户 混合加压站干法脱硫 焦炉煤气柜 荒煤 气 煤气预冷塔 洗 苯 塔 1.2 高炉煤气产生工

2、艺流程 高 炉 净煤气管网 高炉煤气柜 混合加压站填料脱水器 用 户 减压阀组 荒煤 气 重力除尘器 透平发电机 用 户过剩放散管 干法除尘系统 消 音 器 湿法清洗系统 切 断 阀 三 通 阀 鼓 风 机 1.3 转炉煤气产生的工艺流程 转 炉余热锅炉一文洗涤重力脱水 转炉煤气柜U型水封U型水封 折流板脱水旋风脱水 转炉加压站 二文洗涤 电除尘 放 散 塔 荒煤 气 用 户混合加压站 高炉煤气管网用 户 脱硫装置冷却器 1.4 发生炉煤气产生的工艺流程 发生炉旋风分离器余热锅炉旋风分离器 加压站 干法除尘 荒煤 气 用 户 煤气管网 煤气柜 2 煤气的基础知识 品种 成分 高炉煤气焦炉煤气转

3、炉煤气发生炉煤气 一氧化碳27-30%7%45-70%30-34% 氢气1.51.8%5565%2-4%3238% 甲烷21-30%2-3% 二氧化碳812%1.53.5%15-20%1923% 氮气4565%78%23-42%314 % 碳氢化合物2%0.5% 热值 MJ/m33.23.816.518.55.37.58.39.2 密度Kg/m31.350.481.380. 97 2.1 煤气的主要成分 2.2 煤气特性 高炉煤气特性 焦炉煤气特性 转炉煤气特性 发生炉煤气特性 2.2.1 高炉煤气的特性 无色、无味、有毒的可燃气体。 密度1.35kg/m3,与空气密度(1.29kg/m3)相

4、近 。 一氧化碳含量2730%,毒性很强。 着火点为700。 与空气混合的爆炸极限为4070%。具有易燃、 易爆、易中毒的特性。 2.2.2 焦炉煤气的特性 l无色、有奇臭味(因含硫化氢)、有毒的可燃气 体。 l密度是0.450.55 kg/m3,是空气密度的1/3;一 氧化碳含量约7%,毒性较高炉煤气小、易燃、易爆 。 l着火点650。 l与空气混合的爆炸极限为6-30%。 2.2.3 转炉煤气的特性 l无色、无味、有毒的可燃气体。 l密度是1.34 kg/m3,比空气密度高。 l一氧化碳含量45-70%,故毒性很强、易燃、易 爆。 l着火点650-700。 l与空气混合的爆炸极限为2070

5、%。 2.2.4 发生炉煤气的特性 l无色、有臭味、有毒的可燃气体。 l密度是0.97 kg/m3,比空气密度小。 l一氧化碳含量30-34%,故毒性很强、易燃、易 爆。 l着火点530。 l与空气混合的爆炸极限为2074%。 3煤气事故的产生、预防 煤气着火事故的产生、预防 煤气爆炸事故的产生、预防 煤气中毒事故的产生、预防 3.1 煤气着火事故的产生、预防 煤气着火就是煤气的燃烧:是指煤气中的可燃成 分(氢气、一氧化碳、 碳氢化合物 )在一定条件下与 氧气发生剧烈的氧化作用,并产生大量的光和热的物理 化学过程。 3.1.1 煤气着火必备的两个条件: l一是要有足够的空气或氧气 l二是要有明

6、火或达到煤气燃点以上的温度。 l3.1.2.1 煤气设备附近有火源,煤气设备泄漏煤气引起着 火事故。 l3.1.2.2 煤气设备上架设电器设备,当煤气设备泄漏而电 器设备漏电产生火花时,引起着火事故。 l3.1.2.3 带煤气作业,使用铁质工具打出火花或磨擦产生 火花,引起着火事故。 l3.1.2.4 煤气设备泄漏煤气,附近有火源或裸露的高温蒸 汽管道,引起着火事故。 l3.1.2.5 在生产的煤气设备上或附近动火,有煤气泄漏, 不办理动火手续私自动火,又无安全措施,引起着火事故。 l3.1.2.6 在停产的煤气设备上动火,不采取措施,盲目动 火,造成着火事故。 l3.1.2.7 煤气设备接地

7、装置失效,电击或杂散电流引起煤 气着火事故。 3.1.2煤气着火事故产生的原因 3.1.3 煤气着火事故案例 案例1 2007年12月10日18:05在冷轧酸再生大楼北侧30米处, 能源动力总厂燃气分厂送冷轧镀锌线6#煤气排水器着火,消防支队 出火场灭火,18:40将火扑灭。大火将煤气管道共架的若干动力及 通讯电缆烧损,电力中断,造成冷轧镀锌线除盐水泵停,迫使1#、 3#两条镀锌线停产。 原因分析: 因冬季煤气温度低,饱和水含量减少,煤气冷凝水减少 ,将排水器第二道阀门关止,采用人工放水方式运行;由于采用电 保温加热,煤气冷凝补水量小于蒸发量,导致排水器内水蒸发,水 封有效高度下降,加之第二道

8、阀门关不严,煤气将水封击穿,煤气 外泄,因共架电缆打火引燃,而燃烧的高温将紧靠两侧另外两个煤 气排水器排水管残留焦油引燃,同时起火,是本次事故的直接原因 。 案例2 2008年12月16日15时45分,能源动力总厂燃气分厂送西区焦炉煤气 加压站DN1200的CCPP脱硫焦炉煤气管道在一炼钢路(设备协力汽检车间 北)着火,着火部位有电打火现象,16时燃气分厂防护车间副主任通知 设备协力动力工区电气作业区停电(共三路电源),停电时发现其中两 路电源空气开关已跳闸。16时5分,将另外一路送CCPP焦炉管道电保温电 源停电,经过关阀门降压、通氮气,17时20分鞍钢消防大队将火扑灭。 后发现管道上方敷设

9、的三根煤气管道排水器电保温供电电缆已烧断,管 道及波纹管上方沿电缆敷设方向有两排孔洞,周围有金属熔化物。 原因分析: 管道上方敷设的电保温电缆绝缘破损,造成与煤气管道接触打火将 连接管道的波纹管(材质不锈钢,每层厚度0.5毫米,双层)击穿,造成 煤气泄露、着火,同时将其余两根电缆引燃,烧坏其绝缘层,由于其中 一根电缆只有一相瞬间接地,造成其供电开关在电缆短时间接地时仍没 有跳闸,电缆进一步对煤气管道接地放电打火,将煤气管道多处击穿, 使事故扩大。 送CCPP焦炉煤气管道着火事 故 送CCPP焦炉煤气管道着火事 故 案例3 2010年11月9日12:35分,燃气分厂四加压站岗位人员巡检发现3#

10、鼓风机机后焦炉煤气管道排水器着火,同时排水器上方电缆桥架电缆起 火,立即汇报管控中心和报火警,并通知相关人员现场施救。12:55分 将火扑灭。 原因分析: 排水器电保温的电热带接线端子一侧电热带磨损处打火,引燃煤 气排水器上部丝堵处泄漏的煤气是事故的直接原因。由于该煤气排水器 上部5个丝堵有一丝堵未拧紧,造成排水器水封被击穿,致使煤气泄漏是 事故的重要原因。 3.1.4 煤气着火事故的预防 从根本上讲:防止煤气着火事故发生的办 法,就是破坏或避免着火的两个必要条件的同时 存在,只要不具备煤气着火的两个必要条件,就 不会发生煤气着火事故。 3.2.1 煤气爆炸和爆炸极限:在容器或管道中,当煤气体

11、与空 气或氧气的混合比达到一定的范围,并且遇到足够能量的火种 或温度达到着火温度以上时,就会发生爆炸。此时混合气体中 所含煤气的最大混合比叫做煤气的爆炸上限,最小混合比叫做 煤气的爆炸下限。 煤气爆炸极限: 高炉煤气:4070% 焦炉煤气:630% 转炉煤气:2070% 氢气: 4.1575% 爆炸极限可用于评价气体的火灾危险性大小。可燃气体的 爆炸下限越低。爆炸浓度范围越大,火灾危险性就越大。 氢气焦炉煤气转炉煤气高炉煤气 3.2 煤气爆炸事故的产生、预防 3.2.2 煤气爆炸条件 煤气爆炸必备的两个条件: 一是空气中混入的煤气或煤气中混入的空气达到煤气 爆炸范围; 二是必须有明火(引火源)

12、或电弧、电火花达到煤气 燃点以上温度。 3.2.3 引火源:是指供给可燃物与助燃物发生燃烧反映 的能量来源。一般分直接、间接火源两大类: 3.2.3.1直接火源: A) 明火:生产生活的炉火、灯火、烛火、焊接火、吸烟 火、撞击、摩擦火,机械车辆排气筒火星等。 B)电弧、电火花:电气设备、电气线路、电气开关泄漏 打火,电话、手机等通讯工具产生的静电火花。(进入氢 气区域要关手机) C)瞬间高压放电的雷击能引燃任何可燃物。 国家标准:大型危险煤气作业不应在雷雨天进行。 3.2.3.2 间接火源 高温:是指高温加热、烘烤、积热不散、机械设备 故障发热、摩擦发热等。 3.2.4煤气爆炸产生的原因: 3

13、.2.4.1 工业炉送煤气时,违章点火造成爆炸。点火作业必 须先点火、后送煤气。 3.2.4.2 工业炉停送煤气时,炉前管道内混合气体达到爆炸 极限,烧咀不严或烧咀没关或没关严未发现,发生爆炸。 3.2.4.3 工业炉点火作业时,第一次点火失败,煤气已经进 入炉膛内,形成爆炸性混合气体;第二次点火前,没有处理 炉膛内煤气就点火,造成爆炸。 3.2.4.4 煤气设备动火,残余煤气处理不合格或不经过化验 ,凭直觉动火造成爆炸。 3.2.4.5 送煤气时,不用氮气或蒸汽吹扫空气,直接送煤气 造成煤气在管道内与空气混合形成爆炸性气体,遇明火造成 煤气爆炸事故。 3.2.4.5 生产与非生产的煤气设备,

14、没有可靠的切断装置, 煤气窜入非生产设备,形成爆炸性混合气体引起爆炸。 3.2.4.6 长时间放置的煤气设备,不经再次处理混合气体, 也不经检测,冒险动火,造成爆炸。 3.2.4.7 煤气泄漏处理方法不当造成爆炸事故。 3.2.4.8 煤气设备送气时,不做爆发试验冒险进行点火作业 造成爆炸事故。 3.2.4.9 煤气设备送煤气时,设备内有残留火源造成爆炸。 3.2.5 煤气爆炸事故案例 案例1: 2004年4月14日,燃气厂送耐火焦炉煤气管道动 迁接点施工结束后,开始抽盲板作业,抽完盲板后,管 道内煤气爆炸,爆炸产生的气流将正在该处进行盲板作 业的盲板工从作业平台上掀起并坠落到地面(落差6米)

15、 ,造成其面颈部烧伤、双眼睑灼伤并多发异物,右眶皮 肤裂伤,骨盆骨折,髋臼骨折伴脱位。同时,爆炸产生 的气流将同样在该处进行盲板作业的另一名盲板工的面 部烧伤,双眼睑、双眼球重度烧伤并多发异物。 原因分析:由于盲板前阀门不严煤气泄漏到管道内形成 混合气体,达到爆炸极限,同时由于管道焊口1.5米范围 内焦油残渣清理不彻底,在焊接过程中被引燃,送煤气 时没有确认施工处是否彻底灭火,导致管道内煤气爆炸 。 案例2 1989年9月8日,燃气厂在化工厂墙外进行 DG720焦炉煤气管道新安装放散管堵盲板作业 。6时45分打开法兰,拆除垫圈。约20分钟后 ,“轰”的一声发生爆炸并伴随着火,将三人 全身烧伤3

16、540%。 原因:当时焦炉煤气压力2.8kpa,超过带煤气 作业压力规定(2.0kpa)杂质在法兰上打出火 花,导致煤气着火。 l案例3 2010年12月8日,发电分厂锅炉作业区在4#锅炉紧急 停炉、停焦炉煤气时,由于火嘴的煤气阀门处漏水无法 靠近关止,直接关闭来源煤气总阀门DN800,并打开总阀 后放散管,造成4#锅炉入口煤气管道回火爆炸,放散管 炸飞。同时在2#锅炉送煤气时,由于入口管道总阀门不 严,煤气与管道内存有的空气混合达到爆炸极限,火嘴 周围温度较高,又导致2#锅炉入口管道爆炸,入口总阀 门炸裂,大量泄漏煤气。 原因分析:1、4#炉煤气爆燃原因是,锅炉处于紧急停炉 的情况下,火嘴门无法关闭,采取关闭室外总门,开放 散门的办法止火,造成管道内混入空气,回火发生爆燃 。 2、2#炉中班更换管道放散门时,用空气置换管道内的 煤气,检修作业结束后因大闸门不严,管道里漏进煤气 ,2#炉并汽正常后,火嘴周围温度较高,导致混有空气 的煤气管道发生爆燃。 2#炉煤气总门炸裂 4#炉煤气盲板阀后波纹管爆炸后拉直 l案

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