主轴曲拐差的调整,借鉴汇编

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1、大型往复压缩机前 言隋着我国工业技术的发展需要,4M65,4M80,4M125大功率大推力的往复压机也相继问世,从而对安装工艺的要求也更高,多年来由于安装质量的差异,有的施工单位在安装过程中不太注重主轴曲拐差的检查与调整,机组与电机的对中同心度也不好(大型往复压缩机与电机的联结基本上都是钢性联结,找正工具不合格,飞轮与半园月牙板的平行度超差,都是导致同心度不合格的原因,同时也是破坏主轴曲拐差的罪魁祸首),免强试车交出去就脱手。业主的监管与验收也不到位。使用与维护也欠妥,结果压缩机在运转中,出现了很多不应该发生的事情:电机轴承座出现左右晃动,烧瓦,断主轴的现象履见不鲜,其主要原因就是主轴曲拐差严

2、重超差,或因联轴器同心度不好又破坏了曲拐差,导致这些事故频发。我厂是一套50万吨/年中温煤焦油加氢装置,本文介绍的重点为我厂加氢车间2台4M65/182新氢压缩机,和2台2D循环机投产前后所发生的事故,后被一项一项的解决,确保了今天大机组的长周期运行。今天我将这些感慨告诉同行们,借鉴我们的挫折,推动你事业的发展主轴曲拐差的认定与处理:1,曲拐差的垂直度与水平度:主轴瓦的不垂直度,不水平度,导致主轴曲拐090180270角开口的偏差,这个开口的偏差值称为曲拐差,通常咱们以曲轴的上下来表示曲轴的垂直度,左右来表示曲轴的水平度,如果需要调整曲拐差,根据曲拐的垂直与水平偏差情况,来确定刮研轴瓦的方向来

3、调整曲拐差:第一,曲拐差的调整,不是单纯将转子调直就完事,而且还要保证调直后的主轴垂直度,水平度,与机身垂直度水平度基本一致,防止出现交叉与不平行度现象;第二,一般以偏差最大的曲拐为基点,往两侧分摊对下瓦或侧瓦进行刮研,以防止一侧刮研过大。除非为了保证曲轴与机身的水平同步,万不得以刮研一侧。如果出现瓦量过大时,要对瓦口与瓦盖口进行处理,以保证轴瓦的间隙与紧力。有的施工单位在处理曲拐偏差时,采用斜垫铁上下调整,地脚螺栓受力使曲轴箱垂直变型来效正曲拐差,垂直的曲拐差也许用这种不合理的方式来“解决”,但主轴瓦窝的水平被破坏了,曲轴箱安装时,曲轴箱的轴向水平基本是以瓦窝水平来找平的,几个瓦窝的水平也基

4、本一致,如果曲轴箱垂直发生了变化,那么瓦窝的水平也发生了变化,瓦窝的水平变化也导致瓦面与主轴轴颈的接触变化,最终还是要通过刮研来确保轴瓦的接触面积。即时“解决”了垂直曲拐差,如果出现水平曲拐差又怎么办?从机身来调整是做不到的,最终还是要从轴瓦侧面来刮研调整,所以不提倡用调整机身来调整曲拐差这种方法,一般来讲,主轴瓦窝的平行方向一致的话,曲拐的开挡偏差不会太大,有时轴瓦的厚薄会有点影响,不过反正是要刮研轴瓦接触面,当确定曲拐偏差后,选择刮研方向,一边刮研轴瓦进行调整,一边检查曲拐差值班,既调整了主轴曲拐差又保证了主轴瓦的接触面。2,曲拐差允许偏差多少最合适?现行规范中有明确规定,不超过本机行程的

5、万分之一,多年来我在实际处理这个数据时,基本控制在本机行程的万分之0.5以内,如果能达零位那是最理想。我厂新氢A 机的曲拐差就严重超差,主轴多次烧瓦,最严重的是瓦烧后影起曲轴箱着火,导致主轴弯曲。后经检查4级缸曲拐下开口0.09 ,西侧开口0.17,3级缸曲拐下开口0.04,西侧开口0.03,不知当初的施工单位是如何确认!又是如何交接通过的?难道是真不懂什么叫曲拐差?还是真懂而不做这方面的交工资料!3,曲拐差对轴瓦的损害:因为曲轴箱中的几个主轴瓦窝,是由大型樘床一刀成型,同心度偏差极小,曲拐差不好的原因,主要应在安装工作上,当地脚螺栓紧固后,导致主轴箱垂直或扭曲变型,破坏了瓦窝同心度,导致主轴

6、(曲轴)不垂直度,不水平度,主轴轴颈与曲轴轴颈的同心度平行度被破坏,形成曲拐差,当低速盘车刮研主轴瓦时,即使垂直度与水平度不好,但主轴受自重影响,同样会使轴瓦接触面感觉不错,可是机组一旦运转,受轴瓦不垂直度,不水平度的影响,造成旋转惯力受阻,运行不平稳。另外曲轴自身还有一个旋转矫直作用,造成主轴颈与轴瓦更大阻力与抗劲,原本认为接触面积很好的轴瓦从新发生了变化,改变了静态刮研时接触面积,使局部瓦面受力过大,主轴瓦与连杆大头瓦将出现不均匀接触,隋着压力升高,推力加大,其结局将面临大量的赶粘与烧瓦。即使安装出现了曲拐偏差,但是还可以在轴瓦的刮研中调整过来。关建是要有这方面的意识,要知道如何去处理与修

7、正曲拐差。4,曲拐差导致主轴的损坏:再严重时断轴造成更大事故!因为主轴受曲拐差影响,短时间还能承受,如果长期以每分钟320下折弯运动,疲劳过度最终导致断轴,这种断轴事故,在往复压缩机使用行业里履见不鲜,特别在化肥行业。5,外来因素对曲拐差的影响:目前国内几大厂家生产的压缩机总体来讲,在技术上还是过关的,几十年的生产经验,先进技术的引进,吸收,消化,改造与发展。但在实际生产过程中,难免还是有失误与不足,这些失误与不足,在安装过程中如不及时消除,将给以后的生产运行,带来很多麻烦,如果遇到一个较好的施工队伍,在施工过程中,它会即时发现因制造出现的质量问题,并于及时处理,将后患消除在萌芽中,所发生的费

8、用可协商解决。我厂加氢车间的几台压缩机,所发生的故障问题来看:典型的说明了制造厂家的某些部件质量也有问题。加氢车间四台压缩机制造厂家加工精度不达标,四台压缩机盘车飞轮联轴器部位的平行度加工不合格,都出现不同程度的偏差,800圆盘,180其平行度偏差0.10左右,当两联轴器钢性连接后,结果造成两根主轴不同轴度而成拱形,使本以合格的主轴曲拐差又发生了变化,当机组运转时,电机轴承座出现左右晃动,手感强烈,循环B机轴端还出现摇头现象,主轴末端轴瓦间隙出现在下面,机组运行时造成烧瓦。解决方法:人工研磨,在无外力的情况下,对飞轮两面进行平行研磨,首先研磨出一个基准平面,再以这个基准平面,用千分尺测量监控下

9、研磨另一个平面,因为机加工要想保证双面的平行比较难,一是机床精度不够,二是加工件要翻面,部件还要找平紧固,部件因强制紧固后的自身返弹。再次开车时,轴承座不再晃动了,循环B机主轴也不抬头了,四台压缩机的问题解决了三台,新氢A机还是出现轴承座晃动问题,又面临一个新的挑战,再次查找原因。有人提出新氢A机N年N月N日因轴瓦磨损导致曲轴箱着火,主轴出现弯曲返厂修理过,真是心有灵犀一点通,问题就在厂家的返修上。新氢A机因曲轴箱着火,导致主轴弯曲返厂修理,而厂家又欠考虑,只是加工了四个轴颈,确保四个轴颈的同心度,但确忽略了因主轴的弯曲,要与电机联轴器钢性相连的联轴器端面,90已经被破坏了,本来是很简单的一件

10、事,当主轴加工完轴颈后,再在联轴器端面微量的车一刀,10分钟就解决,结果给业主使用带来这么大的麻烦。经现场检测联轴器端面180的偏差值为0.09,当两联轴器钢性连接后,使两轴联轴器部位又形成一个拱形,转子旋转时,好比跳绳一样,这个摇摆的力要释放,而主轴箱机身与电机底座占地面积又较宽,而且由多个地脚螺栓紧固巍然不动,而单薄独立的电机轴承座,就承受不了这个摇摆的冲击力,结果造成电机轴承座左右晃动。联轴器因轴向偏差的联结,它不仅造成对轴瓦的冲击,更主要的是还破坏了原以合格的主轴曲拐差,破坏了主轴瓦的接触面,也破坏了曲轴与连杆瓦的平行度,造成对轴瓦的磨损,对轴瓦的运行极其不利。如不消除这个偏差,其后果

11、就是烧瓦与断轴。如果不及时处理,轴瓦还是会不停的烧,检修就不停的换,如果还认识不到后果的严重性,主轴因此原因疲劳过度,坚持不住后就自然断裂,道理就这么简单。今天我将这真实的事情告诉同行们,就是希望你们的明天,不会再发生这样的低级错误。针对主轴联轴器端面偏差问题,后与厂家联系协商解决方案,厂家深感意外,没考虑到端面会出现的偏差,给业主带来的麻烦深感内疚并原积极配合,希望将主轴返厂免费加工修理,当时考虑主轴来回运输也麻烦,费用也较高,再说我们也有能力在现场处理这个问题,但要加工一个研磨盘需要厂家支持,厂家听完我们的意见后非常赞同,并愿免费提供一个研磨盘来表示欠意,通过对联轴器端面的研磨,彻底解决轴

12、承座的晃动问题,确保了四台机组今天的顺利运行;厂家设计;联轴器的对中轴向偏差,飞轮厚度偏差,半园片厚度偏差,三部件叠加总和的偏差不超过0.05,但我要求越小越好:在加氢车间压缩机组的安装中,施工队伍也不按规范进行,不检查调整主轴曲拐差,十字头不分上下作工及正反间隙调整,新氢A 机电机磁力中心不对,停车时盘车飞轮无法拆卸(盘车飞轮两侧是凹面,正常拆卸盘车飞轮时,只要将电机转子拨向另一端,联结端面出现10间隙,盘车飞轮才能正常拆卸),可新氢A机的电机转子拨不动,因电机转子轴颈凹面与轴承座紧紧靠上,无法再串动,所以每次盘车飞轮的拆卸都必须将电机轴承座松掉退开,才能将盘车飞轮卸下。4台压缩机的同心度严重超标等,机组运行后给业主的使用带来很多麻烦。其结果是后患无穷:噪声,摇晃,活塞松动,烧瓦等缺陷,导致大小事故频发,深受质量损坏之苦,所幸前期运转周期不太长,而经常停机忙于检修与更换轴瓦之中,才未出现更大事故。最终我们对加氢四台压缩机全部解体动大手述,新氢A机电动机二次灌浆被铲掉从新安装,并按规范化进行管理与检修,确保了今天的顺利生产。也锻炼和造就了一批压缩机检修人才。6,加强现场管理:通过以上所发生的实行情况,业主的惨痛教训,今后对大型机组的安装过程中,以技术文件或相关规范为依据,用专业人员进行全程跟踪监控认可,以防后患无穷,给生产带来不应该的损失。

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