双曲面钢桁架吊装施工技术攻关讲解

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1、双曲面钢桁架吊装施工技术攻关 山东锦城钢结构有限责任公司 南通建筑工程总承包有限公司 陈飞 李团结,【摘要】双曲面钢桁架吊装施工技术攻关 【关键词】双曲面结构 高空作业量大 精度要求高,一、工程概况,东营奥体中心是东营市2013年度市政府2号实事工程,工程位于东营市东城区胜利大街以西、东三路以东、南二辅路以南、奥体路北。建筑规模约1.2万平方米,奥体中心包含体育场、网球馆、游泳馆、体育馆四大部分,项目建成后将成为东营市重要的体育赛事比赛场地及全民娱乐中心。 该工程采用先进的设计思路及先进的管理方法,保证结构的美观。网球馆的结构形式是上部为钢结构罩棚,主体平面呈圆形,采用沿径、环向布置的交叉倒三

2、角形管桁架,管桁架上有作为造型的二次结构。罩棚直径约为110m,中心开口直径约为55m,罩棚最高点标高约为25米。罩棚由24榀主桁架和部分联系次桁架和系杆等构成,主桁架主要形式为外支座支撑于地面或是一层看台混凝土柱顶,内支座支撑于看台混凝土柱。,网球馆平面图和立面图:,二、工程特点,主桁架双曲结构,现场制作条件艰苦。安装难度高,可作业性低,悬挑长,节点构造新颖,技术要求高。 构件材料非常规,采购难度大,钢管弯弧精度要求高 钢管弯弧精度要求高,每榀桁架都是双曲面倒三角桁架,且弧度大、变径多、曲率变化快。 现场高空焊接量大,散件多:现场焊缝10000余米,散装构件7800多件。 平板桁架采用吊杆式

3、连接在主拱上,采用高强螺栓连接与焊接共同承载。 吊装半径比较大,吊装半径达到46m。 现场高空作业量大,除高空焊接量大外还有高空拼装等作业,施工难度较高。 施工工期紧,钢结构总吨位达到800吨,总工期60天。,三、QC小组简介,1、小组概况,2、小组成员,3、小组活动情况,4、小组活动历史,山东锦城钢结构有限责任公司技术攻关QC小组成立于成立于2010年8月,每年在公司企管部注册并持续有效地开展QC活动,取得较为丰硕的成果,主要成果如下: 2010年建湖体育馆管桁架支撑平台系统获公司一等奖; 2010年曲面桁架桁架施工工法获省级功法 2013年方兴大道183米跨主拱管桁架吊装获国家级优秀QC小

4、组奖,四、选题理由,公司质量要求:切实履行公司质量方针:为顾客提供满意的产品,确保工程一次校验合格率100%;顾客投诉处理满意率100%;本工程是公司的重点工程. 影响及声誉:本工程位于东营市南二环旁,是东营市政府2013年度重点工程,其工程质量的好坏对我公司在东营市的声誉有较大的影响。 工程质量要求:本工程质量目标为确保“优质工程”,争取“钢结构金奖”。 工程施工安装质量要求:双曲面桁架对于吊装场地、吊装机械、吊装工人的技术要求都非常高,选择合理而有效地吊装方案不仅能提高吊装速度,而且吊装质量更能保证。 选定课题:双曲面钢桁架吊装施工技术攻关,五、现状调查,本QC小组对本工程图纸进行了客观的

5、分析,根据以往类似本工程实力,此类桁架结构吊装,在以往施工时,采用空中组装,整体滑移法安装方案。此方案工装措施用料投入量大,施工工期长,用大面积场地。而本工程工期紧迫,任务繁重,如采用类同一期的施工方案,将很难按期完成施工任务,同时浪费大量财力。,六、活动目标及可行性分析,1、活动目标,2、可行性分析,七、第一次PDCA循环,1、组织设计 优选吊装方案针对双曲面大跨度桁架吊装方案,我们QC小组多次组织各专业技术人员、设计人员召开专题研讨会,研究出以下两种吊装方案:,通过以上优缺点分析并结合本工程实际情况,QC小组成员各抒己见,最后确定了采用方案一,即将主桁架用150吨位履带吊单独吊装,次桁架、

6、二次结构及檩条等,靠近外围部分在外围环形道路上使用汽车吊吊装,靠近内环的部分,使用50吨汽车吊进入到建筑内部吊装。,2、确定大型双曲面桁架吊装问题 结合工程实际情况,本QC小组于2013年9月7日对影响主拱桁架吊装问题进行分析。(因果分析图),3、要因确认 从因果分析图可以看出,影响桁架吊装的末端因素共有16条。小组成员通过现场验证等方法确定要因:,从以上分析表可以看出:操作人员经验不足、起重机性能不满足、检查力度不够、桁架吊点位置不合适等四个因素为影响桁架吊装的主要因素。,4、要因确认,针对以上所得的要因,制定以下对策:,5、实施对策:,根据以上对策表,本QC小组全体成员及时进行实施落实。

7、实施一:在负责人李团结 、陈飞组织下,多次对吊装小组人员召开技术交底会,并在屋架吊装前进行方案交流会,了解、熟悉吊装工艺及要点,解决技术难题,使吊装人员做到心中有数。 实施二:在负责人李团结宋帅帅组织下,熟悉图纸,并通过现场施测,算出屋架最佳吊点位置。 实施三:结合工程情况,选用150型履带吊进行吊装。,QUY150履带起重机起重性能表,实施四:坚持“三检制”及责任工程师第一责任人制,做到每一道工序都严格把关。,第一榀主桁架吊装实践过程图:,绑扎,起吊,就位和临时固定:,6、第一次PDCA循环检查及总结,在落实以上措施后,我们于2013年9月28日对第一段西侧主拱管桁架架进行正式吊装,从绑扎起

8、吊 就位 临时固定 校正 最后固定焊接,第一榀主桁架吊装圆满完成。但通过第一榀主桁架吊装实践,本小组发现一榀桁架架的吊装整整花了约6个小时,效率很低。同时根据第一榀吊装,我们分析了以后的施工程序,主桁架吊装完成后,次桁架吊装时会很难定位。为此我们QC小组围绕提高桁架架吊装效率及次桁架吊装定位问题进行了第二次PDCA循环。,八、第二次PDCA循环,1、活动目标: 完善吊装措施,提高主拱桁架吊装效率及次桁架吊装定位精度。 2、现场调查 在第一榀主桁架吊装过程中,我们发现在桁架吊装的所有工序中,桁架就位是最为耗时的一个环节,也是最困难的一个环节。在桁架就位过程中,桁架端双拱双曲四个接点很难同时就位,

9、更难保证双拱双曲连接面平滑过渡及接头面不错位,重量较大不易控制,桁架两端连接很难拼接就位。,3、原因分析,4、要因确定,由以上分析图得出影响桁架吊装效率的因素有6条,由现场验证等方法确定要因为指挥不统一,配合不协调;揽风绳构件外形尺寸大数量不足、吊装方案不经过分析。,5、制定对策,针对上述主要因素,小组经过讨论总结,制定了以下对策:,6、实施,实施一:吊装时,设专人(李团结)负责统一指挥,并对起重机驾驶人员进行理论培训,使他们熟悉指挥信号,并按指挥人员的各种信号进行操作,遵守现场秩序,服从命令。指挥人员发出的信号必须鲜明、准确。 实施二:第一段最长构件分成2个单元片状吊装,采用150T履带吊进

10、行吊装,中间连接件利用支撑平台空中小吨位吊车吊装连接。,第二榀主桁架吊装实践过程图:,绑扎,起吊,就位和临时固定:,7、效果检查,通过本次QC活动,我们于2013年10月1日上午进行重新吊装。两个单元从绑扎起吊 就位 临时固定 校正 最后固定焊接,花了二小时零二十分钟,大大缩短了吊装时间,提高了吊装,达到了我们制定的目标。2013年10月15日主拱桁架吊装完成,总用时15天,比预计节省工期10天,仅吊车台班费节省13万元。,九、总体效果检查,从2013年9月28日进行第一榀主桁架吊装到2013年10月155日最后一榀主桁架桁吊装完成,整个吊装施工前后仅用17天时间,比计划进度提前10天;所有桁

11、架架均一次吊装就位成功,施工过程优质高效,无任何安全事故发生;节约成本15万元,辐射了周边的建筑市场。钢结构吊装施工的成功为网球馆的主体验收提供了有力的保证;通过本次QC攻关活动实践进一步展示了我锦城钢构的施工技术实力及管理风范,得到了业主、监理及东营市政府领导和社会各界的一致好评。,主、次桁架整体吊装完成效果图:,证明和业主满意度调查:,十、巩固措施及标准化,1、标准化:本次活动形成的大跨度悬挑双曲面倒三角管桁架施工工法 被评为公司级工法,本工程正在申报钢结构金奖。 2、推广应用:本次在东营奥体中心网球馆工程吊装施工中,不仅注重关键技术的突破与创新,同时形成施工工法对创新技术加以定型并对各个环节给予规范化,随时可以用于指导相应工程项目的施工,并不断总结上升成为具有一定实践指导意义的施工技术。,十一、结束语,通过本次QC活动,我们项目部全体工作人员充分认识到团队精神的重要性,在实际工作中,我们将继续依靠先进的施工方法,科学的管理手段,不断的创新和提高,良好地完成公司下达的全部施工任务。同时本小组将在大型钢结构吊装施工中进一步探索,为我公司在钢结构施工领域做出更大的贡献。,

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