中厚板加热炉人工智能控制系统的应用研究

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1、工业炉窑热工 4 Iron 2. An Shan David Metallurgical Science Reheating furnace; Artificial intelligence; Energy saving 1 前言 中厚板加热炉煤气单耗占总综合能耗的 60 70%,开发和应用先进的加热炉节能技术具有重大 意义。 这条厚板线是一条年生产能力 120 万吨的现 代化厚板生产线。2003 年,引进国外先进轧机、 矫直设备进行产品工艺升级改造,以生产桥梁、 舰船等高级别中厚板材为主。 为了提高产品质量,节能减排,降低氧化烧 损,扩展加热过程信息贮存、统计、分析、可追 溯性等管理功能,实

2、现加热工艺标准化、最优化, 自 2007 年新增一套二级计算机加热过程人工智能 控制模型,用于实现从装料、加热、出料、轧制 整个生产过程全系统工艺状况最优,获得最大的 经济效益。 2 影响加热质量与能耗的主要因素 (1)被加热板坯品种、产品多样化,特殊钢、 高强度钢增多,要求炉子温度制度大幅度频繁迅 速而严格的变化,以往那种稳定的温度制度无法 适应产品质量的提高。 (2)轧制生产节奏波动,当炉温一定时,板 坯在炉时间长短决定钢坯温度高低。 (3)冷热坯料混装,不能及时精确地跟踪入 炉钢温变化、调节炉子各段供热负荷。 (4)人工感知现场工况变化,手动经验操作 (包括人工设定值,炉温的闭环控制)本

3、身粗糙, 加之受着人为因素的影响,一人一个操作法,四 班操作难以统一执行标准的热工制度。 (5)煤气的热值、压力两个参数难以稳定保 证;因传统的煤气热值在线检测数据严重滞后、 全国能源与热工 2008 学术年会 5 空燃比例系数不能在线实时跟踪调节;加之,传 统的炉温闭环调节滞后,造成炉温、钢温波动。 (6)热工工艺可追溯性差,不利于热工制度 的改进和优化。 (7)产品开发适应性低,使产品开发难度加 大。 (8)没有利用统计分析模型,不利于加热炉 的管理。 上述因素不仅影响炉内钢温精准、均匀的控 制,而且浪费大量的能源,增加废气排放量。 3 人工智能控制系统的设计思想 所谓智能控制,就是人工智

4、能技术与自动控 制技术结合。智能控制是仿人控制,即将人的知 识、经验,融合于自动控制之中,从而解决常规 控制无法解决的难题。加热炉智能控制也是如此, 尽管加热炉自动化系统投入率很低,然而生产照 样进行,人工操作也能完成,说明操作人员脑子 里有加热炉控制模型,但这些模型更多的是经验 知识性模型。实践表明,借助计算机采用人工智 能技术归纳和描述这些知识模型,对于解决纯数 学模型(机理模型、统计模型)难以解决的控制 果然奏效,但完全用该方法解决复杂的加热生产 过程最佳状态的计算确定问题,如钢坯冷热混装、 煤气热值波动影响各炉段供应最佳燃料量确定问 题等也有一定的局限性,甚至是不可能的。 为了解决这一

5、问题,本系统采用人工智能专 家系统知识规则与数值计算相结合的方法建立加 热过程优化实时主控模型、数据库和设计若干个 辅助数学模型。即:基于传感器的在线实时最佳 燃烧、供热、轧制节奏、钢坯开轧温度、待轧、 待温、冷热坯料混装、燃气热值波动、空燃比例 以及炉膛压力、空煤气总管压力、换热器高温保 护等辅助动态优化控制数学模型。在稳定生产时, 根据适于轧制要求的钢坯热含值、钢坯在炉时间、 经历各段的时间、钢坯尺寸,离线计算、分配钢 坯经历各段应该供给的热焓值(俗称基准热值) , 据此来确定各段的温度(热量)设定值;在不稳 定生产时(待轧、节奏变化等) ,根据在线实时检 测计算出钢坯在各炉段经历时间的递

6、增值,依次 对应递减各炉段温度设定值(热量设定值) ,从而 确保钢坯出炉时达到适于轧制规定的热焓值。 4 系统的模型组成 运用数模计算、专家系统与智能推理判断优 化相结合的方法,自动产生各段炉温供热负荷(燃 料量)设定值。即建立了加热过程在线优化控制 系统,该系统实现了加热炉加热过程在线优化控 制,它包括以下十个动态优化辅助数学模型: 1)钢坯位置跟踪模块 钢坯位置跟踪模块根据加热炉步进梁/推钢和 装出料信号,并由操作工人输入钢坯钢种、坯料 尺寸信息,在线跟踪炉内区域钢坯运动信息和在 炉时间,在上位机显示跟踪画面。 2)入炉温度跟踪模块: 入炉温度跟踪模块根据检测入炉钢坯温度(若 为连铸坯,则

7、分别引入辊道输送过程模型、保温 过程数学模型、下线冷却过程数学模型)计算入 炉板坯热焓,调整各段的供热负荷。 3)煤气热值变化调节模块 实时检测煤气热值变化,在线修正各段的煤气 流量,维持各段供热平衡。 4)空燃比例调节模块 实时采集炉温、残氧含量、空燃比例信号, 在线学习最优热效率曲面,动态寻优最佳空燃比。 5)节奏变化模块 轧制节奏变化模块根据步进梁运动或开启炉门 信号(对线材加热炉可根据红外测温传感器)计 算轧制节奏,根据轧制节奏的快慢,调整各段的 供热负荷。 6)开轧温度反馈控制模块 开轧温度反馈控制模块根据红外测温传感器测 量出钢温度是否达到轧制工艺要求的期望值,并 以此为反馈修正补

8、偿控制系统因环境变量变化等 原因产生的误差。 7)燃烧控制模块 根据各控制模块计算得出的参数,引入直线插 补法,得出各段燃料量供应的最终设定值,实时 修正。 8)智能模型优化模块 随着加热炉在生产过程中仪表设备、加热炉炉 体等硬件条件逐渐的变化,原有固化的各工况下 的过程参数将不能满足生产工艺的要求。根据统 计分析数据库中记录的现场生产数据,包括:按 钢种和规格记录的单耗、平均开轧温度、平均烟 气残氧含量等指标对控制系统原有的过程参数进 行优化。在优化过程中采用小步长试探以及状态 工业炉窑热工 6 转移的方法逐步逼进最佳控制状态,以期得到最 低的单耗、最优的开轧温度和合理的烟气残氧含 量。结果

9、经工艺工程师确认后,更新专家数据库。 9)统计分析模块 系统实现按批和按班、小时统计的功能。按 班、小时统计主要是统计一班的经济指标,比如 单耗、作业率等;按批统计主要是统计这一批钢 的热工指标,如残氧含量、开轧温度、平均燃料 流量等。 10)PLC 控制系统与上位 HMI 监控系统的网 络通讯模块 通过 PLC 控制系统与上位 HMI 监控系统的网 络通讯模块实现生产、计划数据的共享。 5 人工智能控制系统的应用 本套二级计算机加热过程智能控制模型的设 计指导思想密切结合了本厂实际工况条件,按照 “成熟、可靠、先进、实用,有利于增加产量,节 能降耗、产品质量控制和安全生产”的原则,除必 须新

10、增改进的设备和技术外,仪表、计算机、阀 门均立足于利用现有设备,节省了工程投资。 本项目具体改造内容如下: 5.1 制定合理的加热制度 通过离线数学模型计算不同的钢种、坯料尺 寸(长、宽、厚)在正常生产时(机时产量和入 炉温度一定)所需供热负荷,建立相应的供热制 度,同一钢种,相近的坯料尺寸归为一种供热制 度。在排定装钢计划时,应遵守同一钢种、相近 坯料尺寸排在一起的原则。在调试和实际生产过 程中在线修正离线计算结果,以满足实际生产。 供热负荷根据煤气热值,用煤气流量表征, 炉膛温度作为辅助测量元件,参与炉膛温度上下 限保护。 5.2 完善跟踪检测手段 1)新增入炉温度红外测温计,二级模型实现

11、 入炉温度跟踪功能。 2)引入板坯开轧温度检测信号,参与二级模 型反馈控制。 3)引入烟道残氧分析仪,参与空燃比例调节。 4)新增煤气定氧燃烧热值监控设备,检测 煤气热值变化,实时调节空燃比例和煤气流量。 5)在板坯入炉温度、尺寸、在炉位置、开轧 温度跟踪的基础上,增加板坯在炉时间跟踪功能。 5.3 完善统计分析功能 增加统计分析功能,系统按批和按班、小时 记录炉号、批号、钢号、钢种、规格、出钢温度、 产量、单耗、残氧含量、热装率等;可按月、天、 小时、班次统计查询。 5.4 实现自动烧钢 在目前燃烧控制系统(一级控制)的基础上, 增加加热过程智能控制(二级模型控制) 。系统自 动跟踪机时产量

12、、加热钢种、尺寸、坯料入炉温 度、待(停)轧时间、开轧温度等工艺条件变化, 调整各段供热负荷,使钢坯从热装热送、加热、 到轧制整个生产过程达到最优,提高加热质量、 降低能耗和氧化烧损。 6 项目效果 单耗效果:本次系统是 2007 年 12 月开始投 入使用,至今已 3 个月。对其单耗效果按两种方 式评价如下: 6.1 2#炉煤气单耗同上年同期比较: 图 1 2加热炉煤气单耗对比图 图 2 2加热炉单耗对比图 全国能源与热工 2008 学术年会 7 图 3 加热炉单耗同上年比较图 6.2 加热炉(两台加热炉)煤气单耗同上年同期比 较 由于实时热值的引入,理论上同样对 1#加热 炉空煤配比具有指

13、导作用,对两台加热炉的降耗 具有意义。计算如下: 6.3 烧损率 系统投入前后(06.12- 07.0207.12- 08.02)对 比:氧化烧损率降幅(1.038- 0.999)/1.038 3.713 统计数据小结 考虑到统计误差、品种结构,及管理因素等 对效果的影响,较系统投入前,单耗降幅大于 3, 烧损降幅大于 2.5。 图 4 系统投入前后比较图 7 结论 (1)实践表明,人工智能控制系统对于中厚 板厂提高产品质量、实现加热炉标准化管理水平 以及节能减排具有重要的意义及作用。 (2)人工智能控制系统对鞍钢厚板 1#加热炉 节能降耗同样具有指导意义。 (上接11页) 图2(a)、(b)

14、、(c)、(d)给出了净现 值法的评价结果。由图2中(a)、(d)可以看出, 随着蓄热室断面积和蓄热室蓄热体高度的增加, 净现值逐渐减少,相同蓄热室断面积和蓄热室高 度,净现值随着格孔直径的增大而减少,投资回 收期法分析的情况基本吻合,投资回收期增加, 净现值减少。由图2中(a)、(d)可以看出,蓄 热体的活面积和蓄热体的体积是相互关联的,蓄 热体的体积增加,蓄热体的活面积就减少,净现 值随着蓄热体活面积的增加而减少,相同蓄热体 体积时,净现值随着蓄热体孔直径的减少而减少。 图3(a)、(b)、(c)、(d)给出了内部收益 率法的评价结果。由图3中(a)、(d)可以看出, 随着蓄热面积和蓄热体

15、体积的增大,内部受益率 逐渐减少,在相同的蓄热室断面积和蓄热室高度 时,内部受益率随着蓄热体孔直径的增大而增加, 与上述两种分析方法得到的结论一致;并且通过 计算,内部收益率略高于2005年我国冶金企业内 部收益率,说明此投资方案具有一定的可行性。 6 结论 采用动态投资回收期法、净现值和内部受益 率这三个经济效益指标对热风炉的投资进行了热 经济学分析。分析结果表明,热风炉的蓄热面积 和蓄热体体积是决定热风炉性能的只要指标,决 定热风炉的结构,对热风炉的投资有明显的影响, 为保证热风炉取得良好的经济效益,必须选择合 适的蓄热体体积,再确定蓄热室断面积和蓄热室 的高度,使动态回收期最短,净现值最大,内部 收益率最高。综合运用以上三种方法,可以全面 正确的评价热风炉的投资效益。 参考文献 1 张润霞,肖继昌. 企业热平衡与节能技术M.石油工业出 版社,北京.1993. 2 吴应双,李友荣. 余热回收换热器性能的火用经济分析 和优化J.冶金能源,1996,6. 3 财政部会计资格评价中心编. 财务管理M.北京:中国财 政经济出版社,2005.

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