上海电气锅炉新产品研制与节能减排新技术开发和应用

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1、1 上海电气电站集团上海电气电站集团 2 上海电气电站集团上海电气电站集团 上海电气锅炉新产品研制 及节能减排新技术开发和应用 上海电气|上海锅炉厂有限公司 2015年3月 3 上海电气电站集团上海电气电站集团 一、上海电气锅炉节能新技术与新产品研制 二、超低排放设计路线和考虑 三、燃煤电站锅炉低碳技术研发进展 主要内容 4 上海电气电站集团上海电气电站集团 1950s1980s SO2排放 控制 SO2排放 控制 1970s 1990s火电厂终端产品 的回收和利用 火电厂终端产品 的回收和利用 烟气脱烟气脱NOX SO2 20102020 SO2, SO3, PM2.5 汞汞 NOx CO2

2、捕获和封存(捕获和封存(CCS) CO2 粉尘排放 控制 粉尘排放 控制 燃煤电站污染物排放控制技术发展历程 国家标准(2011):NOx33 MPa 最高温度:主汽605 再热汽623 2.更高的可靠性 采用先进的设计和工艺技术 ; 合理的材料使用;运行中没有超温爆管 3.更高的效率 效率94.5% (优质烟煤);排烟温度 5050 3030 再加 热器 7.57.5 燃机 标准 外高 桥 燃机 标准 外高 桥 26 上海电气电站集团上海电气电站集团 低低温电除尘器是将电除尘器入口温度降低到90 左右,降低烟气量和降低粉尘比 电阻,改善伏安特性,提高除尘效率的一项新工艺。 26 低低温电除尘

3、系统 运行实例浙能嘉华#8“超净排放”环保系统运行实例浙能嘉华#8“超净排放”环保系统 满负荷下,原烟气烟尘浓度(干标6%氧)为 14.06 满负荷下,原烟气烟尘浓度(干标6%氧)为 14.06 mg/m3 27 上海电气电站集团上海电气电站集团 CFB锅炉特点及超低排放路线 27 CFB锅炉 燃煤特 点 煤质较差, 硫、尘含量 高 燃烧同时 炉内脱硫 煤燃烧温 度较低, NOx含量 低 以 某 350MW 的 CFB锅炉为例,利 用环保岛技术对 NOx、SO 以 某 350MW 的 CFB锅炉为例,利 用环保岛技术对 NOx、SO2 2和粉尘 进行 和粉尘 进行协同处理协同处理。 28 上海

4、电气电站集团上海电气电站集团 某CFB锅炉的NOx含量在200mg/Nm3,若希望出口NOx浓度达到50mg/Nm3, 脱硝效率将达到75%,单独使用SNCR工艺不可能达到这么高的脱硝效 率,推荐在这种情况下采用SNCR+SCR的工艺路线。 采用炉内SNCR的技术,达到50%的效率,可以在炉内将NOx降低到 100mg/Nm3。 新CFB炉可以利用锅炉现有钢架在后烟井中安置脱硝催化剂,按1+1 布置,即可实现50mg/Nm3的超低排放。 SCRSNCR 费用较低,大容量CFB SNCR最高脱硝效率可达50% SCR最高脱硝效率可达90%, 保证超低排放 CFB脱硝技术介绍 28 29 上海电气

5、电站集团上海电气电站集团 以某350MW CFB锅炉用含硫量3.5%煤为例,最终实现35mg/Nm3的超低排放 引风机 脱硫 SOSO2 2 (mg/Nm(mg/Nm3 3) 2,300 3535 烟囱 锅炉 再加 热器 引风机 脱硫 SOSO2 2 (mg/Nm(mg/Nm3 3) 3700 3535 烟囱 锅炉 再加 热器 引风机 脱硫 SOSO2 2 (mg/Nm(mg/Nm3 3) 5200 3535 烟囱 锅炉 再加 热器 炉内脱硫 效率为 炉内脱硫 效率为85%85% 炉内脱硫 效率为 炉内脱硫 效率为75%75% 炉内脱硫 效率为 炉内脱硫 效率为65% 常规脱硫配置 单塔脱硫极

6、限配置 双塔脱硫工艺配置 65% 常规脱硫配置 单塔脱硫极限配置 双塔脱硫工艺配置 脱硫 CFB脱硝技术介绍 30 上海电气电站集团上海电气电站集团 一、上海电气锅炉节能新技术与新产品研制 二、超低排放设计路线和考虑 三、燃煤电站锅炉低碳技术研发进展 主要内容 31 上海电气电站集团上海电气电站集团 空气 N2 O2 磨煤机 煤 再循环烟气(一次) 再循环烟气(二次) ES P FGD FGC CO2提纯装置 CO2 蒸汽轮机 发电机 CO2封存 烟气 (惰性气体) 空分装置 富氧燃烧锅炉 CO2捕捉与封存装置 (CCS) 技术特点: O2/CO2富氧燃烧技术,由于采用O2+部分循环烟气替代传

7、统空气进行燃烧,锅炉 烟气中CO2浓度可达8590%,且由于炉内处于弱还原性气氛,通过烟气再循环,采用 常规氮氧化物控制技术和脱硫技术可大幅度降低NOx和SOx的排放,被认为是目前最可 靠、最简单、最可行的新型火力发电机组锅炉综合污染物控制技术,在CO2减排上具有 独特优势(特别适合现有常规锅炉改造及新建火力发电机组锅炉)。 O2/CO2富氧燃烧发电技术: 32 上海电气电站集团上海电气电站集团 O O2 2/CO/CO2 2富氧燃烧发电技术优势:富氧燃烧发电技术优势: 富氧燃烧技术优势: 1.锅炉尾部烟气中CO2浓度达到8590vol%以上,无需进行分离就可以直接进行 液化回收; 2. O2

8、/CO2富氧燃烧气氛下,NOx生成量显著减少(约为空气燃烧的1/3),若采用空 气分级、再燃等低NOx 燃烧技术将NOx排放控制在200mg/Nm3以下; 3. O2/CO2富氧燃烧烟气中CO2、H2O等三原子气体成分显著增加,炉内辐射换热增 强,可进一步减少炉内受热面,从而减小锅炉体积、降低锅炉成本; 4. O2浓度可突破空气燃烧的21%的限制,对提高炉膛温度、强化炉内传热、促进燃 料的完全燃烧(特别是燃用贫煤、无烟煤等劣质煤)都起到积极的作用; 5. 采用烟气再循环,锅炉排烟量大幅度减少,使得锅炉排烟热损失减小,锅炉效率 得以提高,另外,由于锅炉尾部烟气量的大幅度减少,锅炉引风机、除尘设备

9、以 及脱硫设备的容量和电耗也相应下降(节约了部分厂用电); 33 上海电气电站集团上海电气电站集团 国外富氧燃烧发电技术研究现状: 34 上海电气电站集团上海电气电站集团 上锅富氧燃烧发电技术发展现状 35 上海电气电站集团上海电气电站集团 O2/CO2富氧燃烧3MW中试试验研究 (a)3MW富氧燃烧试验装置整体; (b)O2/CO2气罐; (c)高温摄像CO2冷 却气集格; (d)O2/CO2管路; (e)再循环烟气/炉膛出口/二次风烟气分 析测试管路; (f)O2RFG混合装置 系统新增部分 2011年下半年,在小试实验的基础 上,项目团队对上锅现有3MW多功能热 态中试试验平台进行了O2

10、/CO2富氧燃烧 改造,并于2012年底对我国典型煤种进 行了3MWO2/CO2富氧燃烧中试试验研 究。 36 上海电气电站集团上海电气电站集团 O2/CO2富氧燃烧3MW中试试验研究 CoalCO2, dry%O2, wet%H2O , wet% 本实验结果本实验结果 澳洲褐煤澳洲褐煤 (16.2%, moisture) 80.0 (air 15.0) 4.0 (air 4.0) 35.0 (air 10.0 ) 澳洲澳洲Callide 富氧燃烧项目富氧燃烧项目 (30MWe) 澳大利亚烟煤澳大利亚烟煤78.04.0 Energy Conversion and Management(2007

11、, 48, 287987) 干燥褐煤干燥褐煤 (15% ,moisture)81.341.2518.81 18.018.519.019.520.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20:00 19:3019:00 18:30 18:00 3MW实验测量值(CO2浓度dry%) 理论计算值(CO2浓度dry%) 理论计算值(H2O, vol%) 3MW实验测量值(O2浓度dry%) 理论计算值(O2浓度dry%) 时间时间/(h) 空气空气/富氧燃烧锅炉出口烟气组份富氧燃烧锅炉出口烟气组份/(vol%) 空气 燃烧 O2/CO2富氧燃烧燃烧过渡燃烧 当煤粉在空气燃烧工况下,锅

12、 炉尾部烟气CO2在1416vol%(干烟 气)左右,当逐步由空气燃烧向富氧燃 烧过程过程中,锅炉尾部烟气的中的 CO2浓度也逐渐升高,由空气燃烧的 1416vol%升至O2/CO2富氧燃烧条 件下的7580vol%(干烟气)左右,随 着富氧燃烧的进行,锅炉烟气中CO2 浓度逐渐趋于稳定。 3MW空气-O2/CO2富氧燃烧锅炉烟气组成(1.0MW) 37 上海电气电站集团上海电气电站集团 O2/CO2富氧燃烧3MW中试试验研究 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 40%O2/CO235%O2/CO230%O2/CO2 flue gas in furnace flue gas emitted 空气 锅炉尾部烟气量 尾部烟囱排气量 运行工况 烟气量 运行工况 烟气量/(Nm3/h) 3MW空气-O2/CO2富氧燃烧锅炉烟气量(1.0MW) 相同发电功率下,O2/CO2富 氧燃烧锅炉烟气随着O2/CO2比例 中O2浓度的增加,锅炉尾部烟气 量明显降低,锅炉尾部出口烟气 流量也随之减少。 38 上海电气电站集团上海电气电站集团 Create Better Future with You! 感谢各位专家!感谢各位专家! 创造动力之源,推动社会进步创造动力之源,推动社会进步 共创蒸蒸日上的生活共创蒸蒸日上的生活

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