【2017年整理】反应系统操作法

上传人:豆浆 文档编号:1013185 上传时间:2017-05-25 格式:DOC 页数:13 大小:127.50KB
返回 下载 相关 举报
【2017年整理】反应系统操作法_第1页
第1页 / 共13页
【2017年整理】反应系统操作法_第2页
第2页 / 共13页
【2017年整理】反应系统操作法_第3页
第3页 / 共13页
【2017年整理】反应系统操作法_第4页
第4页 / 共13页
【2017年整理】反应系统操作法_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《【2017年整理】反应系统操作法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2017年整理】反应系统操作法(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、3.3 反应系统操作法3.3.1 反应系统正常操作1) 反应操作要点 a) 反应进料量(空速)由调节阀 FIC101 控制。b) 前反应器入口温度(炉 101 出口温度)由调节阀 FIC105 来控制。c) 后反应器入口温度(炉 102 出口温度)由调节阀 FIC106 来控制。d) 反应压力在进油后、气压机未启之前由气压机入口放火炬调节阀 PRCA301B 控制,气压机补反应系统压力,由调节阀 PRCA301A 控制。2) 反应操作基本原则a) 无泄漏、着火、爆炸等安全事故。b) 不超温、不超压、不发生油气互窜。c) 正常操作状态下应保持进料量稳定。d) 正常操作:前反应器入口温度升温范围为

2、 325-460,后反应器入口温度升温范围为 325-460。反应器入口温度波动范围2。e) 反应器入口温度每次提高 2-3为宜。f) 当前后反应器入口温度达到 460,若粗汽油芳烃含量不合格,则一个操作周期结束。g) 控制 V101 液位和气压机入口压力,保证气压机和吸收稳定正常操作。3) 再生操作要点 a) 再生温度(炉 103 出口温度)由调节阀 FIC203 控制。b) 再生烟气氧含量由 N2 补入量和净化风补入量共同调节。c) 再生压力由调节阀 PIC201 控制。4) 再生操作基本原则a) 不超温、不超压、氧含量不超标、不发生油气互窜。b) 再生起始温度为 400,起始氧含量为 0

3、.5%。c) 每次提温以 10/h 为宜。d) 氧含量每次提高 0.5 个百分点。e) 严禁反应器床温超过 500。f) 当反应器床温温度达到 500,且反应器入口、出口烟气氧含量一致且保持不变时,催化剂再生结束。g) 催化剂再生结束后,再生系统必须用 N2 置换,确保反应器内气体氧含量0.5% ,以备下个周期使用。h) 再生时加强 V102、V103 及时脱水。i) 干燥剂再生时,管线及设备放空处注意切水,严禁把液态水带入氮气压缩机气缸。j) 如果脱硫剂再生,严禁酸性物质进入后路管线及设备。5) 反应器再生切换操作注意问题在反应过程中,随着催化剂在线操作规程时间的延长,床层催化剂结焦量增加至

4、使活性下降造成产品质量下降,应停工进行催化剂再生,催化剂再生以恢复正常生产。这样存在着反应再生间的切换操作,为达到安全操作的目的,在进行再生过程中应注意以下问题:a) 需再生时,反应器跨线,切除需再生反应器 R101B、 Db) 用 N2 气置换反应器中油气, ,改再生流程继续置换再生系统,直至系统油气含量0.2%c) 在前、后反应器产物线阀间加盲板,与反应系统的管线及设备隔开,方可补净化风进行催化剂再生。d) 催化剂再生,加热炉出口 520各点无温升,反应器出入口烟气中氧含量一致时,认为再生完成停补净化风,再生气继续循环,对床层降温,不断补入 N2,当反应器床温降至初始反应温度要求且循环器中

5、含氧量0.5%时,方可进油进行开工。6) 催化剂再生操作反应器内的催化剂经过一段时期的反应,表面及内孔生焦积炭而失活 ,需要通过烧焦再生以恢复其活性。催化剂再生是在高温下一定氧含量的 N2 闭路循环来完成的。再生温度由再生加热炉控制。再生过程是在再生起始氧含量为 0.5%,升温至 400后,随着再生时间的增长,若催化剂床层无热点出现,将氧含量提高 0.5 个百分点。当再生床层温度升至 500且各点温度经一段时间后不变时;反应器入口和出口气体氧含量相同且保持不变时,催化剂再生结束。催化剂再生过程中,要密切监控反应器入口温度和催化剂床层温度,严禁此温度超过500,若发生床层超温应迅速停止补入空气,

6、严重时降低再生加热炉温度或迅速补入 N2。催化剂再生结束后,停再生加热炉、氮压机,用 N2 将再生系统进行置换,且系统中氧含量在 0.5%以下,然后将再生反应器切出再生系统备用。7) 干燥剂再生操作再生气干燥器(D102)内装分子筛干燥剂,当取样分析干燥剂失活后,需要对其进行再生以恢复其性能,再生气体为 N2,再生温度为 200 。再生流程为: N2V102C102V103E104F103D101 D102E104E105V102 N2 循环使用,加强 V102、V103 及时脱水。 8) 前反应器芳烃含量降低影响因素:a) 前反应器入口温度降低。b) 催化剂活性下降。c) 进料量增加。d)

7、前反应器催化剂床层轴向温降过大。e) 原料带水。f) 偏流或边壁效应严重。g) 催化剂被污染。处理方法:a) 提高反应温度。b) 适当降低进料量。c) 加强保温。d) 加强原料脱水。e) 偏流或边壁效应严重时,等检修时检查分布器或重装催化剂。9) 后反应器芳烃含量降低影响因素:a) 后反应器入口温度降低。b) 催化剂活性下降。c) 进料量增加。d) 后反应器催化剂床层轴向温降过大。e) 中间产物芳烃含量过低。f) 原料带水。g) 催化剂受污染。处理方法:a) 提高反应温度。b) 适当降低进料量。c) 加强保温。d) 调整前反应器操作,提高中间产物芳烃含量。e) 加强原料脱水。10) 反应器入口

8、温度降低影响因素:a) F101 燃料气量过小。b) 进料量增加。c) 进料温度过低。d) 原料突然带水。e) 原料组分变重。f) 程序控制时程序发生故障。g) T101 冲塔影响燃料气质量。h) 隔离 N2 泄漏。i) 调节阀 FIC105 失灵。处理方法:a) 适当提高炉 101 燃料气量。b) 调节 FIC101,适当降低进料量。c) 调节 TIC121,提高进料温度。d) 加强原料脱水。e) 程序故障时改为手动控制。f) 燃料气走副线。11) 后反应器入口温度降低影响因素:a) F102 燃料气量过小。b) 进料量增加。c) 中间产物温度过低。d) 前反应器床层温降过大。e) 程序控制

9、时程序发生故障。f) 调节阀 FIC106 失灵。处理方法:a) 适当提高 F102 燃料气量。b) 调节 FIC101,适当降低进料量。c) 提高中间产物温度。d) 程序故障时改为手动控制。e) 燃料气走副线。12) 原料预热温度升高影响因素:a) 原料量减小。b) E115 取热量减少或 TIC412 故障。c) 反应产物进 E102 温度、量增加。d) 反应产物进 E101A、B 量增加或 TV118 故障。e) 反应产物进 E101A、B 温度升高。f) 气压机出口返回到气压机入口的量的变化。处理方法:a) 增加原料油量。b) 增加 E115 取热量。c) 调节 FIC102,降低反应

10、产物进 E101A、B 量。13) 气压机入口压力降低影响因素:a) 富气量减少。b) 富气冷却后温度太低。c) 调节阀 PIC301B 未能关严。d) 反飞动调节阀 PIC301A 故障。e) 反应温度变化或在切换过程中出现故障。处理方法:a) 适当调节 PIC301A 开度。b) 增加进料量或提高反应温度。c) 减小 E108A、B 冷却水量。d) 关好调节阀 PIC301B。e) 适当开调节阀 PIC301A 副线,联系仪表维修 PIC301A。f) 调节反应温度使之平稳,及时处理切换过程中的故障。14) 再生温度(反应器入口)升高影响因素:a) F103 燃料气量过大。b) 再生烟气量

11、减少。c) 窜入少量油气。d) 炉管内结焦,再生时燃烧。处理方法:a) 降低 F103 燃料气量。b) 适当补充 N2。c) 检查隔离氮气。d) 炉管内结焦燃烧严重时通入大量 N2。15) 再生反应器催化剂床层温度猛升影响因素:a) 再生反应器入口温度猛升。 b) 再生烟气氧含量过高。c) 炉子故障或燃料气带油。d) 反应器退油后未吹扫干净就开始再生。处理方法:a) 适当降低再生反应器入口温度。b) 适当补充 N2 或减小净化风补充量。c) 检查加热炉,V104 及时压油。16) 再生烟气氧含量过高影响因素:a) 补充净化风量过大。b) 补充 N2 量过小。处理方法:a) 适当降低净化风补充量

12、。b) 适当增加 N2 补充量。3.3.2 异常分析及处理1) 原料油突然中断原因:a) 原料油温度过高 P113A,B 内产生气阻。b) P113A,B 入口堵塞或漏气窜气。c) 泵体本身故障。d) P113A,B 自停。e) 泵体温度过高产生气傅现象。f) 停 380V 电。g) 流程由于误操作而切断。处理方法:a) 切换备用泵。b) 重新启泵。c) 检查机泵冷却水及润滑油。d) 按停 380V 电处理。e) 检查流程做相应处理。2) 反应器入口温度大幅度波动。原因:a) 加热炉燃烧不正常。b) 原料油带水。c) 进料量大幅度波动。d) 原料出 E101A,B 温度波动大。处理方法:a)

13、调节加热炉燃料气量和强制通风,使之燃烧正常。b) 手动调节使进料量稳定。c) 调节反应产物进 E101A, B 量。3) V101 液面大幅上涨原因:a) 粗汽油温度过高,泵 P102A,B 产生气阻。b) 玻板显示失灵。c) 泵 P102A,B 入口堵塞或漏气窜气。d) 泵 P102A,B 体本身故障。e) 泵 P102A,B 自停。f) 停 380V 电。g) 泵体温度过高产生气傅现象。h) E103A、B 冷却效果不好。处理方法:a) 调节 E102 上水量降低粗汽油温度。检查机泵冷却水。b) 联系仪表处理玻板。c) 切换备用泵。d) 重新启泵。e) 按停 380V 电处理。f) 检查机

14、泵冷却水及润滑油。g) 调整 E103A、B 冷却水。4) 反应器(反应)安全阀跳闸现象:a) 发出声响。b) 气压机入口压力突然下降(压力过低时气压机自保停机) 。处理方法:a) 待压力下降,安全阀回位后,调整操作(气压机未停机) 。b) 富气由调节阀 PIC301B 放火炬(气压机停机) 。c) 粗汽油改出装置(气压机停机) 。d) 查找安全阀跳闸原因,并做相应处理。e) 气压机正常后,将富气、粗汽油改进吸收稳定。f) 检查 V108 液位,及时压油。 5) 漏油着火原因:a) 焊接质量低劣,焊口、法兰、手孔、手孔等处漏油着火。b) 操作条件急剧变化,造成管线胀裂或拉裂。c) 设备管线腐蚀

15、严重,造成穿孔漏油着火。d) 压力超标,安全阀不动作,爆炸着火。处理方法:a) 着火不严重时,用蒸汽掩护,用灭火器灭火。b) 着火严重,火势得不到控制时,迅速切断进料及加热炉燃料气,紧急停工。c) 打 119 报警,报告公司领导、生产部。d) 灭火后,将问题处理完毕,经有关部门认可后方可开工。6) 反应再生双阀泄漏造成爆炸或着火原因:a) 反应再生双阀泄漏,高温油气互撺造成爆炸及着火。b) 隔离 N2 压力不足。c) 误操作造成高温油气互窜。处理方法:a) 迅速给再生系统补入 N2。b) 迅速切断进料,切断反应再生系统与其他系统的联系。 c) 打 119 报警,报告公司领导、生产部。d) 迅速组织有关人员紧急灭火。e) 必要时组织人员迅速撤离现场。7) 装置 380V 停电 瞬时停电 现象:a) 装置照明一闪即亮。b) 各机泵、风机、机组停止运转。 c) 循环水泵、

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号