状态监测系统在设备管理中的应用ppt课件

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1、形状监测系统在设备管理中的运用形状监测及缺点诊断在设备管理中的运用我公司是年产40万吨乙烯安装的延续性消费的大型企业,全厂有35台关键机组,这些机组一旦出现停机缺点,将导致整个安装停车甚至全厂停产,其经济损失是非常宏大的。所以我们公司非常注重设备的日常管理,我们经过在机器运转时对它的各个主要部位进展形状监测,掌握机器的情况,及时发现设备的异常或缺点,把握住它的开展趋势,根据消费需求制定预知维修方案,确定机器应该修缮的时间和内容,实现了以形状监测为前提的预知维修。形状监测分为两大部分:一、在线监测及缺点诊断系统二、离线监测及缺点诊断系统一、关键机组在线形状监测及缺点诊断系统一高速在线系统性能及方

2、案引见ENTRX网络化高速在线监测系统是ENTRX-IRD公司的产品,在软件的数据采集、处置中采用了独特的“磁带机原理和高速的HP采集硬件,对于机组突发性的缺点事件,保证了数据在采集时不丧失,软件包提供了对数据的多种分析功能,因此系统非常适宜对大机组运转形状的监测。2000年我厂引进了美国ENTRX-IRD公司的ENTRX网络化高速在线监测系统,并把我厂的十六台套大机组由三个监测子系统组成了大机组形状监测网,经过我厂的内部局域网,实现了监测数据的共享。如下图:子站1T8455T8456C400AC400BC650C600C300同时运用ENTRX远程效力功能经过INTERNET可实现采集定义的

3、远程组态和机组缺点的远程诊断。被监测机组的振动信号或其它过程参数取本人有监控仪表的缓冲输出,多台设备的信号经过屏蔽的多芯信号电缆送到数据采集子站机箱的16通道采集卡上,采集到的数据经过IEEE4总线把数据送到采集计算机,在采集计算机中可对各测点的采集定义进展组态,ENTRX系统具有开放的、非常灵敏多样的用户组态环境,数据采集子站再把所采集到的数据送到公司的局域网。在我厂的监测网络中监测子站一包括7台机组,监测子站二包括6台机组,监测子站三包括3台机组,全部信号包括:轴振动、轴位移和相位近200个参数。ENTRX系统除了在数据的采集上具有独到的性能外,在数据的分析中同样提供了适用的分析、报告管理

4、功能,如常用的时域波形、频谱图、趋势图、瀑布图、轴心轨迹、轴中心线图、波德图和耐奎斯特图等,ENTRX硬件的高速采集性能和分析功能在我厂一设备检修前后的出现缺点的分析、诊断,得到了很好的表现。K201GB301C1001AC2002AC1001BC2002BK4003C103AC103B子站2子站3二、实例运用 空分安装A套空压机C1001A自2001年10月29日开车以来,机组振动明显增大,其中XIA1-1B、XISA1-2B测点尤其明显,且振动幅值趋势与光滑油油温成正比增大,与光滑油油压的关系正好相反,阐明了机组轴瓦间隙过大。频谱主要表如今1倍频上,根据频谱和轨迹图分析机组存在轴瓦磨损和转

5、子不平衡问题。图1 C1001A振动测点振动幅值趋势图图2 检修前测点振动频谱图图3 检修后测点振动频谱图图4 检修前2A &2B测点轴心轨迹图4 检修后2A &2B测点轴心轨迹图6 检修前1A &1B测点轴心轨迹图6 检修前1A &1B测点轴心轨迹该机组于2001年11月29日停机检修,根据对机组的解体检查发现,主轴上瓦有磨损,一级侧轴承下瓦有明显的磨损,各级叶轮叶片均有冲蚀景象,叶轮结垢;改换新叶轮和新轴瓦后,各振动测点振动值均下降了,详细如图1所示。 二、离线形状监测及缺点诊断系统在消费中的运用除了16台关键机组实现了在线监测外,其他机组均采用离线监测手段进展监测,我们根据设备重要程度和

6、缺点率不同,分别采用不同的周期进展监测,在正常运转情况下,关键机组一周监测一次,较重要的机组和泵一月监测一次,有备用泵的小泵那么根据需求监测,每个月向设备管理部门书面汇报关键机组及有缺点的其它机组的运转情况;机组在异常形状下运转时,我们加大对机组的监测频率,及时发现机组的恶化趋势,同时给出缺点诊断报告,让消费安装和设备管理部门及时了解机组运转情况,作出相应的对策,从而实现设备的预知维修,减少因暂时停车呵斥的经济损失,保证设备的平安运转。我们主要是经过运用变携式数采仪和相关的数据处置软件来完成以上任务的。传感器数采仪计算机一、离线缺点诊断系统在消费中的运用举例2001年12月22日热电安装锅炉给

7、水泵驱动设备透平P-2000BT改换汽封后,单试透平振动不断偏大,当调整到2H点程度振动为4mm/s时,联泵试车,转速到达4200rpm时,2H振动到达8.2mm/s,在升速到额定转速4800rpm时,2H到达16.6mm/s。23日上午试车从9:30开场,分阶1000、2000、3000、4000RPM5步试运,试到4000时振动2H为2.6mm/s,2V为2.0mm/s,但试到4800rpm时,振动上升到9.8mm/s,运转一段时间后,2H点振动下降4.5mm/s,停车。下午3点钟重新开车,试到4800rpm时2H点振动还是不断从9.33.5mm/s成周期性动摇,从频谱上看振动值还是在1x

8、频上,把振动传感器放在2H点上,根据振动值的变化调整蒸汽入口管线的高度和角度,又经过调整透平地脚顶丝的位置来调整机身的位置,振动值随机发生改动,比原来的振动值有所下降,到晚上8点2H点振动最大为8.2mm/s,继续在4800rpm下运转晚上9:40振动值下降到2.0mm/s以下,停机联泵找正再试车,振动值均较小。分析机组振动下降缘由有以下几方面:蒸汽入口管线在调整和充分的热膨胀后,消除了管线热应力,本身的固有频率发生了改动,透平发生共振的要素消除;透平壳体与转子之间的位置关系经过调整后恢复到适宜的形状;调整透平地脚螺栓和顶丝并把紧地脚螺栓,并且透平经过了一天的运转,也曾经得到充分的热膨胀。P-

9、2000BTP2000B12345转速RPM透平后轴承南透平前轴承北时间HVAHVA1000068503502029480092432622068降速至40002217142305停车调整地脚螺栓后再次单试100005308402505202711:584800913220502813760降速至40003523084000411408222505815:10480036231658292215:5089472354222116:02因振动值较大,碰头会后采取上紧顶丝及地脚螺栓的方法480082462362292916:42紧顶丝38200716:49紧地脚35381756253017:104

10、80088492457271917:30放松管线支撑,间隔6分钟振动值在2.27.4mm/s之间动摇17:40480082482650331820:0019140518110621:40振动值稳定,停机找对中400013040608080523:25480016130714080623:30二、离线缺点诊断系统在消费中的运用举例电机耦合器减速机膨胀机561342减速机膨胀枯燥机GY6205自2001年6月4日大修后,机组根本处于正常运转情况,此次大修改换了液力耦合器两端的轴承,没有处理液力耦合器东南地基变形的问题,地基的振动幅值还在继续上升,特别是在8月6日前停车近一个月、10月22日前停车近

11、一个月、12月20日前停车一周多的三次停车后振动分别上了一个台阶,到12月20日液力耦合器东南地基振动最大值到达356UM,从频谱图可以看出其主要频谱成分为25Hz处,峰值到达345UM,从液力耦合器两端的轴承座处测得程度振动速度都超越了ISO2372规定的级大型机械允许的振动值11.2mm/s,其中靠电机侧的轴承座程度振动为12.8mm/s,主要成分在25Hz处,峰值为12.56mm/s,靠减速箱侧的轴承座程度振动为11.7mm/s,主要成分在25Hz处,峰值为11.28mm/s。根据以上振动情况及频谱分析液力耦合器存在以下问题:橡胶后处置膨胀机GY6205一、由于液力耦合器南边地基的长期高

12、振动,直接呵斥液力耦合器两侧轴承的磨损。二、根据每一次较长时间的停车后,恢复开车后振动有较大上升和频谱主要表如今1X频25Hz处的特点和该转子转鼓较大且无法在停车时定时盘车来判别,转子存在轴弯曲。由于轴弯曲呵斥转子运转不平衡,频谱表如今1X频上。三、液力耦合器东南地基存在变形。DCBJAEF液力耦合器转子图液力耦合器解体检修,对输入轴进展检查发现,各处跳动量:A面=1.2mmB面=1.1mmC面=0.08mmD面=0.06mmE面=0.04mmF面=0.03mmI面=1.1mm检修前经过丈量可以看出,在输入轴组件中,A面、B面端面跳动特别大,C面、D面也明显偏大。而在输出轴组件中,E、F两面的

13、跳动量在要求的范围内。这阐明输入轴已发生了明显的弯曲变形,特别是直径较大的B面直径为360mm),输出轴根本完好。单独丈量轴结果根本一至。解体转子组件还发现内部的主止推轴承有三块相邻的瓦块有偏磨景象。从这个侧面也反映了轴弯曲存在。经过对转子各端面进展修正,并对整个转子作动平衡;改换轴承;检查根底,重新开车后,机组振动减小,详细数据如下表。日期5Hmm/s)6H(mm/s)6V东南地基(um)2001.6.18(停车1周7.06.12162001.8.6(停车近1个月8.97.72532001.9.279.182412001.10.22(停车近1个月9.78.62692001.12.20(停车1个周多12.711.63562002.1.9改换轴承后11.210.23132002.1.30大修后2.32.1442002.4.262.12.046谢谢大家的欣赏!

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