PTA装置及工艺解析

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1、PTAPTA装置及工装置及工艺解析解析PTAPTA装置概况装置概况PTAPTA技术简介技术简介生产工艺方法AMOCO工艺法ICI工艺法MPC工艺法国内国内PTA装置概况装置概况燕山石化公司燕山石化公司3.63.6万吨万吨/ /年年AMOCOAMOCO19811981年投产年投产上海石化股份有限公司上海石化股份有限公司22.522.5万吨万吨/ /年年MPCMPC19851985年投产年投产扬子石化公司扬子石化公司4545万吨万吨/ /年年AMOCOAMOCO19891989年投产年投产济南化纤总厂济南化纤总厂7.57.5万吨万吨/ /年年MPCMPC19911991年投产年投产仪征化纤股份有限

2、公司仪征化纤股份有限公司2525万吨万吨/ /年年AMOCOAMOCO19951995年投产年投产乌鲁木齐石化总厂乌鲁木齐石化总厂7.57.5万吨万吨/ /年年ICIICI19951995年投产年投产辽阳石油化纤公司辽阳石油化纤公司22.522.5万吨万吨/ /年年ICIICI19961996年投产年投产天津石化公司天津石化公司2525万吨万吨/ /年年MPCMPC20002000年投产年投产天津天津天津天津PTAPTA装置概况装置概况装置概况装置概况概况1997年1月30日在北京中石化总公司国际事业公司和日本三井造 船株式 会社签定了以对二甲苯为原料年生产能力为25万吨的精对苯二甲酸(PTA

3、)的生产装置合同,1997年7月1日生效。PTA项目总投资:130829.4万元、占地43050M2本装置共有设备机械等577台,买方供货237台,卖方供货340台设计基础 PTA装置设计的年生产能力为25万吨精对苯二甲酸,设计运转时间7200小时每年,每小时产量35吨PTA,操作弹性在70%110%之间。 装置组成 PTA装置包括粗对苯二甲酸(TA)生产单元;精对苯二甲酸(PTA)生产单元;辅助设施和公共设施。 1.TA单元流程 TATA单元生成单元生成PTAPTA的原料粗的原料粗TATA(CTACTA),采用),采用MPCMPC专有的液相专有的液相催化氧化对二甲苯的工艺。催化氧化对二甲苯的

4、工艺。TATA单元主要由进料准备、氧化、分单元主要由进料准备、氧化、分离和干燥、溶剂和催化剂回收四部分组成。基础工艺流程为对离和干燥、溶剂和催化剂回收四部分组成。基础工艺流程为对二甲苯(二甲苯(PXPX)、醋酸溶剂()、醋酸溶剂(Q Q)和醋酸钴、醋酸锰催化剂、及)和醋酸钴、醋酸锰催化剂、及四溴乙烷(四溴乙烷(TBETBE)助催化剂一起进入氧化反应器)助催化剂一起进入氧化反应器TD-201TD-201,空气,空气( (空气与纯氧的混合气空气与纯氧的混合气) )在流量控制下进入反应器底部,三台在在流量控制下进入反应器底部,三台在线氧分析仪检测尾气中氧气的浓度。线氧分析仪检测尾气中氧气的浓度。氧化

5、主反应氧化主反应PX+O2=TA+2H2O(催化剂催化剂,醋酸溶剂)醋酸溶剂)氧化副反应氧化副反应PX+O2=4CBA+H2O氧化工艺简介氧化工艺简介 反应温度通过改变压力来调节。底进轴锚反应温度通过改变压力来调节。底进轴锚式搅拌器式搅拌器TJ-201TJ-201使空气和液体有效的接触,防使空气和液体有效的接触,防止氧化反应器的内壁结垢,并保持固体为悬浮止氧化反应器的内壁结垢,并保持固体为悬浮状态。氧化反应放出的热量通过蒸发溶剂来带状态。氧化反应放出的热量通过蒸发溶剂来带走,反应器的顶部有一个脱水塔用来除去氧化走,反应器的顶部有一个脱水塔用来除去氧化反应中生成的水。反应中生成的水。 反反应器塔

6、底物器塔底物连续排入排入浆料罐料罐TD-203TD-203,在其中一步减在其中一步减压至常至常压,通,通过降降压闪蒸沉淀蒸沉淀TATA,将,将浆料送入离心机料送入离心机TM-300TM-300,分离出的湿,分离出的湿滤饼进入再打入再打浆罐罐TD-300TD-300进行再打行再打浆后送入后送入旋旋转真空真空过滤机(机(RVFRVF)TM-301ATM-301A、B B,使,使TATA与母液分离,母液与母液分离,母液进入循入循环再作反再作反应溶溶剂。TATA滤饼进入干燥机入干燥机TM-304TM-304内干燥后得到内干燥后得到CTACTA,利用反,利用反应尾气或尾气或N N2 2风送至料送至料仓T

7、TK-400TTK-400。 加氢精制工艺技术概述加氢精制工艺技术概述uu反应原理反应原理此加氢反应为非均相催化反应,包括:固相:钯-碳催化剂液相:对苯二甲酸水溶液气相:氢气和水蒸汽PTAPTA单元工艺流程总貌图单元工艺流程总貌图 干燥的干燥的CTACTA通通过风送系送系统从从TATA日料日料仓TTK-400TTK-400送入送入CTACTA料斗料斗PTK-101PTK-101,通,通过自自动称重称重进料器料器PM-101PM-101和和浆料罐料罐螺旋螺旋进料器料器PM-102PM-102以恒定的流量以恒定的流量进入入进料料浆料罐料罐PD-101PD-101,经脱离子水(脱离子水(DIWDIW

8、)打)打浆加加压,加,加热溶解,溶解,进入加入加氢反反应器器PD-201PD-201与与H H2 2在在287287,7.7.6 6MpaMpa的条件下,通的条件下,通过钯碳碳(Pd/CPd/C)催化)催化剂床床层进行加行加氢反反应,使,使4CBA4CBA转化成易化成易溶于水的溶于水的对甲基苯甲酸(甲基苯甲酸(PTAPTA)。 加氢主反应加氢主反应4CBA+H2=PT酸酸+H2O 然后将然后将浆料依次料依次经过PD-301PD-301、PD-302PD-302、PD-303PD-303、PD-304PD-304逐逐级降降压结晶,使晶,使浆料中析出料中析出PTAPTA,然后通,然后通过离心机离心

9、机PM-401PM-401、旋、旋转真空真空过滤机机PM-402PM-402进行母固分行母固分离,洗离,洗涤精制后的精制后的滤饼,经螺旋螺旋输送器送器进入干燥机入干燥机PM-404PM-404中干燥,得到合格的中干燥,得到合格的PTAPTA产品,再用反品,再用反应尾气尾气或或N N2 2将将PTAPTA输送至料送至料仓PTK-800APTK-800A、B B,供后面,供后面PETPET(聚(聚酯)使用酯)使用或由或由仓储车间打包装置打包外售。打包装置打包外售。 加氢过程中的付化学反应:加氢过程中的付化学反应:1 1)当使用新鲜的钯)当使用新鲜的钯- -碳催化剂时,有可能发生下述反应,碳催化剂时

10、,有可能发生下述反应,但很快就停止但很快就停止2)如果氢气分压非常低时,将发生下述反应:进料部分进料部分 干燥的粗TA通过风送系统从TA日料仓TTK-400送入粗TA料斗PTK-101,之后通过自动称重进料器PM-101和浆料罐螺旋进料器PM-102以恒定的流量进入进料浆料罐PD-101.进料浆料罐中加入循环工艺水与TA混合,进料浆料罐搅拌器PJ-101使PD-101中的固体和水混合,并使之保持为均一的悬浮液。进料浆料罐下的反应器进料提升泵101用来提升反应进料泵102的入口压力,102向加氢反应器201提供经过预热的高压进料。反应器进料通过进料预热器(101101)加热到所需的反应温度。前三

11、个预热器101,通过蒸汽加热,最后两个预热器101用热油加热。进料部分流程图进料部分流程图常见问题常见问题PM-104PM-104袋滤器压差高,呼吸阀起跳袋滤器压差高,呼吸阀起跳n n现象:现象:PI-2105PI-2105压力高并达到高值,压力高并达到高值,PDI-2104PDI-2104压差高并达到高值;呼压差高并达到高值;呼吸阀起跳吸阀起跳n n原因:原因:CTACTA进料中湿含量大;进料中湿含量大;CTACTA进料中杂质含量超标;进料中杂质含量超标;PZ-100PZ-100转阀损转阀损坏坏n n处理:热水运转或切浆料运转时对处理:热水运转或切浆料运转时对PM-04PM-04进行更换滤袋

12、进行更换滤袋PTAPTA进料系统波动进料系统波动n n现象:现象:PD-101PD-101中的浆料密度控制不稳,波动较大;中的浆料密度控制不稳,波动较大;FC-2101AFC-2101A进料量指进料量指示波动较大示波动较大n n原因:原因:PM-101-1PM-101-1的排气线堵塞;的排气线堵塞;KCV-2101KCV-2101故障,气动膜头损坏故障,气动膜头损坏n n处理:用木榔头敲击处理:用木榔头敲击PM-101-1PM-101-1的排气线,使其畅通;调大的排气线,使其畅通;调大PM-101-1PM-101-1排气线的氮气吹扫量,使氮气正常通入;仪表人员进行检查、维修。排气线的氮气吹扫量

13、,使氮气正常通入;仪表人员进行检查、维修。工艺切工艺切RSRS运转运转uu原因:原因:FC-2601FC-2601低流量联锁(低流量联锁(200kg/h200kg/h););PP-101PP-101泵停;泵停;PP-102PP-102双运双运中突然一台故障自停;中突然一台故障自停;PD-201PD-201压力压力PS-2203PS-2203高联锁(高联锁(8.33MPa)8.33MPa);PE-PE-0101换热器堵,换热器堵,FC-2201FC-2201流量突然降低流量突然降低uu处理:程序自动切处理:程序自动切RSRS运转;内操操作运转;内操操作DCSDCS软开关切软开关切RSRS运转运转

14、uu动作:动作:SDV-2103SDV-2103、SDV-2105SDV-2105关闭,关闭,SDV-2104SDV-2104打开打开加氢部分加氢部分澄清的水溶液连续地经过预热器进入加氢反应器D201,经过催化剂床层。加氢反应器中通入氢气。在201发生催化加氢反应,使中的不纯物转化成可溶于水的物质。主要反应为对醛基苯甲酸(4)转化成对甲基苯甲酸(P-TA),后者通过结晶极易从中除去。加氢部分流程图加氢部分流程图常见问题常见问题PC-201PC-201油路断流油路断流n n现象:调压阀油路断流;现象:调压阀油路断流;PD-201PD-201进氢压力波动较大,造成进氢压力波动较大,造成PD-201

15、PD-201的液的液位波动位波动n n原因:原因:PC-201PC-201设备本身故障设备本身故障n n处理:切换氢压机处理:切换氢压机PE-101B/CPE-101B/C疏水器故障疏水器故障n n现象:现象:PE-101BPE-101B和和PE-101CPE-101C的出口温度降低,的出口温度降低,PE-101D/EPE-101D/E的加热热油的加热热油(HOHO)用量增大)用量增大n n原因:原因:PE-101BPE-101B和和PE-101CPE-101C的疏水器直跑,不能正常憋压,造成换热效的疏水器直跑,不能正常憋压,造成换热效果不好果不好n n处理:更换新疏水器;关闭该疏水器的后手阀

16、,根据其出口温度调整手处理:更换新疏水器;关闭该疏水器的后手阀,根据其出口温度调整手阀开度大小阀开度大小结晶部分结晶部分加氢反应生成物进入到四级连续搅拌闪蒸结晶器(301304),在其中逐步进行降压。由于成功的降压,水便闪蒸出来使剩下的溶液冷却,这样便以期望的粒度分布结晶析出。从头两个结晶器(301302)闪蒸出的蒸汽通过在第一和第二结晶器排气冷凝器(301302)中产生蒸汽来进行部分冷凝。结晶器间的浆料输送利用它们之间的压差进行。结晶器的搅拌器301至304用来保持浆料为悬浮液。从最后两个结晶器(303304)闪蒸出的蒸汽直接送到第一预热器101作为热媒。结晶部分流程图结晶部分流程图常见问题

17、常见问题产品质量中粒径偏大或偏小产品质量中粒径偏大或偏小n n处理:改变处理:改变PD-301PD-301的液位控制,由的液位控制,由35%35%提至提至38%38%或由或由35%35%降至降至32%32%;改变;改变PD-301PD-301的压力控制,由的压力控制,由4.21MPA4.21MPA提至提至4.3MPA4.3MPA或由或由4.21MPA4.21MPA降降至至4.1MPA4.1MPA;检查现场工艺管线的保温情况;改变;检查现场工艺管线的保温情况;改变PV-2201PV-2201的阀开度的阀开度排料线出现堵塞排料线出现堵塞n n现象:前面的结晶罐液位升高;排料线上的液位调节阀异常开大

18、现象:前面的结晶罐液位升高;排料线上的液位调节阀异常开大n n原因:液位调节阀卡料原因:液位调节阀卡料n n处理:活动液位调节阀(处理:活动液位调节阀(0%100%0%100%);投用);投用MPWMPW冲洗程序进行冲洗冲洗程序进行冲洗PD-301PD-301、302302的压力出现较大波动的压力出现较大波动n n现象:压力控制不稳,波动较大;现象:压力控制不稳,波动较大;PT-501PT-501的压力波动较大的压力波动较大n n原因:原因:10BW10BW用量波动(用量波动(TP-1210TP-1210泵故障);泵故障);PE-301PE-301、302302的液位调的液位调节阀滞后;节阀滞

19、后;PE-301PE-301换热器出现堵塞换热器出现堵塞n n处理:切换处理:切换TP-1210TP-1210泵;仪表检查泵;仪表检查PE-301PE-301、302302的液位调节阀;打开的液位调节阀;打开 现场现场MPWMPW手阀对手阀对PE-301PE-301的管程进行冲洗的管程进行冲洗PM-301PM-301、303303、304304下料线堵下料线堵n n现象:现象:PM-301PM-301、303303、304304的下料温度降低的下料温度降低n n原因:各结晶罐的压力波动造成闪蒸蒸汽中夹带固含量大,从而堵塞其原因:各结晶罐的压力波动造成闪蒸蒸汽中夹带固含量大,从而堵塞其下料线。下

20、料线。n n处理:用处理:用LPWLPW或或MPWMPW对其下料线进行冲洗对其下料线进行冲洗分离和干燥部分第四结晶器中产生的 浆料送入离心机401分离成湿 饼和母液。湿 饼靠重力连续排入再打浆罐401,母液也连续地排入母液罐403。母液在液位控制下,从母液罐进入常压下的母液闪蒸罐404。404中的母液通过废溶剂泵404送到废母液处理区。从401来的饼在再打浆罐401中用新鲜的热脱离子水进行再打浆。401中的PTA浆料在液位控制下排入旋转真空过滤机的进料罐402,之后通过旋转真空过滤机的进料泵402在液位控制下送入旋转真空过滤机402。为防止固体沉积,提供了一条从402过滤机进料盘到402的浆料

21、溢流管线。402过滤端的真空由真空泵403提供。滤液,洗涤液和蒸气/惰性气体排入滤液分离罐405,分离出的液体用泵 通过循环溶剂加热器403送入循环溶剂罐501,分离出的蒸汽经过过滤机的蒸气冷凝器405送回到过滤机的真空泵。真空泵排料至真空泵分离罐406,分离出的液体送入干燥机N2洗涤塔PT-401用作洗涤液,分离出的气体返回到过滤机,其中的一部分用来排放滤饼。湿滤饼通过流料槽403进入常压操作的干燥机404。湿滤饼中蒸发出的水蒸汽被反向一次通过的惰性气体吹走。离开干燥机的这股气体中夹带有少量固体,在干燥机洗涤塔中用反向接触的冷进行洗涤。离开洗涤塔的气体直接排空。最后得到的干燥粉末状晶体产品通

22、过风送系统送入日料仓800,然后送到产品料仓810或不合格料仓401或界区外车间。离心和干燥部分流程图离心和干燥部分流程图离心和干燥部分流程图离心和干燥部分流程图离心和干燥部分流程图离心和干燥部分流程图常见问题常见问题离心机碱洗频繁离心机碱洗频繁n n现象:现场离心机主体躁声大;现象:现场离心机主体躁声大;DCSDCS震动、扭矩指示值增大,震动、扭矩指示值增大,VI-2400VI-2400超过超过120UM120UM;油泵躁声大;油泵躁声大n n原因:主体皮带松;设备内部组件损坏;离心机超负荷运转;油泵出现原因:主体皮带松;设备内部组件损坏;离心机超负荷运转;油泵出现故障故障n n处理:将离心

23、机切出进行泄压、碱洗、维修;检修油泵处理:将离心机切出进行泄压、碱洗、维修;检修油泵RVFRVF工作状况不好工作状况不好n n现象:真空度偏低;抽出滤液量低;现象:真空度偏低;抽出滤液量低;PD-402PD-402的液位高;的液位高;RVFRVF转速高转速高n n原因:工艺系统中浆料的粒径偏小;原因:工艺系统中浆料的粒径偏小;PP-402PP-402出口的温度偏高;出口的温度偏高;PE-405PE-405换热器管程部分堵塞;换热器管程部分堵塞;RVFRVF工艺系统泄漏;滤布脏工艺系统泄漏;滤布脏n n处理:降低离心机的打浆水量;调整处理:降低离心机的打浆水量;调整PP-402PP-402出口补

24、入出口补入DIWDIW的量;更换的量;更换滤布;清扫滤布;清扫PE-405PE-405的列管;紧固工艺系统的各道法兰;调整结晶器系的列管;紧固工艺系统的各道法兰;调整结晶器系统增大粒径统增大粒径 RVFRVF电流高,过载电流高,过载n n现象:现象:RVFRVF电流波动且逐渐偏高,最后过载停电流波动且逐渐偏高,最后过载停n n原因:原因:RVFRVF运转时间长;滤布脏,滤桥堵料运转时间长;滤布脏,滤桥堵料n n处理:通入碱液进行浸泡,然后排放,循环处理数次处理:通入碱液进行浸泡,然后排放,循环处理数次PM-404PM-404内压高内压高n n原因:原因:RVFRVF下料湿含量大;下料湿含量大;

25、PM-404PM-404排料少,主体内积料;排料少,主体内积料;PM-403PM-403下下料端料端LPWLPW喷淋故障,循环氮进喷淋故障,循环氮进PT-401PT-401的入口处堵料;的入口处堵料;PM-404PM-404加热疏加热疏水器故障;水器故障;PM-403PM-403的的LPWLPW冲洗未关闭。冲洗未关闭。uu处理:调整离心、过滤系统,降低下料湿含量;检查处理:调整离心、过滤系统,降低下料湿含量;检查PM-404PM-404风送风送线的过滤网是否堵塞;检查线的过滤网是否堵塞;检查PM-403PM-403的的LPWLPW的喷淋阀是否关闭;仪的喷淋阀是否关闭;仪表确认进入表确认进入PM

26、-403PM-403端的端的LPWLPW喷淋程控阀及程序是否正常;检查干喷淋程控阀及程序是否正常;检查干燥机疏水器是否直跑,造成物料干燥效果不好;调整干燥机下料。燥机疏水器是否直跑,造成物料干燥效果不好;调整干燥机下料。 PZ-403PZ-403停停uu现象:现象:PM-404-1PM-404-1、PM-404-2PM-404-2停;停;RVFRVF破坏真空即破坏真空即PV-2405PV-2405全开,全开,PV-2402PV-2402全开全开uu原因:原因:TS-2415TS-2415联锁(低于联锁(低于132 132 ););PZ-403PZ-403密封氮气堵,故障密封氮气堵,故障停;块料

27、落下堵塞转阀,过载停停;块料落下堵塞转阀,过载停uu处理:处理:SD-2404SD-2404挂旁路侧;启动挂旁路侧;启动PZ-403PZ-403、PM-404-1PM-404-1、PM-404-PM-404-2 2;RVFRVF抽真空,恢复进料抽真空,恢复进料溶剂部分从第一和第二结晶器冷凝器排出的工艺排气通过一共用的排气集管进入排气洗涤塔501。这股气体中含有闪蒸时带出的固体,其中排气洗涤塔中用塔顶的回流进行洗涤。第一和第二结晶罐的冷凝液也进入排气洗涤塔,旋转真空过滤机的滤液,干燥机2洗涤塔的塔底物和排气洗涤塔(501)的塔底物都进入到循环溶剂罐501,并最后循环到进料浆料罐。工艺要求提供脱离

28、子水作为补充水。两股独立的水作为溶剂补充。一部分冷的脱离子水直接进入搅拌器和泵的密封系统,另一部分在经过洗涤塔排气冷凝器501,排气冷凝器404和工艺、冲洗水加热器502后加入工艺水罐502。这股热脱离子水用于离心机饼的再打浆和低压冲洗,其中的一部分进行进一步的加热加压后用于高压冲洗。溶剂部分流程图溶剂部分流程图常见问题常见问题uuPT-501PT-501的压力高的压力高uu现象:现象:PS-2510PS-2510指示压力高联锁,指示压力高联锁,SDV-2510BSDV-2510B阀打开泄压阀打开泄压uu原因:原因:PTAPTA装置的排气量偏大;装置的排气量偏大;PE-501PE-501换热器

29、列管部分堵塞;换热器列管部分堵塞;PD-301PD-301、PD-302PD-302的压力调节阀的压力调节阀B B阀不严,内漏;结晶器系统控制不稳,排气量过阀不严,内漏;结晶器系统控制不稳,排气量过大。大。uu处理:调整装置各个处理:调整装置各个 排气的喷淋量;清扫排气的喷淋量;清扫PE-501PE-501的换热器列管(大修)的换热器列管(大修);仪表校验、维修,必要时可关闭其手阀(做好工艺预案);调整结晶;仪表校验、维修,必要时可关闭其手阀(做好工艺预案);调整结晶系统,稳定控制。系统,稳定控制。废母液处理部分废母液处理系统用来提高单元排出的废水的质量。这个系统包括冷却和过滤阶段。从母液闪蒸

30、罐来的废母液用泵送入废溶剂冷却塔901。废母液被冷却,溶解在其中的有机物结晶析出。形成的浆料送入废溶剂过滤机901,将悬浮的固体除去。过滤机排出的湿滤饼用醋酸进行再打浆,并循环至单元的102。分离出的水排入下水道,与和单元的其它废水混合。常见问题常见问题n nPM-901PM-901碱洗频繁碱洗频繁n n现象:现象:PM-901PM-901超压(大于超压(大于294Kpa)294Kpa)n n原因:原因:PM-901PM-901的皮带断;的皮带断;PM-901PM-901的下料处积料,不能及时排走;的下料处积料,不能及时排走;PM-PM-901901进料超负荷运转;进料超负荷运转;PM-901

31、PM-901的程序操作间歇处理时间过长的程序操作间歇处理时间过长n n处理:更换皮带;碱洗处理:更换皮带;碱洗PM-901PM-901时,碱洗其下料线;降低时,碱洗其下料线;降低PM-901PM-901的进料负的进料负荷;调整荷;调整PM-901PM-901的间歇处理时间的间歇处理时间n n2.6.1.2 PM-9012.6.1.2 PM-901的销子断的销子断n n原因:原因:PZ-903PZ-903积料,导致积料,导致PM-902PM-902残渣排不出去销子断;下料湿,导致残渣排不出去销子断;下料湿,导致PM-902PM-902内的残渣排不出去销子断内的残渣排不出去销子断n n处理:更换处

32、理:更换PM-902PM-902销子;销子;PM-901PM-901进行碱洗;仪表维修进行碱洗;仪表维修PM-901PM-901的下料阀的下料阀常见问题常见问题n nPM-901PM-901碱洗频繁碱洗频繁n n现象:现象:PM-901PM-901超压(大于超压(大于294Kpa)294Kpa)n n原因:原因:PM-901PM-901的皮带断;的皮带断;PM-901PM-901的下料处积料,不能及时排走;的下料处积料,不能及时排走;PM-PM-901901进料超负荷运转;进料超负荷运转;PM-901PM-901的程序操作间歇处理时间过长的程序操作间歇处理时间过长n n处理:更换皮带;碱洗处理

33、:更换皮带;碱洗PM-901PM-901时,碱洗其下料线;降低时,碱洗其下料线;降低PM-901PM-901的进料负的进料负荷;调整荷;调整PM-901PM-901的间歇处理时间的间歇处理时间n n2.6.1.2 PM-9012.6.1.2 PM-901的销子断的销子断n n原因:原因:PZ-903PZ-903积料,导致积料,导致PM-902PM-902残渣排不出去销子断;下料湿,导致残渣排不出去销子断;下料湿,导致PM-902PM-902内的残渣排不出去销子断内的残渣排不出去销子断n n处理:更换处理:更换PM-902PM-902销子;销子;PM-901PM-901进行碱洗;仪表维修进行碱洗

34、;仪表维修PM-901PM-901的下料阀的下料阀产品及原料控制精对苯二甲酸4CBA4CBA(ppmppm)2525PTAPTA(ppmppm)150150T340T340(%)8787T400T400(%)9898APSAPS(平均粒度分布)(平均粒度分布) 9090130130水(水(%)0.20.2外观外观白色粉末白色粉末酸值(酸值(mgKOH/gmgKOH/g)67526752灰份(灰份(ppmppm)66氢气氢含量(氢含量(mol%)mol%) 99,9999,99甲烷甲烷(ppmppm)8989乙烷乙烷(ppmppm) 1 1二氧化碳二氧化碳(ppmppm) 1 1一氧化碳一氧化碳

35、(ppmppm) 9 9硫化物硫化物(以计,以计,ppmppm) 11氯化物氯化物(以计,以计,ppmppm) 0,050,05脱离子水铜铜(ppmppm 0,20,2铁铁(ppmppm)0,50,5总固含量总固含量(ppmppm) 5 5二氧化硅二氧化硅(以以iO2iO2计,计,ppmppm) 3 3电导率电导率(micro mhos/cmmicro mhos/cm) 0,20,2硫硫(以以O4O4计,计,ppppb b) 6060谢谢大家谢谢大家!对二甲苯(PX)液相催化氧化制对苯二甲酸(TA)是由印地安那Standard Oil公司和Scientific Design公司在五十年代开发,

36、工艺改进后称为Mid Century工艺。AMOCO公司由印地安那Standard Oil公司独立出来于1956年建立了第一套生产粗对苯二甲酸(TA)装置。后经对制造工艺进行改进,1965年,AMOCO公司最先采用了加氢精制新技术的PTA示范装置投入运转。80年代后,该公司继续进行改进使AMOCO工艺更加趋于成熟和完善。英国帝国化学公司(ICI)的PTA工艺技术于1957年开发成功,因申请专利迟于AMOCO,一段时间内未得到专利权。直到1982年ICI宣布在PTA生产线上有自己的许多特色,才获得ICI专利。 日本三井油化公司(MPC)自60年代以来在PTA氧化单元生产上形成了其独特技术,精制单元仍同AMOCO相似,所以又称三井AMOCO技术,并享有专利权。 除了上述三家专利公司外,还有一些其它生产PTA的方法。例如第一亨格尔法和第二亨格尔法等。但受原料或某种条件的限制,生产规模较小。返回结束结束

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