曲靖大为焦化制供气公司生产操作培训脱硫

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1、曲靖大为焦化制供气有限公司生产操作培训脱硫一、硫的来源煤气中的硫以无机和有机态存在,无机硫为硫化氢,有机硫比较复杂,主要有硫氧化碳、噻吩、硫醇等物质。硫化氢占绝大部分。一般焦炉煤气中硫化氢的含量为26g/m3我公司煤气中硫化氢的含量一般在2.5g/m3左右。高的时候可达6g/m3。配合煤中的硫约80%进入煤气,煤气中的硫约有90%为硫化氢。所以普通意义上的脱硫主要就是指对硫化氢的脱除。二、硫化氢的性质三、脱硫方法脱硫方法有很多种,现在用的可以分为两类:吸收法和氧化法。吸收法是用碱性溶液如氨、碳酸钠等对硫化氢进行吸收,生产相应的产品如硫氢酸钠等。氧化法是先用碱性溶液吸收,然后进行氧化,生产单质硫

2、。我公司采用的是氧化法:用氨为碱源吸收硫化氢,用PDS+栲胶和矾作为氧化剂。四、脱硫原理我公司的脱硫原理可分为三个步骤:1、吸收:氨气极易溶于水,电离出氢氧根离子,显碱性:NH3+H2ONH4+OH- (可逆)硫化氢为酸性气体,易被碱性溶液吸收:H2S+OH- HS-+H2O以上两个过程主要发生于脱硫塔内。2、氧化栲胶是高分子聚酚类物质,主要有效成分是丹宁。丹宁是各种不同化学结构的化合物组成的混合物,含有大量邻二或邻三羟基酚。邻位或对位羟基很活泼,容易被氧化,被氧化后的物质性质不稳定,容易被还原为丹宁:反应(2)即为氧化反应。它是把溶液里的硫氢根离子氧化为单质硫,此反应存在于脱硫塔和富液槽中。

3、3、再生反应式(1)即为脱硫催化剂的再生反应。其它催化剂矾、PDS的作用与它相似,PDS还有一个作用就是使溶液容易起泡。五氧化二钒可以不用。再生反应发生于氧化再生槽中。五、催化剂介绍1、PDSPDS是酞菁钴磺酸盐系化合物的混合物 ,在碱性溶液中容易起泡,有研究表明,PDS -Sx才是真正的催化体系。PDS加入系统后,需经过一定的时间(3-5天,)的活化期才能显示效果,随着运行时间的延长,效果愈来愈好,直至35十月后达到最佳值。只有当PDS与单质硫形成PDS-S。后,才具有最高的催化活性,才能抗氰化氢中毒和有高的硫容采用予活化的办法,可以缩短或消除活化期,使PDS加入系统后,较快地见效2、PDS

4、的基本性质(1)随PDS浓度的提高,再生速度迅速增大,至32ppm已达极大速度,并转为传质控制。(2)PDS浓度愈高,生成单质硫的选择性愈高,余者为硫代硫酸盐。 (3)PDS对硫醇,羰基硫的氧化有活性;对硫醚和噻吩无效。(4)PDS在碱性溶液中,催化氧化硫醇的速度比催化氧化无机硫的速度还快!但对二硫化碳催化氧化的逮度却很慢,在常温常压下,大约需二小时才能完成,所以,适当提高再生温高,以提高氧化二硫化碳的速度是必要的。3、PDS使用过程中应注意的问题(1)、PDS的预活化。将PDS溶于适当量的碱(纯碱或氨)液中,同时通入未脱硫的煤气和空气4-6小时(时间长一些更好)。(2)碱品种与使用浓度 纯碱

5、和氨都可用于PDS法的碱性原料,但以氨为好其使用浓度,视脱硫气体中硫含量,二氧化碳分压及操作压力稍有波动,一般以0.4-0.7mol/L为宜常压,低硫以前者为舒,加压、二氧化碳分压高气体中硫量也较高,应采用高限可报据具体情况,进行适当地选择pH控制在82为最好,一般控制在10-85也是较好的范围,是实际可达到的。pH太高,会影响再生速度和生成单质硫的选择性,太低的pH值,虽可提高选择性,但对硫容不利。也不宜采用(3)温度的选择在2082的范围内未见明显差别。所以,一般脱碱工艺所形成的温度,都能满足PDS的工艺要求。为使有机硫脱除率高些,适当提高温度(3040 ),并且温度高起泡性比较好,对硫磺

6、回收有利。 (4)再生时间PDS再生时间较短即能满足要求,一般815分钟即可。(我公司在生时间约为14分钟)。但溶液较脏,再生时间不够。(5)、出口硫化氢含量PDS脱硫出口硫化氢可达40mg/m3,为降低出口浓度,采用PDS+栲胶法,栲胶法出口浓度可达5mg/m3。其它操作条件与PDS法相近。六、脱硫条件分析1、吸收(1)、温度和压力硫化氢的吸收主要发生于脱硫塔中,包括物理吸收和化学吸收,温度低、压力高对吸收有利。由于化学吸收占主导,碱度高对吸收利。游离氨的浓度直接决定了碱度的高低,而当煤气中氨含量一定时,温度低,氨的溶解度大,所以温度对吸收反应有较大影响。由于煤气中还存在另一种酸性物质二氧化

7、碳,但氨水对硫化氢的吸收速率远远大于对二氧化碳的吸收速率,但对二氧化碳的吸收仍然存在,吸收温度低,将会造成碳铵的析出,堵塞管道等。一般30时,常压下氨在水中的溶解度为40%,若氨充足, 30的条件已经足够了。(2)催化剂含量如前所述,PDS含量应控制在3035ppm,最好32ppm,(硫化氢达40mg/m3)若要进一步降低出口硫化氢,可适当提高栲胶浓度,一般控制在1g/L以上即可。(3)盐含量硫代硫酸盐和硫氰酸盐的存在,一方面使脱硫液粘度增大,降低传质速率,另一方面,由于存在如下电离平衡:NH3+H2ONH4+OH-铵根离子浓度增大,将降低氨气在脱硫液中的溶解度,进而使溶液碱度降低,不利于吸收

8、。公司现在由于脱硫液中盐含量太高,现有条件下很难控制较低的水平(二氧化碳、氰化氢含量高,脱硫负荷显得较重),经摸索,控制硫代硫酸根离子和硫代硫酸钠的含量不大于250g/L来操作。(实际应为硫代硫酸铵,由于历史原因,都叫硫代硫酸钠)2、氧化催化剂对硫氢根离子的氧化,发生在脱硫塔和富液槽中,其中以富液槽中为主,按一般文献报道,反应时间要2030分钟,但由于脱硫液盐含量太高,应达30分钟以上,我们的现在约为28分钟,略显不够。(3)再生再生时间一般为815分钟,同样原因,应在15分钟以上,我们现在的再生时间也同氧不够。七、开车以来的情况自2004年开车以来,公司脱硫情况变化莫测。2004年4-7月,

9、第一座焦炉投产,虽然催化剂浓度较低,但由于负荷较轻,生产情况较好2004年8月份第而作焦炉投产后,情况突然恶化,出口硫化氢突然达到400左右。9月6日,由徐副总主持,在化产二楼会议室召开专题会议,参加人员除了化产车间和生产部相关领导和技术人员外,还邀请了宋副总和沾化净化车间相关人员到场。会上认为:1、盐含量高(硫代硫酸钠25左右,应降至20以下)。2、钒含量低(0.15左右)3、碱度低(0.3左右)4、硫回收温度低,要达65以上。5、喷射器结构不合理,需改造。针对以上情况,化产车间作出了相应的对策1、大规模置换脱硫液。2、将富液加热器改为冷却器,以提高碱度。3、拆喷射氧化器清扫。4、调整催化剂浓度,将PDS加至30ppm左右。调整后情况变好,出口硫化氢控制在20以下。3#焦炉投产后,随着气量的增加和新增水冷器的堵塞,脱硫情况再一次变坏。直至2006年8月,甲醇系统精脱硫由于高硫煤气中毒,紧急停车后,徐副总请催化剂厂家和化产、生产两单位的人商量后,决定从沾化拉氨水来提高碱度,并严格控制硫代硫酸钠和硫氰酸根在250以内,硫化氢基本控制在200-400。八、存在问题1、副反应严重,盐含量高。要想办法把盐提出。2、再生时间不够。3、氧化时间不够。4、碱度难以控制。完谢谢大家

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