变压器预防性检测提高可靠性及关键设备定期检测研讨

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1、变压器预防性检测提高可靠性及关键设备定期检测研讨2013年5月9日技术支持服务中心维修部2024年7月27日2目录变压器预防性检测的背景 变压器预防性检测的情况变压器预防性检测提高可靠性的案例分享变压器预防性维护的情况讨论变压器的定期检测周期及内容关键电气设备定期检测的设备、内容、周期22024年7月27日3变压器预防性检测的背景 电力变压器是电力系统电网安全性运行的重要设备,它的安全运行是具有极其重要意义的。变压器的寿命一般只有20至25年,决定其寿命的不是机械寿命,而是绝缘的化学寿命,实际许多变压器的绝缘化学寿命只能达到18至20年,黄石公司K4的电力变压器已经接近使用年限,预防性试验是保

2、证其安全运行的重要措施,对变压器故障诊断具有确定性影响。通过各种试验项目,获取准确可靠的试验结果是提前发现变压器故障的基本前提。加强对绝缘油的监控,及时掌握绝缘的老化程度,制定科学的维修策略,对工厂设备的安全运行有着及其重要。32024年7月27日4变压器预防性检测的背景-事故案例20102010年年8 8月,阳新公司窑主传变压器因外部电缆短路导月,阳新公司窑主传变压器因外部电缆短路导致变压器严重损坏,造成致变压器严重损坏,造成2#2#窑停窑窑停窑180180小时以上;小时以上;20102010年年1212月月2626日,郴州公司原料变压器在遇到低压设备日,郴州公司原料变压器在遇到低压设备短路

3、故障后,因未及时采取科学检测,重复送电操作导短路故障后,因未及时采取科学检测,重复送电操作导致变压器严重损坏,影响停电十小时以上;致变压器严重损坏,影响停电十小时以上;20112011年年1 1月月8 8日,襄城公司一台日,襄城公司一台1600KW1600KW电力变压器因低压电力变压器因低压短路导致变压器烧坏。短路导致变压器烧坏。 . .4变压器故障的技术分析变压器故障的技术分析 由于变压器出口短路产生数倍与满载由于变压器出口短路产生数倍与满载额定电流的瞬变短路电流,导致收到额定额定电流的瞬变短路电流,导致收到额定满载近满载近400400倍的机械应力冲击,变压器内倍的机械应力冲击,变压器内部绝

4、缘和固定经受强烈冲击,在未检查判部绝缘和固定经受强烈冲击,在未检查判定解除故障隐患,采取再次送电操作,根定解除故障隐患,采取再次送电操作,根据据“双倍效应双倍效应”零电压短路的机械冲击应零电压短路的机械冲击应力将达到满载时的力将达到满载时的16001600倍,致使变压器内倍,致使变压器内部绝缘变形、位移破坏其绝缘,最终击穿部绝缘变形、位移破坏其绝缘,最终击穿严重损坏。严重损坏。52024年7月27日6变压器预防性检测的背景-现状在公司目前电力变压器的运行中,经常会遇到误操作、振动、高温、雷电或涌流、过负荷、三相负载不平衡、对控制设备的维护不够、清洁不良等情况,这些因素会影响到变压器绝缘材料的预

5、期寿命,最终导致变压器的故障发生。并且由于变压器长期缺乏科学的预防性维护和试验检查,上述不良影响无法被发现,这将严重威胁到电力变压器的可靠运行,是供配电系统的重大安全隐患。62024年7月27日7变压器维护的过去情况黄石公司每两年对变压器油进行耐压试验,也对黄石公司每两年对变压器油进行耐压试验,也对部分时间较长有缺陷的变压器(例如漏油等)进部分时间较长有缺陷的变压器(例如漏油等)进行抽芯维护;行抽芯维护;阳新公司、武穴公司、宜都公司、襄樊公司、赤阳新公司、武穴公司、宜都公司、襄樊公司、赤壁公司等各工厂对配电电力变压器均只在年修时壁公司等各工厂对配电电力变压器均只在年修时进行清灰,紧固常规维护,

6、如有漏油做密封件更进行清灰,紧固常规维护,如有漏油做密封件更换维修。相关的预防性试验和维修尚未实施,且换维修。相关的预防性试验和维修尚未实施,且都希望工厂维修管理部能给予支持和帮助。都希望工厂维修管理部能给予支持和帮助。72024年7月27日8变压器预防性检测的依据82024年7月27日9电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程Preventive test code for electric power equipmentPreventive test code for electric power equipmentDL/T 5961996D

7、L/T 5961996中华人民共和国电力行业标准中华人民共和国电力行业标准DL/T 5961996DL/T 5961996电力设备预防性试验规程电力设备预防性试验规程Preventive test code forelectric power equipmentPreventive test code forelectric power equipment中华人民共和国电力工业部中华人民共和国电力工业部 1996-09-25 1996-09-25批准批准 1997-01-01 1997-01-01实施实施92024年7月27日10电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求电力变压器及电抗器的试验

8、项目、周期和要求 电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求电力变压器及电抗器的试验项目、周期和要求序序 号号项项 目目周周 期期要要 求求说说 明明1 油油中中溶溶解解气气体体色色谱谱分分析析 1)220kV及以上的所有变压器、及以上的所有变压器、容量容量120MVA及以上的发电厂主及以上的发电厂主变压器和变压器和330kV及以上的电抗器及以上的电抗器在投运后的在投运后的4、10、30天天(500kV设备还应增加设备还应增加1次在投运后次在投运后1天天) 2)运行中:运行中:a)330kV及以上变压及以上变压器和电抗器为器和电抗器为3个月;个月;b)220kV变变压器为压器为6个月;个月;c)

9、120MVA及以上及以上的发电厂主变压器为的发电厂主变压器为6个月;个月;d)其其余余8MVA及以上的变压器为及以上的变压器为1年;年;e)8MVA以下的油浸式变压器自以下的油浸式变压器自行规定行规定 3)大修后大修后 4)必要时必要时 1)运行设备的油中运行设备的油中H2与烃类气体与烃类气体含量含量(体积分数体积分数)超过下列任何一项超过下列任何一项值时应引起注意:值时应引起注意:总烃含量大总烃含量大于于15010-6H2含量大于含量大于15010-6 C2H2含量大于含量大于510-6 (500kV变压器为变压器为110-6) 2)烃类气体总和的产气速率大于烃类气体总和的产气速率大于0.2

10、5ml/h(开放式开放式)和和0.5ml/h(密封式密封式),或相对产气速率大于,或相对产气速率大于10%/月则月则认为设备有异常认为设备有异常 3)对对330kV及以上的电抗器,当及以上的电抗器,当出现痕量出现痕量(小于小于510-6)乙炔时也应乙炔时也应引起注意;如气体分析虽已出现异引起注意;如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情安全时,可在超过注意值较大的情况下运行况下运行 1)总烃包括:总烃包括:CH4、C2H6、C2H4和和C2H2四四种气体种气体 2)溶解气体组分含溶解气体组分含量有增长趋势时,可量有增长趋势时

11、,可结合产气速率判断,结合产气速率判断,必要时缩短周期进行必要时缩短周期进行追踪分析追踪分析 3)总烃含量低的设总烃含量低的设备不宜采用相对产气备不宜采用相对产气速率进行判断速率进行判断 4)新投运的变压器新投运的变压器应有投运前的测试数应有投运前的测试数据据 5)测试周期中测试周期中1)项的项的规定适用于大修后的规定适用于大修后的变压器变压器102024年7月27日11变压器预防性检测的依据2 绕绕组组直直流流电电阻阻 1)13年或自行年或自行规定规定 2)无励磁调压变无励磁调压变压器变换分接位置压器变换分接位置后后 3)有载调压变压有载调压变压器的分接开关检修器的分接开关检修后后(在所有分

12、接侧在所有分接侧) 4)大修后大修后 5)必要时必要时 1)1.6MVA以上变压器,以上变压器,各相绕组电阻相互间的差各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三组,线间差别不应大于三相平均值的相平均值的1% 2)1.6MVA及以下的变压及以下的变压器,相间差别一般不大于器,相间差别一般不大于三相平均值的三相平均值的4%,线间,线间差别一般不大于三相平均差别一般不大于三相平均值的值的2% 3)与以前相同部位测得与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于值比较,其变化不应大于2% 4)电抗器参照执行电抗器参照执行

13、1)如电阻相间差在出厂时如电阻相间差在出厂时超过规定,制造厂已说明了超过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,按要求中这种偏差的原因,按要求中3)项执行项执行 2)不同温度下的电阻值按不同温度下的电阻值按下式换算下式换算 式中式中R1、R2分别为在温度分别为在温度t1、t2时的电阻值;时的电阻值;T为计算为计算用常数,铜导线取用常数,铜导线取235,铝,铝导线取导线取225 3)无励磁调压变压器应在无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量使用的分接锁定后测量112024年7月27日12变压器预防性检测的依据3 绕绕组绝组绝缘电缘电阻、阻、吸收吸收比或比或(和和)极化极化指数指数 1)13年年或自

14、行或自行规定规定 2)大大修后修后 3)必必要时要时 1)绝缘电绝缘电阻换算至阻换算至同一温度同一温度下,与前下,与前一次测试一次测试结果相比结果相比应无明显应无明显变化变化 2)吸收比吸收比(1030范围范围)不低不低于于1.3或极或极化指数不化指数不低于低于1.5 1)采用采用2500V或或5000V兆欧表兆欧表 2)测量前被试绕组应充分放电测量前被试绕组应充分放电 3)测量温度以顶层油温为准,尽量测量温度以顶层油温为准,尽量使每次测量温度相近使每次测量温度相近 4)尽量在油温低于尽量在油温低于50时测量,时测量,不同温度下的绝缘电阻值一般可按不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算下式换算

15、 式中式中R1、R2分别为温度分别为温度t1、t2时的时的绝缘电阻值绝缘电阻值 5)吸收比和极化指数不进行温度换吸收比和极化指数不进行温度换算算122024年7月27日13变压器预防性检测的依据6 绝绝缘油缘油试验试验 1)13年或自行规年或自行规定定 2)大修后大修后 3)必要时必要时见第见第13章章7交流交流耐压耐压试试验验 1) 15年年(10kV及以下及以下) 2)大修后大修后(66kV及以及以下下) 3)更换绕组后更换绕组后 4)必要时必要时 1)油浸变压器油浸变压器(电抗器电抗器)试验电压值按试验电压值按表表6(定期试验按部分更换绕组电压值定期试验按部分更换绕组电压值) 2)干式变

16、压器全部更换绕组时,按干式变压器全部更换绕组时,按出厂试验电压值;部分更换绕组和定出厂试验电压值;部分更换绕组和定期试验时,按出厂试验电压值的期试验时,按出厂试验电压值的0.85倍倍1)可采用倍频感应或可采用倍频感应或操作波感应法操作波感应法 2)66kV及以下全绝及以下全绝缘变压器,现场条件缘变压器,现场条件不具备时,可只进行不具备时,可只进行外施工频耐压试验外施工频耐压试验 3)电抗器进行外施电抗器进行外施工频耐压试验工频耐压试验8 铁铁芯芯(有有外引外引接地接地线的线的)绝缘绝缘电阻电阻 1)13年或自行规年或自行规定定 2)大修后大修后 3)必要时必要时 1)与以前测试结果相比无显著差

17、别与以前测试结果相比无显著差别 2)运行中铁芯接地电流一般不大于运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A 1)采用采用2500V兆欧表兆欧表(对运行年久的变压器对运行年久的变压器可用可用1000V兆欧表兆欧表) 2)夹件引出接地的夹件引出接地的可单独对夹件进行测可单独对夹件进行测量量132024年7月27日14变压器预防性检测的依据14变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求152024年7月27日16变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求5水分水分mg/L66110kV 20220kV 15330500kV 1066110kV 3

18、5220kV 25330500kV 15 运行中设备,测量时应注运行中设备,测量时应注意温度的影响,尽量在顶层意温度的影响,尽量在顶层油温高于油温高于50时采样,按时采样,按GB7600或或GB7601进行试验进行试验 6击穿电压击穿电压kV15kV以下以下 301535kV 3566220kV 40330kV 50500kV 6015kV以下以下 251535kV 3066220kV 35330kV 45500kV 50 按按GB/T507和和DL/T429.9方法进行试验方法进行试验7界面张力界面张力(25) mN/m3519 按按GB/T6541进行试验进行试验8tg(90)%330kV

19、及以下及以下1500kV 0.7300kV及以下及以下4500kV 2 按按GB5654进行试验进行试验162024年7月27日17变压器油的试验项目和要求变压器油的试验项目和要求9体积电阻率体积电阻率(90)m61010500kV11010330kV及以下及以下3109 按按DL/T421或或GB5654进行试验进行试验10油中含气量油中含气量(体积体积分数分数)% 330kV500kV) 1一般不大于一般不大于3 按按DL/T423或或DL/T450进行试验进行试验11油泥与沉淀物油泥与沉淀物(质质量分数量分数)%一般不大于一般不大于0.02 按按GB/T511试验,试验,若只测定油泥含量

20、,若只测定油泥含量,试验最后采用乙醇试验最后采用乙醇苯苯(14)将油泥洗于恒将油泥洗于恒重容器中,称重重容器中,称重12油中溶解气体色油中溶解气体色谱分析谱分析变压器、电抗器变压器、电抗器 见第见第6章章互感器互感器 见第见第7章章套管套管 见第见第9章章电力电缆电力电缆 见第见第11章章 取样、试验和判断取样、试验和判断方法分别按方法分别按GB7597、SD304和和GB7252的的规定进行规定进行172024年7月27日18株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608 事件:事件:20112011年年6 6月月8 8日,华新水泥日,华新水泥(株洲)有限公司码头用变压器由保(株

21、洲)有限公司码头用变压器由保定小星天威变压器有限公司定小星天威变压器有限公司20092009年年0505月制造(月制造(S11-M-1000kVA/10-0.4S11-M-1000kVA/10-0.4););变压器在正常运行时,因负载发生急变压器在正常运行时,因负载发生急剧变化,后备保护动作显示过流速断。剧变化,后备保护动作显示过流速断。当排除负载故障点再次投点运行时,当排除负载故障点再次投点运行时,变压器运行声音异常,后备保护再次变压器运行声音异常,后备保护再次动作显示过流速断;顾客初步判定该动作显示过流速断;顾客初步判定该变压器内部故障,更换备用变压器。变压器内部故障,更换备用变压器。18

22、株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608现地吊芯检查状况:现地吊芯检查状况:HVHV侧状况侧状况LVLV侧状况侧状况19株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608现地吊芯检查状况:现地吊芯检查状况:线圈端绝缘垫块松动线圈端绝缘垫块松动1 1线圈端绝缘垫块松动线圈端绝缘垫块松动2 2A A相线圈下部可视铜渣相线圈下部可视铜渣B B相线圈下部可视铜渣相线圈下部可视铜渣20株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608故障原因浅析故障原因浅析 从变压器运行情况、现地吊芯检查心体从变压器运行情况、现地吊芯检查心体线圈受损状况可以判定:该变压器在运行过程线圈

23、受损状况可以判定:该变压器在运行过程中,中,A A、B B相低压侧外部负载相间或对地发生短相低压侧外部负载相间或对地发生短路极端变化,超过低压线圈能承受额定短路电路极端变化,超过低压线圈能承受额定短路电流时间,线圈导线在交变机械力作用下整体相流时间,线圈导线在交变机械力作用下整体相互挤压;外包纸绝缘破损发生匝间短路,短路互挤压;外包纸绝缘破损发生匝间短路,短路电流产生的瞬时高温使导线融化,大量铜渣从电流产生的瞬时高温使导线融化,大量铜渣从故障点处溢出。故障点处溢出。21株洲公司变压器故障案例-20110608-20110608维修方案:维修方案:1 1、依照、依照DL-T573-95 DL-T

24、573-95 电力变压器检修导则执行返厂大电力变压器检修导则执行返厂大修。修。2 2、更换两相高、低线圈。、更换两相高、低线圈。3 3、原变压器油真空加热脱气处理,补充新品绝缘油。、原变压器油真空加热脱气处理,补充新品绝缘油。4 4、受损绝缘材料更换为新品。、受损绝缘材料更换为新品。5 5、变压器心体重新真空干燥处理。、变压器心体重新真空干燥处理。6 6、变压器完成品依照、变压器完成品依照JBT501-2006 JBT501-2006 电力变压器试验导则电力变压器试验导则试验。试验。222024年7月27日23长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2011年6月,华新水泥(长阳)有限公司在收购

25、以后,为了掌握变压器的运行情况,根据总部维修部签订的变压器维护保养框架协议,委托华城电机(武汉)有限公司对该公司所属16台油浸式变压器运行状态进行分析评估。 取油样做油中特征性气体分析发现:2#线35kV主变内部存在电弧放电现象存在电弧放电现象,建议吊心排查(详摘要-2011华新(长阳)2#线35kV主变运行状态评估报告)。232024年7月27日24长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例摘要-2011华新(长阳)2#线35kV主变运行状态评估报告 242024年7月27日25长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 根据监测数据和相关的分析,会同技术中心电气自动化部专家和华城电机(武汉)有限公司负

26、责设计及品保的专家、工厂的专业管理一起商定,综合考虑维修条件、维修费用等诸多因素,决定先采取选择合适的时间进行现地检测研判,逐步逐项排查故障源,并继续通过对变压器油质及油中溶解性气体的数据变化,判定变压器的运行风险。252024年7月27日26长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2012年2月19日,华城电机工程技术人员对2#主变进行检测排查故障源工作(详摘要-2011华新(长阳)2#线35kV主变运行状态评估报告),结果及建议如下:1、存在低能量高温电弧放电故障源;2、排除引出线接续不良、有载开关分接线接续不良;3、排除因铁芯多点接地产生故障源;4、持续监测油中特征性气体的产气量和产气速率

27、; 5、真空脱气加热过滤变压器油,提高绝缘特性; 262024年7月27日27长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 摘要-2012华新(长阳)2#线35kV主变排查故障源报告 272024年7月27日28长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2013年1月,华城电机工程技术人员检测2#线35kV主变油中特征性气体的产气量和产气速率(详见华新长阳2#线35kV油中特征性气体监测对照表);综合分析故障源扩大趋势明显,如不及时排除将引发重大运行事故; 282024年7月27日29长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 根据再次监测数据的对比分析,变压器的故障隐患在不断地增大,运行风险极大,我们随即提交

28、设备重大风险报告(见插件),与技术中心电气自动化部专家和华城电机(武汉)有限公司负责设计及品保的专家、工厂的专业管理商定,决定先采取现地吊芯检查并争取现地排除故障点,如无法现地处理,只能返厂修复。 292024年7月27日30长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 2013年1月16日,华城电机工程技术人员对2#主变进行现地排查故障源工作;经吊罩检查发现: A.有载分接开关内部绝缘油异常劣化现象(详照片);B.心体部分的A相高压侧线圈分接线有局部电弧过热段(详照片);C.A相高压侧线圈调压分接线松动且有滑落现象(详照片); 根据实际情况,变压器的故障现地无法排除,需返厂处理。最终选择返厂处理。

29、302024年7月27日31长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例现地吊罩状况现地吊罩状况开关内部状况开关内部状况线圈过热现象线圈过热现象线圈松动线圈松动312024年7月27日32长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例返厂吊芯检查,确定重大设备隐患 322024年7月27日33长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 打开A相线圈外围屏,检查调压线圈第1段导线外包绝缘局部有过异常劣化现象且发现有壹个碳化点 332024年7月27日34长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 打开B、C线圈外部围屏,发现调压线圈导线均有松动失稳现象 34长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例导线外包绝缘异常劣化出现碳化点导

30、线外包绝缘异常劣化出现碳化点 变压器在运行过程中,失稳滑落的导线出现震动摩擦变压器在运行过程中,失稳滑落的导线出现震动摩擦逐步损坏外部绝缘层,随着绝缘能力的减弱,导线匝间会逐步损坏外部绝缘层,随着绝缘能力的减弱,导线匝间会出现间歇性的局部闪络放电现象(详示意图一)。出现间歇性的局部闪络放电现象(详示意图一)。35长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例线圈失稳滑落线圈失稳滑落 原厂制造工艺缺陷,套装外部调压线圈作业时内层原厂制造工艺缺陷,套装外部调压线圈作业时内层绝缘筒松弛,心体烘干后绝缘材料因水分挥发而进一步绝缘筒松弛,心体烘干后绝缘材料因水分挥发而进一步收缩,调压线圈内部无支撑导线失稳滑落。收

31、缩,调压线圈内部无支撑导线失稳滑落。 浅析低能量高温电弧放电故障源浅析低能量高温电弧放电故障源HVHV侧调压线圈采用侧调压线圈采用2 2段段6 6列圆筒卷绕制工艺,检查闪列圆筒卷绕制工艺,检查闪络点是在第一匝出头线与第二匝之间,在间歇性的局部络点是在第一匝出头线与第二匝之间,在间歇性的局部闪络放电时该匝段内部产生短路环;因为壹匝短路环产闪络放电时该匝段内部产生短路环;因为壹匝短路环产生的功率较小温度较低,所以产气速率和产气量较低,生的功率较小温度较低,所以产气速率和产气量较低,仅是电弧产生的仅是电弧产生的C2H2(C2H2(乙炔乙炔) )含量较高。如不及时排除逐含量较高。如不及时排除逐步破坏到

32、周边导线绝缘,最终将爆发成严重的步破坏到周边导线绝缘,最终将爆发成严重的线圈短路线圈短路事故。事故。362024年7月27日37长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 其他异常点及隐患分析和改善:其他异常点及隐患分析和改善: 异常点一:拆解有载分接开关过程中发现芯子部分异常点一:拆解有载分接开关过程中发现芯子部分C C相主触头支架相主触头支架断裂;断裂; 原因分析:原厂组装缺陷,验证了有载分接开关油室内绝缘油异常劣化的原因;改善方案:联络贵州长征开关,购置新品配件更换; 触头支架断裂照片触头支架断裂照片更换后触头支架照片更换后触头支架照片372024年7月27日38长阳公司主变预防性检测提高可靠

33、性案例 异常点二:拆解有载分接开关过程中发现:油室内碳化污染严重;异常点二:拆解有载分接开关过程中发现:油室内碳化污染严重; 原因分析:触点支架断裂,异常电弧闪络污染绝缘油;改善方案:新品绝缘油冲洗清理污渍,研磨触点; 油室清洗前的照片油室清洗前的照片清洗后的照片清洗后的照片382024年7月27日39长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例异常点三:心体各部存在金属颗粒物及非金属颗粒;异常点三:心体各部存在金属颗粒物及非金属颗粒;原因分析:原厂制造工艺缺陷;改善方案:真空煤油气相干燥炉清洗烘干处理心体; 心体清洗前的照片心体清洗前的照片心体清洗后的照片心体清洗后的照片392024年7月27日40

34、长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 维修过程及其他处理维护的图片记录 煤油气相炉干燥心体煤油气相炉干燥心体更换手孔密封件更换手孔密封件检查各部螺丝检查各部螺丝螺丝增加防滑措施螺丝增加防滑措施402024年7月27日41长阳公司主变预防性检测提高可靠性案例 变压器维修完成的图片(维修前后) 412024年7月27日42变压器预防性检测的初步统计(20112012)422024年7月27日43变压器预防性检测阳新公司图片 多台吊芯检查的变压器均发现不同的紧固件松动的运多台吊芯检查的变压器均发现不同的紧固件松动的运行隐患行隐患432024年7月27日44讨论变压器的定期检测周期及内容变压器的定期检测周期及内容:变压器的定期检测周期及内容:1 1、2 2、3 3、442024年7月27日45关键电气设备定期检测的设备、内容、周期452024年7月27日46需关注的风险(下次的主题)462024年7月27日47结束结束谢谢!谢谢!47

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