UMC800控制器在煤气混压站中的应用陈兴莉陈兴莉女士新

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1、UMC800 控制器在煤气混压站中的应用 陈兴莉 陈兴莉女士,新钢钒股份有限公司攀钢动力厂燃气车间助理工程师。 关键词:UMC 控制器 解耦 串级调节 前馈补偿 滞后 Smith 预估补偿器 攀钢烂枣马煤气加压站将高炉煤气(BFG)与焦炉煤气(CFG)按一定比例混和后,经加压机加压送至攀钢东部片区用户。由于生产线工况不稳而造成用量大幅度频繁波动, 同时由于气源管网方面状况较差, 高炉煤气压力波动范围 310kPa,焦炉煤气压力波动范围 1.56.5kPa, 仅靠仪表调节产生震荡, 无法通过人工调节。经常出现长时间低压,造成混压困难,甚至造成高炉煤气蝶阀关闭、机前负压的险兆。 本文介绍一种小型

2、DCS 控制器在混合煤气热值控制系统中的应用, 解决了混合煤气热值控制的难题,在使用过程中取得了较好效果。 控制系统工艺流程(如图 1): 高炉煤气经头道翻板阀调节高煤支管压力, 高煤二道翻板阀调节混和煤气压力(机前压力),焦炉煤气头道翻板阀调节焦煤支管压力,焦煤二道翻板阀调节焦煤支管流量,进行高/焦煤气的配比及热值串级控制。 一一 控制系统组成控制系统组成 控制系统如图 2,采用 Honeywell UMC800 控制器作为下位机,上位机为研华工控机, 两者通过 RS-232(UMC800 组态程序 Download/Upload)和 RS-485(数据通信)串口相连接。 UMC800 是小

3、型模块化 DCS 控制器, 具有丰富模拟和数字控制算法, 可完成数据采集和 PID 控制等功能,控制组态软件是 LeaderLine Control Builder。上位机对工艺过程进行监视和控制,监控软件为美国 TA 公司 AIMAX V4.2 软件。打印机用于打印参数报表、报警清单等。 由于控制系统是一个连续工作系统,为保证系统运行可靠性,在 UMC800 控制器输出端增加后备手动操作单元(KMM 调节器),当 UMC800 控制器故障时,可自动切换到后备手动操作单元进行调节。 二二 热值检测滞后问题热值检测滞后问题 混合煤气热值是用气体热值指数仪进行检测,它将一定量混合煤气,先经过洗涤净

4、化,冷却除去杂质,在燃烧室中与一定量空气混合后燃烧,通过测量燃烧室进出口温差,用微机进行数据运算和处理,最后测量出混合煤气热值。 从热值指数仪工作原理可看出,混合煤气热值测量存在严重滞后,应对此进行补偿,否则调节系统将出现很大超调,热值波动很大,控制系统动态品质极差。对于纯滞后系统,一般采用 Smith 预估补偿法进行补偿,其原理如图 3。 虚框内为 Smith 预估补偿器 Gk(s),Gc(s)为调节器的传递函数,Go(s)为广义对象的传递函数,近似为一阶惯性环节1TKoS+。 补偿前系统闭环传递函数为: s-ococr(s)e(s)GG1(s)(s)GG) s (HH(s)+= 采用Smi

5、th预估补偿器补偿后系统闭环传递函数为: s-ockcocr(s)e(s)GG(s)(s)GG1(s)(s)GG) s (HH(s)+= 令GK(s)=(1-e-ts)GO(s) =(1-e-ts) 1TKoS+ 则系统闭环传递函数为: (s)(s)GG1(s)(s)GG) s (HH(s)ococr+= 可见,经补偿后,系统闭环特征方程中已不含e-ts项,可完全消除滞后对系统动态性能影响。补偿器Gk(s)的算法在UMC800控制器中调用相应标准控制算法即可实现。参数K、T0、为经验值,在调试过程中反复试凑,最后得到K=2,T0=1.5s,=20s。 从理论上说,采用Smith补偿器补偿后系统

6、动态品质能得到显著提高。但该方法对广义对象动态特性(传递函数)精确度要求较高,即须保证广义对象传递函 数1TKoS+的准确,而广义对象数学模型又难以准确获得,因此直接应用效果并不 佳。 本控制系统核心是使混合煤气热值稳定,减小波动。为此采用热值串级调节和BFG/CFG流量配比调节相结合的调节方式, 如图4。 热值调节器输出作为焦炉煤气流量调节器设定值,副环(流量调节)起“粗调”作用,克服副环内扰动,主环(热值调节)起“细调”作用,最终使混合煤气热值稳定。由于热值检测的滞后,如直接将主环(热值调节)输出作为副环(流量调节)的设定,系统超调将会很大,造成调节阀频繁动作,混合煤气热值波动很大,系统调

7、节品质不佳。 因BFG流量可检测,所以在热值调节器与流量调节器间增加一个加法器A,将BFG流量乘配比系数(Ratio),即CFG流量配比给定值乘系数(80%)后的值F1,与热值调节器输出值乘系数(20%)后的值H0相加,得到Fr,作为CFG流量调节器的设定值(即Fr=F1+H0),这样可减少调节阀的频繁动作,系统控制品质提高了,混合煤气热值更加稳定。 三三 结语结语 混合煤气热值控制系统采用小型DCS控制器进行自动控制, 比采用常规仪表进行控制,操作更方便、直观,减小操作工人劳动强度,当DCS控制器出现故障时,系统能自动切换到后备手动操作状态进行调节。同时,运用UMC800控制器内的标准控制算法,对系统存在的耦合现象进行静态解耦,对热值检测滞后进行动态补偿,消除它们对控制的不利影响,使整个控制系统的静态性能和动态品质都得到改善,高炉煤气和焦炉煤气本管压力、流量波动减小。通过热值串级/配比调节,混合煤气热值稳定,波动较小(50kcal)。系统自2000年8月投运以来,运行可靠,达到预期控制效果。 (全文完) 来源: 世界仪表与自动化 出版日期:2004年9月

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