1000MW超超临界汽轮机四抽系统异常分析

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1、1000MW 超超临界汽轮机四抽系统异常分析杨志勇(华电邹县发电有限公司)摘要:华电邹县发电有限公司#8 机组四抽系统逆止门、电动门相继出现三次故障,均通过运行参数的分析 发现原因,经风险分析、制定相关维护措施,确保了机组的安全运行,未造成非停或设备损坏事故。关键词:1000MW ;超超临界;四抽;逆止门;电动门0 引言大型火力发电机组,尤其超超临界机组,参数高、系统复杂,随长周期连续运行,由 于承受高温、高压、振动等恶劣运行工况的影响,热力系统阀门容易出现卡涩、执行机构故 障等缺陷,威胁机组安全运行。运行人员通过对机组参数的监视及变化趋势分析,提前发现 阀门存在的隐患,并进行风险评估,确定合

2、理的消缺时机,制定相应的运行维护措施,提高 机组运行可靠性。1 系统简介邹县公司两台1000MW汽轮机由东方汽轮机厂、日立公司制造,汽轮机为超超临界、一 次中间再热、单轴、四缸四排汽、凝汽式,八级非调整回热抽汽。四段抽汽主要向本机除氧 器、小机、辅汽联箱供汽,并且本机的高调门门杆漏汽、高压缸轴封漏汽均接至四段抽汽。 辅助蒸汽系统为母管制的公用蒸汽系统,该系统每台机设一个0.81.34MPa, 426.3C的中 压辅汽联箱。其中两台机组的辅汽联箱通过母管连接,之间设隔离门,以便实现各机之间的 辅汽互用。在机组TMCR工况下,四段抽汽压力为1.17MPa,温度为392.7C ;冷段蒸汽压力 4.9

3、7MPa,温度为350.6C;老厂来启动蒸汽压力为1.52.0MPa,温度为350C。机组正常运行期间,小机、除氧器、辅汽联箱汽源由本机四级抽汽供汽,冷段至小机、 冷段至辅汽联箱均在热备用状态,当正常汽源压力无法满足需要时,备用汽源调门自动开启, 满足用户需要。由于相连系统压力等级不同,在各支路上设置机械摇臂式逆止门,如下图1:图1超超临界1000MW机组四抽系统流程图2 运行中出现的异常现象及分析近两年,随组长周期运行,#8 机四抽系统电动门、逆止门接连出现三次异常现象。2.1 小机进汽压力降低2.1.1 现象:2012年5月20日#8机组负荷950MW,给水流量2746t/h,监盘发现#8

4、机A小机低压调 门开度1 0 0% ,高压调门(冷段来汽)开度1 2.8 8% , B 小机低压调门开度81.5%,高压调门开 度0%; A小机进汽压力0.795MPa, B小机进汽压力0.781MPa, #8机四抽压力l.OMPa正常。2.1.2 原因分析:查阅之前小机进汽压力,在机组负荷950MW时为0.99MPa,两台小机同时出现进汽压力 明显降低现象,造成小机进汽量不足,冷段至小机高压调门开启,有关参数见下图2。若出 现该现象,主要有两个原因:一是A、B小机进汽电动门均出现节流增大;二是四抽至小机 进汽逆止门卡涩或阀板脱落。现场检查A、B小机进汽电动门均在全开状态,且无任何操作; 而四

5、抽至小机进汽逆止门(图 1 中#1 门)为机械摇臂式逆止门,容易出现卡涩或阀板脱落 故障,因此断定该门故障是造成小机进汽压力降低的原因。1* CMPIWO卫 ID-raiDiM-Hie I图2 #8机四抽至小机、除氧器、辅汽联箱压力曲线2.1.3 风险分析:(1)辅汽至小机调试用汽或冷段至小机高压汽源与四抽并供期间,汽轮机停机时,主 机有超速危险。(2)四抽至小机逆止门卡涩,高压汽串入低压系统,有四抽管道、辅汽联箱、除氧器 及其附属管道超压的危险。(3)小机高压调门调节特性与低压调门不同,高负荷阶段,给水调节品质差。(4)小机进汽压力波动,小机转速波动,给水流量波动,机组参数不稳。(5)高负荷

6、阶段小机低压调门全开,高压调门有开度,高品质蒸汽替代低品质蒸汽做 功,机组经济性降低。2.1.4 采取措施及注意事项1)因四抽至小机进汽逆止门在机组运行中无法隔离检修,为确保缺陷消除前机组安全, 制定以下防范措施:(1)机组正常运行中,注意连续监视小机进汽压力、高低压调门开度变化情况,发现 参数变化,及时稳定机组工况,汇报有关领导,并联系检修就地检查处理。(2)机组正常运行,禁止将小机自动切为手动,用转速控制。若出现给水流量交叉限 制等造成小机调节受限时,必须确认小机运行正常,在单元长监护下,解除小机自动,调整 正常后,尽快恢复小机自动控制。(3)值班期间,确认电泵良好备用,若出现小机跳闸,电

7、泵联启时,注意监视其它辅 机运行情况,防止厂用电压降低,造成辅机设备跳闸,按照机组给水泵跳闸rb进行处理。(4)任一台小机停运时,在停运前应先确认高压调门全关,后关闭冷段至该小机进汽 电动门,再停运小机。(5)机组启停或低负荷运行时,辅汽至小机调试用汽与四抽供汽并列时间尽量缩短。 小机切换汽源前,确认机组运行正常,与其它重大操作分开进行。(6)小机备用汽源与四抽并列供汽期间,若出现机组跳闸,应检查四抽逆止门、电动 门关闭正常,汽轮机转速下降。否则,应立即破坏凝汽器真空,检查小机高压调门关闭,关 闭辅汽至小机、冷段至小机、四抽至小机电动门,尽快降低汽轮机转速。(7)机组正常运行中,运行人员严格执

8、行两票三制要求,定时、定路线巡检,认真监 盘,勤翻画面、勤分析、勤调整,发现异常参数变化和缺陷,及时联系处理并汇报相关领导。(8)专业技术人员,每天不少于1 次对#8机组主辅机设备进行检查,并在集控室管理 人员签字本上签字,向运行人员交代运行注意事项并提出相关要求。(9)汽机队安排专人,每天不少于2次现场检查#8机组A、B小机及附属设备运行情 况,发现设备异常,必须汇报单元长,办理工作票许可开工手续后,方可进行处理。(10)应提前准备备品,机组有停运机会,对#8 机四抽至小机供汽逆止门进行检查处 理,彻底消除卡涩缺陷。2)2012年10月份, #8机组停机备用。对四抽至小机进汽逆止门进行解体检

9、查,发现 该阀阀板脱落,进行修复,机组启动后恢复正常。3)为防止该类型阀门出现类似故障,利用本次停机机会对四抽至辅汽联箱逆止门、冷 段至小机逆止门、辅汽联箱至小机调试用汽逆止门(结构形式见图3)进行解体检修,均未 发现异常。图 3 机械摇臂式逆止门结构示意图2.2 四抽蒸汽流量低2.2.1 现象:2013年2月26 日,#8机组冷态启动,机组负荷至400MW,切换四抽汽源时,四抽电动 门卡涩(图 1 中#6 门),经处理后,开到位信号发出,开启时间15 秒钟左右(正常开启时 间约 30 秒)。随机组负荷升高,发现四抽各用户压力、流量均低于相应负荷对应值。#8 机 组负荷700MW,四抽压力0.

10、64MPa,四抽至辅汽联箱压力、四抽至除氧器压力、四抽至A、B 小机压力均为0.4MPa左右(见图4)。2.2.2 原因分析: 因四抽压力与负荷基本对应,但四抽至各用户压力低,初步判断汽轮机本体抽汽口处 无异常,问题发生在四抽电动门及两只抽汽逆止门上。但抽汽逆止门执行机构已全开,并且 电动门为蝶阀,从门杆上较难发现实际开关状态。由于在机组启动四抽汽源切换时,四抽电 动门出现卡涩和开启时间偏短现象,分析四抽电动门未全开的可能性最大。图4 #8机四抽至小机、除氧器、辅汽联箱压力曲线2.2.3 采取措施及注意事项1)2 月 26 日利用低负荷对#8 机四抽电动门、抽汽逆止门进行在线检查。首先,将#8

11、 机除氧器倒至备汽运行,#8机A、B小机倒至备汽运行。在就地手动关闭#8机四抽电动门时 发现阀杆不动;开方向手摇,四抽电动门继续开大约20%后,电动门操作不动,前后参数无 明显变化。初步分析四抽电动门执行机构变速箱故障,暂恢复系统正常运行方式,制定下一 步处理方案。2)3月18日,在四抽电动门阀杆上加装临时防转卡具,准备解体电动头传动机构。降 低机组负荷至600MW,将#8机除氧器、小机倒至备汽运行,解体电动头传动机构,发现涡轮 与衬套间传动销脱落。重新加工配置新传动销,复装后开启正常,四抽系统压力恢复正常。 因机组运行中四抽电动门无法全关定位,关位暂定在开度约20%左右(即修前阀门开度位置)

12、 需停机后重新定位,四抽电动门全开定位正常。3)该方式下,机组运行存在的危险点及注意事项:(1)由于高调门门杆漏汽、高压缸轴封漏汽均接在四抽电动门前,因此在机组负荷大 于40%额定负荷时,若关闭四抽电动门,容易造成门杆漏汽、轴封漏汽管道憋压。(2)抽汽电动门是汽轮机防进水保护的一部分,由于四抽电动门无法全关,在机组停 运时,存在向汽缸倒冷汽、冷水的危险。(3)机组正常运行中,注意对机组主辅机设备运行情况的监视、检查,及时发现缺陷 并联系处理,防止机组出现紧急停运事件。(4)#8 机组正常停机时,根据四抽压力,及时进行辅汽系统汽源切换,并联系检修, 重新进行四抽电动门全关定位,尽可能缩短四抽与辅

13、汽并列运行时间,减少倒汽可能。(5)#8 机组出现其它需要进行四抽汽源切换的低负荷工况时,提前联系检修重新进行 定位。2.3 四抽至辅汽联箱逆止门倒汽2.3.1 现象及原因分析:1)2013年3月24日,#8机组负荷542MW,四抽压力0.582MPa,四抽至除氧器压力 0.687MPa,四抽至小机压力0.72MPa。因#8机辅汽联箱压力高于本机四抽压力,小机、除氧 器进汽压力高于四抽压力,并伴随凝汽器水位升高现象,判断为#8 机四抽至辅汽联箱逆止 门关闭不严倒汽(图1中#3门)。为进一步证实该判断,就地手动缓慢关闭#8机四抽至辅汽 联箱电动门后,#8机组负荷517MW,四抽压力0.546MP

14、a,四抽至除氧器压力0.535MPa,四 抽至小机压力0.567MPa (见图5)。2)2013年4月30日4月30日,#8机组负荷609MW,辅汽联箱压力0.759 MPa,冷再 至辅汽联箱压力调阀设定值0.763 MPa,冷再至辅汽联箱压力调阀后压力0.757 MPa,冷再 至辅汽联箱压力调阀全开,四抽至辅汽联箱蒸汽压力0.699 MPa,四抽压力0.661MPa,四抽 至除氧器压力0.657MPa,四抽至小机压力0.685MPa。发现#8机辅汽联箱压力突升至1.3 MPa , #8机组负荷至602MW,四抽至辅汽联箱蒸汽压力降至0.642 MPa,四抽压力降至0.629MPa, 四抽至除

15、氧器压力降至0.624MPa,四抽至小机压力降至0.646MPa。立即手动关闭#8机冷再 至辅汽联箱压力调阀,手动关闭#7机冷再至辅汽联箱压力调阀至30%, #8机辅汽联箱压力 降至0.8 MPa (见图6)。#8机四抽至辅汽联箱逆止门存在关闭不严缺陷,与本次现象相反。 通过前后四抽压力、除氧器进汽温度观察,判断辅汽进入四抽系统蒸汽量突然降低,原因为 #8 机四抽至辅汽联箱逆止门突然关闭造成辅汽联箱压力突升。2.3.2 风险分析:1)#7、 8机组运行, #7机组负荷大于#8机组负荷较多时,由于辅汽联箱联络投运,造 成#7 机蒸汽通过辅汽联络进入#8 机,并带小机及除氧器负荷,造成#8 机凝汽器水位升高, #7 机凝汽器补水困难。2)#8 机辅汽联箱汽源:本机四抽、冷段、临机辅汽并供期间,汽轮机停机时,若四抽 逆止门、电动门不严,主机有超速危险。3)#8 机低负荷期间,小机、除氧器供汽压力高于对应负荷曲线。图5 #8机四抽系统各压力曲线i7SnyL setsGMi-lACE=n2EL 曲30* COOPiiyroJ-WiI uOkLJMi 山A11D111a-ara 喝 ci.iCi图 6 #8 机辅汽联箱压力突升有关参数变化2.3.3 采取措施及注意事项1)#8 机四抽至辅汽逆止门,未经处理,自动恢复正常,仍存在重新出现关闭不严的可 能。2

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