泵车典型故障分析与处理措施

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1、第一章泵车典型故障分析与处理措施I、概述液压故障具有隐蔽性和可变性,且涉及的领域很广,因而排除液压故障,一般需要较广博的学识和丰富的实践知识。一个泵车液压维修工作者,必须具备以下要求:1. 熟悉泵车液压系统原理和动作过程;2. 对液压泵、阀等液压元件的的基本结构、原理有较清楚的了解;3. 了解液压装置维护保养的基本要求;4. 对泵车液压系统各项参数有清楚的了解;5. 对电气有一定的了解;6. 具有装配、钳工的技术知识,并具有一定的操作技能;7. 工作细心,肯动脑筋液压故障的排除需有相当的经验知识,而经验知识是积累起来的,这就要求我们的维修工作者建立和健全维护记录,故障排除记录,并及时总结,为以

2、后的故障处理提供依据。故障的排除只是一种事后的补救措施,液压设备的管理,在于防重于治,建立健全可行的维护保养制度,可收到事半功倍的效果,也可大大提高经济效益。我们应该有这种观念,也应该向我们的用户输出这种观念。II、典型故障分析与处理措施(一)臂架自动下沉一、设备类型所有型号泵车二、故障现象臂架展开后自动下沉三、故障分析与诊断臂架下沉有如下几个原因:1. 臂架油缸中进入空气,因空气的压缩性比较大,臂架在不同的位置负载不同,当负载增加时,因空气压缩导致臂架油缸伸缩,臂架下沉。2. 臂架油缸内泄。当油缸受压时,如图1所示,若有内泄,则A腔油向B腔泄漏,并在一段时间后达到平衡,这时A、B腔压强相等,

3、油压的有效作用面积只相当于活塞杆的横截面,而负载不变,所以油压必须升高才能与负载平衡。若活塞杆与活塞横载面积相差比较大,则油压有可能性超过平衡阀的设定力,使平衡阀打开,臂架下沉。当油缸受拉时,如图2所示,则B腔油向A腔泄漏,因B腔有效横截面积小于A腔,所以B腔油不足以补充A腔,油缸中将产生真空,随着油缸的下沉,真空度不断增大。可将臂架收回至极限位置,憋压、观察油缸回油腔是否有油液流出。若有,则为油缸内泄。3. 平衡阀内泄。在臂架下沉故障中,平衡阀内泄较常见,目前,泵车上有两种平衡阀,原理上主要区别在于有无缓冲阀,两种平衡阀外形及原理图如图3图表所示。37m米泵车平衡阀(现37m泵车同45m泵车

4、)泄漏途径两条,如原理图所示,一条从C2口(接油缸)经单向阀泄漏到V2口(接多路阀A、B口),一条是从C2口经平衡阀到达V2口。如果没有控制油加在平衡阀的控制活塞上,在正常情况下,这两条油路都是关闭的。但如果有以下几条原因,则可能导致泄漏:(1)平衡阀和单向阀的弹簧永久变形或折断;(2)主阀芯、单向阀阀芯及控制活塞因污物卡死在开口位置;(3)主阀芯与单向阀芯之间因磨损而产生泄漏;(4)平衡阀设定压力低于负载压力。45m泵车平衡阀泄漏途径有三条,如原理图所示,一条是从C2口(接油缸)经单向阀泄漏到V2口(接多路阀AB口),一条是从C2口经平衡阀到达V2,条是从C2口经缓冲阀到达T口,泄漏原因同上

5、。平衡阀是否内泄可在臂架下沉时,拆下C2口观察有无油液不断流出,若有,则为内泄(实践时可通过拆开油缸连接软管与固定铁管的接头进行观察)。在臂架下沉的几个原因中,平衡阀内泄较为常见,其次是油缸内泄,再其次是进入空气。应逐步排除。四、故障处理平衡阀一般是拆下来清洗,如果有零件损坏,则维修或更换零件,可更换整个平衡阀,油缸内泄,则要先检查活塞处密封圈是否损坏,若损坏,则更换密封圈,若没有,则检查油缸缸筒,是否有划伤、缸壁胀大等现象,若有条件的可以自己修理,无条件的可以送回总部修理。进入空气,则可反复憋压几次,以排除空气。五、故障实例2006年3月销往河北的一台37米泵车,用户第一次泵送时出现一臂掉臂

6、现象,服务人员及时打电话了解出厂前的调试情况,经查该一臂油缸在调试时曾更换过,并且调试人员对油缸两端的平衡阀进行了调整,由于未有调定量的记录,平衡阀又未在试验台进行参数校正,故确认为平衡阀内泄所致。后服务人员根据现场情况,对其中与有杆腔相连平衡阀进行了更换,对与无杆腔相连的平衡阀进行了调整,故障排除。(二)臂架油缸不同步一、设备类型45m泵车二、故障现象大臂两支撑油缸不同步三、故障分析与诊断45m泵车大臂是由两个油缸支撑,但各有一套平衡阀,理论上讲,两个有效作用面积的油缸,在输入相同流量的情况下,应能保持同步动作,影响油缸同步精度有如下原因:1. 平衡阀开启压力,若平衡阀开启压力大于负载,则当

7、开启压力不同时,开启压力小的平衡阀先开启,对应的油缸先动作,油缸产生不同步动作,当不同步到一定程度时,由于机械方面的限制,使压力升高,另一油缸才动作。2. 油缸本身的摩擦力不同,油缸本身的摩擦力就相当于一个负载,摩擦力相#FOTDM福田重tn混凝土泵车培训教材差较大就会引起油缸较严重的不同步。3. 两油缸负载偏载,载荷小的油缸先行动作。4. 进回油压力损失不同,由于污物卡住或堵塞,阀芯开口不同,都会引进回油压力损失一不同,引进油缸不同步动作。四、故障处理一般情况下,如果不同步现象不严重,可以不作处理。严重时排除机械故障后,在液压系统方面也可作些调整。由于开启比无法调节(需加工节流孔),对于以上

8、故障我们可取调节平衡阀压力(开启压力亦跟随变化)来作一些处理。如上所述,开启压力小的油缸先动作,所以我们只需把先动作的油缸回油腔的平衡阀适当调高,其中,手动泵测试台,也可用泵车本身液压泵代替(直接装车调试)。(三)分配油缸无动作一、设备类型所有型号泵车二、故障现象分配油缸点动、自动均无动作(结合摆动压力表数值)三、故障分析与诊断分配油缸无动作,原因很多,主要有以下几点:1. 分配液动换向阀阀芯卡死;2. 分配油缸本身故障;3. 恒压泵故障,使系统压力达不到设定值或压力为零;4. 溢流阀设定压力过低或因故障卡死在开口位置;5. 因电磁换向阀有故障而不能换向;6. 电气故障,电磁换向阀无信号或只有

9、一个信号;7. 因停机停机时间过长,S管阀被混凝土卡住。四、故障处理1. 检查S阀管是否被卡住,打开料斗下部卸料门,将料斗内的混凝土放掉,查看料斗下部S阀周围是否有异物,检查搅拌叶片是否完好(有时搅拌叶片脱落,造成在S管下部卡滞或进入管内造成堵管),S阀一般不会出现大小端轴承座上发生卡滞现象;2. 分配压力是否达到设定压力(19MPa),检查溢流阀、吸油滤芯是否堵塞,恒压泵出口单向阀是否装反,压力截断调节阀是否正常,恒压泵是否正常;3. 电磁换向阀电路是否正常,液动是否正常;4. 液动换向阀是否正常5. 摆动油缸是否正常;根据以上顺序,逐步排除,一般来说,吸油过滤器堵塞往往会产生噪声、振动、听

10、看就能断出来。判断电磁换向阀有无故障,可用六角板手推动应急手动推杆,看能否正常换向,或从Y1Y2口接压力表(需自制接头)。看换向时压力是否正常,也可用手摸软管感觉(应有一种类似脉动的感觉)。液动换向阀也采取上述方法(但没有应急手动推杆,在排除了电磁换向阀故障后)。有时候,故障可能是多方面的,或引起联锁反应,所以,要根据现场情况,灵活判断。五、故障实例1. 一台37m泵车,施工时,突然出现分配不能换向,而其余动作均正常,经售后人员检查,发现分配液动阀内有直径达5mm的碎铁块,阀芯已经变形(碎铁块在油液交替流动时撞击阀芯)卡滞,顺源检查,发现摆动油缸柱塞底部已经打碎,掉下四个直径510mm碎铁片,

11、粘在油缸底部。考虑到碎铁片有可能进入系统,对系统进行了清洗,并更换了液动阀,系统运行恢复正常。2. 一台37m泵车,泵送时,出现主油缸活塞杆发抖且压,系统不换向,经查,电气、油路均正常,接着发现摆阀换向和主油缸换向不同步,由此疑是机械故障,经检查切割环已变形,更换切割环,故障排除。3. 一台37米泵车,施工时,发现摆缸突然无动作,服务人员观察摆缸压力表显示为零,提高发动机转速,表针无动作,拆下恒压泵出油管放入接油桶,取力操作,油管流出液流无压力,确认为恒压泵故障,更换恒压泵后正常。(四)分配S阀摆动无力一、设备类型所有泵车二、故障现象#FOTTDISJ福田重和混凝土泵车培训教材分配S阀摆动无力

12、三故障分析与诊断可按下图方框图诊断(五)液压油乳化问题一、设备类型所有型号泵车二、故障现象液压油乳化三故障分析与诊断毫无疑问,水分是液压油乳化的直接原因,水分进入液压系统有以下几个原因:1. 空气中的水分因冷热交替而在油箱中凝结,变成水珠落入油中;2. 因焊缝、法兰等密封不严,油箱上的雨水渗入油箱;3. 因泵送油缸损坏、水分被活塞杆带入油中;4. 清洗、换油、维修过程中带入水分;试验证明,当混入水分占0.05%0.1%时,油的透明度便明显变差,形状成混浊状,若混入水分占0.2%0.5%时,油变成乳白色。如果油本身的抗乳化性较#FOTDM福田重tn混凝土泵车培训教材差,即使静置一段时间,水分也不

13、会分离。当油中有高温氧化物时,高温氧化物会充当乳化剂,加速油的乳化。四、故障处理防止油液乳化,首先就要防止水分进入液压系统,这就要求我们在使用和维修中,采取一些防水措施:1. 及时排水,建议每次工作前开放水阀放一次水;2. 尽量避免在雨天换油,如果在雨天换油,应采取措施防止雨水进入油箱;3. 雨天维修时,要做好防水措施;另外,在条件允许的情况下,在油温过高时,可往泵送油缸封闭腔和冷却器上浇水,降低油温,防止高温氧化物产生,在征得技术部门和用户同意的情况下,可采取减少油泵排量的方式降低系统温度。五、故障实例一台泵车液压油由于人为因素,导致液压油乳化,用户每天工作前放水一次,坚持了约一个月,液压油

14、乳化现象消失。2006年3月,上海新购的一台45米泵车,刚使用不到一个月就发现液压油有乳化现象,刚开始服务人员以为是水箱和油箱隔板处有渗漏所致,后进一步检查,发现是支撑台在转台位的上表面上的法兰盖密封不严(接合面有焊渣),输送管接头漏浆,部分水分渗入油箱所致。(六)泵送压力单边不正常一、设备类型所有泵车二、故障现象泵送时,一边压力和速度正常,一边压力低(67MPa),速度缓慢,而控制压力和其它系统(分配、搅拌)均正常。三故障分析与诊断根据以上现象,从液压原理图上分析,造成压力上不去有以下几个原因:高压溢流阀损坏或卡死;伺服阀或伺服缸摆动不到位,排量过小;冲洗阀损坏或卡死,导致主泵一边油口始终经

15、冲洗阀泄油;主泵从伺服缸到A、B口处单向阀损坏,压力油经伺服缸、伺服阀、补油泵溢流阀流回油箱;判断以上原因,可按以下步骤:因为主泵为封闭式,每个泵有两个高压溢流阀,所以我们首先将高压溢流阀对换,若故障现象转移到另一边,说明是高压溢流阀的问题,若故障现象不变,则可排除高压溢流阀的故障拆检主泵伺服缸A、B单向阀,检查有无卡滞、损坏现象;拆检冲洗阀,看阀芯有无卡死或损坏;拆检伺服阀、伺服缸四、故障处理对故障元件进行清洗或更换五、故障实例一台44米泵车,在作业中突然出现主油缸一边速度速度正常,另一边动行缓慢,且压力只有67MPa,其它正常,经售后人员检查,发现主泵上有一个单向阀因磨损而不能密封,将主泵与单向阀相连的两端油口堵上(暂时措施),故障现象消失(七)臂架不能展开一、设备类型所有泵车二、故障现象臂架不能展开三故障分析与诊断臂架不能展开,原因很多,主要有以下几点:机械方面的故障引起干涉;电气方面的故障,使多路阀信号不正常比例多路阀溢流阀故障,系统压力过低;吸油滤油器堵塞,造成泵吸空;油缸内泄,使有效推力减少;平衡阀故障,控制口滤网或控制活塞卡死

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