30MnSi高线盘条结疤产生的原因及控制措施

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1、30MnSi 高线盘条结疤产生的原因及控制措施摘要:30MnSi般应用于预应力管桩钢筋。主要用途:可制成PC钢棒,主要用 于建筑行业,是预应力混凝土管桩中的主要钢材,具有强度高,省材料,使用方 便,产品质量容易保证等优点,在建筑行业使用相当广泛。但结疤的产生会使其 在加工后造成滞后断筋,带来严重的质量问题,近年来,方坯5#机30MnSi高线 盘条结疤缺陷率维持在 1%左右,这一难题一直困扰着厂部和车间管理人员,为 此连二车间成立技术骨干组成攻关小组,开展方五铸机降低方坯 5#机 30MnSi 高 线结疤率攻关。关键词: 30MnSi;PC 钢棒;结疤1 前言盘条表面结疤是盘条表面缺陷的主要组成

2、部分,直接影响到盘条在下游工序 加工的生产效率和成材率。对高线结疤常见的几种类型进行了归类与分析,从连 铸工艺的角度,追溯了盘条表面结疤产生的部分原因,提出了铸坯方面相应的解 决对策。图 1 常见的高线结疤形貌图 2 常见的高线结疤酸洗后形貌方坯 5#机的铸机参数:2 结疤产生原因 结疤都是在轧制过程中直接产生的,盘条轧制完毕后,需经过水冷箱来控制 其吐丝温度,由于冷却水易在盘条表面有缺陷的部位残留和盘条存在缺陷部位的 抗锈蚀能力较弱,因此,缺陷部位一般均伴随着不同程度的锈蚀现象1,体 现在宏观上,则在盘条缺陷部位,一般都有不同程度的红锈存在。表面结疤宏观 形状复杂多样,我们通常见到的结疤主要

3、有点状结疤、块状结疤、锯齿结疤等类 型。但从微观形态来看,一般可分为有根结疤和无根结疤两种类型。结疤表面上 有与本体粘合一头或不粘合的金属层一般呈舌状,厚薄不均,大小不一。其产生 原因既有线材轧机系统造成的,也有铸坯缺陷造成的。2.1 铸坯缺陷的原因3月13日,方坯5#铸机生产一个包30MnSi,共4570吨,轧后产生结疤142.7 吨,比例 3.12%,从铸坯表面看有渣坑、明显凹陷和划痕,取的酸洗低倍样 看,铸坯也存在轻微角裂。针对以上铸坯问题,对现场生产及设备进行排查原因2.1.1 保护浇注不好,耐材质量不稳定铸坯产生夹杂2.1.2 一、二区喷淋系统长期以来未得到全面维护,粘钢严重,导致喷

4、淋管变 形严重,整个铸坯冷却不均,产生严重的角部横裂和铸坯表面凹陷。2.1.3 拉矫的定位间隙大,拉矫定位不稳定,拉矫中心线和铸流中心线不在同 一条直线,导致铸坯跑偏严重,直接带来后果: 1、加重冷却不均现象;2、铸坯 跑偏后紧贴侧导辊,侧导辊无润滑系统,长时间磨损后侧导辊积渣不转,导致铸 坯产生划痕。2.1.4振动系统未达到有效维护,振动积渣难处理易堆积,导致振动偏摆不稳 定,多次测量偏摆0.2mm,导致铸坯振痕加深,增加角部横裂产生几率和加重 裂纹深度。有研究资料表明,结晶器振动振痕浅时,铸坯角部裂纹明显减少;振 痕深,则角部裂纹增加;负滑脱时间值tN增大铸坯表面裂纹增加:tN=0.20.

5、3s, 裂纹较少。2.1.5 平时弧度的调整以引锭杆作为标准来调弧,引锭杆长期以来未进行更换 受力、烘烤后变形严重,导致整个对弧没有标准和保障,加重铸坯跑偏。以上问 题导致铸坯角部裂纹、表面凹陷、划痕。2.1.6 方五二冷水总管压力偏低,造成喷嘴出水雾化效果不好,影响冷却效果 加重铸坯产生裂纹3 针对铸坯缺陷采取以下措施3.1 生产时做好全程保护浇注,使用优质耐材和性能良好的保护渣,稳定液面 和拉速,减少铸坯夹杂物。3.2 解决铸坯角部裂纹和划痕3.2.1 通过年修,一区全部更换新的喷淋系统,对一区喷淋系统进行重新定位 一区喷淋架线外调整,线上再次吊线确认出水角度和方向,确保铸坯的冷却均匀,

6、生产 30MnSi 前,必须对喷嘴检查清理,确保喷嘴无堵塞现象,无漏水漏气现象, 一区喷嘴三个月定期全部更换新喷嘴。图3一区喷淋系统标准图4调整后一区喷嘴出水情况二区也全部更换了新的喷淋系统,对二区喷淋系统进行了重新定位,二区喷 淋系统安装标准:引锭杆对弧正常,引锭杆外弧插 3mm 垫片可直接插入结晶器 此时四个面的喷嘴距离引锭杆四个面10mm表 1 二区喷淋系统调整后某流的测量数据3.2.2对拉矫安装进行增加定位系统,确保拉矫在生产过程中跑偏2mm。3.2.1 振动系统增加了底部冲渣装置,每次停机对振动底部进行冲渣,避免积 渣堆积导致振动偏摆大,定期对振动偏摆进行测量,要求偏摆量0.1mm。

7、表 2 某次停机后振动偏摆数据3.2.4通过年修,更换了部分变形量大的引锭杆,弧度调整,引锭杆横向引锭 杆南北偏差10mm,引锭头外弧插3mm垫片可直接插入结晶器,进结晶器后调 弧辊和五区导向辊间隙0.5mm,三、四区导向辊间隙2mm,确保弧度正常。表 3 方五对弧数据3.2.5车间将二区压缩空气压力从之前0.2MPa修改为0.3MPa,三、四、五区 喷嘴压缩空气压力从之前0.2MPa修改为0.25MPa,生产过程中喷嘴雾化效果明 显提高,降低铸坯裂纹产生。4 效果 方五铸机年修采取以上整改后,铸坯表面渣坑、角部裂纹、表面凹陷、划痕都达到彻底解决,30MnSi轧后结疤也大幅度下降,1-3月方五

8、铸机生产30MnSi 钢制结疤缺陷率为0.6%,年修后6-10月,共生产30MnSi铸坯53284吨,判定轧 后钢质结疤量44吨,钢质结疤缺陷率仅为0.08%,降低了0.52%,结疤比例得到 有效控制。5 结论1、全程保护浇注,使用优质耐材和性能良好的保护渣,稳定液面和拉速,减 少铸坯夹杂物。2、解决铸坯角部裂纹、表面凹陷和划痕:确保二冷喷嘴无堵塞,一二区喷嘴 的对中,确保冷却均匀;拉矫精准定位,确保铸坯行走不跑偏;振动偏摆保证0.01mm ;对弧良好,调弧辊和五区导向辊间隙0.5mm,三、四区导向辊间隙 2mm ;加大喷嘴出水压力,保证喷嘴雾化冷却效果。参考文献:1 汪先虎,姜洪刚,蒋艳菊.热轧盘条表面结疤原因及对策.鞍钢技术,2015 年第 3期2 胡封轩,付军红,周桂兰.高速线材表面结疤成因探讨J.金属制品, 2006(8):25-27.3 汪开忠,茆勇,陶永岗.连铸准沸腾钢盘条表面缺陷原因分析及对策J .钢铁研究, 2001(5):27-30.4 赵贤平,李子林,李静宇.盘条常见质量缺陷分析J.金属制品,2008 (12):34-37.5 李苹.高速线材盘条结疤缺陷判定探讨.冶金标准化与质量,第 37卷

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