欧姆龙PLC在汽车行业压力机上的应用

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1、欧姆龙 PLC 在汽车行业压力机上的应用一、引言:压力机是汽 车行业冲压车间的关键设备,主要用于生产汽车白车身各种冲压 零部件。压力机与模具配合完成汽车冲压件的拉延、修边的过程中, 需要调整滑块高度,适应不同高度的模具,其调整精度和稳定性直 接影响汽车冲压件的质量。二、应用的主要 工艺点及要解决的主要问题:目前,奇瑞 公司冲压四车间使用的小吨位压力机的滑块调整显示表是机械式 的,精度和稳定性差,操作人员目视机械式显示表不方便,容易读 出错误数据,从而造成设备过载,引起设备故障和设备事故。而且 压力机上安装有滑块调整上下限位,如果压力机单次运行或寸动, 容易将限位开关打坏,上下限位开关起不到保护

2、作用,容易引发安 全事故。三、应用方案简 介:为解决上述 问题,汽车行业普遍采用编码器解决方案。此方案利用旋转编码 器记录滑块高度,将信号送给欧姆龙PLC 高速计数模块,经过欧姆 龙 PLC 处理转化为十进制数值,然后显示滑块高度。编码器方案的程 序框图见图 1。图 1:编码器方 案的程序框图但是对比接 近开关方案,编码器方案的成本投入大,同时要求 PLC 能支持高速计数模块,对现场的环境要求高。两种方案的 比较表见下表 1。表 1:方案比较表从上面的比 较可以看出,接近开关方案比编码器方案节省近 7000 元,而且安装比较方便,对 PLC 系统的要求也低,还能达到规定的精度和稳 定性。目前,

3、我们采用的是接近开关方案。此方案通过接近开关检测压力机机械 传动轴旋转的圈数,将信号送到欧姆龙 PLC ,经过内部程序处理, 输出到欧姆龙 PLC 数字量输出模块,在 BCD 码显示器上显示滑块 高度。接近开关方案的程序框图见下图 2:图 2:接近开关 方案的程序框图接近开关方 案的改造步骤如下:1 、利用压力机设备上现有的接近开关,检测滑块调整机构丝杆旋转的圈数 ,将检测到的圈数送入欧姆龙PLC 。我们运用欧姆龙 PLC 的特殊指令 INC 和 DEC ,通过 BCD 递增和递减功能来实现传动轴正转和反 转时,检测圈数的加减。程序见下图 3。图 32、利用游标卡尺测量传动轴旋转一圈时滑块实际

4、移动的距离,得出传动系 数。反复测量几次后求平均值,提高传动系数的计算精度。3、经过程序的运算,将传动圈数乘以传动系数,就可以得出滑块调整高度 的当前值,再通过欧姆龙PLC 将数值以 BCD 码的 形式,在欧姆龙 PLC 的输出模块( OC222 ), 以继电器形式输出。程序见下图 4。在现场压力 机滑块调整需要显示四位数,我们在欧姆龙PLC(型号:CQM1H-CPU21 )后面再加一个 16 点的输出模块( OC222 ),用四个输出点 来显示一位数字,就可以正常显示这四位数。图 44、为了提高检测精度,需要在程序里做采取一些措施,防止错误信号的输 入影响 PLC 的正常检测,程序见下图 5。图 55、同时需要在程序里设置上下软限位来控制滑块调整的行程,防止硬件限 位不起作用而发生超行程现象。程序见下图6。图 6:上下软限 位程序四、结束语此方案在奇 瑞公司冲压四车间应用成功之后,迅速向冲压二车间推广,同样 也取得了成功,不仅解决了滑块高度显示的问题,也节省了改造成 本。在奇瑞公司新建的冲压生产线,此方案可以作为标准解决方案 应用,从源头解决类似问题。

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