水轮发电机定子线圈

上传人:大米 文档编号:563359843 上传时间:2022-10-19 格式:DOCX 页数:8 大小:601.22KB
返回 下载 相关 举报
水轮发电机定子线圈_第1页
第1页 / 共8页
水轮发电机定子线圈_第2页
第2页 / 共8页
水轮发电机定子线圈_第3页
第3页 / 共8页
水轮发电机定子线圈_第4页
第4页 / 共8页
水轮发电机定子线圈_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《水轮发电机定子线圈》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水轮发电机定子线圈(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、水轮发电机定子线圈水轮发电机定子线圈采用环氧云母绝缘制成的新式大型水轮发电机定子绕组的预期寿 命是50年以上1。最近一项与加拿大电气协会有关组织所赞助的对新 式和老式绝缘系统的全球调查显示, 定子绕组在重新绕制前可正常运转 50 年2。但有一些迹象表明,在过去十多年所生产的发电机寿命是无 法达到 50年的。决定定子绕组寿命的关键因素是被使用作为隔离高电压铜导体及 定子铁芯的电气绝缘。比起定子绕组内其他的组成材料如铜或钢, 绝缘 材料有较低的熔点和较弱的机械强度。结果是,随着运转时间的增长 , 绝缘是最有可能发生老化及恶化,最终导致接地故障。另一个可能出 现故障的是铜导体- 特别是线棒没有被牢靠

2、的固定在线槽内 (因此产生 振动),或两个线棒间焊接品质不良。遗憾的是,现在要对过去十年所生产的发电机定子绕组的预期寿 命有相同或较低稳定度的统计进行证明还言之过早。然而, 在线局放测 试3已被世界各地的发电公司采用, 侦测发电机运行中定子绕组可能发 生的绝缘问题和连接问题。在说明近期水轮发电机的故障现象前,从 数千台电机上采集的局放数据与老旧机组比较后,显示了定子绕组问 题似乎是过去十年中较普遍发生的故障。最后, 讨论发电公司如何确保 定子绕组的长期寿命。局放量大小与电机制造年代的关系 在对数以千计的电动机和发电机所采集的在线局放数据分析后发 现, 一些电机制造厂在过去十年所生产的电机定子绕

3、组的局放量超过他 们 10 年前所生产的电机定子绕组的局放量4。例如, 图 1 显示位于欧 洲、北美和日本的大型电机制造商在不同年代生产的定子绕组局放量 与生产年代的关系。这些电机包含了 13-15kV 的空冷型机组。这一数 字显示,四家电机制造厂于2003 年所出厂电机的局放量比1995 年前 出厂的电机局放量明显高出许多。而高的局放量通常代表了定子绕组 绝缘正快速老化,同时存在电气接触不良的隐患。高的局放幅值是对近期制造的电机定子一个值得关心的客观 资讯。“th Pflrcsntllfl of PO results by Manufacturer and Yer of install13-

4、15kV Air-cooled Macliines with BOpF eeneoFS00 Dacdefgh j 三二三_弐旦41P电臺普瓷LIIiiii1970190C1905199019952000图一:9个电动机及发电机制造厂家定子绕组制造或重新绕制的年代与其局放值的关系。大多数局放测试于2003 年。定子绕组的故障防晕涂层的问题大部分电压高于 6 千伏的定子绕组,位于线槽内的线棒或线圈表 面都会涂上/包上掺入石墨的涂层或绷带。这个“半导体”涂层防止了 存在于线圈表面与铁芯间无可避免的间隙所发生的局放。此外 ,大多数 电机制造商对靠近线槽出口端 10 厘米左右的线圈表面涂上/包上掺有 硅

5、碳的涂层或绷带。这种硅碳涂层(防晕涂层)与小部分的半导体涂 层重叠,可以降低发生在半导体涂层末端的高电场。1970年代, 因制造过程的涂层问题,导致许多的电机出现了非常高 的局放量和高臭氧浓度。原因似乎是来自半导体涂层及防晕涂层没有 均匀的分布于绝缘表面或施工时造成涂层与绝缘表面间的微小空隙。 这两种情况都会造成局放的产生。局放会引起臭氧进而对涂层表面及 绝缘造成化学腐蚀(不是指热交换器金属和橡胶部件),并进一步扩 散。如果绕组绝缘运行在高电压应力和/或高温条件下,这一问题会更 严重。如下面讨论的,现今制造的绕组绝缘,比起过去更薄且工作在更高温度下6。也许正是因为这个原因,这类故障现象在过去几

6、年 直重现。图二显示了一部水轮发电机在半导体涂层及防晕涂层的交界处有非常明显的白带现象。图三显示了因半导体涂层的涂抹工艺不当, 导致 线槽内线棒的半导体涂层已消失。这个现象通常仅发生在11 千伏(含)以上的空冷型机组。图二:由于半导体涂层的涂抹工艺不当或没有适当的防晕涂层,在两个涂层的交界处有非常明显的退化现象(显现白带处)。图三:显示了因半导体涂层的涂抹工艺不当引起的局放及臭氧, 破坏线槽内线棒的表面涂层。槽楔已被取下,图片中白色的区域显示 了涂层已消失。定子槽内的绕组松动绕组松动对于采用热固化绝缘系统(如环氧云母)的定子而言, 一 直是个长期存在的问题。第一个被报导的实例发生于50 年前1

7、、5。 故障问题的根源是电机在满载运转时,如果线棒未被紧紧的固定在线 槽内,会有相当于二倍电源频率的电磁力施加于线棒上,使其在槽内 产生运动。因此,主绝缘会与如锉刀般的铁芯相摩擦。首先线棒或线 圈表面的半导体涂层会被磨蚀掉, 紧接着是主绝缘受损。这种故障通常 称为槽内放电,因为一旦导电涂层表面被磨损,局部放电就会在线棒表面和铁芯间的空隙产生,进一步加速绝缘的恶化。图四显示了正在从槽内取出的一根定子线棒, 其表面的半导体涂层 和约 30的主绝缘厚度已被磨损。这是由于电机制造厂没有采用合适 的线棒固定措施, 例如侧面填充材料, 波纹弹簧板, 对头槽楔, 及槽内适形材料等等。可能的原因是为了降低制造

8、成本。图四:由于发电机槽内没有足够的侧面填充材料或径向紧固槽楔,导致绕组松动造成线棒磨损。线棒正被从线槽中取出以进行更换。振动火花与发生在槽内的线棒松动相似的问题是振动火花 (有时称为火花侵 蚀)。其发生的前提是线棒松动(非采用整体浸渍制成的传统绕组 )。另 一重要因素是制造厂在槽内的线棒表面使用的半导体涂层导电率过高7、8。因此,当槽内的线棒松动,线棒的表面与铁芯就会形成隔离,在 线棒表面的半导体涂层,矽钢片及铁芯背部的定位筋间会形成一个电流 回路。在铁芯上的主磁场作用下 , 如果半导体涂层有足够的导电性, 电 流就会在这个回路流动。由于线棒振动, 使得线棒表面涂层与铁芯失去 接触,进而产生

9、火花并破坏线棒绝缘。这种故障源于两种原因,设计欠 佳或制造质量问题所引发。这种故障的破坏力是非常惊人的,可在 5 年内就使电机发生故障。 虽然大多数的电机制造厂都非常谨慎的涂上具最小电阻的半导体涂层 , 但下方显示了一部10 年的汽轮发电机因过高导电率的半导体涂层而导 致故障(图 5)。振动火花是由于磁场所引发的, 会发生在绕组的任何部 位,与仅仅会发生在靠近高压出线端部位的槽放电不同。图五:因振动火花造成电机故障的线棒正被从线槽中取出, 这根线 棒是位于绕组的中性点附近。端部绕组放电高压绕组与来自邻近不同相位的另一绕组间, 必须有一定的间隔,否 则在绕组间的空气中就会产生局部放电。这个放电将

10、逐渐的侵蚀主绝 缘,并导致相对相短路故障。电机的电压愈高,主绝缘愈薄,绕组间距必须 更大5。不幸的是,我们发现近几年制造的水轮发电机, 因绕组间距不足而引 发高局放(及臭氧)。图 6 显示来自不同相位的两根绕组, 因间距不足产 生放电(及臭氧)并形成白粉残留。图 7 显示出同一现象, 来自不同相位 的两路汇流环。二个案例皆是因间距不足引发局放及臭氧对绝缘的破 坏, 如果绝缘材料是环氧云母, 这将是缓慢的破坏过程。但是, 如果局放 发生在线棒连接处的端盒间, 因为此处的材料通常是对局放抵御力较低的环氧树脂(而非环氧云母), 因而故障将会更快的来临。图六:显示来自不同相位的高压绕组, 因间距不足产生放电。图中显示各绕组间的间距是不规则的, 这是明显的制造质量问题。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号