东滩电厂汽轮机综合分析.doc

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1、一、汽机历年大修中的重大检修项目、出现的较大设备故障;2014年大修机组存在的主要问题及解决方法;2014年大修对安维中心汽轮机修理工作提出的具体要求。A汽机历年大修中的重大检修项目、出现的较大设备故障2010年2#汽轮发电机组大修1、 对第一道支持推力联合轴承下瓦乌金重新进行了返厂浇注。2、 对自动主汽门阀芯、阀杆漏气进行了更换。3、 更换全部高低压轴封。4、 对油系统管路接头及法兰进行防渗漏处理。5、 更换了同型号的同步器。6、 按安全性评价要求,对机组转子进行探伤检验,对高强度螺栓进行韧性冲击试验。2011年1#汽轮发电机组大修东滩矿电厂1#机组于4月17日开始进行大修,4月19日进行揭

2、缸,揭缸后发现主要存在三个方面的问题:一是前汽封汽封齿有15道汽封环损坏;二是隔板及叶片氧锈蚀严重;三是末级叶片顶部存在凹坑。1#机组上次大修时间是2008年,当时更换了全部的汽封环和弹簧片,同时对后汽封汽封齿进行了现场更换,当时末级叶片未见损伤。原因初步分析:1、前汽封汽封齿损坏从现场情况初步判断,由于前汽封汽封齿与汽封环的中间一道汽封齿轴向间隙过小,在运行过程中,机组振动大造成动静摩擦,导致汽封齿断裂,断裂后的汽封齿碎片导致周围汽封齿断裂,最终导致十五道汽封齿损坏。2、末级叶片出现凹坑从现场情况看,末级叶片的顶部均出现了不同程度的凹坑,可以判断曾经发生过水冲击,原因是蒸汽温度压力较低时,负

3、荷调整不及时导致。3、主汽门滤网内有大量的金属缠绕垫碎片在主汽门拆检过程中发现,主汽门滤网内有大量的金属缠绕垫损坏后的碎片。蒸汽管道不应该再使用不带钢管的金属缠绕垫,以免碎片造成滤网或叶片的损伤。2013年3#汽轮发电机组大修1、 对自动主汽门阀芯与阀体结合面垫圈进行了更换。2、 更换全部高低压汽封片。3、 对油系统管路接头及法兰进行防渗漏处理。4、 按检修技术措施、技术协议和检修规程对设备进行检修。5、 按安全性评价要求,对机组转子进行探伤检验。B 2014年大修机组存在的主要问题及解决方法2014年计划对2#机组进行大修,主要解决DEH系统密封部分泄漏油的;3#轴承南侧油档渗油;高压调门压

4、盖多处漏汽;其它均属常规检修。解决方法DEH系统密封部分泄漏油,主要是DEH系统在机头位置,环境温度高,部分密封面使用橡胶密封圈,造成密封圈老化较快,弹性降低,在大修期间由厂家进行更换。3#轴承南侧油档渗油计划在检修期间更换油档。高压调门压盖多处漏汽,在大修期间检查漏汽原因,进行处理。C 2014年大修对安维中心汽轮机修理工作提出的具体要求。1、 提高检修人员责任意识,对检修设备质量负责。2、 提高检修工艺水平,建议委派基础较好的人员进行检修工艺的学习,或在大修期间聘请权威的专家进行专业技术指导。3、 大修完毕出具设备大修报告。二、汽机系统存在的制约生产、经营、公司生存的问题;目前存在的各种参

5、数异常、故障缺陷进行分析;1、3#汽轮机调速系统,目前机组调节系统经常卡死,同步器灵敏度低,负荷超过10,通过DCS无法升降负荷,需要手动操作,调整抽汽无法正常投入,供暖季无法备用,给机组安全运行、供暖的安全可靠性及职工的操作带来了影响。投入资金对3#机组进行DEH系统改造,解决了负荷升降卡涩的问题,以及抽汽无法投入的隐患。2、三台凝汽器铜管已全部更换为不锈管,目前冷却效果良好,但是由于东滩矿电厂循环水使用东滩矿井下水,水质指标差,虽经过化学处理,但是容易结构,给清洗带来工作量。每年的清洗费用有限,机械清洗,维持时间较短。加强对循环水水质的监控,改善循环水的水质,保证循环水水质参数在合格范围内

6、。3、3#汽轮机射水抽气器,根据1#、2#机运行情况,3#机组进汽量到达高限,抽气器大效率就达不到要求,形成抽气器侧与凝汽器侧基本平衡的状态,由于设计原因,射水箱冷却水“回流”造成机组真空降低,导致凝结水水质恶化。3#机原射水抽气器运行达不到设计标准,对射水抽气器进行更换。4、3#机轴向位移遮断器,自2013年6月以来,轴向位移油压维持不住,经过反复试验,和汽轮机厂家专家判断,是由于轴向位移机械机构强度减弱,造成位移量的增加,导致轴向位移油压保持不住。3#机组轴向位移装置进行更换。5、四台给水泵冷却水系统:现在1#给水泵使用的是独立的消防水;2#给水泵使用的是从2#汽轮机接入循环水进口的水源;

7、3#、4#给水泵使用的是消防水源。给水泵冷却水系统可靠性差、管路布局不规范,无备用水源,如果冷却水出现问题,给水泵无法正常运行。重新布置给水泵冷却水管路,消防水、循环水两路互备,提高给水系统的可靠性。三、 汽机保护(含快关阀)试验情况及动作值东滩电厂保护试验均已纳入操作票和定期试验中,动作值正常。四、 2013年汽机非计划停机统计及分析;设备利用小时、汽耗的设计和实际数据对比分析2013年非计划停机主要是由于射水抽气器原因,造成凝结水硬度大停机。五、 夏季真空对负荷的影响夏季环境温度较高,对机组负荷影响较大,在维持机组真空在80kpa以上,能够接带机组额定负荷的80%左右,其次还有凝汽器清理后,由于循环水品质的问题结垢较快,也是影响的因素之一,加之四台循环水泵出力参差不齐也是原因之一。六、 汽机运行和检修规程的开展情况,与现场实际是否相符;汽机运行和检修规程的评审修订根据设备更新,和定期评审修订的要求开展与现场实际相符。七、 机组启动与停止的升速、振动、真空、惰走时间、控制与分析;东滩电厂3#机组控制在前面“故障缺陷进行分析”中已说明不再重复。其它各项均在正常范围,无异常发现。

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