配电自动化缺陷处理

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资源描述

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1、莱芜现场常见缺陷及处理方法总结一、终端长期不在线/离线1、分界型终端(1) 明确离线方式,一种为直接离线,一种无线模块在线终端离线(2) 直接离线的设备现场查看控制器是否有电源问题:将控制器的LS缆拔出,测量 电缆3-4脚有无220V电压。若没有电压,可判断为开关问题;若有 220V电压,再检查控制器;排除电源问题后,连接控制器,查看通讯参数是否配置正确,或 重新写入通讯参数,看能否正常上线;排除配置问题后,可尝试更换 SIM 卡,重新写入通讯参数看能否 正常上线。如果不能上线,基本可判定通讯模块有问题;(3) 无线模块在线终端离线的设备检查终端地址是否正确,如果终端地址设置正确,就可能是终端

2、 故障。2、电压时间型终端(分段)(1) 现场查看控制器是否有电源问题:将控制器的PT缆拔出,测量 1-3脚电源侧电压和2-3脚负荷侧电压,根据现场PT电缆电压情况 可以推测问题是否在于一次侧PT烧毁或者PT接线错误;(2) 排除电源问题后,可按照分界型控制器的处理方法来处理;3、电压时间型终端(拉手)(1) 现场查看拉手开关两侧的隔离刀闸是否有一侧是在合位;(2) 确认一侧在合位后,查看是否有电源问题,可按照分段控制器 的 PT 问题来处理;(3) 排除电源问题后,可按照分界型控制器的处理方法来处理。4、环网柜(1) 对于光纤通信的设备,可先通过ONU判断光纤通断;(2) 若光纤通信正常,可

3、查看电源模块输出是否正常;(3) 最后可与主站核对地址。注:许继不在线的控制器存在很多未调试现象或通讯模块故障;泽源 惠通不在线控制器主要查看通讯猫和网板是否正常运行;电压时间型 控制器在操作时务必要保证开关在强合位置。二、开关位置问题1、web 图显示分位,现场开关在分位,正常;2、web图显示分位,现场开关在合位(1)现场将控制器的LS缆拔出(如果是电压时间型需要开关强合), 使用短接线将分界控制器的1-6脚短接(电压时间型1-2脚),查看 控制器面板或SOE中是否有开关变位。若有变位基本可以排除控制器 问题,若控制器没有变位则表示控制器问题,需更换控制器;(2)许继、泽源惠通控制器会因电

4、容问题迅速掉电而读不出遥信数 据,可尝试量LS缆1-6脚(电压时间型1-2脚)的通断。若导通, 可排除开关问题,若不导通,基本可判定开关问题。三、弹簧未储能1、现场查看开关未储能,拉储能后恢复正常;2、现场查看开关未储能,一拉储能就跳闸(1)现场将控制器LS缆拔出,测量控制器5-6脚没有48V电压,证 明现场控制器不存在开关误动作现象,基本可以排除控制器问题;(2)现场将控制器LS缆拔出,拉储能仍跳闸,基本可以判定是开关 问题;3、现场查看开关已储能,将控制器的LS缆拔出,使用短接线将控制 器的2-6脚短接,查看控制器是否有储能变位,若有变位可推断为开 关问题,若无变位,更换控制器。四、来电不

5、合闸,遥控失败1、现场查看开关位置,若在强合,可与供电辖区核实后投自动;2、若一拉自动就跳闸,可拔出LS缆,量5-6脚电压。若有220V电 压,证实是开关问题,若没有220V电压,证实是控制器问题;3、查看控制器是否闭锁,若闭锁,现场解除闭锁;4、若开关位置、控制器输出均正常,可尝试接工装,由调度配合做 传动试验分析遥控失败原因;5、对于环网柜,可检查终端是否在远方状态,检查分合闸回路电压 是否稳定,分合闸继电器是否正常上电工作;6、注意以上步骤必须先调度挂牌后操作,以免丢失遥信变位。五、无地址1、控制器未调试,现场将控制器调试上线,并将地址汇报主站;2、现场有地址,但与实际不符,基本是现场控

6、制器搬迁调换所致, 可现场核对清楚后与主站联系纠正;3、对应线路是否安装智能开关;4、现场开关、控制器已拆除或退运。六、电流值不符合逻辑1、若偶然线路上出线电流值不正常现象,可长时间观察或主站总召;2、确认现场控制器的CT电缆连接是否紧固牢靠;3、使用钳形表测二次电流值,若控制器采集电流与测量电流相符, 基本可判断为一次问题;4、电压型电流值小于所带线路上的电流值,可分析开关短路环未摘 除(注意说明短路环应禁止拆除2-3短接钩);5、分界电流值大,现场可看一下开关出来的电流值,与主站核对是 否一致,现场核实开关以下用户是否有大负荷,确认线路上有没有厂 家控制器混装的现象。七、定值设置问题1、现

7、场有时常跳闸的分界型控制器,可根据需要调大定值;2、零序定值频繁变化,基本判定控制器问题,需更换控制器;3、零序延时设置不合理,现场更改延时,莱芜一般设置为60s;4、保护定值不上传,现场查看主程序是否已升级,可根据情况更换 配置和主程序,并设定正确的保护定值;5、X时限设置不正确,根据线路图设定合理的延时合闸顺序,保证 故障发生时正确隔离故障区间(首台分段要配合变电站储能时间来设 定),修改时限可通过调整拨码(和信)、转动旋钮(许继)、修改 网板时限配置(泽源)来实现。八、故障发生过程中的不合理现象1、故障跳闸时,变电站重合一次即隔离出故障区间,可分析是由VSP5 开关分开时间过长导致(详见

8、附录);2、界内发生相间故障未跳闸(1)控制器后备电源带载能力差(详见附录);(2)泽源惠通终端相间保护延时设置问题(详见附录);(3)开关未储能。九、丢失SOE遥信变位记录的现象(详见附录)附录:一、丢失SOE的遥信变位记录问题问题分析咨询过现场,大部分丢失过 SOE 的遥信变位记录的终端现场都停过 电。试验验证分别找了一台和信瑞通、泽源的丢失过SOE的遥信变位记录的柱 上分界装置做实验,模拟现场停电,来电过程。结论从实验过程看到,停电时间过长,确实可以造成丢失SOE记录。无论是电压时间型FTU还是柱上分界FTU,后备电源都是超级电 容。超级电容不同于蓄电池,其具备有充放电快的特性。柱上分界

9、遥 信工作电压DC48V,电压时间型遥信工作电压DC24V,无线模块工作 电压在DC5V左右。遥信变位为一级数据,SOE为二级数据,传送顺 序为先传遥信变位,再传 SOE。当停电时,装置由后备电源超级电容供电,当电压下降到一定程 度时,遥信回路芯片工作不正常,合位遥信保持不住,装置就会检测 到分位,同时产生SOE记录,此时开关并没有变位。当无线模块工作 正常的话,会优先把遥信变位数据送到主站,如果无线模块还正常的 话,会继续跟主站进行交互,把SOE传到主站。这个过程可能会丢失 分位的 SOE 记录。电量继续下降,终端和主站通信断开。当来电时,终端上电检测开关当前的状态,开关的遥信是不会产 生相

10、应的 SOE 记录的。终端工作正常,跟主站建立链接,通信恢复正 常,主站会对终端进行总召,合位上报主站,但由于终端没有产生SOE,故SOE是不会上传的。此时,丢失合位的SOE记录。也就是说,停电来电的过程中,只要终端能把遥信回路工作不正 常时产生的分位上报主站,就至少会丢失一个合位的SOE记录,如果 后备电源稍差的话,还会丢失分位的SOE记录。这就是丢失SOE记录 的主要原因。当然,有时信号通信不良,也可能会引起丢知OE记录 的情况发生,这种情况属偶然因素,可忽略。注:有停电来电的过程发生,有几种情况是不会发生丢失SOE记录的 事件的。1, 停电时间短,终端在停电过程中一直工作正常。2, 终端

11、后备电源极差,没有带载能力。当停电时,终端会在 很短的时间内就彻底没电了。试验和消缺过程中,发现许继的 很多装置,刚断掉交流电,控制器会在几秒钟内就彻底没电了。建议短期内,只能从流程上解决此问题。对停电的设备进行挂牌操 作。二、控制器后备电源带载能力差问题问题描述9 月中旬,汶阳线兴业滤材支 2 号分界开关,界内发生相间故障, 但未跳闸。问题分析相间保护跳闸策略为失压跳,即,发生相间故障时,控制器检测 到故障电流,产生报警信号,上报主站。变电站跳闸后,线路无压无 流,分界开关跳开,隔离故障区间。分界开关分闸电压DC48V,也就 是说,当发生相间故障时,分界开关跳闸的电源完全是控制器的后备 电源

12、提供。结论从杆上拆除分界控制器查看,发现该装置的后备电源根本没有带 载能力。交流电一停,控制器会在几秒钟之内,彻底没电。因此,故 障发生时,控制器根本没有能力分开开关。注: 消缺过程中发现许继很多装置都是交流电一停,控制器在很短的 时间内就彻底没电。这些装置以后都是隐患。拆开许继装置发现,许继装置的后备电源只有一个大电容,时间长了,带载能力差是理所当然。建议尽快处理存在此问题的装置。三、泽源柱上分界终端相间保护延时设置问题问题描述10 月中旬,西郊线刘封邱支69 号柱上分界,由于修路挖断电缆, 发生相间故障。终端没有隔离出故障区间。问题分析相间保护跳闸策略为失压跳,即,发生相间故障时,控制器检

13、测 到故障电流,产生报警信号,上报主站。变电站跳闸后,线路无压无 流,分界开关跳开,隔离故障区间。现场查看该装置的SOE记录,发现根本没有故障发生时的记录。 查看该装置的保护参数发现,相间延时设置了 600ms。局方文件 中要求,相间延时设置0。如果按照该装置设置的保护参数执行,相 间故障发生时,变电站已经跳开了,但改装置仍未采到相间故障信号。 故,跟本隔离不出故障区间。结论怀疑泽源的柱上分界装置保护参数,相间延时全部都设置了 600ms。如果真是这样的话,根本实现不了智能配网的优势。建议后期我们一旦核实了泽源的柱上分界装置保护参数,相间延时全 部都设置了 600ms 的话,需协调泽源的技术人

14、员来对自己的装置修改 保护参数。四、VSP5 开关分开时间过长问题描述5.12,6.09,6.27,9.02 五谷线发生故障跳闸,动作不正确,变电站一 次跳闸,重合闸成功,便隔离出故障区间。问题分析现场运行情况如下图如寸70OM5无压;氐fl无誌认37旬ji?#FO甩盪故障发生,变电站跳闸后重合成功,是由于31#分段开关发生了 X时 限掉电闭锁的事件。虽17#分段开关重合后,31#分段电源侧感受到 电压,但闭锁事件闭锁掉了 31#分段延时合闸的逻辑,故31#分段没 有再次合闸。结论建议1,由于VSP5开关分开时间过长(1.1S左右),变电站重合闸时间1S, 因此可能造成VSP5开关分断过负荷或者短路电流,造成更大的事故, 建议修改变电站重合闸时间,按此线路的相关数据分析,应该将变电 站出口开关重合闸时间设置大于2S。2, 31#分段和关帝庙支7#分段产生的闭锁信号,并不是指示故障区 间的信号,如果区间在其之间,那纯属巧合。

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