LM56.2+2S立磨的操作与维护常见故障及处理.doc

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1、LM56.2+2S立磨的操作与维护从节能的角度出发,把易磨性不同的物料单独粉磨,然后进行混合而配制水泥,已成为粉磨工艺的发展方向。为充分利用矿渣资源,变废为宝、改善环境,山西长治钢铁(集团)瑞昌水泥有限公司于2002年引进德国Loesche公司生产的LM56.2+2S矿渣立磨,对长钢高炉矿渣进行分别粉磨,制成比表面积为450480/的超细矿渣粉,再利用RP12080+3.813m+OSepa(N-2000)熟料粉磨系统制成比表面积为350380/熟料粉,再按一定比例进入BMH搅拌机,生产不同标号的水泥。本文就该矿渣立磨的操作与维护经验进行介绍。浅析立磨矿渣超细粉粉磨中控操作2010-7-29作

2、者: 邹波,王军磨以其独有的占地面积少、噪音小、产质量高、可操作性强及集烘干粉磨选粉于一身等诸多优点,现已越来越多地应用于水泥企业的生料粉磨、水泥粉磨中。而近几年矿渣微粉技术的发展,也使得矿渣超细粉越来越多地应用于水泥及混凝土中,由于球磨机粉磨矿渣超细粉电耗及成本较高,且最终结果不易控制,国产立磨又很难达到要求,因此进口立磨便成为了粉磨矿渣超细粉的首选。我公司于2004年新建一台年产100万吨的水泥生产线,使用的是莱歇公司的LM56.2+2C/S双物料粉磨辊式立磨,在实际操作中,仍有许多问题值得注意,特撰此文介绍一些操作经验。1 稳定料床维持稳定料床,这是辊式磨料床粉磨的基础,正常运转的关键。

3、料层厚度可通过调节挡料圈高度来调整,挡料圈是立磨关键部件,它的作用是维持一定的磨床料层,挡料圈的磨损程度影响着磨机稳定运行。合适的厚度以及它们与磨机产量之间的对应关系,中控操作员应在平时的操作过程中掌握得一清二楚。料层太厚粉磨效率降低,料层太薄将引起振动。如辊压加大,则产生的细粉多,料层变薄;辊压减少,磨盘物料变粗,相应返回的物料多,料层变厚。磨内风速提高,增加内部循环,料层增厚,降低风速,减少内部循环,料层减薄。在不断的生产实践中我们总结出辊式磨经磨辊压实后的料床厚度控制在5060mm为宜。中控操作员在操作的过程中应根据料层、回料量、振动值等参数来判别挡料圈的磨损。磨机正常运行状态下,喂料量

4、为140t/h,振动值3.0/s,回粉量小于10t。一次,当磨机运行4000小时后,其回粉量在6080t/h左右,立磨振动值达9/s时,将立磨喂料量逐步降低到100t/h,仍不能正常运转。立即停磨并进磨检查和测量,发现挡料圈磨损严重,物料粒子在移向磨盘边缘过程中所受阻力变小,导致被磨物料在磨盘上的停留时间缩短,回粉量大幅度增多。为此,对已被磨损的挡料圈实施了堆焊修补措施,同时对磨机的两个主辊、选粉机叶片进行维护后开启立磨,生产情况良好,磨机进、出料处于平衡状态。对挡料圈的堆焊,既提高挡料圈使用寿命又让我们对挡料圈作用认识更加透彻,即:对挡料圈堆焊后,挡料圈与辊套端面间隙变小,使物料粒子在移向磨

5、盘边缘过程中所受阻力较高,不仅避免了物料的旁路现象,还确保了被磨物料在磨盘上的停留时间。保持稳定的料床,这是辊式立磨料床粉磨的基础,正常运转的关键。料床不稳时入磨的湿矿渣会被大量地挤出而无法进行粉磨。料层厚度可通过调节挡料圈高度来调整,合适的高度以及它们与磨机产量之间的对应关系,应在调试阶段首先找出。料层太厚粉磨效率降低,粉磨结果很难达到要求,料层太薄将引起振动,增加磨耗及成本。如辊压加大,则产生的细粉多,料层将变薄;辊压减小,磨盘物料变粗,相应返回的物料多,粉磨效率降低,料层变厚。磨内风量降低或选粉机转速增加,都会增加内部循环,料层增厚;磨内风量增加或减小选粉机转速,减小内部循环,料层减薄。

6、应根据实际情况进行调整。在正常运转下辊式立磨经磨辊压实后的料床厚度不宜小于2540mm。且启磨投料时应采用相对料少风大,辊压小的操作方式以铺平料床使磨机稳定运行。如果投料时料床不稳定,磨机将无法正常运行。2 控制研磨压力研磨压力是控制成品细度的主要参数之一。由于磨辊本身的重量一定,在生产中主要是通过改变液压系统的研磨压力的大小,以满足粉磨物料的需要。随着研磨压力的增加,物料的粒径变小,系统产量增加。但当达到某一临界值后继续加大研磨压力,主电机的电流继续增大,单位产品的电耗增大,磨机的振动可能增大。同时磨辊、磨盘的磨损也加大,其使用寿命降低;反之,磨机料层逐渐变厚,主电机电流增加,磨机压差增大,

7、回粉量增加。我公司在调试期间,当喂料量90t/h时,研磨操作压力设定为6.5MPa,随着日后台时产量逐步调整到140t/h时,逐步将操作压力提高到7.5MPa,磨机处于稳定运行状态,且成品比表面积能达450-480m2/kg控制要求。粉磨压力是影响磨机产量、粉磨效率和磨机功率的主要因素。立磨是对料床施以高压,与磨盘间的挤压而粉碎物料的,压力增加辗磨能力增加,产量增加,为了保护减速机,立磨它有一个压力的最大值,达到此值后不再变化。由于粉磨矿渣料床一般较稳定,压力控制较稳定,但压力的增加随之而来的是功率的增加,导致单位能耗的增加,辊套及磨盘磨损的增加,因此适宜的辊压要产量、质量和能耗三者兼顾。该值

8、决定于矿渣的易磨性、含铁量、喂料量及比表面积的要求。在试生产时要找出合适的粉磨压力以及负压,合理的风速、风量可以形成良好的内部循环,使磨盘上的物料层适当、稳定,粉磨效率高。当遇到入磨物料不稳定或其它非正常情况时,要适当降低粉磨压力以保证磨机在正常振动值范围内运行。3 通风量的控制合理的风量及风速辊式磨主要依靠气流带动物料循环。通风量是保证磨机进、出料平衡的关键。风量过大时,磨盘上的物料过多的被带出,使磨机料层处于下限,磨盘压差减小,主电机电流降低,振动值增大。若风量不足时,磨细的成品不能及时被带出,使磨盘压差增大,主电机电流增大,磨机料层变厚,回粉明显增多,磨机有可能因为缺少必要的“软垫”引起

9、振动,导致磨停。在日常的生产中,中控操作员要根据正常的参数变化判断风机及其阀门的运行状况,根据风量的变化判断风机阀门是否处于畅通状态,并能及时与岗位工取得联系,使他们能随时掌握磨机的生产动态,保证磨机的稳定运行。立磨主要靠气流带动物料循环。合理的风量可以形成良好的内部循环,使磨盘上的物料层适当、稳定,粉磨效率高。但影响风量的因素较多,主要是抽风机的能力、选粉机的控制转速、循环风阀的开度等,而风量则和喂料量相联系,如喂料量大,风量应大;反之则减小。风机的风量受系统阻力的影响,可通过调节风机阀门及各配风阀门来调整。磨机的压差、收尘器压差、循环回料量均能反映风量的大小。压差表示风量大;反之则风量小。

10、这些参数的稳定就表示了风量的稳定,从而保证了料床的稳定。另外,压差还是反应磨机的内部阻力的重要参数,压差大阻力大,反之则小。4 保证一定的出磨温度辊式磨是粉磨兼烘干的设备,出磨气体温度是衡量烘干作业是否正常的综合性指标。为了保证原料烘干良好,出磨物料水分小于1.0%,若出磨气体温度太低,说明烘干能力不足,成品水分大,不但对大布袋收尘器有影响,而且可能导致矿渣磨不细,系统的粉磨效率降低,。当出磨气体温度过高时,物料被迅速烘干,但会使磨辊、磨盘减速机轴承温度升高,缩短设备的使用寿命。通过在生产中的不断琢磨与改进,逐步总结出:立磨的出口气体温度控制 在95105为宜。此外,出磨气体温度变化大,喂料量

11、不易控制。由于矿渣水分有一定波动,因而造成耗热量的不均衡,其直观表现为立磨出口温度的急剧变化。尤其是矿渣水分大于8%时,出口温度急降至90以下,这时若不能及时调整各项参数,会因温度低而引起配料联锁跳停。因此稳定矿渣水分是关键,我们采取的措施有:一是堆存充足的矿渣,控制水份8%;二是调整热风炉炉温及各配风阀的开度,将出磨温度控制在100105。后者既解决了矿渣水份导致的温度变化大的问题,还解决调整的速度和调整的效果问题;同时由于供热充足、烘干充分,气料比增加而大幅度提高了台时产量。需注意的是:停配料后,温度上升快不利于除尘滤袋的安全使用,须及时降温。立磨是烘干、粉磨兼选粉一体的系统,出磨气温是衡

12、量烘干作业是否正常的综合性指标。为了保证矿渣烘干良好,出磨物料水分应小于0.8%,一般控制磨机出口温度在100左右。如温度太低则成品水分大,使粉磨效率和选粉效率降低,且会增加立磨主电机及选粉机电机的负荷,还有可能造成收尘系统冷凝;如太高,会造成粉磨煤耗的增加从而使成本增加,还会增大回料量(值得一提的是,不同的磨况下如大修前或大修后,由于辗套、磨盘磨损的情况不同造成辗磨能力的不同以及选粉能力等的不同,磨况变化较大,对温度的要求也不一样,也可视实际情况调整出口温度,但不得低于95、不得高于110,本人通过多年运行总结出,在检修前期温度控制相对较低,但在检修后期,为使磨况更好出口温度控制相对高一些)

13、,增加循环粉磨,还可能因高温烧毁收尘布袋,也会影响到收尘效果。对收尘器布袋也会产生影响,减小其使用寿命。因此要求热风炉要有足够的供热能力及适应不同抽风负压对热风炉造成的影响。5 立磨的气体冲刷磨损立磨的磨损特性兼有挤压磨损和喷射磨损。挤压磨损主要发生在粉磨零件上以及产生滑移,而喷射磨损主要发生在磨机内部零件遭受气流携带粉尘的喷射。磨机壳体内镶耐磨衬板,选粉机转子叶片,静叶片都采用复合材料耐磨钢板、主辊轴保护套也采用耐磨钢板,由于磨辊轴与磨机壳体靠软橡胶密封,正常工作时,主辊上下位移,软橡胶密封性能差,在磨内强大负压作用下,磨机在此形成漏风,强烈气流会对此处耐磨钢板冲刷,磨机此点磨损最严重,另外

14、,磨内循环气流对其它部位造成强烈冲刷,也不容忽视。 检修期间,我们发现主辊轴与软连接密封处下部区域磨下约10左右圆坑,形状像帽子,如不及时修补,可能会磨穿壳体。我们利用检修机会对选粉机、磨内衬板进行检查、维护,以确保立磨运行的可靠性,降低磨损对立磨的危害性。中控操作时,要根据实际情况调整主风机的变频转速,磨机的压降、进磨负压、出磨负压均能反映风量及风速的大小。压降大、负压大表示风速大、风量大;反之则相应的风速风量小。这些参数的稳定就表示了风量的稳定,从而保证了料床的稳定。6 立磨选粉机系统选粉机转子叶片共400片。笼形架子上有开口槽,叶片正好固定在凹槽内,外部由卡紧挡片压住,卡紧挡片用螺栓固定

15、。立磨运转4000小时后,外排渣重锤阀处发现钢条,经辨认是选粉机叶片。停机检查选粉机转子笼架上开口槽外端盲处磨损严重,导致选粉机高速转动时转子叶片飞出。为避免这种情况的再次发生,我们在笼形转子侵蚀区沿圆周方向焊一圈6.5圆钢,保护卡槽的磨损,并做动平衡试验,运转平稳。操作员在调整选粉机转速时,增加或减少转速的幅度不要过于太大,要逐步调整到正常状态,另外,要根据化验室的实验结果调整,尽量避免高速度、超负荷运转。控制比表面积矿渣超细粉的比表面积受选粉机转速、系统风量、磨内负荷、操作压力、投料量等影响。在风量和操作压力、投料量不变的情况下,可以通过手动改变选粉机转速来调节细度,调节时每次最多增加或减

16、少4r/min,过大会增大磨机及选粉机负荷,增加比表面积也可以通过增加操作压力、减小投料量或减小风量等实现,四者之间可以配合着根据实际磨况进行调节。立磨操作常见故障及处理磨机振动的原因及处理测振元件失灵池州2磨有一次开机,磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和各参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。预防发生此事要求平时巡检多注意,并保持清洁。辊皮松动和衬板松动荻港1磨机一次出现中控振动偏大,现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,紧急停磨,入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内又无异物,一切正常,后打辅传才发现一辊皮松动。辊皮松动时振动很有规律,因磨辊直径比磨盘直径小,所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一

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