2012年6月检修总结.doc

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1、 总 结制造分厂 宝海制造201298号宝鸡海螺6月份检修总结在2012年6月制造分厂2500t/未停机打开检查的d生产线计划性停窑检修,在此运转使用而未检查修理的、设备零部件磨损严重的、漏油的警醒更换和技改。一、原料区域一、在这次检修中原料区域主要的项目有:1、 铁粉斗提链条及斗子全部更换。2、 循环风机电机更换,风叶堆焊。3、 锁风喂料机整体更换。4、 原料磨支撑油缸更换一个。5、 石取耙齿滑轮底座加焊,头尾轮检查、土取头尾轮检查。6、 原料磨高速轴漏油处理。7、 入库头斗提接头螺栓紧固,斗子螺栓紧固。8、 各大减速机齿面检查,拍照留存。二、 检修项目原因分析:1、 铁粉斗提:由于铁粉斗提

2、长期运行,对斗子、和链条没有更换,使斗子严重变形,链条磨损严重,使斗提在运转时取料受到影响,也是一个设备隐患。因此对斗提的链条及斗子全部更换。2、 循环风机:电机漏油严重,更换电机以节约资源,在进行全面检查。风叶长期运行,使风叶已经磨损严重,因此对风叶进行堆焊,保证以后的运转周期更长。3、 锁风喂料:由于长期运转风叶磨损、变形严重,对原料磨的运转率影响很大,因此将其整体更换,确保原料磨的运转率更长。4、 原料磨支撑油缸因为漏油严重,将油缸进行更换。三、 原料区域检修做的好的方面:1、 铁粉斗提斗子及链条更换,按期完成了项目,经过开机试机后,铁粉斗提运转正常,各个方面都无异常情况,解决了一起重大

3、的设备安全隐患。2、 循环风机风叶堆焊,计划是将风机风叶更换,可是最后考虑到更换风叶工程、比较大,耗费的人力、物力、时间都比较多。因此经领导的最后商议,风叶进行堆焊。经过两天的堆焊,风叶堆焊完成,经现场开机试机,风机运行平稳,无异常情况。3、 锁风喂料整体更换,经过先藏试机,找正,运转正常,解决了一起设备隐患,为以后的长期运转巩固了基础。4、 循环风机电机更换,电机漏油严重,为节省成本,保护设备卫生,将循环风机电机更换。四、做的不好的方面:1、循环风机电机电机更换。更换电机后,电机前段轴承温度过高,打开轴承压盖检查,由于电机主轴前后串动,和轴承端面磨擦,产生高温,随后将刮瓦处理,解决了此问题,

4、随后出现风机前端轴承温度高。二、烧成区域一、烧成区域检修项目如下:1、入窑斗提常规检查。2、高温风机轴承游隙、联轴节检查,挡板修复。3、窑尾风机,轴承、风叶,内部挡板及螺栓检查,漏油处理,轴承游隙测量。4、回转窑拖轮油勺及螺栓检查,冷却水循环水增设增压泵,部分堵塞回水管更换,液压挡轮增设隔热层。液压挡轮漏油处理、一档挡铁补焊。5、篦冷机拉链机头轮及链条更换,托辊检查,1#、4#风机漏油处理,破碎机链幕改造,风机群挡板修复,二段轴承更换,一段轴承检查,篦板检查,必要时更换。6、熟料破碎机锤头检查,必要时更换。7、45度拉链机斗子及斗子螺栓检查紧固,轨道更换,导料槽加长。拉链机中心找正,添加防护网

5、,熟料库顶添加收尘风机。8、 煤取刮板螺栓检查更换,刮板减速机检查,头尾轮检查。9、 煤磨入斗提皮带机头轮滚筒更换,833风机轴承检查,游隙测量。煤磨选粉机叶片更换,媒称下料口改造,主减速机检查,磨辊漏油处理。10、 深井泵更换。二、检修项目原因分析:1、回转窑冷却循环水增设增压泵,由于循环水压力达不到要求,拖轮温度高,增设增压泵提高循环水水流速度降低拖轮轴瓦温度。2、由于夏季气温高,在加上窑本身的温度,使液压挡轮温度升高,影响液压挡轮的正常压力、工作,增设隔热棚降低液压挡轮的温度,确保液压挡轮正常工作。3、篦冷机拉链机由于长期的运行使链条严重磨损,为保证延长以后的运转率,将链条全部更换。4、

6、1#、4#风机漏油严重,将1#、4#风机以前用的齿轮油改为润滑脂,内部制作了挡油环,技改了风机漏油这项工作。5、 破碎机链幕改造,由于破碎机链幕低,在破碎机卡大块时不方便处理大块,影响检修进度,为保证在最短时间内处理掉大块,将篦冷机链幕升高,及有效的挡住破碎机反回物料的冲击,又铺好了处理大块的方便道路。6、 由于熟料库顶收尘风机功率小,收尘效果不好,因此增设一台收尘风机。7、 篦冷机二段轴承检修前出现过二段卡死,初次判定轴承损坏,计划更换轴承,经过检修检查发现,轴承密封损坏,使物料进入轴承内部而影响轴承转动。8、 篦板上次检修未进行更换,这次更换了比较严重的篦板。8、拉链机长期使用,加上上次链

7、条出轨,使拉链机不同心,因此拉链机中心找正使拉链机运行更加平稳。9、煤磨入斗提皮带机头轮滚筒皮胶已经严重磨损,皮带机经常打滑,因此将头轮更换,保证皮带机正常运转。10、煤磨选粉机长期使用使选粉机风叶磨损严重,影响到煤磨选粉和磨机产量,因此将风叶割除,将剪好的板子当风叶焊上。11、深井泵长期使用,已过了维护保养期,因此将深井泵更换。三、 这次检修做的好的方面:1、 篦冷机拉链机链条更换,使以后的运转安全率大大的提高。2、 煤磨选粉机叶片更换,工作环境恶劣,但是还是按期完成了间隙项目,使以后煤磨的选粉效果和产量都大大的提高了。3、 深井泵更换,在更换过程中,发现水管已经严重腐蚀,因此水管也进行了更

8、换,排除了一项设备安全隐患。保证了以后的运行周期。四、 这次检修中做的不好的方面:1、 熟料破碎机链幕改造未改造,由于人力、时间的不够,因此将此项目取消。2、 煤磨前煤称循环水恢复未恢复,由于风机壳体开裂水管无法恢复,因此将此项目取消。3、 回转窑拖轮隔热层制作,由于材料未到,将此项目推后,等材料到货此项目继续。4、 熟料破碎机无载端轴承出现高温现象三、 本次检修总结 在本次检修中,完成许多设备安全隐患的项目,在检修期间充分的体现到了检修紧张气息,各个项目都按期完成,但是个别项目由于人力、物力、及材料到货情况耽误,使个别项目延迟和取消,在本次检修中基本算圆满结束。四、在以后的工作中:1、 加强员工的维修技能。2、 在每月的材料申报和计划中,做到清点库存、上报数量,拒绝多报缺报,将急件减少到0.3、 在作业期间合理安排工作,做到每一位员工都充分利用,发挥出每一位员工的最高水平。4、 加强员工的培训,不断提高员工的技能。 制造分厂机修工段 二零一二年七月九日

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