列车制动失灵应急处理培训教材机务

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1、列车制动失灵应急处理(机务)一、列车制动后不减速:故障现象:列车在运行中由于线路限速、慢行地段限速、进 站停车前需要调速时,制动管减压后,列车速度不降。原因(电力):1、均衡风缸、列车管压力只有初减压量;2、均衡风缸、列车管压力不减压。3、中继阀故障原因(内燃):1、制动管折角塞门被关;2、机车制动机中继阀故障检査处理(电力):1、制动减压排风时间短为制动管折角 塞门被关时,a、立即将电空制动控制器手把置中立位 同时拉下列车紧急制动阀,使用电阻制动(注 意与空气制动机配合,保证其可靠作用),无 守列车按压列尾控制盒紧急放风按钮放风, 有运转车长(车辆乘务员)值乘的列车,立 即通知运转车长(车辆

2、乘务员)米取措施, 同时用列车无线调度电话通知前方站和列车 调度员。b、本务机车次位挂有补机时,本务机车 司机立即通知补机司机拉紧急放风阀放风。 补机挂于列车头部,但未解除原本务机车与 尾部主机的“一对一”关系,仍由原本务机 车操纵尾部主机时,如遇需操纵尾部主机排 风的情况,由补机司机通知原本务机车操纵 尾部主机排风。C、停车后对列车采取防溜措施,学习司 机立即往后逐辆检查,经处理后可继续运行 时,应进行制动机试验,如不能继续运行时, 按规定防护。机车自动制动机故障时,须处 理良好后方可继续运行,处理无效时,应请 求救援。d、站停列车,处理良好方可开车,严禁 在非操纵端继续操纵列车。e、单机运

3、行制动失效时,除按第一点要 求采取措施外,机车乘务员还应拧紧两端司 机室手制动机并采取止轮措施。检査处理(内燃):1、制动减压排风时间短为制动管折角塞 门被关时,a、立即将自阀手柄移至非常制动位,同 时拉下列车紧急制动阀,使用电阻制动(注 意与空气制动机配合,保证其可靠作用),无 守列车按压列尾控制盒紧急放风按钮放风, 有运转车长(车辆乘务员)值乘的列车,立 即通知运转车长(车辆乘务员)米取措施, 同时用列车无线调度电话通知前方站和列车 调度员。b、本务机车次位挂有补机时,本务机车 司机立即通知补机司机拉紧急放风阀放风。 补机挂于列车头部,但未解除原本务机车与 尾部主机的“一对一”关系,仍由原

4、本务机 车操纵尾部主机时,如遇需操纵尾部主机排 风的情况,由补机司机通知原本务机车操纵 尾部主机排风。C、停车后对列车采取防溜措施,学习司 机立即往后逐辆检查,经处理后可继续运行 时,应进行制动机试验,如不能继续运行时, 按规定防护。机车自动制动机故障时,须处 理良好后方可继续运行,处理无效时,应请 求救援。d、站停列车,处理良好方可开车,严禁 在非操纵端继续操纵列车。e、单机运行制动失效时,除按第一点要 求采取措施外,机车乘务员还应拧紧两端司 机室手制动机并采取止轮措施。2、中继阀故障时,可利用最大减压量位后,2、转空气位操作:将电空转换开关拨至“空 气位”,153#转换阀置空气位,同时将5

5、3或 54号调压阀调到定压。3、进行制动机机能试验后重新打开列车管塞 门,缓解列车制动。4、中继阀故障时,可利用最大减压量后,再 移至运转位,使其中继阀膜板两侧产生较大 的压力差或用检查锤敲击中继阀体,然后再 进行制动。在移至运转位,使其中继阀膜板两侧产生较 大的压力差或用检查锤敲击中继阀体,然后 在进行制动。2.紧急制动不减压。故障现象:紧急制动不起作用,列车没有减速的迹象,检査处理:乘务员立即采取如下措施1、拉手动放风阀、按压紧急停车按钮、监控放风。2、有运转车 长值乘的列车呼叫运转车长紧急排风。有列尾装置的列车使用列尾控制盒放风。3、呼叫前 方站说明制动失灵。3.单元制动器故障的检查处理

6、:(1) 中间站发现单兀制动器不制动时,且有超过8mm以上间隙时,可不处理;(2) 途中发现单兀制动器不缓解时,应在前方站停车,设法使其缓解,将制动缸行程调至最 大,卸下闸瓦,并将闸缸的来风管卸下垫上胶片或硬币装回,堵住来风风路。4、运行中列车管产生过量供给。故障现象:均衡风缸、列车管压力与总风缸压力一致。检査处理(电力):1、运行中除长大下坡道运行情况须停车外, 多用强泵保持总风压力在850900 kpa防止产生自然制动,维持运行至前方站停车。关 闭157#塞门,转空气位,调压阀压力调至与 列车管压力一致;2、按“减二加一”的方法 消除过量供给,其方法为:每次施行约200kpa 的减压,将调

7、压阀调整至大于均衡风缸减压 后的压力值100kpa后充风缓解,如此施行数 次,直到最后一次调压阀调整至均衡风缸的 规定压力为止。5、空压机不运转。故障现象:总风缸压低于750Kpa,空气压缩机不运转。检査处理(电力):根据行车环境采取停车措施,威胁到运 行安全时立即紧急制动。停车后保持列车制 动力。(1) 一台空压机故障时,可用故障隔离开关 切除该电机,用另一台维持运行,但应注意 运行中尽量减低风压损耗,降低空压机的启 动频率(如牵引双管供风列车,同时还应申 请停止双风管供风的调度命令,得到命令后 再关闭列车供风总管塞门)。(2 )如果为压力控制器故障,则关闭空压机 扳钮,用强泵风扳钮控制打风

8、。(3)如果空压机启动后,相应的YQF未释放而 造成总风上升缓慢或根本不上升时,可轻敲检査处理(内燃):根据行车环境采取停车措施,威胁到运 行安全时立即紧急制动。停车后保持列车制 动力。(1) 、YK故障时,用手动打风。(2) 、熔断器烧损时更换熔断器。YQF上部手动部分使其恢复。6、列车运行中自动产生紧急制动。故障现象:1、运行中列车自动产生紧急制动。2、运行中常用制动时产生紧急制动。3、(电力)单机运行中小闸制动时产生紧急制动。检査处理(电力):1、立即将电空制动控制器手杷置“中立”位, 调速手柄置“0”位,使列车停车。2、若为监控装置误输出紧急制动信号,可不 处理维持运行。3、如为现象1

9、、2时,按以下步骤处理:停车后将机后第一位车辆前端折角塞门关 闭,然后将电空制动控制器手把置“运转” 位向列车管充风,判断是机车原因还是车辆 原因造成产生紧急制动。若为车辆原因,多为列车分离或制动软 管破裂,应依次向后进行检查处理;若为机车原因,检查确认机车制动系统无 破损大漏,将气阀柜自动停车开关SB464断 开维持运行;若故障现象仍未消除,关闭紧 急阀116#塞门及电动放风阀117#塞门维持运 行。此时,若需紧急制动,可将大闸手柄置检査处理(内燃):1、机车制动机故障时,应及时处理,打 开均衡风缸排水阀进行排水,增加均衡风缸 的空气容积。风管泄漏时,消出泄漏处所。2、车辆三通阀故障或车辆制

10、动支管破损 时,用无线列调电话通知车站值勤班员,会 同处理,关闭制动支管的截断塞门,使其成 为关门车,开车前按规定进行制动机能试验。3、车辆制动主管破损时,应根据技规 201条要求计算列车闸瓦压力,限速运行至前 方站,若闸瓦压力达不到规定要求,则就地 请求救援,按规定进行防护。于中立位,使用手动放风阀施行紧急制动。4、如为现象3,停车保压后取出制动屏总风管39#滤网即可。7、列车管漏泄。故障现象:常用制动后的中立位,列车管压力继续下降检查处理(电力):需要追加减压时,减压量必须要减去漏泄量。 如初制动时为50Kpa,等需要追加减压时已漏 到70Kpa,此时减压量必须是90Kpa以上否则 达不到

11、追加减压的目的。8、运行中重联机车制动后不缓解。故障现象:双机重联时,本务机车减压制动后缓解时, 重联机车制动缸有压力,将小闸置缓解位,机车制动缸仍缓解不到零。检查处理(电力):检查重联阀是否在本机位, 如位置错误立即将重联阀转回补机位。9、列车自然缓解。故障现象(电力):使用空气位运行时,可能 会出现该现象。原因是在空气位运行,中立 电空阀不得电,总风遮断阀未参与工作,不 能关闭总风通列车管的通路。如果中继阀充 气阀口关闭不严的话,就会出现列车制动后 自然缓解现象。检查处理(电力):使用紧急制动停车后,用检点锺轻轻打击中继阀体,(或将大闸手把在 常用制动位大减压后回运转位来回几次)。10、空

12、气干燥器排风不止。故障现象:空气干燥器排风不止,空压机一直连续工作,总风 压力达不到定压。检査处理(电力):1、立即米取停车措施。2、关闭进风塞门,开放故障塞门(0100#以 后及SS7C机车同时关闭两端进塞门,开放故 障塞门);3、若仍漏风不止,将干燥箱内排泄塞门关闭, 若系排泄电空阀风管裂漏,将该铜管打扁, 维持运行;4、SS7A0100#以后及SS7C机车会出现总风压 力达不到定压,而压缩机提早停止工作现象, 可采用初时两台压缩机打风,待总风压力达 到一定值(约800kpa)断开备用压缩机开关 维持运行。检査处理(内燃):立即采取停车措施,关闭空气干燥器进、 出塞门,打开旁通塞门。11、

13、机车制动缸压力缓解不到零。故障现象:制动缸表针显示“零”以上,分配阀排风口排风不止。检査处理(电力):1、运行中将123#塞门关闭,维持运行至前方 站停车后,将123#塞门逐渐开放至分配阀排检查处理(内燃):1、自阀或单阀调整阀供气阀或排气阀卡 滞时,将调整阀手轮调高接近总风缸压力, 然后进行制动和缓解,利用压力差将杂物吹 走。在有条件的情况下,将调整手轮全松, 拆下调整盒四螺丝,取出调整阀进行清扫。风口有排风声,并用空气制动阀在“制动一 缓解”位多次试验,使机车既能保证制动又 能彻底缓解即可。2、由于123#塞门通路变小,机车上闸慢,要 掌握好制动时机。2、常用限压阀弹簧折损或作用阀故障,

14、需要缓解时,可松开作用风缸管接头或松开 前、后制动缸管接头各一个,需要制动时将 接头拧紧。12、列车管无法充风。故障现象:均衡风缸充风正常,列车管无法充风。检査处理(电力):1、手动按压中立电空阀YV253芯杆不释放 时,关闭157#塞门,松开YV253管接头, 转“空气位”操作;2、转“空气位”后列车管仍无法充风时,轻 击阀体,若仍不复位,抽出遮断阀阀芯, 维持运行。检査处理(内燃):(1) 、检查机车管系泄漏处所时,消除 泄漏处所。(2) 、排污阀是否关严时,关闭排污阀 前端的塞门,途中停车时,加强打开总风缸 排水阀进行排水。(3) 、空气干燥器故障时,关闭空气干 燥器进、出塞门,打开旁通

15、塞门。(4) 、发现非操纵端自阀下方排风口排 风不止时,交自阀手柄重新摆放手柄取把位。客车充、排风时间表:牵引20辆充、排风时间均为参考值, 实际运用中应结合制动机试验 时的充、排风时间确定,并做到 心中有数。减压量排风时间充风时间减压50KPa6秒26秒减压60KPa8秒46秒减压100KPa12秒56秒减压TPaCIZIPc18秒65秒货车排风时间表:排风时间牵引20辆牵引30辆牵引40辆牵引50辆牵引60辆牵引70辆减压50 KPa6秒9秒12秒15秒18秒22秒减压60KPa8秒11秒15秒19秒22秒26秒减压100KPa12秒18秒24秒30秒36秒42秒减压140KPa18秒27秒34秒42秒52秒68秒货车充风时间表:充风时间牵引20辆牵引30辆牵引40辆牵引50辆牵引60辆牵引70辆减压50 KPa22秒29秒38秒52秒

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