电机与运动控制系统-实验报告2

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1、实验报告课程名称:电机与运动控制系统实验第3次实验实验名称:直流他励电动机在各种运行状态下的机械特性实验时间:2015年xx月xx日实验地点:XXXXXXXXXX组号学号:XXXXXXXXXX姓名:XXXXX指导老师:XXXXXX 评定成绩: 实验三 直流他励电动机在各种运行状态下的机械特性一、实验目的了解直流他励电动机的各种运转状态时的机械特性。二、预习要点1 改变直流电动机机械特性有哪些方法。2直流电动机回馈制动及反接制动时,能量传递关系、电势平衡方程式以及机械 特性。三、实验项目1直流电动机电动及回馈制动特性2直流电动机电动及反接制动特性3直流电动机能耗制动特性四、实验线路及操作步骤-/

2、:-K.:.土22?丄:戸用 - L?.可调电源 ; _图 31 直流他励电动机机械特性实验实验线路如图3 1所示。图中被试直流他励电动机选用D26。其额定点为U =220V、NI =0.55A、n =1500r/min、P =80W;励磁电流 I V0.13A。N N N f1电动及回馈制动特性实验线路按图 31 接线。实验设备有:直流电动机(D26),直流负载机(D17),电机导轨,220V直流电源,220V 励磁电源,直流电压电流表,900Q/0.41A可变电阻箱,90Q/1.3A可变电阻箱,双刀开关, 磁场调节电阻(03000Q)。量程选择为:直流电压表VI、V2量程选为250V,直流

3、电流表量程选为:A1为0.2A, A2为2.5A,A3为0.2A, A4为2.5A,R】选用900Q可变电阻,R2选用两个90Q电阻串联, R3选用磁场调节电阻(03000Q), R4取阻值2250 Q(2个900Q(0.41A)并联再与2个900 Q串联)。若仪表自动切换量程则无需选择。安装电机时,将被试电动机和负载电机与测功机同轴相联,旋紧固定螺丝先将开关S合向1 1端,S合向2 2端,R、R及R置最大值,R置最小值。接通220V122341直流可调电源,使D26电机起动,然后把R调至零,调节电源电压、R、R、R及R,使U21234=U =220V、n=n =1500r/min、I +I

4、=0.55A,此时 I =I ,保持 D26 电机的 U=U =220V、N N 1 2 1 fN NI =I不变,改变R和R阻值,测取在额定负载至空载范围内的n、I,共取45组数据1 fN432记录于表31中。表 3 1U=220VI =AN fN【2( A )n ( r/min)拆掉2 2端短接线,调节R3,使负载电机的空载电压与220V直流电源电压接近相等, 并且极性相同,把S合向1 1端,把R阻值减小,直至为零,再调节R使阻值逐渐增加,243的转速升高,当电机转速超过其理想空载转速时,则被试电动机从第一象限进入了第二象限回馈制动状态运行,继续增加R3阻值直至12为额定值。测取n、I2,

5、共取45组数据记录于表32中。实验中应注意电机转速不超过2100转/分。表32U =220VNI =fN【2( A )n ( r/min)因为M2 = Cm【2,而CM为常数,则ME,为简便起见,只要求画尸f ( I2 )特性, 其图见图3-2。图3-2 电动及回馈制动特性2电动及反接制动特性实验电路图同图6 1 中,其中R选用磁场调节电阻(03000Q),屯选用900Q/0.41A 可调电阻箱,屯不用,比选用阻值2250 Q(2个900Q(0.41A)并联再与2个900 Q串联)。其余各量程同实验1。先将开关$合向1 1端,S2合向2 2端(短接线拆掉),把D17负载电机电枢二个插 头对调,

6、R置最小值,R置300Q左右,R置最大值。1 2 4起动D26被试电机,测量D17负载电机的空载电压是否和220V电源电压极性相反,若 极性相反可把S合向1 1端。调节R为900Q,调节220V直流电源电压使卩=U =220V,2 2 N调节R使I =1,保持以上值不变,逐渐减小R阻值,电机减速直至为零,仍减小R阻值,1 1 fN 4 4此时D26被试电机工作于反接制动状态运行(第四象限),电机转速显示为负值;再减小R4 阻值,直至D26电机的I为I,测取被试电机在1、4象限内的n、I,共取56组数据记2 2N 2 录于表33中。表 3 3R =900QU =220V I =A2 N fNI2

7、 ( A )n ( r/min)注意:在电机转速为零时,要记录两个被试电机的电枢电流(一个是从正转到刚停,另一个是从停止到刚反转),并分析存在这两个电流的原因。为简便起见,画n=f(I2)特性,见图3 3。图3-3 电动及反接制动特性3能耗制动特性实验电路图同图6 1中,其中R1选用磁场调节电阻(03000Q),屯选用360Q电阻、(四个90Q电阻串联),R选用900Q/0.41A可调电阻箱,R选用阻值2250Q(2个900Q34(0.41A)并联再与2个900 Q串联)。其余各量程同实验1。为了能获得某一制动电阻值时的能耗动曲线,操作前把S合向2 2端,R2置360Q,R置最大值,R3置最小

8、值,R置300Q (把两只串联电阻调在零位,把两只并联电阻调在300 14Q位置),S合向1 1端。2起动D17负载电机,调节电源电压使U=220V,调节叫使D26被试电机的. = 1调节R使D17负载电机的I =If=100mA,调节R并先使R阻值减小,然后逐渐增加R阻值,使 33444D26电机的制动电流在I以内测取I、n,共取45组数据记录于表64中。2N2表 34R=360QI = mA2fNI2 ( A)n ( r/min)R =180 02调节R2为180Q,重复上述实验步骤,测取I2、n,共取45组数据记录于表6 5中。画出以上二条能耗制动特性曲线n=f (I2),见图34。I2

9、 ( A)n ( r/min)表35I=fNmA图34 能耗制动特性五、实验注意事项调节串并联电阻时,要按电流的大小而相应调节串联或并联电阻,防止电阻器过流引起烧坏。六、实验报告根据实验数据绘出D26电动机运行在第一、第二、第四象限的制动特性n=f (I2)及能耗制动特性n=f (I/。七、实验数据1. 电动及回馈制动特性表 3 1U=220VI =0.1137ANfNI2 ( A)0.410.400.380.350.320.30n ( r/min)150715111519152315301534n-12154015351530152015151525y = -234.69x + 1605.2

10、R2 = 0.9755151015050.050.10.150.20.250.30.350.40.45N和I2的拟合公式为y二-234.69x + 1605.2, R2 = 0.97553,其中有两个点明显偏离其他点,故舍去,n二二-企I ,由此可见,理想空载转速为C C aEE1605.2r/min。表 3 2U=220VNI =0.1137AfNI2 ( A)0.3620.20370.05182-0.0833-0.207-0.3163n ( r/min)150215511602165017011752n-121800y = -365.47X + 1627R2 = 0.99451750170

11、0*165016001550 15001450-0.4-0.3-0.2-0.10.10.20.30.4N 和 I2 的拟合公式为 y = -365.47X + 1627, R2 = 0.99453,电动机由正向电动运行逐渐变成正向回馈制动运行。2.能耗制动特性表34R =360Q2I =112.3fNmAI2 ( A)-0.412-0.3463-0.3128-0.2784-0.2441-0.21n ( r/min)11991001902800700601n-l2(R2=360欧姆)14001200 y = -2959.9x - 22.5811000R2 = 0.99998006004000-0

12、.050200-0.45-0.4-0.35-0.3-0.25-0.2-0.15-0.1N 和 l2 的拟合公式为 y = -2959.9x - 22.581,R2 = 0.99994,能耗制动时不接电源,理想 应该过原点,实际上可能存在偏差。表35R =180Q2I =114.2 mAfNI2 ( A)-0.43-0.3975-0.3642-0.3322-0.2985-0.2658n ( r/min)650600549500449400n-l2R2=180 欧姆)N 和 I2 的拟合公式为 y = -1523.5x - 5.5483,R2 = 0.99998 ,能耗制动时不接电源,理想 应该过

13、原点,实际上可能存在偏差,相比于 R2=360 欧姆,当 R2=180 欧姆时特性曲线 更加平缓,也即制动过程更加缓慢,通过控制制动电阻阻值来控制制动的快慢程度。八、实验数据误差分析1、由于长时间使用,实验元器件的标称值与实际值不符,且各项性能都逐渐变 差,所以引入了系统误差;2、实验过程中由于电机的转速需要过较长时间才能稳定下来,而在读取转速时 可能转速还没有稳定下来,所以引入了人为误差;3、由于在实验过程中电机转速不够稳定,且线路存在电阻、杂散电感电容影响所以引入了系统误差;4、在读取实验仪器的示数时,由于是人眼读取数据,因而存在估读、错读、漏读等可能,所以引入了人为误差;5、由于实验测量仪器不够精准,示数波动较大,所以引入了系统误差;6、由于电机经过较长时间使用,各项性能都会变差,测量器件也会,所以引入 系统误差;九、实验小结1、直流电动机在运行过程中,励磁回路绝不可以断开,即绝不可以失磁,因为 如果失磁,由于剩磁作用电机的转速将会迅速升高,有可能引发严重的事故;2、相比于R2=360欧姆,当R2=180欧姆时特性曲线更加平缓,也即制动过程更加缓慢,因 此可以通过控制制动电阻阻值来控制制动的快慢程度;3、由于电机控制步骤和注意事项较多,所以在做电机实验时应该小心谨慎,不 能够过于急躁,避免发生事故;

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