储罐检修主要内容

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1、细心整理一储油阶段施工状况该阶段从2007年12月5日第一支施工队伍进场起先,至2008年5月30日投运储油完毕,共历时6个月,主要完成以下工作量:1、 罐体改造罐体改造可分为两个阶段,第一阶段为2#、3#、5#罐施工阶段,其次阶段为1#、4#罐施工阶段。在施工图设计前期,遵照油田领导暂不改造1#、4#罐的指示,只对2#、3#、5#罐进展了施工图设计。工程部遵照领导要求,抓好2#、3#、5#储罐的修理改造工作,要求3月底2#、3#、5#储罐修理全部完工,并到达2#、3#、5#储罐进出原油条件。然而,仅依靠2#、3#、5#罐复原后的储油实力,尚不能满足集团公司下达的储油任务,12104m3原油需

2、由柳屯油库和采油厂共同储存,要求采油厂需对现有储罐进展修理;针对此状况,2008年2月份,经油田有关部门现场调查论证,确定在洛阳分公司装置检修期间,12104m3原油全部由柳屯油库储存,对1#、4#罐进展简洁修理,各采油厂不再担当储油任务。为此,罐体改造主要完成2#、3#、5#罐的机制修理及罐体防腐,并对1#、4#罐进展简洁修理。1) 主要工作量1#罐:加强圈罐壁处进展补强。2#罐:1更换20块边缘板和48块中幅板;2对腐蚀紧要的加强圈罐壁处进展板带补强;3在泡沫挡板与罐壁间增加4处人行通道;4对检尺孔不符合标准处进展整改;5增加紧急排水装置2个;6更换挡雨板;7增加清扫孔1个;8)对加强圈及

3、罐底大沿各一圈保温层级爱惜层进展更换。9更换加热器;10更换中心排水管;11更换一次密封装置;12更换刮蜡机构;13罐底板及1.8m一下罐壁玻璃钢防腐;14更换罐内外牺牲阳极。其中9)-14)项内容为2#罐防腐检修工程,与油库工程同时进展。3#罐:1对腐蚀紧要的边缘板处进展补强修理。2对腐蚀紧要的加强圈罐壁8处穿孔处进展补焊修复后,对加强圈以上带状腐蚀部位进展板带补强;3对浮顶板浮舱部位4处漏油处进展补焊修复;4在泡沫挡板与罐壁间增加4处人行通道;5对检尺孔不符合标准处进展整改;6增加紧急排水装置2个;7更换挡雨板8更换加热器;9更换中心排水管;10)对加强圈及罐底大沿各一圈保温层级爱惜层进展

4、更换。 11内防:对浮顶下外表、1.8m以上罐壁及罐内刚质附件进展防腐。对罐底板及1.8m高罐壁进展玻璃钢防腐。12外防:对浮顶上外表、盘梯平台、加强圈及抗风圈等相关构件进展防腐。13更换罐内外牺牲阳极。4#罐:1对加热盘管进展利旧修理;2更换罐内外牺牲阳极。5#罐:1更换一、二次密封;2更换刮蜡机构;3增加紧急排水装置3套;4在导向柱处增加梯子平台一个,供二分水器用;5在泡沫挡板与罐壁间增加4处人行通道;6对检尺孔不符合标准处进展整改;7加热器利旧修理;8更换中心排水装置;9增加清扫孔1个;10对加强圈保温层及爱惜层进展修理;11对罐体及其附件全面防腐。12更换罐内外牺牲阳极。遵照标准要求,

5、对2#罐充水试压试验。为确保储油期间罐体正常投运,遵照油田领导的进一步要求,又对1#罐、3#罐、4#罐、5#罐进展充水试验,经过改造,16104m3库区5座储油罐已根本复原正常储油实力。2) 实施过程 开工前各罐状况2#罐:在油库工程之前,我处正在进展2#罐的防腐检修施工;2#罐防腐检修为2006年工程,2007年8月,在施工单位对罐体喷沙除锈过程中,发觉罐体东侧加强圈上部罐壁处出现穿孔,针对这一状况,我处立刻托付技术检测中心对罐体腐蚀状况进展了检测,报告中认为2#罐腐蚀状况较为紧要,主要集中在罐底板及加强圈上部罐壁处。为此,我处立刻向油田相关部门申请追加修理投资。此时,集团公司下达了油库工程

6、的紧急任务,将2#罐这局部工作量纳入油库工程共同实施。3#罐:因浮舱漏油,始终未运行,浮顶下1.8米以下罐内有污泥,此次改造,须要对其进展清罐作业。5#罐:低罐位运行。此次改造前也须要清罐。1#罐:在运行1#罐再改造初期,始终担当着油库正常的生产运行任务4#罐:低罐位运行。 罐体施工前准备状况2008年12月初,为确保工期,加快施工单位进场速度,我处踊跃组织油库员工对各罐进展降低液位操作。3#罐:自12月4日起对3#罐罐内污油完成加温,12月6日起先倒罐,同时油建施工队伍进入现场,与油库工作人员进展清罐前的准备工作;12月7日至8日处理罐污水,12月9日翻开3#罐人孔、透光孔进展通风,12月1

7、0日安装换气扇进展强制通风。12月11日起先正式清罐,12月24日完成罐内油泥清理,12月26日完成罐内污水清扫,12月27日起先擦罐工作,12月29日起先打磨罐底及罐壁检测点,12月31日完成。自12月28日起先搭建3#罐脚手架。12月31日搭建完毕。2#罐:自2007年12月14日起,起先对2#罐搭建脚手架。12月24日搭建完毕。5#罐:12月6日起先对5#罐进展加温,12月24日漂油完毕,对罐内进展强制通风,12月25日撤除密封圈等罐体附件,12月27日拆完,罐内检测合格后,27日下午起先清罐。2008年1月14清罐完毕。1#、4#罐:因油田指示精神未进展清罐,后2008年2月初,遵照油

8、田领导的进一步指示精神,需对4#罐进展清罐,我处立刻组织力气,于2月5日完成漂油,春节节日三天翻开人孔,强制通风。2月13日起先人工清罐准备。鉴于施工工期紧迫,不再对1#罐进展清罐作业。 罐体施工状况2#罐施工过程:12月25日上午9:30,起先对2#罐动火施工割除边缘板,对2#罐的修理施工正式起先,其间,对新罐底边缘板购货问题的,由于我国南方雪灾等因素的影响, 无法刚好购进,为保证工期,在油田工程协调领导小组的协调下,由供应处刚好予以解决。2008年1月23日, 2#罐完成罐底板更换、加强圈修理等机制修理,依据标准油罐检验、修理、改建和翻建SY/T6620-2005及设计要求,由我处负责组织

9、,施工单位负责保运协作,于1月25日下午17点25起先组织充水试压,晚上21:00点,我处值班人员发觉进出罐阀组南侧罐底大沿处渗水,同时发觉局部根底排水孔渗水此时,罐内液位700mm,浮舱还未漂起,对此状况,我处立刻组织相关单位起先放水,清罐、查找漏点,发觉三处漏点,均在旧罐底板处。通过与监理单位、施工单位的充分考虑,一样分析认为,2#罐旧罐底板存在大面积腐蚀状况,假如进一步更换剩余旧罐底板,由于存在工期紧迫及须要增加投资等诸多问题,结合现场实际状况,由监理、建立单位、及施工单位几家共同确定,对已发觉三处漏点进展补漏处理,对旧板喷砂除锈后,进展6层玻璃钢处理,待罐体防腐完成后再进展整体充水试压

10、。2008年3月初,2#罐已完成全部改造,同时进出罐管网已连接就绪,已具备充水条件。3月17日下午17:30起先充水,3月22日上午10:00左右,在我处人员进展检查过程发觉有三个浮舱存在渗漏现象,此时罐内液位6.7m经过监理单位、施工单位及我处相关人员现场勘察,分析缘由:浮舱本身由于运用年限损耗等缘由,已存在漏点或减薄紧要现象,通过喷砂除锈才充分暴露出来。鉴于3处浮舱不影响整体浮顶的升起,经监理单位、施工单位、建立单位充分结合,确定接着上水,待充水试压完毕后,将水排出后对三处浮舱进展补漏处理。补漏处理完成后,接着上水至2m将浮船漂起,对浮舱进展进一步试验,以确保2#罐浮舱无渗漏,保证2#罐到

11、达投油条件。3#罐施工过程:2008年1月初起先对3#罐起先施工,在对加强圈上部罐壁处进展打磨除锈时,发觉竟有穿孔大小十余处,为此我除出踊跃组织施工单位进展修补以外,还就此状况踊跃上报油田相关部门,建议对1#罐亦进展补强处理。2月初,除内构建应供货周期等问题未能进展外,罐体机制局部已根本完成。3#罐防腐队伍自2月9日正月初三开工以来,始终处在备料及手续办理阶段,2月13日设备、材料、人力局部进场,2月14日正式进入施工状态,遵照防腐公司的进度准备,2月24日完成全部防腐。防腐施工周期短,施工速度之快,也创油库建库以来之先河。在施工过程中,鉴于2#罐罐底腐蚀状况,为确保万一,将罐底及1.8m一下

12、馆内壁全部玻璃钢铺设2层,变更了原来只对破损处踊跃进展玻璃钢修复的设计。在工期紧迫前提下,在3#罐完成修理未立刻进展充水试验,只是进展浮舱升降试验。后遵照油田统一部署,对1#、3#、4#、5#罐进展充水试验。在3#罐充水试验过程中,在稳压24后,发觉加强圈处渗漏,立刻降液位至加强圈也下,随后组织施工单位进展补焊,鉴于进油日期在即,未接着上水,存油期间,也将液位限制在加强圈高度一下。5#罐施工过程:5#罐在清罐完毕后,于1月25日拿到技术检测中心的报告,报告中5#罐罐底板状况良好,无需更换,主要工作量为内构件的更换,在施工过程,受图纸及供货周期影响,施工进度受到必需的制约。遵照设蓝图要求,3#罐

13、、5#罐接受柔性中心排水装置,须要12个柔性接头3#罐4个,5#罐8个,遵照油田第六次旬度会议要求,由油气技术管理部组织基建处、设计院、生产管理处等部门于1月31日前确定柔性接头厂家。鉴于工期紧迫,同时考虑柔性接头属关键部件,接受有现货比利时厂家代理有10个的柔性接头现货的进口代理厂家,剩余2个柔性接头施工单位承诺可在5#罐投产前进货进货厂家与前10个柔性接头厂家一样。在3#罐柔性中心排水装置安装完毕后,遵照设计要求,进展试压,发觉有1个柔性接头存在渗漏现象,我处立刻通知施工单位工程建立总公司第三工程处,予以协调解决,经施工单位协调,鉴于3#罐即将投产,5#罐柔性接头不全差2个未到货,将5#罐

14、一柔性接头与3#罐渗水柔性接头互换型号一样,互换后,对3#罐柔性中心排水装置进展试压,满足设计要求。剩余2个柔性接头到货后,施工单位进展安装,遵照设计要求对5#罐中心排水装置进展试压,发觉两处柔性接头存在渗漏其中有一个为3#罐渗水柔性接头,这样5#罐中心排水装置总共有两处柔性接头渗水,施工单位刚好联系厂家,鉴于进口产品的进货周期,厂家承诺最迟4月20日将2个不合格产品更换,我处在每次日例会中,也屡次督促施工单位抓紧落实2个柔性的接头的到货状况,最终,厂家如期更换了这两个不合格产品,经过试压,满足设计要求。鉴于当时5#罐防腐队伍尚未确定,我处踊跃督促基建处尽快确定施工队,确定队伍后,立刻组织施工

15、,于3月20日全部完工4#罐施工过程遵照油田领导的支配,对4#罐地进展了简洁修理,修理完毕后,遵照充水试验方案进展充水试验,在稳压阶段,发觉管及储存在剥离现象,我处立刻将见这一状况上报油田工程协调小组,在油田生产管理处、油气技术管理部、基建处的现场勘察后,确定及接着稳压24h,无异样现象可视为正常。接着稳压24h,无异样现象,4#罐充水试验完成。 1#罐施工过程 遵照油田会议精神,只对1#罐加强圈处进展补强处理,施工完毕后,起先充水试验,在稳压阶段发觉1#罐加强处有3处渗漏,检修完毕后,接着充水试验,后又发觉一处渗漏,接着进展补焊。鉴于此状况,在进油阶段,将进油液位限制在加强圈以下。2、罐区工

16、艺管网及输油泵房改造1更换腐蚀紧要的原采油一、二、四厂埋地来油管线,改为地上敷设;2更换罐区工艺管网;3撤除1#外输泵,安装进罐流量计2台、出罐流量计1台;4对输油泵房管网进展改造。罐区工艺管网改造自春节前后起先,为保证旧管线撤除时的平安动火,我处踊跃组织施工单位,编制实施扫线方案,安装管网临时流程形成循环回路,利用4#罐热水对罐区管网逐一吹扫。为保证施工期间的正常进出罐作业,安装临时进出1#罐流程。在输油泵防改造期间,为保证正常的生产,紧急投用一台新输油泵,在输油泵房边架设临时流程,保证了输油泵房的正常拆装。2008年5月6日对输油泵及新建罐区管网进展了整体联运,到达进油条件。3、消防系统依据中国石油化工集团公司平安环

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