安徽工业大学科技成果

上传人:汽*** 文档编号:562101558 上传时间:2023-08-02 格式:DOCX 页数:4 大小:10.42KB
返回 下载 相关 举报
安徽工业大学科技成果_第1页
第1页 / 共4页
安徽工业大学科技成果_第2页
第2页 / 共4页
安徽工业大学科技成果_第3页
第3页 / 共4页
安徽工业大学科技成果_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《安徽工业大学科技成果》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽工业大学科技成果(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、安徽工业大学科技成果焦化脱硫废液提取硫氰酸盐成果简介目前国内许多焦化厂采用HPF脱硫脱氰工艺,每天必须外排一部 分脱硫废液并补充水分以保持较高的脱硫效率。全国三百多家焦化厂 每天需要排出脱硫废液 1 万多吨。脱硫废液中含有大量的硫氰酸铵、 硫代硫酸铵和硫酸铵等,要经过无害化处理后才能排放,这是环保工 作所必需的。由于脱硫废液中的硫氰酸铵难降解,目前焦化厂对此均 无较好的处理方法。另一方面,脱硫废液中的硫氰酸铵含量较高,是 附加值较高的化工产品。从外排脱硫废液中回收硫氰酸铵,具备一定 的经济效益,是资源化处理脱硫废液切实可行的方法。目前国内工业化处理焦化脱硫废液的技术主要有三大类。第一类方法是将

2、脱硫废液喷洒到煤场上,掺入炼焦煤中。这样的 处理结果不仅增大了炼焦过程的设备腐蚀,增加了焦化脱硫系统的负 担,而且废液掺入焦煤中不易做到搅拌均匀而流淌渗入地下水中,严 重造成水体污染。第二类方法是将脱硫废液蒸干水分,得到硫氰酸盐、硫代硫酸盐 和硫酸盐的“三合一”固体混盐。但是这些混盐进一步深加工分离出 硫氰酸盐的技术尚不成熟,造成焦化厂厂内混盐堆积,形成新的固废。第三类方法是真空蒸馏分步结晶法。该方法工艺较复杂,投 资较高。特别是该方法所提取的硫氰酸盐即使纯度达到 98%,但硫酸 根含量、重金属含量和铁含量等都大大超过国家产品标准,属于不合 格产品,因而经济效益都不太好。本项目独家首创的“三步

3、法”技术 成功地解决了上述难题,不仅大大促进了焦化厂脱硫废液处理的环保 工作,而且提纯后的硫氰酸盐也带来了十分可观的经济效益。成熟程度和所需建设条件本项目技术已经在安徽某化工公司完成了工业化生产中试,现已 达到 1000 吨硫氰酸铵/年生产规模,并在逐年增大。建设日处理废液 50 吨,即年处理废液 15000 吨生产线,需要场地 300 平方米,设备 投资 160 万元,可提取优质硫氰酸铵三千吨/年,年产值 900 万元, 毛利 500 万元。技术指标本项目的生产工艺是独家首创的“三步法”技术。第一步为生产混盐:在焦化厂内用蒸汽将脱硫废液蒸干水分,得 到硫氰酸盐、硫代硫酸盐和硫酸盐的“三合一”

4、混盐。这一步许多焦 化厂已经实施了,是无害化处理脱硫废液的简捷有效的方法。大多数 厂家采用蒸发器或者反应釜配真空机组完成此步骤,能耗相当高。本 项目此步骤的新技术是发明专利“焦化脱硫废液浓缩后提盐的方法”, 可以节省能耗 50%以上。第二步为生产粗盐:以“三合一”混盐为原料,在水相中将硫氰 酸铵与硫酸铵进行分离,可得到纯度 90-95%的硫氰酸铵晶体。此步 骤也有许多厂家已经实施,基本为蒸发浓缩过滤结晶的方法。本项目 的新技术是独创的,不需要蒸发过程,所生产的纯度 90-95%的硫氰 酸铵的成本小于 500 元/吨(不包括“三合一”混盐成本在内),这样 的生产成本是其他厂家的生产方法所无法达到

5、的。第三步为生产精盐:对上述粗盐进行纯化处理,最终得到的硫氰 酸铵产品达到国家标准 HG/T2154-2004 中优质品标准(硫氰酸铵质量 分数98.0%;溶液外观清澈,除微小絮状物外不含不溶物质;水溶液 pH值为4.5-6.0;硫酸盐质量分数0.04%;重金属(以Pb计)质量分 数0.002%;铁(Fe)质量分数0.0005%;硫化物质量分数0.005%。 此步骤所生产的硫氰酸铵的成本为 600 元/吨。目前绝大多数提盐厂 家即使硫氰酸铵的产品纯度达到 98%,但硫酸盐含量、重金属含量和 铁含量都远远超过国家标准,属于不合格产品。此步骤技术具有独特 性,所生产的产品质量和成本也是目前其他厂家

6、尚无法做到的。市场分析与应用前景硫氰酸盐用作丙烯睛纤维抽丝溶剂,化学分析试剂,彩色电影胶 片冲洗剂,某些植物脱叶剂以及机场道路除莠剂,还用于制药、印染、 橡胶处理,黑色镀镍及制造人造芥子油等。目前,国内硫氰酸盐市场 容量为 15 万吨,其中硫氰酸钠为 10 万吨,价格为 8500 元/吨;硫氰 酸铵3万吨,价格为6000元/吨;其他为硫氰酸钾、硫氰酸钙等2万 吨。我国每年硫氰酸盐出口总量约为 8 万吨。这些硫氰酸盐产品以前 主要由国内近百家化工厂采用化学合成的方法生产,近年来大部分属 于提盐公司的产品。硫氰酸铵是一个已经成熟的产品,市场售价为 4000-6000 元/吨。 化工厂化学合成硫氰酸

7、铵的生产成本不少于6000元/吨,在提盐产品 大量冲击市场的压力下大多数已经无法再生产了。国内近百家提盐公 司采用浓缩结晶的工艺,硫氰酸铵的生产成本不少于3000元/吨,而 且产品基本都没有达到国家标准 HG/T2154-2004 中合格品标准。本项 目采用特有的专利技术,生产成本为 1500元/吨,产品硫氰酸铵达到 国家标准HG/T2154-2004中优质品标准,计划采用3000元/吨进行销 售,毛利可达到 50%。社会经济效益分析(1)投资成本低。本项目技术的投资成本为目前国内各类脱硫 废液提取硫氰酸铵方法中最低的。日处理废液50吨,设备投资只需 要 160 万元,只有浓缩结晶法的 1/5。(2)生产成本低。本项目技术生产优质硫氰酸铵的生产成本小 于 1500 元/吨(不包括混盐成本在内),也是目前国内各类脱硫废液 提取硫氰酸铵方法中最低的。(3)产品质量优。本项目技术生产的硫氰酸铵产品达到国家标 准 HG/T2154-2004 中优质品标准,这是目前国内各类脱硫废液提取硫 氰酸铵方法尚无法达到的。(4)经济效益好。本项目技术从脱硫废液提取硫氰酸铵的毛利 润可达到 50%以上,这也是目前国内各类脱硫废液提取硫氰酸铵方法 所无法达到的。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号