合成氨基础知识

上传人:ni****g 文档编号:561561220 上传时间:2022-10-19 格式:DOCX 页数:16 大小:120.74KB
返回 下载 相关 举报
合成氨基础知识_第1页
第1页 / 共16页
合成氨基础知识_第2页
第2页 / 共16页
合成氨基础知识_第3页
第3页 / 共16页
合成氨基础知识_第4页
第4页 / 共16页
合成氨基础知识_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《合成氨基础知识》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合成氨基础知识(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、造气工段是合成氨生产能耗最高,同时又是余热最多的岗位。努力降低煤气生产的原料、蒸汽和用电 消耗,切实做好余热回收利用工作,是降低合成氨综合能耗和生产成本的有效途径。生产一吨合成氨理论 能耗为22.78X106KJ,但从目前的现实情况看,即使一些较为先进的企业,实际生产的能耗水平也远大于 此值。所以,无论是从理论上分析还是实践认为,进一步降低合成氨能耗的空间较大,深入挖掘降耗潜力, 努力降低生产成本,是小氮肥行业生存发展的关键。节能问题涉及全厂各工序,本文就造气工段如何提高碳的利用率、减少蒸汽用量、降低电耗方面加以 具体阐述。1 提高燃料利用率的途径燃料在气化过程中,转化到半水煤气组成中的碳量,

2、称为有效消耗。在实际气化生产中,还要以其它 形式消耗大量的碳,如吹风过程中所燃烧的碳、灰渣中末燃尽的碳、随着气体带走的尘粒中含碳等。事实 上转化为半水煤气中的碳量,仅是整个煤气生产过程中原料消耗的一部分,其比值即为碳的有效利用率。 在生产中,希望有效消耗所占总消耗的比例越高越好,这就需要努力提高燃料的利用率,尽量减少其它形 式的碳损失。原料在气化过程中,转入到半水煤气中的碳,是以一氧化碳和二氧化碳两种形式存在的,生成甲烷则 是不希望发生的副反应。假如使用的气化原料品种和气化条件已确定,则半水煤气中的一氧化碳和二氧化 碳的总量也就相应为一定值。根据目前的煤气生产水平,半水煤气中一氧化碳含量一般在

3、28%31%范围内, 二氧化碳含量占7%8%之间。若生产一吨氨,半水煤气的消耗量用V半表示,半水煤气中一氧化碳和二氧 化碳总含量为30%+7.5%=37.5%,则每生产一吨氨转入半水煤气中的碳含量为:0.375X 12/22.4V半=0.2 009V 半(kg/tNH3)折成标准煤为:0.2009V 半宁 0.84=0.239V 半(kg/tNH3)式中 0.375是半水煤气中 CO+CO2 组分百分含量;12碳的原子量;22.4标准状况下,每千摩尔体积(Nm3)V半吨氨半水煤气消耗量(Nm3);0.84吨标准煤的含碳量。若吨氨消耗半水煤气3200Nm3则在CO含量30%,CO2含量7.5%的

4、条件下,(CH4不计),吨氨理论消耗 碳量为:0.239 X 3200=764.8(kg 标准煤)实际生产中,耗碳量并不是都转化到半水煤气中。 若碳的有效利用率为65%,则吨氨耗标准煤为:764.8 宁 0.65=1176.6(kg)碳的利用率提高到 70%,则吨氨耗标准煤为:764.8 宁 0.7=1092.6(kg)碳的有效利用率由65%提高至70%,吨氨标准煤可下降84kg,可见,努力提高碳的利用率是降低消耗 的主要途径。也是提高企业经济效益的关键。如一个年产10万吨合成氨的企业,煤气生产过程碳的利用 率由 65%提高至 70%,每年节约价值为:10X0.084X800=672(万元/年

5、)式中 10合成氨年产量;0.084吨氨节约标准煤,吨;800按目前吨标准煤入炉价,元。提高碳的有效利用率需做好以下几方面的工作;(1)提高吹风效率 吹风的目的是提高气化层温度并积蓄热量为制气过程创造条件。吹风效率是积蓄于燃料层中的热量和 消耗燃料所具有的热值之比。其意义可用下式表示:E吹风=100(Q反-Q气)/ Q燃式中:E吹风吹风阶段的效率%;Q燃吹风阶段消耗的燃料所具有的热值(KJ);Q反吹风时反应放出的热量(kJ);Q气吹风气带走的热量(kJ)。很明显,要提高吹风效率(E吹风),只有努力增大Q反,降低Q气和Q燃。由吹风阶段化学反应可知, 吹风阶段每消耗一千摩尔碳所放出的反应热Q反,同

6、生成产物中一氧化碳和二氧化碳的含量有关。生成一 千摩尔分子二氧化碳放出热量为393.51X 103KJ,生成一千摩尔一氧化碳仅可放出热量110.52X 103KJ, 后者放出的热量为前者的28.1%。因此,气化层温度控制在适宜的范围内,提高空气流速(炭层不吹翻的前 提下)降低吹风气中的一氧化碳含量是十分重要的。吹风气中一氧化碳含量增加(吹风气中平均CO含量应 小于6.0%)或吹风升温过高,Q气 亦相应的提高,吹风效率就要降低。在实际生产中,随着吹风时间的延 续,吹风气中一氧化碳含量逐渐升高是不可避免的,降低气化层温度可以减少二氧化碳还原为一氧化碳的 反应,但是,炉温低制气质量差、蒸汽分解率低、

7、未分解的蒸汽从炉内带走了大量热量,对降低两煤消耗, 提高煤气炉气化强度都是不利的。显然,吹风阶段与制气过程对气化层温度要求是矛盾的。为了保持气化 层有较高的温度,又要减少吹风气中一氧化碳含量,可采用提高风机风压、风量,减少吹风百分比的办法。 但是风压、风量过大,一是吹风阶段带出物明显增多,二是炉内炭层容易吹翻,很难长期稳定运行。而风 压、风量过小,则会导致煤气炉气化强度降低,由于空气流速慢,利于二氧化碳还原为一氧化碳,吹风效 率降低,增加了吹风阶段碳的消耗量,降低了碳的利用率。所以,根据各厂所用燃料的特性、粒度等条件, 选择适宜的风压、风量参数的鼓风机和循环时间、吹风百分比,控制适宜的炭层高度

8、和气化层温度、厚度、 位置,全方位降低热量损失,是提高碳的利用率,降低两煤消耗的主要途径之一。2楼根据理论分析和实践探索,2600mm系列煤气炉,吹风强度控制 在38005000Nm3/m2h(优质原料取高限,劣质原料取低限)。2600mm煤气炉,一般情况下吹风效率不到60%,若炉顶、炉下 出气温度较高时,只有50%左右,即要在炭层中积蓄一份可供制气用 的热量,往往要烧掉发热量两倍于这份热量的燃料。因此,炭层中的 热量应尽可能地用于制气,任何热量来过热入炉蒸汽或空气,为制气 反应提供热量,都要比用这些热量产生蒸汽来得合理。换句话说,从 气化层移走的任何热量,尽管是可以用来产生蒸汽而加以回收,但

9、也 总是因为气化层中积蓄的热量效率太低而是不经济的。通过计算,吹 风时炉上温度由450C降为250C,吹风效率可提高6%左右。要想达 到理想的吹风效率,第一,保持气化层温度在适宜的范围内,并选择 适宜的空速,尽量降低吹风气中一氧化碳含量。第二,在煤气炉高径 比允许的情况下,控制适宜的炭层高度、气化层厚度、灰渣层厚度, 并保持较高的上预热层厚度(在风机能力允许的情况下),以增加煤气 炉燃料层蓄热能力,为提高煤气炉的气化效率创造有利条件。在吹风阶段,碳与氧的反应是燃烧反应。实验证明,这一反应在800C以上时,几乎是不可逆的自左向右进行,而且属于扩散控制。因此,在一般煤气发生炉操作的温度下,对二氧化

10、碳生成总反应速度 来说,氧的扩散速度乃是这个反应的主要控制因素。通过对碳与氧反 应研究表明,这一反应在775C以下时,属于动力学控制。在高于90 0C时,属于扩散控制,在两者温度之间,可认为处于过渡区。根据固定层煤气炉气化过程的特点认为,碳与氧之间首先进行燃 烧反应,然后,产物CO2再与气化层上部的碳原子进行还原反应。一 般认为,碳与二氧化碳之间的反应速度比碳燃烧速度要慢得多。在2 000C以下基本属于动力学控制,反应速度也大致认为CO2的一级反 应。根据吹风过程反应的特点,控制适宜的吹风强度和气化层温度, 对提高吹风效率,降低原料煤及蒸汽消耗具有重要的意义。(2)提高制气效率制气阶段的效率E

11、制气是指所获得半水煤气热值Q气与气化时所消耗 的燃料所具有的热值Q燃、气化剂(蒸汽)所带入的热量Q蒸及吹风阶 段时积蓄于燃料层可利用热量Q利用三者之和之比。E制气=Q气/(Q燃+Q蒸+ Q利用)X 100%Q利用=Q反+Q气+Q损Q 反制气反应吸收的热量, kJ/mol;Q 气水煤气及未分解蒸汽带出的热量, kJ/mol;Q 损夹套等热量损失, kJ;Q 利用吹风储存到燃料层的热量, KJ。从上式中可以看出,要提高制气效率,必须提高 Q 气,即提高单位制 气量和水煤气中的有效成份一氧化碳、氢气含量。制气过程中,在 Q 燃消耗和气化剂蒸汽所带入热量Q蒸一定的前提下,提高制气效率就 是提高吹风时积

12、蓄于燃料层内可以利用的热量Q利用的有效利用率。吹风时积蓄于燃料层内可以利用的热量Q利用,应相当于气化反应时 所吸收的热量、反应后水煤气和末分解的水蒸汽所带走的热量与损失 热之和。换言之,夹套损失热一定,提高制气效率就是控制适宜的气 化层温度,提高蒸汽分解率,降低炉上、炉下温度,减少热量损失,提高水煤气的数量和质量。碳与蒸汽之间的反应,在400C1000C的温度范围内反应速度仍很 慢,因此,为动力学控制。温度超过1100C以后,反应速度较快,开 始为扩散控制。在高温下进行水蒸汽与碳的反应达到平衡时,残余水蒸汽量少,即水 蒸汽分解率高,水煤气中H2和CO的含量多。在相同温度下,随着压 力的升高,气

13、体中的H20、C02及CH4含量增加,而H2及CO的含量减 少。所以,制得CO和H2含量高的水煤气,从平衡角度认为,应在低 压高温下进行。从间歇式固定层煤气生产实践来看,在采用活性较高的冶金焦为原料 时,在同样温度下,适当地提高气化剂入炉速度,可以在不影响气体 质量(煤气中CO含量并不减少)的条件下,提高气化强度。而使用活性 较差的无烟块煤时,在同样温度下提高气化剂入炉速度,气体质量和 气化强度下降甚快,特别是从在炉内温度稍有下降,而气体质量和气 化强度立即降低幅度较大的情况下看,反应速度前者可能处于扩散或 过渡区,而后者处于动力学控制区。所以,在制气时控制较高的气化层温度和较低的气化剂流速,

14、是提高 制气效率、气体质量和蒸汽分解率的重要途径。(3) 降低灰渣中的返炭率灰渣中的含碳量与灰量之比,称为返炭率。灰渣中的返炭率高,多属 煤气炉炉底防漏装置存有缺陷或操作工艺不合理,煤气炉气化不良所 造成的。粒径较大的返炭虽然可以回收利用,但已带出部分热量,造 成一定的热量损失;灰渣中的小粒返炭不易回收,随灰处理掉,虽然 可以再利用,但回收利用价值低。因此,努力降低灰渣可燃物,是提 高碳利用率的重要一环。造成灰渣可燃物高的原因大致有以下几个方面:煤气炉炉底防漏装置 选择安装不当或在使用中损坏,造成排灰不匀或发生漏炭、塌炭,致 使返炭率高;加料方式不当,致使炭层四周与中间高低分布不符合要 求,使

15、气化剂分布不均匀,炉内局部过热结疤、结块、灰渣层厚度失 衡,两侧排灰不均匀;上、下吹百分比或上、下吹蒸汽用量选配不当; 原料粒度过大,气化层温度低,燃烧不完全;炉条机排灰速度与燃料 气化后所生成灰渣的速度不相适应,排灰量过大;排灰不及时,致使 灰箱内积灰,煤气炉内灰渣层局部上移,造成气化层的破坏;炉温控 制不当,造成结疤、结块,导致气化剂分布不匀,气化不良或炉温控 制过低,蒸汽用量过大,燃料反应不完全即排出。总之,造成返炭率高是多因素的。在日常操作中,须针对各自的实际 情况,查准造成返炭率高的主要因素,采取相应的改进措施,使灰渣 返炭率降到小于15%以内,理想的目标应达到10%左右。(4) 降

16、低吹风及制气带出物 提高风速可以减少二氧化碳还原一氧化碳的机率。但随着风速的提高,带出物必然增多。所以,风速的选择应适当,以带出物较少和不 吹翻炭层为原则。为了减少带出物,在生产中,可以采用以下措施:选择合适的风机,2600mm系列煤气炉,风机可选450m3/min550m3/min,风压在25k Pa28kPa范围内;根据原料特性,掌握适当的风量,控制与风机相 适应的炭层高度;选择机械强度、热稳定性较好的燃料;严格把握入 炉燃料的加工质量,减少粉末入炉;力求料层阻力均匀;选择设计合 理的炉箅,既要排渣、破渣能力强,气化剂分布均匀,还要减少下吹 带出量;掌握好下灰质量,将灰中结渣率控制在 65%以上,减少灰中 的细灰量;选择适宜的气化强度,煤气炉负荷重,气化剂流速快,带

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号