2023年东海炉600-M3高炉开炉方案

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1、2023年东海600 M3高炉开炉方案东海600 M3高炉方案于2023年月日开炉。为平安顺利开炉,特制订如下工作方案:一、领导小组组成:东海600 M3高炉开炉投产,领导的组织决策是重要的工作环节,为了加强对开炉工作的组织、领导,保证工作全部按方案实施,东海公司成立600M3高炉开炉领导小组。1、领导小组成员:组 长:刘玉海副组长:毕立成 董秀存组 员:李志凯 董志胜 董建华 王振强 唐斌 常东进 李晓军 王学海 张来 付佳斌 李树宽 费双勇 马跃强 冯双金 2、领导小组分工如下:1炉内开炉工作:负责人:毕立成参加人员:常东进 袁国成 刘江峰 孙国冬 唐永强2开炉生产组织及设备调试工作:负责

2、人:毕立成 董秀存参加人员:常东进 袁国成 王学海 张来 付佳斌 李树宽 董志胜 李晓军 费双勇 马跃强 冯双金3设备检查、质量监督工作:负责人:董秀存参加人员:董志胜 李晓军 费双勇 马跃强 冯双金 常东进 袁国成 王学海 张来 付佳斌 李树宽4保卫工作由平安部门负责。5宣传报道工作由办公室宣传人员负责。6生活、后勤工作由办公室负责。3、人员上岗培训及规程学习 由人力资源部和平安科负责1制定、修订、审定高炉各岗位三规一制。下发到岗位,做到人手一份,供岗位人员学习使用。 2按高炉岗位要求配齐岗位人员,在热风炉烘炉前到位。 3组织人员培训、学习新规程并组织各岗位进行规程考试,只有考试合格者方可上

3、岗。 4根据进度,由炼铁车间安排各岗位人员进行倒班,参加施工监督检查、配合试车、熟悉设备、验收设备。 5各岗位提前准备好原始记录,台帐和交接班日志等,从生产人员一上岗就开始记录各项数据资料,保证开炉初期记录完整。 二、 时间进度安排1. 热风炉烘炉:2023年月日至月日2.高炉烘炉: 2023年月日至 月 日3.高炉装料及测量料面: 2023年月日4.高炉送风: 2023年月日高炉试水一 试水标准:高炉各部位水量和水压到达规定标准,并在上限进行试验。确认所有冷却设备进出水畅通,不向炉内漏水,也不向炉外流水。排水管路、集水斗、排水槽,畅通无阻,不向外溢流。二试水准备工作供水系统管路试压到达要求。

4、水泵出口压力水流量到达铭牌规定,法兰不漏水;各阀门开关灵活到位;计量、仪表运转正常,灵敏准确。给排水系统管路试压合格。个冷却设备进出水畅通无阻,准确无误;各层冷却设备编码挂牌,对号入座。清扫给排水系统的排水管、排水槽、集水斗。调试好系统冷却水温度、压力、流量等仪表,要求灵敏准确。三、异常故障处理1跑水:查清跑水原因:如集水斗冒水或排水系统堵塞时,要立即采取疏通措施;如管道断裂要立即停水。2向炉内漏水:如冷却器漏水,查漏水点并处理。3冷却器断水:检查冷却器进出水管是否接通,如有异物堵塞,要立即透开高炉开炉一开炉前的准备工作: 1、设备试车验收。总负责人:董秀存 1原料系统各皮带、仓、闸口等试车合

5、格。 2上料皮带、料车等试车正常,焦炭电子称的标定误差不超标。角、角、机械探尺等试车正常,记录好原始数据。开始正式拉料前2天,再校正焦炭和矿石、熔剂电子称一次,误差到达标准。负责人:李树宽马跃强 李晓军3上料系统各设备单体试车后,进行联锁试车,连续运转72小时无故障,方准按装料程序拉料试重车。负责人:李树宽马跃强 冯双金4喷煤系统试车合格。 5炉前设备试车包括炉前行车合格,送风前,南或北出铁场开口机、液压炮、铁口除尘罩、冲渣沟嘴等全部试车完毕,具备出铁条件。负责人:王学海 冯双金 费双勇 6炉前除尘系统安装完毕,联锁试车正常,各部份阀门动作灵活好用,全部料仓除尘系统安装完毕,连锁试车正常。负责

6、人:王学海 费双勇7平安设施齐全。 负责人:康稳 方伟8文明施工验收合格,各项工程到达活完场地净,各种临时建筑撤除,场地清整。负责人:李志凯9冲渣系统验收合格,确保正常冲渣。 负责人:王学海 董建华10炉台四个方向准备好四个打水管。 负责人:张来2、炉前备好各种备品、备件: 负责人:王学海 张来1风口备件16套、小套16件、中套4件、大套2件。2设备部负责准备吹管16套,并组织运输到现场3炉前设备易损备件、炉前工具、取样工具、更换风口工具,炉前技师提方案,设备部负责制作。4准备氧气管、圆钢、六角钢、河沙、炮泥和稻壳足量。 负责人: 3、渣铁运输生产组织。 负责人:李志凯1送风前由负责人负责试对

7、铁包。铁、渣线具备出渣铁条件,并铺好河沙,干渣坑必须保持枯燥。2根据出铁情况,及时组织好人力车辆清理渣铁。 4、炉前撇渣器、主沟、副沟制作完毕并验收。负责人:王学海5、炉前氧气供氧正常。负责人:王学海 李志凯6、安排好开炉设备护航人员。 负责人:董秀存二高炉装料:1、按加料表装料,同时上料系统、装料系统试重车。负责人:李树宽加料过程中发现设备问题应及时停止加料进行处理。处理后试空车运转正常后,才允许继续加料,连续拉料必须大于4 小时。装料过程中要注意:(1)高炉装料时,炉顶装料设备必须按装料程序执行,禁止把炉顶设备当“大喉管使用。(2)拉料到正常料后,应当投尺,探测料面位置。(3)当料线到达4

8、米时停止装炉。2、装料时主控室、联合料仓都要从拉第一批净焦开始进行详细记录,按小时记录装入料批、料种等有关数据,并记录各项工作进展情况。设备发生故障后要及时了解情况、组织处理并对问题处理情况进行详细记录,当班工长负责。3、开炉送风均匀间隔开风口10个,具体风口号为1#、2#、4#、6#、8#、10#、12#、14#、15#、16#、。根据装料进展情况,组织炉前工把要堵的风口堵严、堵实,保证送风后不自动吹开。负责人:当班工长负责4、装好全部吹管弯头,确保装严不跑风此时不要用煤气火检查,把全部大盖装好、装正,小盖盖好。 负责人:张来三开炉操作高炉正式送风前需对各系统进行确认1、送风前4小时完成以下

9、工作。1检查送风系统各人孔是否盖好,各阀是否处于停风、大停气状态,值班室负责。2通知风机把风引到放风阀,并要确认,当班工长执行。3与有关单位联系,通知准备送风,当班工长执行。4冷却水系统提水压到规定范围,风口、炉底通冷却水。工长通知,看水工执行。5送风前检查全部风口、吹管、风口大盖是否装严用天然气火检查,由当班工长组织炉前工进行。6氮气系统拆盲板。 7炉前垫好渣铁沟,捣好撇渣器,泥炮装好泥,具备出铁条件,工长负责。8炉前检查好冲渣系统,具备接渣铁条件。调度室负责组织铲车及运输设备保证渣铁及时得到清理,干渣及时运走。9通知测料面人员抓紧工作和撤出。2、送风前1小时完成以下工作。1盖好人孔后,氮气

10、系统通入氮气,翻开氮气截门,通入水保证冷却。负责人:工长负责2炉顶及煤气系统通氮气或蒸汽,保持正压,驱赶空气确定炉喉人孔是否关闭当班工长负责。3全面检查水系统各部设备情况,工长通知看水工执行。4送风前掏开喷火铁口的封泥负责人:王学海3、送风:当班正、副工长执行1接到送风命令后,工长按技术规程执行,发送风信号,热风炉送热风。送风时控制风压、风量。风压0.07MPa、风温800。2检查风口。应开的是否明亮,是否吹开。假设有严重漏风的问题,要及时处理,应开而未开的风口及时捅开。4、喷吹铁口 负责人:王学海1准备引火的木柴、油棉丝放在铁口外点燃做火种,使铁口喷出的煤气点燃,防止煤气中毒。2铁口要保证足

11、够的喷吹时间,喷吹要畅通,不畅时要组织力量捅。3铁口见渣后,当班炉前工请示工长后及时堵上铁口。5、送风后的炉内操作 总负责人: 毕立成1、操作方针以稳定顺行为主,严格控制风速和压差,开风口速度不宜过快,要与风量和风速相匹配。风量:具体的加风速度视炉况实际进程而定,初期加风要谨慎,以保证下料顺畅为原那么,送风后24小时送风风量争取到达16001700m3/min全风70%以上的目标。顶压:高炉引煤气正常后,可考虑改高压操作,前期可适当低些。风温:在负荷料下达后后,可考虑加风温,一次调剂量不大于20,但在出铁前原那么上风温不超过800。负荷:送风后如下料正常并已引煤气,在送风69小时后可考虑第一次

12、加负荷,软熔带形成期顺利度过后至出铁前,可考虑加一至二次负荷,出铁正常后,可加快加负荷速度,尽快到达负荷2.6的目标。送风后正常料的负荷采用定矿批调剂。2、因种种原因影响达产速度时,进度均按规定顺延,事故停风时还要在原根底上多堵13个风口,待风加回原水平再逐步捅开风口。3、加风速度上应注意1渣铁排放量与处理渣铁能力的平衡。2上料设备是否运转正常。3原燃料的供给量能否平衡。4所有相关的设备是否能适应加风。4、炉内注意1加负荷加到2.6时暂稳一下,对煤气流做调整,加负荷要慎重,不能连续加负荷。2降炉温严格按方案进行,做到先调整碱度后降炉温,降炉温要与加风配合好,防止低Si高S。3逐步加风时,注意矿

13、批要跟上。随炉温水平降低,煤气分布适当控制,但要保持两股气流,炉况适应后再考虑下一步调整,调整的原那么是必保高炉顺行。4捅风口的原那么是先加风到达下一阶段的目标,风量稳定一段时间后再将风口捅开,动能也正好在规定范围,防止捅风口上不去风量,出现低动能作业,影响炉缸活泼。5、送气1高炉送风2小时,风量稳定。2由炉喉人孔取气管取炉内混合煤气进行分析,检查H2、O2 含量,结果报值班室。负责人: 化验室负责3每小时分析一次。4当H24%,O21%、炉顶温度到达100,干法入口煤气温度到达80时可考虑干法除尘投入使用。如果因生产等其他原因需及早送气时,干法除尘用三个玻璃纤维布袋的箱体,并增加反吹次数。负

14、责人:当班工长 5如料尺已自由活动,按正常手续送气。6送气后及时改0.030.04MPa的顶压,预计送气时间为送风后12小时。7送气后工长注意观察煤气分析情况,每4小时记录一次煤气成份。8假设长时间H2、O2分析降不到规定水平,送不了气。应积极查找原因,进行研究处理。6、出铁负责人: 王学海(1)送风后,在正常情况下,翻开铁口出第一次铁时,先将小坑用焦末垫实,出铁后根据情况决定渣铁走向,以后各次铁根据渣铁流动性和渣铁别离情况决定排向。(2)非正常时按风口工作状况,组织翻开铁口排渣铁。(3)每次铁后打泥要打够,维护好泥包,确保铁口深度合格。开炉用有水泥,风压大于0.12MPa时改用无水泥。4副工长负责检查铁水罐位情况,并记好罐号。5技术质量部负责取渣铁样并进行分析。 6以后出铁按间隔2小时安排,并随高炉强化缩短时间。7、点火送风后争取料尺早点自由活动,送风4小时料尺不动,酌情坐料或减压适应,如偏尺那么加焦炭偏布。8、严防漏水造成炉冷和烧出事故,看水工在每次铁前要加强巡回检查,防止烧出,及时发现风口漏水,采取必要措施处理,并汇报工长,风口漏水要及时组织更换。9、做好开炉后的渣铁分析。负责人:袁国成

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