电石灰的使用.doc

上传人:工**** 文档编号:561088386 上传时间:2022-10-14 格式:DOC 页数:4 大小:94.01KB
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1、电石灰作为石灰质原料在水泥生产线上的使用何胜平 新疆天业水泥 新疆 石河子 832000我公司是40万化工配套的废渣处理厂-120万吨水泥生产线,系两条2000t/d的完全利用废渣生产水泥的生产线。主要需要处理的废渣有电石渣,粉煤灰,电石灰,硫酸渣、柠檬酸渣、石灰粉末等。近年来随着公司的不断扩大,内燃炉和电石收尘灰的处理成为水泥公司的一项攻关项目。电石灰呈粉状,以前作为一种废料,外运,需要找堆场堆放,占用场地,不仅费用比较高,而且对环境污染也非常大。我们公司考虑废品利用,采用循环经济的理念,变废为宝,在水泥生产配料中使用。1原料及配料1.1电石灰的主要成分电石灰的主要是电石粉末,和少部分未燃烧

2、完全的焦炭,还有石灰既氧化钙组成。主要成分是CaC2,以及Ca(OH)2和CaCO3混合形式存在。目前我公司根据生产工艺不同,产生的电石灰主要有三种,电石炉收尘灰、净化灰、和除尘灰,其外观呈灰白色细粉状。通过化验其化学成分如下: 化 学 分 析 %nSAFCMgOSO2cl-R2O电石炉收尘灰9.1123.317.144.3327.1126.012.6799.680.1224.58净化灰20.746.702.211.7042.6921.352.1099.470.1104.79除尘灰14.439.902.922.1851.3324.822.1299.610.1043.86 平均值14.7612.

3、823.922.6645.8023.882.2199.590.1093.65通过以上分析数据可以看出,氧化镁含量较高,和碱含量较高,电石灰的主要成分接近硅酸盐水泥原料的化学成分,可以掺入生料配料当中。1.2原料的化学成分我公司是以氯碱化工为主体的化工集团,生产水泥所用原料全部利用我公司的废渣,主要有干法乙炔产生的粉状干电石渣,硫酸厂的废渣为铁质校正原料,硅质原料为距离厂区比较近的风积沙,和我公司自备电厂产生的炉渣。各原料主要成分成分如下: 化 学 分 析 %nSAFCMgOSO3cl-R2O电石渣24.674.101.550.1269.310.100.0899.850.1040.18硫酸渣3.

4、7025.333.9260.691.731.863.8797.230.0160.61电石灰14.7612.823.922.6645.8023.882.2184.110.1093.65硅砂1.6486.739.371.350.170.620.0999.880.0530.37炉渣054.4719.2910.018.872.763.598.90我公司煤的工业分析为:百分含量水分Mad灰分Aad挥发分Vad固定碳发热量Qnet.ad1004.2919.9525.0550.71234002电石灰作为原料进行配料生产第一次试验,采用3%电石灰,利用上述原料五组分配料:原料配比为电石灰:电石渣:硫酸渣:硅砂

5、:炉渣=3:68.1:4.2:15.4:9.3,所选三率值为:三率值KHnp目标值0.890.022.40.11.30.1配料后,入回转窑进行煅烧,物料反应较以前未使用电石灰的时候较易烧,物料结粒稍有加大,用煤量及预热器系统结皮情况都基本没有什么变化,日产量也在2100-2200t/h,篦冷机结雪人也没有什么变化。系统运行情况良好。实际生产中,煅烧所得熟料化学组成及矿物组成如下:烧失量SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3R2Ocl-0.1422.025.054.0165.351.140.550.520.02298.26KHnpf-CaOC3SC2SC3AC4AF0.902.291.2

6、61.0458.5717.976.5812.03熟料物理性能及化学成分如下:比表面积(m/kg)凝结时间/min线膨胀率抗折强度抗压强度安定性(沸煮法)初凝终凝3d283d28d362.41362230.0355.78.829.353.4合格试运行第二阶段,公司领导要求电石灰使用量增加到5%,物料配比为配料电石灰:电石渣:硫酸渣:硅砂:炉渣=5:66.7:4.1:15.1:9.1煅烧后存在以下问题:1、电石灰粘附性比较强,下料不稳定,断料频繁,生料三率值波动非常大,影响生料成分的稳定性,窑的热工不稳定,熟料KH值波动在0.95-0.85,窑产量由85t/h降到75t/h左右。2、烟室和缩口结皮

7、很厉害,三级(我公司采用三级预热器)、二级预热器都有严重结皮负压升高,必须每班清理预热器才能保证系统通风正常。主要原因是电石灰里含MgO较高,电石灰中含有磷、碳等元素,在煅烧过程中,物料较以前未使用电石灰组分增多,各矿物在形成过程中,共融温度降低,液相出校较早,以致预热器结皮严重。物料波动大,液相较高时需要停窑清理才能保证系统运行。3、篦冷机结雪人频繁,每班必须用高压水枪清理才可以运行,严重时雪人顶到窑口,被迫停窑,等雪人表面冷却后,进入篦冷机内,用钢钎大锤和风镐将雪人破成小块,再开篦冷机一点一点推走,每次需要一天半到两天时间,不仅劳动强度大,而且存在安全隐患,严重影响了回转窑的运转率。解决办

8、法 1、对熟料三率值进行重新选取,在以前配料的基础上,适当提高耐火度,提高饱和比,并且对液相也进行适当的控制,所选熟料三率值如下:三率值KHnp目标值0.930.022.10.11.10.1实际生产中,煅烧所得熟料化学组成及矿物组成如下:烧失量SiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3R2Ocl-0.1121.205.244.9065.661.320.680.520.02298.48KHnpf-CaOC3SC2SC3AC4AF0.932.091.070.9357.9917.565.5914.91以上物料入窑后,通过操作参数调整,物料反应易烧性适中,比较容易控制,窑系统热工稳定,投料量增加,

9、标准煤耗使用电石灰前为108.6.kg/t熟料,使用5%电石灰后为105.3kg/t熟料。2、烧成系统操作控制,作为主要的操作控制点2.1 使用电石灰后由于物料元素增多,组分增加,物料在煅烧过程中共融温度降低,易烧性增加,采用较以前每小时多投20吨左右料,2.2 适当减少二次煤用量,由以前的2.5t/h减少到2.3t/h左右,严格控制分解炉温度,在800850(我公司电石渣水泥采用低温煅烧技术)2.3 为了减少预热器结皮,预热器系统空气炮的工作频率由10分钟调为5分钟,增加清理力度,3.3 配备了型号为的高压清洗机,及时认真巡检,每班对缩口等结皮严重部位采用高压水枪彻底清理3.4篦冷机结雪人控

10、制3.4.1我公司篦冷机采用高效改进型篦冷机,固定篦板的两台风机风压控制在7.5kpa,现提高到8.0-9.0kpa,提高冷却速度。3.4.2篦冷机采用厚料层操作,正常投料的情况下,篦冷机转速由10转/min,现在为5转/min,料层厚度由60cm增加至1m.较少结雪人的机会,厚料层可以使落入篦冷机的大块物料或窑皮落到料垫上,通过活动篦板推走。防止大块物料停在固定篦板上,造成物料堆积,形成雪人。3.4.3,篦冷机空气炮的工作频率由15分钟调到10分钟。3.5电石灰配料断料问题的解决3.5.1 由于电石灰粘附性太强,下料困难,稳定连续性差,在电石灰库低下料镏子安装了LZF-10仓壁振动器,不下料

11、时开动仓壁振动器,减少人员劳动强度,3.5.2同时在库低下料管安装了GW400400回转下料器,防止塌料,造成计量称压死,保证稳定连续下料4电石灰配料,熟料的物理性能比表面积(m/kg)凝结时间/min线膨胀率抗折强度抗压强度安定性(沸煮法)初凝终凝3d283d28d365.41432340.0425.58.528.252.7合格所得熟料物理性能符合硅酸盐水泥的各项性能指标要求。总结 通过以上控制,生料配料中掺入5%的电石灰,回转窑煅烧系统可以稳定运行。产品质量也在控制范围内,可实现日处理电石灰250吨,能够平衡电石厂每天的排出量,不仅可减少运输费用,和物料占用堆场的费用,通过把电石灰作为一种原料使用,直接把废品变为产品。而且可以降低成本,节约消耗。能够实现我公司变废为宝,减少污染,实现循环经济产业的企业宗旨。1 谢克平 水泥新型干法生产精细操作与管理m北京:化学工业出版社 2007:100-1012 中国建筑材料检验认证中心 国家水泥质量监督检验中心 编著 m中国建材工业出版社 2009-01-01

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