★ML35冷镦钢炼钢生产实践.doc

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1、ML35冷镦钢炼钢生产实践张成勇,冯跃平,陈寿红,黄载富,姚云苗(武钢集团昆明钢铁股份有限公司炼钢厂,云南昆明650302)摘要:针对昆明钢铁股份有限公司炼钢厂生产冷镦钢ML35初期存在的铸坯中心等轴晶率不发达、中心缩孔、中心偏析明显,钢中AlS含量控制不稳定、连铸中间包水口结瘤频繁等质量、技术问题,通过分析原因,并优化结晶器电磁搅拌等连铸参数,提高了铸坯中心等轴晶率,改善了铸坯中心缩孔、中心偏析等质量问题;采取步控制法,稳定了钢中A1S含量;合适的钙处理工艺及加强连铸保护浇注,解决了连铸中包水口结瘤堵塞的难题,提高了单中包连浇炉数,稳定了ML35的生产。关键词:冷镦钢;技术;质量;生产实践冷

2、镦钢作为生产紧固件的主要材料,需求较大。昆明钢铁股份有限公司(以下简称昆钢)于2006年9月开始试制,但由于多方面的原因,冷镦性能不能满足国家标准要求,改为生产E88,只能在个别用户定点使用,从而影响了该产品的合同量,作为产品的升级换代,有必要开发满足国标要求的冷镦钢,以便市场的推广。2007年10月24日,昆钢炼钢厂首次试制以ML35为代表的冷镦钢,试制初期开浇成功率低、钢液中AlS控制不稳定、中包水口堵塞频繁。铸坯中心等轴晶率不发达、中心缩孔明显。经采取相应措施后,解决了试制初期存在的问题,ML35钢的单中包连浇炉数达到了23炉以上,最高达到了30炉,铸坯质量满足后工序要求,生产稳定。1

3、ML35钢的成分设计及工艺路线ML35钢主要用作标准件,要经过深加工、冷加工,因此必须具备较好的加工性能。化学成分设计见表1。根据ML35钢热轧盘条的成分、性能要求,结合昆钢现有生产条件,采用了如下工艺路线:KR铁水脱硫50 t顶底复吹转炉冶炼吹氩喂丝70t LF精炼弧形方坯连铸机(R9 m,5机5流,铸坯尺寸为150mm150mm)高线轧制。2 质量和技术难点及其原因分析ML35冷镦钢盘条有以下特殊要求:1)拉拔性能好且波动小,在加工过程中有较大的压缩变形。要求ML35钢有较好的塑性,面缩率在45以上,因此,在生产过程中就必须降低钢中S含量1。而转炉熔池气氛不利于脱硫。2)非金属夹杂物是造成

4、冷墩开裂的主要原因之一,特别是B、D类夹杂危害较大,更要严格控制。而ML35钢是用铝脱氧的,难度更大。3)线材的通条性能要均匀、成分要一致。但生产初期由于钢水过热度、拉坯速度、结晶器电磁搅拌参数等不合适,致使铸坯中心等轴晶率不发达,中心疏松、缩孔、偏析等质量缺陷明显。ML35钢冶炼具有以下技术难点:1)钢液中AlS的稳定控制是提高产品质量、保证生产顺行的关键。AlS含量一方面代表钢液脱氧程度,另一方面起细化晶粒的作用,要满足ML35钢的生产工艺及加工性能,钢中AlS不能过低,也不能高。然而,AlS与钢中氧、硫关系较为复杂,因此,稳定控制AlS含量特别困难。2)开浇成功率与保护浇注是生产顺行的保

5、障。钢中含AlS,钢水流动性较差,因此采用孔径较大的水口,在开浇过程中对“出苗”时间及“试棒”时机把握不好,都易造成开浇失败;而长水口及中包两节水口接缝处都易造成二次氧化。若引流二次开浇或保护浇注不好,都易造成Al2O3堵塞水口。3 措施31 降低钢中S含量为降低ML35钢中的S含量,在采用铁水脱硫及转炉出钢合成渣洗的同时,还需LF造高质量的“白渣”精炼。1)铁水脱硫工序在对铁水脱硫前后进行规定(见表2)的基础上,还采用具有均匀铁水成分、减少搅拌死角、易扒渣等优点的铁水罐底吹N2工艺。采用该工艺后,在搅拌头插入深度、搅拌转速及使用相同脱硫剂的情况下,平均脱硫率为8936,脱硫处理后平均铁水S质

6、量分数由原来的4310-6降低为2610-6,最大S质量分数由原来的9210-6降低为6510-6,脱硫剂平均单耗由原来的0498 kgt降低为0306 kgt。出站平均温度为1 2628,出站最低温度1 251。处理过程中由于增加底吹,温降大,平均温降372,最大温降48。见表3。 2)合成渣洗。转炉出钢前向钢包内加入一定量的合成渣,利用出钢过程中钢液动能产生的冲击功,使造渣材料在钢液中碎散为液滴,增加钢渣的接触面积(100300m2m3)2;加速钢液中的硫向熔渣滴内扩散,从而获得含硫较低的钢液。通过采用合成渣洗法,出钢过程脱硫率达20左右,以2008年1月25日的生产情况统计,采用合成渣洗

7、法,出钢至精炼前的脱硫率达1920,见表4。3)“白渣”精炼脱硫。在渣系确定的情况下,硫的分配比LS取决于钢液中的氧含量,氧含量越低,硫的分配比LS越高,氧含量越高,硫的分配比LS越低。而“白渣”含有较低的FeO及MnO,渣中氧势较低,避免了渣中的氧向钢液扩散,从而为脱硫创造了很好的条件3。32 降低钢中非金属夹杂转炉终点过氧化、出钢下渣、LF的“白渣”精炼能力及钙处理效果,对钢中夹杂物数量、种类都有较大的影响。1)为减少钢水过氧化,以早化渣早成渣为目标,采用石灰废钢铁水的加料模式,达到了快速形成含有一定量的FeO、CaO和一定碱度的熔渣,使金属液中的P、S在最短的时间里降低至ML35规定的范

8、围内,减少了点吹的次数,确保了终点(C)005,减少了钢水的过氧化。2)为减少出钢下渣量、提高挡渣命中率在转炉增设了挡渣小车。在应用挡渣小车后,挡渣命中率已由原来的60提高到90左右,平均钢包渣层厚度由原来的120mm下降到现在的70mm以内(包括合成渣)。3)为提高LF的“白渣”精炼能力,将精炼造渣工艺前移至转炉出钢时段及氩站工序,在转炉出钢过程中向钢包内加入一定量的精炼造渣材料,利用钢流冲击功及吹氩动能,使造渣材料充分熔化,同时在吹氩站进行造渣,促使钢水在氩站就形成精炼初渣,为LF“白渣”精炼去除钢中夹杂创造条件4;钢水到LF后,以先化渣后升温为操作原则,使熔渣速形成R=5005,(FeO

9、)1,(MnO)1的精炼白渣,取得明显效果。4)钙处理工艺是在“白渣”精炼的基础上,对钢液中少量、未排出的Al2O3脱氧产物进行变性处理,使其形成低熔点、低密度的钙铝化合物,在钢液中集聚上浮排入熔渣,从而保证连铸顺利进行,改善钢的纯净度5。钙处理工艺的核心是保持合适的钙铝比,若钢中AlS控制不稳定,钙处理就起不到应有的作用。ML35生产实践中,钢水经钙处理后,当钢中(AlS)=00100030、(CaO)=(1842)10-6时,水口“结瘤”概率很低。33 AlS含量三步控制法出钢过程对钢液进行沉淀脱氧;在吹氩喂丝站对钢液进行一次深脱氧;在LF对钢液进行扩散脱氧,一次性加铝使钢液中AlS质量分

10、数高出LF控制要求上限(100200)10-6,精炼后钢中AlS含量都能满足控制要求。34提高铸坯质量1)采用“典型拉速”工艺。规定中包温度与拉速匹配,稳定拉坯速度,改善了铸坯疏松、缩孔。为此,钢水过热度的稳定控制是保障性条件,因此,LF升温采用“双峰”型升温曲线(如图1),先将温度升至高出目标温度1020,然后软吹一定时间;再升温至钙处理温度,从而实现过热度的稳定控制,实现了“典型拉速”。2)优化结晶器电磁搅拌参数,保证结晶器弯月面的平稳,使结晶器内钢水温度分布更加均匀,提高了铸坯中心等轴晶率,改善了铸坯中心缩孔、中心偏析。35开浇操作与保护浇注1)开浇操作。通过积累经验、加强中包烘烤等,准

11、确把握“出苗”时间与“试棒”时机,开浇成功率已达100。2)采取大包长水口加密封垫并吹氟密封,开浇第1炉中包吹氩至覆盖剂铺满整个中包液面、脱锭后在中包两节水口咬合处涂抹密封胶泥、结晶器使用保护渣的保护方式,基本杜绝了浇铸过程的二次氧化。4生产效果通过采取相应措施后,无论是产量规模、单中包连浇炉数,还是铸坯质量都得到较大提高,具体情况见表5。5 结 论1)稳定控制钢中AlS含量、合适的钙处理及加强保护浇铸,解决了ML35生产中连铸中包水口“结瘤”等难题,实现了ML35钢的批量稳定生产。2)减少转炉终点钢水过氧化和转炉出钢下渣量、提高LF“白渣”精炼能力,有效降低了钢中非金属夹杂含量。 3)典型拉速工艺及合适的结晶器电磁搅拌参数,提高了铸坯中心等轴晶率,改善了铸坯中心缩孔及中心偏析,提高了铸坯质量。 参考文献1陈家祥钢铁冶金学(炼钢部分)M北京:冶金工业出版社,1989:92黄希祜钢铁冶金原理M北京:冶金工业出版社,1989:3123齐江华,薛正良李宗强,等实现感应炉钢水深脱硫的条件探讨J炼钢,2008,24(2):30334王金平,余新河,赵继字,等冷镦钢优化精炼工艺的生产实践C2006年全国炼钢、连铸生产技术会议论文集,中国金属学会,20065干勇,姜起华,张如斌等炼钢-连铸新技术800问M北京:冶金工业出版社,2003:162163

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