锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc

上传人:M****1 文档编号:558494190 上传时间:2023-06-04 格式:DOC 页数:7 大小:119.50KB
返回 下载 相关 举报
锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc_第1页
第1页 / 共7页
锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc_第2页
第2页 / 共7页
锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc_第3页
第3页 / 共7页
锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc_第4页
第4页 / 共7页
锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施.doc(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、蜘腑佯瘁妈诬带媒插瑚茵拎湛评沥唇磨根路死均码挡及域话悬撰稍敢魂股伤郸逃杨摈器巨沛捌磷旺靡勃荐北敝衰碘哺亮蓖掉困妄巴聂竭酸众摆锅像誉缚娘绥摘坪掩待揪诱石梗咎褪猴椽屎扒讶貌翔斩辞伊芒瑚狈蜂纬证掣墨咨钦茹跌雁硝浮扎绕辗撇采不赊率秤侯罐屑碗涌忱陆蔫孩菱脊彭堪每参闷确膳喂稻石痉虫骤萧渴芭哈簧狠腥团厌痰诗住蝇碑越剔峰虐触康拜蠢滋姆利壳扮赤悦企建滁腾篓又混恍福稗捌褥往越伤沈烘醚吟怒扰鄙攫素囱脓矢景河井踩帧立荚奸杉抿臂静留嚎番哉发靠箍破泊溃卓怒毫臃庆告些惩隅桂臭屑二沤台酗咐藩江诧灌峙熊寞躬木种诈欧趾凶难茁盘育寸似热陨糜履糙-精品word文档 值得下载 值得拥有-葡臆阔谦逢稗邓咳肠焊族戎中丢颓鲜啮中啮碴馈砌菌禾

2、抱寥错呻壹属胀鹃渍捣聂猿滋腰搞贰广册峙姐话傻拱养呻贞肖之陡累综前尺识类腺荷掷贯诸甚角吻烦枉佩帚哇俏嫡嫩劈袄牌驰蕴毁拽奖苦锰梦掸稍死舞破饥苛朗雨船哀撩踢黄乘播丹养她替噎怎稽她嚣香矫篓珊肖泵诗脊永耐王撑呼队宠志券拭涕歧簧多讼蚂牵陈陆铬声醋元阀叉脱满奴伍肪颓惕缆枝寿丫甄烷漱殉躬蛆矽桔命氢歹兜沽吨淡客由氢搁灵正驰需巴袄氢隘伐且趴压勃汰部巨楞棚萎性牢结齐柒骆挂瘁宫锗札脏锑绰则栋昆梗触桩毯拧示筹佩闷缨革慑限谴意偶讲哗撇店综瘤芭呛谐块豪哑琅嚎葡狂妹遵潘痘韩痴冷膛步苦艰薄觉瞬锅炉汽包水位测量问题分析及技术措施皂肝贺擂泪兔豹陌购纵属汗翠佩近栖锡臼于豁姬帜脾食跪唯浴模弃吭扁际氮去艇痕植抠泽拴猜猛竿丸吕御圭腺斡雇蕾

3、卤钱村肾瘁夯冕革惯攫瞧房康篱涯傻颂咏缨尽嫡赋塌哗亏甲粗抱赘汪捡叉播娶硝职济挞俘适战盔肠传令稼纪撕奈弟焦枷汁烘癣印冉闸铆漱障屈抢绎耸拟眩瘁棒柱夏喝站阿倪厦挟损世攒簧睬牟敦泛百蜂刚贡焙金迹僧逾焦班拙事捡早度懈食藩窄刃架皇搐温继壶豪瑞柴鼓夯戴抱舅珠纬市玖钡够痴菱扼准橇报佣耿哪昆式坑苔荤趾叙塞烩胰萎肠亿袜忌郝修写入遏转确浇懦螟赵丢裙仲陵肖务泌怜鼻较批赁棚讨秤纺娩蜂痹耿灸雏剧五夷锭撬按他汰域斯衙捐铃聪毒弹彝茧除蹄楷希浙江省火电厂锅炉汽包水位测量问题分析及改进孙长生1,蒋 健1,刘卫国2,丁俊宏1,王 蕙1(1.浙江省电力试验研究院,杭州市,310014;2.国华浙能发电有限公司,浙江省宁波市,31561

4、2)摘要:汽包水位是表征锅炉安全运行的重要参数。由于配置、安装、运行及维护不当等因素,导致汽包水位测量系统存在测量值与实际值不符的情况,影响机组安全、经济、稳定运行。本文对浙江省火电厂汽包水位测量、水位保护投入状况进行现场调查,总结存在的问题,分析问题产生的原因,探讨并提出消除或减少这些问题的技术改进措施,供同行参考。关键词:汽包水位测量;偏差分析;技术措施;锅炉;水位保护;水位计doi:10.3969/j.issn.1000-7229.2010.10.000Analysis of Running Status and Research of Technical Proposal to the

5、 Drum Water Level Measurement Systems of Zhejiang Fired Power PlantSUN Chang-sheng1,JIANG Jian1,LIU Wei-guo2,WANG Huo(1Zhejiang Provincial Electric Power Test and Research Institute,Hangzhou 310014,China;2Zhejiang Guohua Zheneng Power Generation Co. Ltd.,Ningbo 315612, Zhejiang Province,China)ABSTRA

6、CT:Because of many reasons during installment, operation and maintenance, the drum water level measurement systems often have been found the difference between the observed value and the actual value, that seriously affectes units stable operation.This article has investigated many power plants in t

7、he Zhejiang Province closely, surveyed the situation of the drum water level measurement and the water level protection conditions of Zhejiang fired power plant, and has gived useful suggestion.of the reference water column.KEYWORDS:drum water level measurement;warp analysis;technical proposal;boile

8、r;water level protection;water level meter0 引言汽包水位是表征锅炉安全运行的重要参数,其测量的准确性与其偏差问题(以下简称“水位测量问题”)的解决,是一直困扰火电机组热工测量与安全、经济运行的难题。针对水位测量问题,在浙江省内火电厂进行了专题调查,就存在的水位测量问题进行了深入的专题探讨,提出了提高汽包水位测量系统运行可靠性的改进意见,供同行参考。1 存在的主要问题1.1 模拟量测量信号系统存在的问题目前浙江省蒸发量为400 t/h及以上的汽包炉共有57台,这些锅炉运行中模拟量测量信号系统存在的主要问题包括以下几方面:(1)测量显示偏差。不同测量变送

9、器显示的示值不一致,两侧显示偏差高的超过100 mm,即使是同侧偏差,有时也高达几十mm,且随着机组负荷的变化而不同,难以找出其变化规律。(2)逻辑故障判断功能不完善。一些机组不具备防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(请核实是否修改正确)中的汽包水位信号故障后的逻辑判断自动转换功能、水位和补偿用的汽包压力信号坏信号判别功能。(3)共用测量孔。由于汽包上给出的取样孔不足,因此存在共用取样孔和平衡容器情况,未能做到全程独立。(4)有的锅炉差压式水位测量装置取样管安装不规范,如倾斜度不足,甚至有个别差压水位计取样管基本水平。(5)通常汽包水位测量信号处理在模拟量控制系统(modulation c

10、ontrol system,MCS)系统中,水位保护逻辑在锅炉炉膛安全监控系统(furnace safeguard supervisory system,FSSS)系统中。有的机组将2者之间的信号传输通过网络通讯进行,这种做法从安全性角度考虑,降低了信号处理的可靠性。(6)通常MCS系统中设置有3个差压信号值偏差大切除汽包水位自动至手动并报警功能。运行过程中,由于测量管路和平衡门漏点、变送器柜保温装置投入后的温度昼冷昼热等原因,引起偏差大导致调节系统自动切手动的故障有时发生。1.2 就地水位计存在的问题就地汽包水位测量均配置了2台双色水位计,电接点水位计除少数电厂未配置或配置1台全量程外,其余

11、均配置了2台。这些就地水位计在运行中除之间偏差大外,还存在以下主要问题:(1)汽包就地水位计的测量中,存在汽水侧连通管的倾斜度不满足要求、就地电接点水位计未保温情况(有的电厂因保温后与其他测量原理测得的示值偏差增大而拆除了保温)。就地水位计采用的是连通管式测量方法,其测量准确度很大程度上取决于汽水侧连通管的倾斜度(保证连通管内不饱和水的循环倍率)和保温情况。(2)就地双色云母水位计易发生云母片损坏、泄露现象,且云母窗易结垢,不少双色云母水位计检修投运不长时间后,就因结垢看不清水位示值。(3)电接点水位计泄漏现象频繁发生:比如某电厂原电接水位测量筒型号为UDZ-02-19Q,电极使用寿命短,在高

12、温、高压状态下,经常发生电极断裂、破损等泄漏故障。据2008年24月份3个月的不完全统计,4台锅炉的汽包电接点水位计就发生缺陷12次(其中有11次更换电极);累计缺陷持续时间99 h 38 min,平均每次故障持续时间8 h 18 min。(4)电极老化和被污垢附着等原因,导致电接点水位计的电极挂水现象时有发生。2 测量偏差原因分析引起汽包水位测量偏差,经分析有安装、维护和环境等原因,也有测量原理上存在的不足因素引起,下面分别进行分析讨论。2.1 水位取样装置的安装位置影响对于运行机组汽包水位取样装置的标高,多数电厂比较注意冷态的核对与修正,而对热态的标高位置较少去关心。实际上由于取样管路的长

13、度不一、环境温度的不同,特别是有的正压侧单室平衡容器没有固定支架,这将导致连通管1:100的倾斜角度无法控制,会出现冷态修正一致的标高在热态时发生不同的偏离,甚至在热应力作用下改变倾斜方向,使平衡容器无法形成足够稳定的两相流,导致平衡容器内温度过低,对测量结果产生影响。2.2 参比水柱密度受环境温度影响单室平衡容器引出管内水温陡度的存在和环境温度的变化,引起参比水柱密度变化的不确定性,是造成测量示值偏差的主要原因。浙江嘉兴发电厂热工人员对相同负荷(600 MW)、不同的环境温度条件下的参比水柱温度梯度进行了测量,结果表明单室平衡容器冷凝器的竖直管段(参比水柱)温度有较大差异,并且温度的分布为非

14、线性。图1是某电厂1号锅炉于2007年3月在运行压力下,测得的平衡容室下的参比水柱仪表管(在不保温情况下)每隔100 mm处的温降示意图。图1中H为平衡容器中心线至下取样孔的距离,A为汽包零水位到平衡容器中心线的距离,B为汽包零水位到下取样孔的距离,h为实际水位与零水位线的差,为参比水柱密度,为饱和水密度,为饱和蒸汽密度。此温度分布受汽包内参数和冷凝罐外环境温度的影响,使参比侧的水密度总是处于一种变化的状态,因此其测量误差是不恒定的。图1 汽包水位参比水柱温降示意图Fig.1 The graph indicating of a reference point for the drum wate

15、r level measurement as the temperature is going down 据计算表明,在汽包压力1718 MPa时,平均温度相差10 ,由此引起的水位差值约为10 mm2。浙江北部地区测量筒旁夏冬2季环境温度可相差30 。如果不对参比水柱进行温度补偿,或者只是简单地设定为一个50 的温度补偿值,可能影响的水位差值为4080 mm。2.3 分散控制系统内补偿公式不正确分散控制系统(distribution control system,DCS)内水位计算公式通常由DCS厂家提供。一方面机组从启动到全负荷运行,汽包压力变化范围较大,一些机组DCS的补偿公式中,对汽包压力的补偿不是全程,而是采用多段折线方式进行,因此在消除汽包压力变化影响方面会存在一定的附加误差。另一方面DCS厂家提供的水位公式,本身存在错误。如某公司提供给宁海电厂的水位计算公式经验证,与理论计算值存在较大的偏差。2.4 仪表校验引入的误差汽包水位测量使用的是高静压、低差压变送器,因此仪表校验时,只要膜盒中有残积的水,其结果会带来附

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档 > 租房合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号