安全生产中的人的因素

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1、安全生产中的人的因素构成生产安全事故的要素大体有人、机和物三类。下面浅析安全 生产事故中“人”的因素。 生产安全事故统计表明,在生产中因人为因素造成的事故占了极大的 比重。人为因素大致表现在以下四个方面:(一)员工的管理“管理”简而言之就是“管”人“理”事。“管”涉及范围很广:建立安全监察机构,制定各种法规;定期开 展安全活动(如安全月、夏季百日安全竞赛活动),定期进行安全检 查和指导;定期召开安全工作会议,定期下发安全指导文件,交流经 验,提出问题,确定一段时期内安全工作的重点等等。从公司安全管 理角度来讲,设立公司安全机构,在分场设立专职或兼职的安全员分 级管理;明确各级领导直至每个员工的

2、岗位安全职责;加强每天巡回 检查,消除隐患;定期对职工进行安全培训等等,是“管”不可缺少的 部分。就“理”而言,理事需要“精明”地“理”:精打细算、精益求精、明 明白白。“精打细算”要从生产的统筹安排上着手,分清轻重缓急,确 定阶段性的理事重点和难点,扎实有序推进;“精益求精”要从生产中 的“老问题、小地方”上着手,从生产中耗费物力、精力和财力多的设 备或操作着手,从生产中有重大安全隐患的地方着手,向技改要安全, 向技改要效益;“明明白白”要从员工理事的“质”和“量”上进行公开、 公平和公正地监督,赏罚分明,敢于担当,想方设法实行工作量化考 核,把当班纪律好的和差的区分开来,把工作积极主动的和

3、马虎懒散 的区分开来,把业务技能高的和低的区分开来,把工作量大的和工作 量小的区分开来,弘扬正气,变“要员工做事”为“员工要做事”,变“做 好做坏一个样”为“做好做坏大不一样”。“管”和“理”是相辅相成的,“管好人”能够促进“理好事”,“理好事” 同样有利于“管好人”,而“管好了人、理好了事”就能确保生产安全。 反之,如果“管人”时管得不到位或“理事”时理得不仔细、不公正,那 么在生产中就会埋下安全隐患,出安全事故的概率自然也就高了。1999年 6月 28日,牡丹江第二发电厂室外电缆沟发生电缆着火, 将电缆沟内部分电缆烧损,造成220kV失灵保护电缆芯线短路,保 护出动作将220kV甲、乙母线

4、上的全部元件及运行中的3台机组全 部跳闸,致使发电厂与系统解列,110kV系统失去外来电源,最终导 致全厂停电事故。事故分析认为该厂电缆沟内一条220kV动力直流电缆存在着机械损伤或质量缺陷,运行中发生绝缘击穿,短路拉弧引起着火是起因, 而事故扩大的直接原因是管理不到位:一是该厂电缆布置混乱,没有 分层布置,且没有采取分段阻燃或涂刷防火涂料,导致电缆着火事故 的扩大,烧损控制电缆,保护动作使全厂停电;二是该厂5 号机组厂 用 VB 段的电缆沟与室外电缆沟交界处封堵不严,室外电缆沟电缆着 火的烟气在风的吹动下窜人VB段母线室,造成室内开关柜内元件严 重污染,绝缘大大降低,甚至丧失,大部分需要更换

5、或清洗,造成了 对电气设备的二次危害。人们常说,一个企业一两年不出安全事故应该得益于侥幸,三五 年不出安全事故应该得益于企业的安全管理,常年不出安全事故应该 得益于企业的安全文化。由此可见,安全管理任重而道远。(二)员工的违章违章按其表现形式大体可分为过错、有章不循和胡作乱为三类。1、过错按错了电钮,拉错了闸刀;用错了焊条,上错了垫片;阀装反, 线接错;供热压力高时该关减温减压电动门却误关了旁边的排汽电动 门;停机时该操作#4机电位器却错误操作旁边盘上的#3机电位器; 断煤时该按振荡器按钮却误按了旁边的主汽电动门关闭按钮等等都 属于“错”的范畴。1986年4月,佳木斯发电厂7号机组起动并网后,

6、 在投入 1号冷油器时由于运行人员误操作,即误将冷油器油侧出口门 关死,造成了机组轴承烧损事故的发生。这就是“错”的实例。导致出 错的原因大致有以下三个方面:(1)主观上:或麻痹大意,或急躁慌张,或判断失误等等。(2)客观上:易出错误的地方,一般都有某种相似处。一组并排相 同的按钮,一排几何形状相同的阀门,一排颜色形状相同的开关柜, 外观相近的材料、药品等等,在标记、符号、颜色不辨清的情况下, 操作时往往容易出错。一般电厂发生过的典型的误操作事例大体上符 合这种情况。(3)人们在相互联系时,使用语言不准确容易出错:比如在电话里讲地 方话的员工和讲普通话的员工进行工作联系时要注意,地方话和普通

7、话有时候音近字不同,一“音”相近,语意或许正好相反,又比如在紧 急情况下进行工作联系时也应特别注意;在使用手势联系时,手势错 误或者不清,也是出错的一个原因。某单位进行吊装作业时,负责 传递信号的两个人,忽然争吵起来,吵着吵着其中一个人作了一个类 似向上的手势,远处开卷扬机的人看见了,误认为是启动信号,于是 就立即开动了卷扬机,结果把一个正在处理故障的员工的手指压断 了。2、有章不循1989年 6月 1日 19: 35,抚顺电厂23号锅炉粉仓粉位到零,在 锅炉点火时,锅炉分场主任违章指挥作业,在煤粉仓温度83t和火源 没有消除的情况下,决定强行向煤粉仓送粉,并在送粉前开吸潮管通 风,促成了爆炸

8、条件的成立,导致煤粉仓发生爆炸事故。同时,在爆 炸时防爆门未破,人孔门鼓开,煤粉火焰喷出并充满 44号段输煤间, 气浪将南北隔墙冲倒、西墙移位,并将正在进行送粉操作的 2 人烧成 重伤。这是典型的 “违”的实例。下面主要分析一下违章的原因: (1)图省事、怕麻烦。设备停电时不按程序进行,该开票的不开票,该 主动联系的不主动联系,该上绝缘隔板的地方不上绝缘隔板,人为留 下许多隐患。开机前不作周密细致的检查,准备工作不扎实,升温、 升压、升速,不按规定步骤进行。另外,在正常生产中,不进行巡回 检查,甚至在岗位上睡觉,或者“串岗”、“脱岗”,以至于生产中的隐 患不能及时发现。检修登高作业时,为了省事

9、,不搭脚手架,随便在 高空的管道上爬来爬去;在高处清理物品时,随手往下扔等等。1995 年6月,沈海热电厂发生2号200MW机组高压转子弯曲事故。其事 故原因一是高压内缸上、下壁温度测点损坏,起动中无法监视高压内 缸上、下壁温度变化;二是冲转前,机侧主蒸汽温度只有200 / 220C, 暖管时间短,而在主蒸汽压力16MPa下对应的饱和温度为204C, 过热度只有16C,导致汽轮机进水,高压内缸上、下缸温差增大, 从而造成了高压转子弯曲事故。(2)抢修作业、检修临近下班时间、操作临近就餐时间等等忙着赶时间。 设备还未停电,就开始检修工作;明知容器内部温度尚高、压力尚存, 明知设备内尚存可燃易爆气

10、体,不采取严密的措施,就开始冒险作业; 或者是对周围情况心中无数,就盲目抢修;启停、隔离操作时简化手 续抢时间。(3)把日常生活中的习惯带到工作上。很多工厂一个平时吸烟的问题,一 个在生产场所戴安全帽问题,都成了老大难。再如长辫不盘在工作帽 内、穿背心、高跟鞋上班等等。殊不知,安全帽可挡住飞来横祸,安 全带牵挂着你的平安,而长辫子被转动的机器绞住拉脱头皮,不治丧 命的事故也时有发生。(4)遗忘和大意。1991年上海高桥电厂一台50MW机组在正常停机 的过程中,忘记先关闭工业抽汽热网电动隔离门,逆止门联锁保护也 未投入,而机组打闸后逆止门又未能关闭,致使热网蒸汽倒流进入汽 轮机,引起机组严重超速

11、,造成了轴系断裂事故。3、胡作乱为(1)自以为是。对单位采用的新工艺、新技术、新材料或新设备 自己还未掌握其安全技术特性就乱操作;或因未认真进行交接班,对 上个班的系统、设备运行情况不甚了解,且不进行细致检查就自以为 是地进行操作;或对自己曾经熟悉的设备不分析其目前状况就想当然 地操作,或是设备某些重要缺陷未消除而强行启停等等。1999年阜 新电厂发生200MW机组轴系断裂事故。运行人员在主油泵轴与汽轮 机主轴间齿型联轴器失效、机组转速失去控制,并在无任何转速监视 手段的情况下再次起动,从而引发了轴系断裂事故。(2)不遵循规程。通辽发电厂发生1号汽轮机严重损坏事故。 1987年9月,通辽发电厂

12、1号200MW机组在运行时出现轴向位移突 然增大,保护动作使机组跳闸。在未查明原因的情况下,人为地解除 了轴向位移保护,又两次强行起动,结果导致设备严重损坏和事故扩 大。.1981年清河发电厂发生7号机组(200MW )除氧器爆炸事故。1981 年1月11日,7号机组正常运行负荷200MW,在除氧器水位低的情 况下,补充大量低温水,运行人员违反规程采用2. 4MPa压力的二 段抽汽加热(要求负荷大于150MW采用三段抽汽),当停止大量补水 后,未关闭汽源,造成了除氧器超压,安全门虽然动作,但排汽量小 于进汽量,压力继续升高,致使除氧器爆炸。事故造成设备和厂房严 重损坏,并造成9人死亡, 5人受

13、伤。三)员工的知识和技能1对生产中使用的各种物质组成、性质缺乏认识。1993年9月, 浑江发电厂发生5号200MW汽轮发电机组漏氢着火事故。其事故原 因是检修工人对石棉垫和胶皮垫的差异性能认识不足。在机组大修 时,将密封油冷油器滤网端盖的石棉垫更换为胶皮垫,机组投入运行 后,胶皮垫在压力、温度和腐蚀介质的作用下损坏,致使密封油系统 发生泄漏,密封油压下降,虽然直流油泵联起也不能满足发电机氢压 的要求,最终导致氢气从发电机端盖外漏,被励磁机自冷风扇吸进滑 环处,引起氢气着火,2、对生产时必须掌握的安全常识、专业知识缺少了解。如高空作 业安全带不扣牢、安全帽不佩戴等等。大家都知道,企业管理人员对

14、专业知识掌握的深度和操作工人技术熟练程度,直接影响生产的稳 定,影响对事故的分析判断和处理。 1996年石景山热电厂发生 4号 670t/h锅炉超温、超压事故。1996年3月13日00: 29, 4号机组由 于直流控制电源总熔丝熔断,造成直流操作电源消失, 4号机组跳闸, 汽轮机主汽门关闭。因“机跳炉”联锁未投入运行,机组甩负荷后燃料 没有联动切断。运行人员在事故处理过程中,尤其当手动开启脉冲安 全门锅炉压力不降时(四个主蒸汽系统的安全门拒动),没有按规程果 断切断制粉系统,致使锅炉承压部件严重超温、超压(最高主蒸汽压 力达21. 3MPa、主蒸汽温度达576C,而额定过热器出压力为 13.

15、7MPa、汽包压力为15. 88MPa、主蒸汽温度为540C)。因此, 公司各专业扎实进行技术问答、运行分析和事故预想将有助于各岗位 专业知识、生产技能的巩固和提高。3、对生产现场的周围环境缺乏了解。比如检修时你工作范围内有没 有缺盖板的井、坑、孔、洞、沟?你的头顶上有无敞开的“升降口、 大小孔洞”等有可能掉落意外物件的“天窗”?你所依靠的“楼梯和平 台”的架杆牢固不牢固?合不合规范?你要启动的那台电机上确定已 联系好无人在工作?你要开关的这个阀门,确定对生产或检修工作没 什么影响,如果对诸如此类的情况不甚了解,那就千万别急着动 手。4、对生产中的操作常犯经验主义错误。犯经验主义错误的人往往按

16、 印象办事,对事物的认识不够全面:如只注意大的,忽略小的,而事 故偏偏就出在细枝末节上;如只注意难的,忽略容易的,而事故往往 发生在某些常见的事情上;如只注意开头,忽略收尾,而事故偏偏就 出在快要竣工的时刻等等。1999年7月21日,石景山热电厂发生 带地线合隔离开关造成全厂停电的重大事故。 7月 21日,在22125 断路器检修工作结束后,发现 22125断路器电动合切不灵。在处理 该问题的过程中,由于继电保护工作人员在没有搞清现场电气设备接 线和有关安全措施的情况下,没有认真核对图纸及现场设备,仅凭印 象认为闭锁22125操作回路的触点在22124断路器合闸接触器 上,并在无人监护的情况下,随意操作,擅自合上22124断路器操 作小开关,改变了现场的安全措施。又随意将接触器捅到合闸位置, 从而导致了带地线合隔离开关造成全厂停电重大事故的发生。5、对生产玩忽职守,人为造成或扩大事故。1983年6月,清

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