1#高炉开炉实践(王强).doc

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1、1#高炉开炉实践王 强摘要:文章详述了湘钢1#高炉在这次冰灾中因限电等原因闷炉以及开炉的生产实践过程,并对此次生产实践中的经验教训进行了分析总结。关键词: 开炉 恢复 经验 1 前言湘钢1#高炉投产于2006年11月,炉容2580m3, 因遭遇罕见的冰灾,电力紧张,1#高炉于2008年1月30日闷炉停产,闷炉12天后,于2008年2月11号开炉投产。到2月23日风口全开,2月24日加到全风,炉况基本恢复正常。恢复时间为14天。2 闷炉前炉况及闷炉操作2.1闷炉前炉况1月20日之前炉况顺行情况良好,风量连续,主要经济技术指标均在正常水平。1月20日因电力紧张全线停电,导致休风178分钟,1月21

2、日开始倒小风机生产,长期堵4个风口操作,加上电力紧张和冰灾影响,无计划休风次数多,导致炉缸活跃程度急剧下降,炉底中心温度和侧壁温度均大幅度下降,见表1。风口破损频繁(从20日-27日共计损坏风口15个),损坏位置绝大部分为风口下部,而且在休风过程中容易损坏风口,炉况顺行遭到破坏。1月27日在无计划情况下休风闷炉二天,到1月29日决定送风上休风料闷炉十天。表1 20日前后炉底中心温度和侧壁温度比较表10-20日21日23日25日27日下降量炉底中心温度81777976775274572侧壁温度324320310293290342.2闷炉操作2.2.1 闷炉料参数选择焦比:全炉焦比2t/t,正常料

3、焦比0.70t/t,正常料、空料每批加萤石300kg。R:正常料R=1.05,空料和净焦R1.0,全炉R=1.02装料:炉缸2/3、炉腹全部净焦,炉腰、炉身下部空焦。装料顺序:24J+萤石2吨+8J空+4J空+3(1H+J空)+4(3H+J空)+5H+J空+3H正常料矿批及配比:矿批:36.2吨,焦批:15吨,焦丁:1200kg,烧结55,球团:18,南非:27,烧结矿碱度2.01。装料制度的调整:将装制 k:43(2)40.5(3)38(4)35(2)32(1), j:43(3)40.5(3)38(2)35(2)32(1)12(4)。调整为 k:43(1)40.5(3)38(4)35(2)3

4、2(1), j:43(3)40.5(3)38(2)35(2)32(1)12(4)2.2.2 炉体密封休风之后炉顶布矿石一批压火,称量罐内留矿石一罐,待炉顶火点燃后将称量罐里的矿石布下,布料角度: ak:40(4)30(4)20(4)。炉顶点火后将所有风口卸下吹管,严密堵泥。风口堵泥采用堵一层炮泥,外层刷废油脂密封的方法。小套与二套间缝隙用炮泥糊上,外层刷废油脂密封。闷炉期间要求值班室每班检查炉顶火、风口堵泥各二次,拿手电照风口检查是否严密,是否漏水,做好记录,以加强炉体密封,防止焦炭烧损。2.2.3 冷却系统的控制高炉休风4h后,停主供水泵一台,增压泵组、高中压泵全停,采用主供水泵单台运行方式

5、.再逐步关小风口水量至最小。3开炉操作3.1 开炉前的准备A:开炉前工序内部经过多次会议制定了详细的开炉方案。B:考虑到闷炉前的炉况水平,决定按炉缸冻结进行开炉。送风前一天掏出密封风口的炮泥,风口前掏到见焦炭,遇到渣铁凝结物,卸下风口用氧气烧除。用6个风口送风,开25、26、27、28、29、30风口,S=0.0718m2,不送风的风口用炮泥堵好(用木塞子堵)。C: 送风前水、电、风、气恢复至正常,软水系统恢复水量3200m3/h(正常水量的80),系统压力控制在0.85Mpa左右,软水进水温度控制37.539D: 开炉前1天仔细检查各区域设备,并进行单机试运行,单机试车合格后进行联动试车,至

6、少8小时无故障,具备送风条件。3.2 开炉操作过程表2 开炉期间渣铁成分分析日期铁水成分炉渣成分T()SiMnSPSiO2CaOSMgOR22月12日0.360.10.3410.0832月13日1.480.260.0770.0971.0614402月14日1.870.370.0570.1251.1114502月15日1.660.40.1140.1311.0814052月16日1.510.380.110.0891.114552月17日1.130.490.0750.09632.0637.291.127.461.1614722月18日1.320.630.0380.11632.4237.181.128

7、.151.1514582月19日0.820.560.0550.09932.1437.131.088.811.1614552月20日0.490.460.0720.08532.8537.261.099.071.1414362月21日0.990.470.0390.09932.9137.341.088.941.1414562月22日0.740.480.0440.10132.837.541.098.81.1414562月23日0.930.490.0210.12132.9338.561.098.521.1714932月24日0.580.520.0190.10233.0239.991.088.371.211

8、5012月25日0.750.520.0230.11232.3940.831.098.571.2614962月26日0.370.440.0380.08833.6939.281.067.91.1714902月27日0.490.40.0340.10732.9938.111.077.781.1615062月28日0.410.410.0340.09733.8339.621.067.291.171489表3 开炉恢复进度表从表2、表3中可以看出恢复进程还是比较顺利,基本按进度进行,开炉头几次铁Si偏低,物理热差,闷炉料下来后Si和R达到了预期标准,但渣铁物理热一直较差,我认为这与开炉前炉缸恶化较厉害、闷炉

9、期间有坏的水源没有及时发现以及开炉前期风温不足有关。开风口的速度也比较合适,只是开到距离2#铁口较远的风口时,间隔时间偏短(4h),加上1#、3#铁口开的时间较长,炉缸又不活,所以损坏风口较多,例如21#,20#风口二套。后及时调整开风口间隔时间为8h,打开3#铁口后风口损坏现象得到明显好转。在此次恢复中,1#、3#铁口难开,给恢复增加了一定的困难,延缓了进度。锰矿每批加400Kg并没有达到预期的效果,铁中Mn最高时才达到0.63%。3.3 炉前操作:由于闷炉时间较长,炉缸热损失较大,炉况恢复时渣铁排放困难,炉前按炉缸冻结处理,复风前将2#铁口上方的送风风口内烧空并埋入焦碳、铝锭,并在2#铁口

10、内埋入氧枪,2#铁口渣铁顺利流出,风口开到3#铁口时铁口连续烧氧气管1天未排出渣铁,后决定2月16日在3#、1#铁口内埋入氧枪进行处理。2月17日 14:15 3#铁口自穿。1#铁口状况无明显改变,后连续烧铁口,在2月20日 1:00 1#铁口开,至此炉前步入正常。3.4 开风口的原则(1)渣铁物理热可,铁水温度1460以上,Si在0.8-1.1%之间,风口状况可,风量连续稳定,风速达到控制要求且稳定8h以上(后期6h),可考虑开风口;(2)以2铁口为中心,向两侧开风口,不能间隔;(3)开风口的速度:开风口间隔时间不小于4h。越远离铁口,间隔时间越长。初期慢,后期可快些。4经验与教训(1)此次

11、开炉根据闷炉前的状况闷炉焦比选择2t/t,开炉操作上按炉缸冻结进行处理比较成功,达到了预期的目标。(2)送风前期在风温不高的情况下采取富氧的方法,提高了风口前的理论燃烧温度,有效地加热了炉缸。(3)送风前使用氧气尽量的烧通送风风口和铁口,并在铁口内预埋氧枪并且连续供氧加热炉缸,对出第一次铁有很大的帮助。此次2#铁口就很好的证明了这一点。而没有预埋氧枪的1#和3#铁口开口耗时长,而且效果不好,在准备开1#、3#铁口前先进行氧枪加热可能对开铁口的效果会更好。(4)在炉缸工作状况差,1#、3#铁口又没有打开时,开1#、3#上方的风口时间隔8h比较合适。(5)恢复过程中严格控制压差,不强求风量,在操作上“不贪,不顶”,保证了炉况的顺行,也为后期气流的调整和强化打下了良好的基础。(6)开炉前对设备进行检查,试车,保证了设备的良好性能,对开炉恢复起到了很大的帮助,整个开炉过程中没有因为设备原因造成无计划休风。(7)整个开炉过程中,渣铁物理热差,S含量超标,号外铁多,成本上损失比较多。

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