变压器套管末屏故障 (2).doc

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1、变压器套管末屏故障分析及处理来源:旺点电气 时间:2010-09-15 阅读:505次标签:变压器套管机组1引言变压器套管是将变压器内部的高、低压引线引到油箱外部的出线装置。套管作为引线对地的绝缘,还担负 着固定引线的作用。因此,它必须具有 规定的电气和机械强度。由于它在运行中除应承受长期负载电流外,还应 能承受短路时的瞬时过热,即应有良表 1 2000年一2007年套管故障数据Table 1 Data of fault bushings in 2000 to 2007 年代 2000托 2001年20o2年 2003经 2004钜 2005年 2006钲 2007年套管事故次数 1 5 2

2、l 5 O 4 4 套管故 障次数 63 63 l09 89 77 3l3 359 628 末屏接地 不良 2 4 6 7 8 l7 l6 30 故障发生次数 注:2007年套管故障次数中含套管渗漏油 310次。好的热稳定性。如果变压器套管存在缺陷或发生故 障,将直接危及变压器的安全运行及其供龟可靠性。近年来,运行中的套管事故率和故障率都呈上升趋势。据不完全统计,2000年以来,50okV变压器 套管在运行中发生爆炸、着火事故的有 9次之多。国家电网公司资料统计如表 l所示。油浸电容式套管故障的形成主要是结构或制 造工艺不良、安装工艺不良等造成套管接头过热; 瓷套外绝缘在恶劣环境下发生雨中闪络

3、;末屏接地 不良造成油色谱超标等。长期运行中密封垫圈老化 裂纹,发生漏油、渗水,加上维护不到位,使套管的电 气绝缘性能下降,甚至发生套管爆炸。因此,对运行中的油纸电容式套管应加强监视,及时进行检修、维 护及试验,提前采取防范措施,确保设备安全运行。笔者就油浸电容式套管末屏接地不良引起的故障加 以分析,并提出改进建议和防范措施。 信息来源:2油浸电容式套管的基本结构 信息来源: 油浸电容式套管是由接线端子、储油柜、上瓷 套、下瓷套 、电容芯子、导杆 、绝缘油、法兰、接地套 管、电压抽头和均压球等组成的。套管绝缘由内绝缘和外绝缘构成。外绝缘通常为瓷套,内绝缘为一圆柱形电容芯子,该圆柱中心的铜(铝)

4、 导管既是电容芯子的骨架,又是套管用于穿过引线电缆的引线孔(穿缆式),必要时可作为零屏。 油纸电容式套管的中间法兰上,一般分别装有测量端子和电压抽头。测量端子是从电容芯子最外 一层电容屏卷入一层约0.3ram厚、50ram宽的铜带,电容芯子机械加工后,挖一小窗口,使铜带露出,然 后用焊锡焊上软铜绞线与接地小套管内部导杆相连接,通过绝缘套管引出的,该层电容屏主要用来 测量电容套管的介质损耗因数和电容量。在局部放电测量时,用该电容屏对中间法兰的电容值(该端 子对地电容较小)和电容芯子的电容值形成分压 器,用来测量变压器的局部放电量。电压抽头是由套管电容芯子最外第二层屏通过绝缘套管引出的, 其对地电

5、容比较大,可以输出一定功率。无论是测量端子还是电压抽头,由于它们的对地电容与套管 的主电容相比都是比较小的,所以,在套管运行时,必须可靠接地。 信息来源:http:/3油浸电容式套管末屏接地结构 信息来源: 目前,运行中的油浸电容式套管的主绝缘电容 屏结构无大差异,但套管外部接线端子,特别是末 屏结构有较大差异。随着技术进步和制造工艺的提高,其结构也发生了很大变化。不管如何变化,套管 末屏出现的问题还是占套管缺陷的绝大部分。据统计,套管的缺陷与异常中,套管接头过热、渗漏油、介质或油介损超标和套管末屏接触不良故障占据前列,有些故障通过远红外测试和观察等可以及时 发现,但套管末屏接地不良等则难以在

6、运行中发现。因此,了解末屏接地不良给设备安全运行带来的危害,积极开展对其监测的研究,十分必要。 信息来源:http:/ 4油浸电容式套管末屏故障现象、原因分析及处理 信息来源:4.1 变压器故障及分析 信息来源: (1)1991年 7月 24日,某变电所变压器(1986 年 1月生产,1987年 l 1月投入运行)在系统无操 作、无负载情况下,A相差动保护动作跳闸,高压A 相套管电容芯子飞出,套管末屏熔断,套管电容芯子 内电极(穿缆导杆)断成4段,套管下部绝缘成型件 严重损坏,均压球变形。分析为由于套管末屏接地不 良,产生局部放电,逐渐波及到主电容屏,使主电容 屏电场发生严重畸变,导致套管主绝

7、缘击穿、爆炸。 信息来源:http:/(2)2008年 9月 14日,西北某 330kV变电站 3 号主变发生故障,各种保护正确动作,压力释放阀动 作,三侧开关均跳闸。事故后现场检查,高压侧套管 三相及中性点套管的瓷套全部碎裂。根据现场运行 人员记录的情况,高压侧套管 B相碎裂,根部起火 后其他两相高压侧套管及中性点套管爆裂,火势在 20min后被扑灭。 该高压套管型号为 BRDL3W一363/630一A,1999 年 4月生产。经分析,事故的起因是由于330kV B 相套管末屏接地装置在结构、装配及制工艺方面存 在缺陷,导致导电杆与末屏接触不良,造成低能量局 部放电,经较长时间向内发展,烧蚀

8、短接了部分电容 屏,致使剩余电容屏电位分布改变,造成高压对地短 路。电弧引发套管油迅速分解、套管内部压力增大, 致使 B相上、下瓷套爆炸并着火。碎瓷片及火焰波 及 A相、C相瓷套及中性点瓷套,致使其破碎并着 火。故障情况如图2所示。 信息来源: (3)2008年 9月 24日凌晨 ,华南某发电厂,受 台风的影响(瞬时风速达 51m/s),造成多台发电机 跳闸。9月 24日2时 O3分,5号发电机跳闸,主变差 动保护动作,厂用电切换正常。9月 24日2时09 分,4号机组跳闸,查 4号主变差动保护动作。9月 24日2时 l2分 3号机组跳闸,查 3号主变差动保 护。4号主变出线套管停机前(2:0

9、9分左右)发现着 火。5号主变 B相 500kV套管直接发生雨闪;3号、4 号主变 A相 500kV套管发生机械损伤后造成对地 闪络。经仔细检查发现,5号主变A相、C相 500kV 套管的末屏出现接触不良,其中A相套管的非瓷性 绝缘件已过热老化,出现渗漏油现象(见图 3);C相套管的引线接头已有明显过热痕迹。4.2 由交接和预防性试验发现的故障(1)某 500kV变电所,在 1996年春季预试时发 现:1号电抗器 (型号:BKDFP一40000/500,1981年 l2月制造)C相套管,在绝缘试验时发现末屏绝缘 不良,在测绝缘电阻时,听到中问法兰处有放电声。 套管分解后,发现套管末屏有两个引出

10、接地线,其 中闲置的引出线未做绝缘处理,残留约 40mm长的 引线头压在外层白布带内,白布带松脱后 ,引线头下落至距离法兰很近的内壁处,以致出现测绝缘时 的放电声。经绝缘处理后运行良好。 信息来源: (2)2006年3月 21日,大连某变电所 2号变定 检时,发现一次 A相套管末屏与接地外罩上有很明 显的放电、烧蚀痕迹。经检查,原因是末屏引出铜线 与小套管连接松动,造成放电。 信息来源:(3)某变电所主变型号为SFZ8一M一25000/63,套 管型号为BRW366(1999年 l1月生产),小套管经 接地罩(俗称“草帽”式接地罩)接地。变压器预防性 试验后投入运行时,66kV侧 A相、B相套

11、管末屏小 套管接地罩与法兰之问放电。 经检查分析,在进行套管测量后,由于在上接地 罩固定螺栓前,没有将接地罩和法兰问的油漆清除, 致使接地罩和法兰之间接触不良,导致变压器运行 后接地罩与法兰间放电。将接地罩和法兰之间油漆 清除、接触良好后,运行正常。 请登陆: 浏览更多信息 (4)某变电所型号为 s74000/63主变,套管型 号为 BRY一60(1973年 2月产品)。预防性试验时,发 现高压 B相套管末屏绝缘电阻明显下降,仅为 10MQ(标准为 1 000MQ)。采用介损电桥经末屏测 量套管 tan8,当施加电压 2kV时,电桥显示放电,无 法测量。经检查分析,66kV B相套管末屏结构为

12、老 式经接地片接地。外观检查发现小套管密封圈老化 严重,并有渗油痕迹。可能在拆接地片时内部接地线 跟着同时转动,导致小套管内部引线松动后与中间 法兰间距离不够、发生放电。经拆开检查发现,末屏 间引出线焊接点已经断开并搭接在法兰上,引线上 绝缘护套短,其裸露部分与法兰间发生放电。 信息来源:(5)2006年某变电所主变型号为 SZ11-31500/ 66,66kV套管型号为 BRLW72.5/6304(20o5年 9 月生产),接地套管导电杆与接地帽螺纹相连接地 (俗称“顶杆式”接地)。在交接验收进行局部放电试 验时,发现变压器 B相套管放电量达几万皮库,A 相、C相放电量也在 2 000pC-

13、3 000pC,超过标准值。 根据放电图谱判断套管本身内部有接触不良现象。 经过反复查找,发现高压 B相末屏小套管绝缘电阻 为0,A相、C相小套管顶螺杆式接地罩接地不良。B 相套管处理后,A相、C相又采用人为接地后,变压 器整体局部放电量均小于 150pC。 在拆开末屏小套管处理套管缺陷时,发现该末 屏小套管内、外都存在缺陷。一是电 容芯子地屏引出至接地小套管内部导电杆软铜线 焊点严重偏离引出孔位置;二是引出软铜线外面套 的绝缘管长度不够,致使引线裸露部分接地;三是 接地小套管接地所采用的“顶杆式”接地罩尺寸不 对,螺杆与接地罩内螺纹接触不到位,造成接地悬 浮。将接地屏至小套管之间连线套上足够

14、长的绝缘 管,同时,将外部接地帽改为接地片直接接地后运 行良好。 信息来源:(6)某 220kV变电所 ,主变压器 (型号 为 SFP9 120000/220,1999年 9月生产)高压套管型号为 BRLW一220/6303,末屏小套管接地为顶杆式弹簧 结构接地 。 在交接试验时,使用 5 O00V兆欧表进行末屏小 套管绝缘电阻测量中,发现兆欧表指针不稳定。进 行 tan测量,当电压施加到 5kV时,电容 与出厂 值比较变化不大,但 tan值增长很大;当电压施加 到 lOkV后,电桥屏幕上显示放电故障,测量无法进 行。 雷诺尔油纸套管末屏接地装置接地,雷诺尔末屏接地通过末屏引出杆上的推拔铜 套

15、与套管内部法兰连接接地,接地是否良好主要是 由推拔铜套上的弹簧弹力和推拔铜套与法兰接触 面的紧密程度决定。当运行需要接地时,在弹簧的 作用下 ,接地帽与法兰接触达到接地目的;当测量 需要打开接地时,把销钉插入固定销孔内,则接地 帽就会离开一定距离。当采用细销钉时,接地帽与 中部法兰间隙小,容易放电;当采用粗销钉时,接地 帽与中问法兰间隙就大,能够满足测量要求。接地 销钉大小对测试结果的影响如表2所示。 信息来源:http:/ 处理方法:测量前,要根据销孑L大小选择销钉,当发现测量数据不正常时,要先检查此位置是否按 照要求插入销钉。测量完毕拔出销钉后,要用表计测 量接地是否良好,以防止接地帽与中部法兰间存在 氧化膜或弹簧压力不够导致末屏接地不良,造成运 行中放电。 信息来源:4.3 通过色谱分析发现的故障 信息来源:(1)大连 220kV变电所1号主变高压 C相套管 和另一 220kV变电所1号主变高压 B相套

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