数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc

上传人:博****1 文档编号:557507446 上传时间:2022-08-03 格式:DOC 页数:14 大小:27.50KB
返回 下载 相关 举报
数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc_第1页
第1页 / 共14页
数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc_第2页
第2页 / 共14页
数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc_第3页
第3页 / 共14页
数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc_第4页
第4页 / 共14页
数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数控操作工年终总结标准范本(4篇).doc(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、数控操作工年终总结标准范本一学年以来,在学院领导关心和领导下,我实训室较圆满地完成了本学年的教学任务,还在业务水平上有了很大的提高.立足现在,放眼未来,加强学习,提高思想认识,树立新的理念.坚持每周的政治学习和业务学习,积极参加学院组织的各种活动与学习,特别是在召开以后,不忘加强实习老师的思想政治教育,狠抓教书育人,注重学生的思想品德教育和职业道德教育,认真细致的完成实训中心下发的实习教学任务。现将有关方面总结如下:一、上半年:1、_年开始数控实训室在学院和实训中心的领导下,完成与普拓机械公司的校企合作以及贵阳市数控工程技术研究中心的挂牌,使得数控教研室在学院的地位更加重要。2、在上半学期,数

2、控教研室完成09技数控1班_人的数控铣和加工中心实训任务,完成10技数控、10中机电、10高数控等三个班共计_人的数控车工中级实训教学任务并进行技能等级鉴定,其中合格率达到_%以上。3、在实训中心领导的指导下完成安全月、技能月、科技创新月的实训教学任务。4、在这期间,为了参加贵州省现代制造的技能比赛和市级技能大赛,数控实训室培训的学生刘恒江获得数控车工组贵阳市技能大赛第一名、贵州省技能大赛第三名,胡红获得数控铣工组贵阳市技能大赛第一名、贵州省技能大赛第八名三等奖,王家鑫、王高、高升等获得数控车工/加工中心团队贵阳市第一名、贵州省第六名三等奖的成绩,其中所指导学生的教师均获得“优秀指导教师称号”

3、。二、下半年:1、下半学期完成10技数控班高级数控车工_人次培训并进行高级技能等级鉴定,合格率_%左右,完成11技数控1、2班共计_人次左右的数控车工中级实训任务并进行中级技能等级鉴定,合格率在_%左右。2、协助办公室完成高职院校的评估和贵州省的思想政治评估工作,同时完成办公室下达的参观接待任务。3、在实训教学期间完成部分外协零件的加工任务,在加工过程中,通过引导、指导、讨论等方式对学生经行零件加工的工艺分析、编程、加工等过程进行优化,是零件加工的时间进一步缩短,并确保零件尺寸的合格率4、协助办公室完成贵阳市工程技术研究中心的挂牌仪式,并完成第一期的科研项目申报得准备工作。三、存在的不足之处:

4、1、政治理论学习不够,老师的思想政治水平不够高。2、学生的学习兴趣不够高,对安全意识掌握不够好。四、在今后的工作中我一定做到以下几点:2、以各种方式向其他部门领导同志学习,学习他们的好的工作方式方法,改进本教研室的工作方法。3、加强学生学习兴趣,加强学生的安全文明生产意识。一年来,本教研室虽然做了不少工作,但离中心的要求还有一定距离,在下一年的工作中我们一定认真总结经验,加大工作力度,充分调动每一位教师的工作积极性,为中心的不断发展作出应有的贡献。数控操作工年终总结标准范本(二)我从_年_月_日进公司,在将近一个月的车间实习后,我被派往上海FASTCAM公司接受钢板套料培训,在三天的培训后,我

5、以优秀的成绩通过考核。回到公司后我就从邵工手里全面接手编程工作,并快速上手,为公司创造价值。工作内容:第一项是公司所有钢板零件的编程用图校验和套料编程。工作对象包括:配重:QY8B,QY12B,QY16,QY20B,QY20,QY25,QY50,QUY260,QUY300正面吊等,驾驶室(操纵室):S16D,S25E,S25K,QY25(支架)等等,机棚:QAY110,QAY180,QAY220,QAY260,QAY300,QAY400等。另外还有泵罩,特机零件,电瓶箱,工装等。我将以上这些产品的零件按照板厚和生产需要,合理的分配到小池等离子切割机,中欧等离子切割机和中欧火焰切割机三台机床中。

6、第二项是管夹数据的采集和的定额的编制。在此项工作中我根据ERP中的仓库清单,对仓库中所有现存的管夹成品进行了拆解,对管夹注塑件进行称量,对螺栓的长度和直径进行测量,并将这些数据记录并整理为管夹的定额。在随后的ERP中建立管夹的名称规范化和BOM(物料清单)建立的工作中,我在定额数据的基础上对管夹注塑件的种类和使用场合重新进行了梳理,并对仓库所存的管夹用板进行了重新分类和命名。在近日公司引进了钢管相贯线切割机后,我正在研究相应软件的使用和编程方法,保证生产。工作经验关于编程的前期工作及编程后的过程控制。第一:严格校验图纸尺寸,避免实际尺寸与标注尺寸不符合。第二:检验图形是否存在不闭合,断线,重线

7、的情况,是否有孤立点,是否存在块等等。第三:切割程序名称规范化,目的是为了程序系统化,便于检索,同时方便操作工使用避免用错机床和板材。第四:为切割程序打印工作单和切割轨迹图纸。打印工作单是程序交付的凭据,同时为操作工提供此程序所生产的零件及数量。切割轨迹图纸中包含板材,钢板边距,排料方式等等。并对名称的编制尽量成系列,便于操作工辨别。第五:对程序进行了符合最新图纸的跟踪,只要图纸进行了任何更改,我都在第一时间对所有涉及到这张图纸的程序进行重新套料编程。对某些正在进行更改的图纸,我都提醒车间暂时停止切割。编程中遵循切的省,切的快,切的好的三原则加上零件按台套数量成比例及有助于操作工的工作的目的,

8、我在编程时做到以下几点:第一:钢板下料切割的首要目的就是尽可能的提高钢板利用率,即多出零件,少出废料。这样能多创造效益,同时节约成本。在保证所切零件的数量比例合理的情况下,我将需要排料的每组零件都进行数次甚至数十次的套料排版,直至找到最合理最节省的方案。同时:在保证切割质量符合生产工艺要求的情况下,对某些零件使用共边的切割技术这样比普通排料方法能生产更多的零件,提高效益。以QY25k_03-2A前支架(t6)零件的生产为例,普通排料方法的利用率最高为_%,我采用共边切割后,利用率提高到_%,这样每切一张1800_8000_6的钢板,则节省_公斤的钢板,这些钢板成为零件为企业创造价值,而不是成为

9、边角料计入成本.第二:对于小零件比较多的情况,我使用两两连割的方式进行编程,这样可以使穿孔数量减少一半,延长枪头使用寿命。第三:为了便于下料车间根据需要安排生产,我对涉及小零件的一些程序编制了不同的版本,这样如果需要切割小零件时可以调用套入了小零件的程序:如果不需要切割小零件或者生产进度比较紧的情况下,可以使用只套入了主要零件的程序。第四:合理使用编程对称,既使用在CAD里将零件进行镜像的方法使比较小的余料(边脚料)合并为大的余料,可再次利用。第五:工作中我注意将自己的套料思想传送到生产车间,以有助于生产。由于QY8B配重和QUY300配重生产所用的钢板是由重型厂供应的,我做出了接近理想状态的

10、套料方案用于本公司申请钢板。在电瓶箱的生产中,我在所用钢板尚未购入的情况下,对零件进行细致排版,发现使用1000_的2MM厚钢板会产生非常大的浪费,所生产的零件也不成比例,而如果采用1250_2500的2MM厚钢板则利用率较高且比例符合图纸要求,我及时将此情况通知下料分厂厂长。教训及问题的解决第一:接手编程工作时,由于经验不足加之零件很多,发生过一次将6MM的零件套入8MM厚板中的错误。第二:在邵工的帮助下解决了小池切割机在空走枪时不抬枪的问题,并解决了在共边时出现的无F值报警问题。第三,编程时要注意防范由于板材缺斤短两及操作工校板误差造成的最尾处零件切空而出现费件.对于这种情况,我尽量将零件

11、向版材开始方向排紧,在尾部留出15MM-20MM的板材。或者将小零件放在尾部,这样避免大零件被割废。第四:我在切割完零件后需要将余料的程序加入一段手工编写的代码来实现自动切割,这样操作工无须重新定零点,既减轻了操作工劳动强度,并避免切割出错。如S25E的底板。第五,在使用NC-NC的编程时,既先编制出一个或若干小程序,然后用小程序组合为为一个整体程序时会出现F值变为_位数的情况,此时需要手工改动代码,全部改为四位数,如F30改为F3000。明年工作展望以上是我对近一年的工作所作的总结,如有不妥之处,敬请领导指正。数控操作工年终总结标准范本(三)我从_月_日进公司,在将近一个月的车间实习后,我被

12、派往上海FASTCAM公司接受钢板套料培训,在三天的培训后,我以优秀的成绩通过考核。回到公司后我就从邵工手里全面接手编程工作,并快速上手,为公司创造价值。工作内容:第一项是公司所有钢板零件的编程用图校验和套料编程。工作对象包括:配重:QY8B,QY12B,QY16,QY20B,QY20,QY25,QY50,QUY260,QUY300正面吊等,驾驶室(操纵室):S16D,S25E,S25K,QY25(支架)等等,机棚:QAY110,QAY180,QAY220,QAY260,QAY300,QAY400等。另外还有泵罩,特机零件,电瓶箱,工装等。我将以上这些产品的零件按照板厚和生产需要,合理的分配到

13、小池等离子切割机,中欧等离子切割机和中欧火焰切割机三台机床中。第二项是管夹数据的采集和的定额的编制。在此项工作中我根据ERP中的仓库清单,对仓库中所有现存的管夹成品进行了拆解,对管夹注塑件进行称量,对螺栓的长度和直径进行测量,并将这些数据记录并整理为管夹的定额。在随后的ERP中建立管夹的名称规范化和BOM(物料清单)建立的工作中,我在定额数据的基础上对管夹注塑件的种类和使用场合重新进行了梳理,并对仓库所存的管夹用板进行了重新分类和命名。在近日公司引进了钢管相贯线切割机后,我正在研究相应软件的使用和编程方法,保证生产。工作经验关于编程的前期工作及编程后的过程控制。第一:严格校验图纸尺寸,避免实际

14、尺寸与标注尺寸不符合。第二:检验图形是否存在不闭合,断线,重线的情况,是否有孤立点,是否存在块等等。第三:切割程序名称规范化,目的是为了程序系统化,便于检索,同时方便操作工使用避免用错机床和板材。第四:为切割程序打印工作单和切割轨迹图纸。打印工作单是程序交付的凭据,同时为操作工提供此程序所生产的零件及数量。切割轨迹图纸中包含板材,钢板边距,排料方式等等。并对名称的编制尽量成系列,便于操作工辨别。第五:对程序进行了符合最新图纸的跟踪,只要图纸进行了任何更改,我都在第一时间对所有涉及到这张图纸的程序进行重新套料编程。对某些正在进行更改的图纸,我都提醒车间暂时停止切割。编程中遵循切的省,切的快,切的

15、好的三原则加上零件按台套数量成比例及有助于操作工的工作的目的,我在编程时做到以下几点:第一:钢板下料切割的首要目的就是尽可能的提高钢板利用率,即多出零件,少出废料。这样能多创造效益,同时节约成本。在保证所切零件的数量比例合理的情况下,我将需要排料的每组零件都进行数次甚至数十次的套料排版,直至找到最合理最节省的方案。同时:在保证切割质量符合生产工艺要求的情况下,对某些零件使用共边的切割技术这样比普通排料方法能生产更多的零件,提高效益。以QY25k_03-2A前支架(t6)零件的生产为例,普通排料方法的利用率最高为_%,我采用共边切割后,利用率提高到_%,这样每切一张1800_8000_6的钢板,则节省_公斤的钢板,这些钢板成为零件为企业创造价值,而不是成为边角料计入成本.第二:对于小零件比较多的情况,我使用两两连割的方式进行编程,这样可以使穿孔数量减少一半,延长枪头使用寿命。第三:为了便于下料车间根据需要安排生产,我对涉及小零件的一些程序编制了不同的版本,这样如果需要切割小零件时可以调用套入了小零件的程序:如果不需要切割小零件或者生产进度比较紧的情况下,可以使用只套入了主要零件的程序。第四:合理使用编程对称,既使用在CAD里将零件进行镜像的方法使比较小的余料(边脚料)合并为大的余料,可再次利用。第五:工作中我注意将自己的套料

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > PPT模板库 > 总结/计划/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号