输煤系统改造可行性方案

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1、输煤系统改造可彳亍性方案输煤系统改造可行性方案批准 审批 复审 审核 初审 编制山西国锦煤电有限公司二零一六年十二月目录1工程概况32设备现状32.1当前现状32.2原因分析32.3立项理由42.4可行性63工作范围及内容103.1工作范围103.2工作内容104具体方案104.1施工工艺及技术要求104.2预期效果124.3安全控制要点124.4工期进度224.5设备材料明细表221工程概况山西国锦煤电有限公司位于山西省交城县王明寨村西,一期 工程2X 300MW循环流化床机组以煤矸石、洗中煤、煤泥为燃 料,采用多项清洁技术,具有大型供热、直接空冷、全烟气脱 硫、脱硝、废水回收、灰渣综合利用

2、、干除灰、干除渣等特点, 是典型的矸石利用项目;年能够消耗低热值煤175万吨,同时能 够满足交城330万平方米的集中供热需求,并可为清徐和太原储 备近1200万平方米的热源供应。本期工程建2 X 1060t/h循环流化床锅炉,配备2 X 300MW亚 临界一次中间再热单轴双缸双排汽、直接空冷调整抽汽凝汽式汽 轮发电机组。锅炉为循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自 然循环汽包炉,半露天布置、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊 结构。#1机组于1月投入商业运营,#2机组于11月投入商业运 营。2设备现状2.1当前现状我公司项目设计依据为所用煤泥均为已经烘干,成块状,只 需用碎煤机破碎即可,故输煤系统

3、设计时,未考虑煤泥堵煤现 场。而设计时规划的煤泥烘干场地已新建其它企业,厂区没无相 应安装煤泥烘干设备及堆放场地,故实际运行时,入炉煤中30% 的煤泥均未进行烘干。煤泥粘性较大,容易附着在落煤管上造成落煤管堵塞。自#1机组完成168小时试运以来,我公司输煤系统 堵煤现象严重。同时由于入炉颗粒度分布不均,造成锅炉系统运 行不稳定。当前输煤系统存在的问题如下:1、#2转运站落煤管堵煤现象频发。(见下图)因该部位只 设置1路落煤管,一旦发生堵煤,将造成输煤系统瘫痪,严重影响机组的正常运行。,础致5. SWf*萍F.E.siwM.Eiiw.FUs:.,2、锅炉煤仓间内原煤仓经常产生堵煤现象,特别是在阴

4、雨天及温度较低的情况下,堵煤现象就更加严重,堵煤的重点部位为 给煤机的入口和煤斗下部0 5m范围内。煤仓间内的原煤斗在项 目初设阶段也充分考虑到了煤仓堵煤现象的严重性,并采购安装 了煤斗液压疏通装置,同时煤斗内内衬高分子亮板材料,在设备 运行初期,疏通装置及高分子亮板材料起到一定的作用,但随着 时间的推移,特别当煤的水分较大或煤质恶劣时,疏通装置及高 分子亮板材料根本无法保证煤斗内的煤正常流动,煤仓内频繁发 生堵煤现象。煤仓一旦发生堵煤,一般处理方式为人工清理煤 仓,工作量极大且工作环境非常恶劣,并存在一定的安全隐患。3、由于细碎碎煤后,入炉煤颗分布不均,造成锅炉热量流 失,床温高,结渣严重,

5、锅炉磨损增大,灰飞含碳量增高,排渣 管堵塞严重,锅炉燃烧效率低,系统运行不稳定,存在较大风 险。4、输煤系统运行中多处落煤管堵煤,影响系统稳定运行;5、输煤系统部分断带捕捉器存在划皮带风险;6、斗轮机回转平台及堆料位存在撒煤现象;7、入炉煤采样装置未能正常投运;(已招标完成)8、#6B皮带双侧上煤时,原煤仓蓬煤严重;9、叶轮给煤机检修间百叶窗由于卸煤沟堆煤损坏,导致煤进 入检修间;10、输煤系统落煤筒防磨衬板存在磨损现象,#1皮带头部落 煤筒最为严重;11、#5、#6皮带冲洗水压力不足;12、输煤皮带拉线开关长度不足,存在安全隐患;2.2原因分析1)电厂进行煤泥掺烧、劣质煤掺烧、褐煤掺烧等,但

6、随之带 来问题便是煤仓发生严重堵塞现象,锅炉燃烧极不稳定,很难做 到在实现煤泥掺烧的同时,煤仓内煤炭流动通畅。2)受称重皮带给煤机的入口限制,使原煤仓出口尺寸较小容 易堵塞;特别是在阴雨天及温度较低的情况下,堵煤现象就更加 严重,堵煤的重点部位为原煤斗下部给煤机的入口向上0 5米范 围内;3)原煤仓无法稳定的控制原煤给料量,燃煤靠自重向下蠕 动,由于进口大而出口小,原煤自上而下靠自重及上层物料的压 力而逐渐下落,随着原煤斗的截面积越来越小,侧壁对物料的挤 压力逐渐增加致使其内部的磨擦阻力增大,造成原煤斗内部的原 煤自然流动越来越困难,容易出现“供大于求”的状态,因而产 生堵煤现象;4)原煤仓经

7、过长期的使用后,由于原煤仓进口大而出口小靠 近煤仓壁的煤流动慢而煤仓中心的煤流动快,使湿煤沾到煤仓侧 壁上的现象越来越严重,使原煤斗出料口的有效尺寸越来越小同 时煤与煤仓壁摩擦力越来越大,使堵煤现象的发生频率越来越频 繁,堵煤的严重程度也越来越重;5)倒锥体型的原煤仓对煤种的适应能力较差,如果燃煤水分 含量大、燃煤粗细度不均、易粘结,则原煤斗堵塞现象发生频率 更为频繁、程度也更为严重;6)碎煤机碎后矸石有超径颗粒,最大煤矸石颗粒达35-40mm, 远远超过入炉煤颗粒要求。超径颗粒矸石进入锅炉,造成了锅炉 热量流失,床温高,结渣严重,排渣困难。当下,多数CFB锅炉 受到超径煤矸石危害,造成锅炉经

8、济损失非常大。2.3立项理由1、原煤仓堵煤直接影响机组带负荷能力原煤仓发生堵塞,给煤机断煤、机组被迫大幅度降负荷,严 重时甚至导致机组非停。无法按照调度要求接带负荷,除了电量 损失以外还要受到双细则考核。2、原煤仓堵煤严重影响机组经济运行原煤仓发生堵塞易引起给煤中断,当断煤情况严重发生床温 持续降低时,机组被迫投油助燃,造成大量的燃油消耗。3、人工清煤会产生巨大的检修费用,同时原煤仓内清仓作业, 存在高空坠落、落物伤人、有毒气体中毒、窒息、爆炸、火宅、掩埋等危险点,属于高危作业,存在巨大人身安全隐患。4、原煤仓贴壁严重导致原煤仓有效容积减小,使输煤系统启停间 隔缩短,双机运行或堵煤严重时,输煤

9、系统24小时运行。输煤系 统碎煤机、皮带机、筛分机等维护、检修周期大大缩短。从以上分析看,若两台机组共8个原煤仓改造成功后每年可 减少经济损失:加大输煤系统维护量,造成给煤机间环境污染。 另外大量人工清仓等高危作业还造成巨大人身安全隐患。综上, 原煤仓防堵改造势在必行。5、输煤系统运行中,当煤中含水分高、掺有大杂物时可能造成下 煤筒堵塞。如果运行人员发现不及时或远离按钮时,皮带仍在运行 就会发生下煤筒向外溢煤,轻者破坏了工作环境的卫生,增加了运行 人员的劳动强度,严重时会损坏皮带、烧坏电机。2.4可行性1、#2转运站落煤管改造方案:拆除#2A皮带机到二工位头部伸缩装置的落煤管,在原来落 煤管的

10、基础上改为卜型非标三通(角度35见附图),经过楼板 时在二工位头部伸缩装置侧面开孔处加装一台卜型三通,由第二 台卜型三通转换#3的A、B皮带机。经过上述技改方案,加入2台卜型非标三通、1台V型三通、1台正三通,能够实现预期效果,故技术上是可行的。经过上述技改方案,一旦一路落煤管发生堵煤现象,能够立即 经过三通挡板切至另一路,确保了输煤系统的安全运行,故安全 上也是可行的。2、原煤仓清堵方案:1)旋转清堵机旋转清堵机利用大速比减速机经过齿轮传动,驱动回转锥仓绕 煤仓中心线转动,与仓内安装的防堵组件共同构成一个防堵清堵 体系,经过相对运动等效扩大了下煤截面,当仓下部发生堵塞 时,回转锥仓开始转动,

11、物料和仓壁发生相对运动,此时物料在 仓壁内侧无法与仓壁形成稳定的拱,发生堵塞的基础被瓦解,堵 塞消除,进而保证整个物料仓物料呈整体流动,从根本上解决原 煤仓堵煤问题。旋转清堵机的仓体转动,能够完全打破煤结拱时所形成的平衡。旋转清堵机的安装位置处于煤仓下口的易堵段,此段清堵效果100%。清堵叶片能够破碎旋转斗体内的大块物料,防止堵塞。旋转清堵机改变仓体的流动状态,使仓内煤的流动状态转为整体 流,使煤仓上部结拱的概率大大减小。2)中心给料机中心给料机主要由底盘、卸料臂、内锥体、内锥体支撑、传动 部分、下部缓冲煤仓、自动润滑系统、电控系统等部分组成。采 用中心给料机的原煤仓出口尺寸相对常规方案具有极

12、大改进,当 前采用中心给料机的原煤仓出口最小尺寸为3米,经过长期实际 应用证明,中心给料机能够从根本上解决当前原煤仓下的堵煤、 蓬煤、结拱难题,能够完全避免因原煤仓给料不畅而对电厂造成 的不必要损失。原煤仓中心给料机具有以下特点:a. 原煤仓中心给料机设备的适应性强,能够完成多种散装物料的 给料,包括流动性极差的各种散装物料。即使是流动性极差的物 料,也能够完全避免物料堵塞问题的发生,对锅炉炉前储煤、给 煤特别重要。b. 原煤仓中心给料机的卸料原理按照当前发达国家广泛采用的 “先进先出”原则对各种物料进行卸料,煤仓内的煤整体流动,不存在给料死角,避免有些易自燃煤种因长时间堆积而产生的自 燃现象

13、。c. 原煤仓中心给料机的给料量均匀稳定,不会因物料流动特性的 突然变化而产生给料量的变化,充分保证下一级给料设备的稳定 运行,延长其使用寿命。d. 原煤仓中心给料机的给料量在额定范围内经过变频调速对其给 料量进行无级连续调节变动,满足用户不同的给料需求。e. 由于原煤仓运用了回转式旋转出料结构,出料均匀,卸料流 畅,能使斗内物料流动均匀,确保了仓内物料整体流动,在卸料 口上方不再出现结拱、堵塞现象,避免了原煤仓承载不均,运行 安全可靠。七中心给料机由大口到小口的给料过程在同一平面上完成,无需过 渡,给料通畅。g. 采用原煤仓中心给料机结构的原煤斗具有多种结构形式可供用 户选择,改变了已往那种

14、上口大、下口小的单一给煤方式,使煤 仓内的煤能够整体下落,避免了由于原煤仓进口大而出口太小, 靠近煤仓壁的煤流动慢而煤仓中心的煤流动快,使湿煤沾到煤仓 侧壁上的现象,充分满足了不同用户的各种工况及建筑要求。h. 原煤仓中心给料机内的给料过程由中心给料机完成,属于机械 式可控制型给料,给料过程均匀稳定,没有因煤质特性、含水量 等各种因素而导致给料量突然变化的现象。i. 经过中心给料机卸至计量给煤机上的煤为松散状态,能够适当缓 解计量给煤机出口落料管内的堵煤严重程度。j. 由于在卸料过程中,中心给料机的旋转速度极慢,卸料臂磨损低,因此日常检修率与维护量很低。3)中心给料机与旋转煤仓的对比项目旋转煤

15、仓中心给料机1设备费用(单台)32.5万元35万元2安装、调试费用3.5万元8万元3安装周期5天/单台7-10天/单台4调试周期1天/单台7-10天(共计)5年耗电量(单台)3500度/年15000度/年6年维护费用(单台)10000元/台5000元/台7年综合费用(能耗+维 护)厂用电按0.22元/ 度计算10770元/台8300元/台8业绩比较山西耀光煤电、山西中钰能源等8各项目共计27台神华白马循环流化床 示范电站、江苏徐矿 综合利用发电、山西 国峰煤电、京能京泰 发电、京能京玉电厂 等38个项目共计394 台a. 旋转煤斗解决煤仓内的堵煤范围有限,未能从根本上改变当前 的煤仓形状及出口尺寸,因此不能从根本上彻底根除煤仓内堵 煤、棚煤;中心给料机彻底改变了当前的煤仓形状,煤仓的出口 尺寸得到大大

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