circofluid型循环流化床锅炉防磨技术的改..

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1、circofluid型循环流化床锅炉防磨技术的改. CIRCOFLUID型循环流化床锅炉防磨技术的改进与改造陈爱国,费强,杨彤宇,苏飞(沈阳新北热电有限责任公司,辽宁沈阳110013) 摘 要 结合CIRCOFLUID型CFB锅炉设计特点和多年运行中暴露的磨损问题,分析炉内主要设备 磨损原因,提出各种防磨措施的具体应用和改进方法,进一步完善CFB锅炉防磨技术,提 高锅炉连续运行周期。 关键词 循环流化床锅炉 磨损 分析 防磨 1前言 国内CFB锅炉历经十多年的开发、研制和运行单位不断改造,无论在设计、制造和运行方面 都在日渐成熟,基本上解决了CFB锅炉出力过低达不到额定负荷、点火启动困难、运行

2、中易 超温结焦、安全运行不过关等严重问题,但CFB锅炉目前仍存在设备磨损严重、防磨措施不 力的问题,限制了锅炉运行周期,引起非计划停炉率增高,检修工作量增大。因此,CFB锅 炉能否采用合理的、有效的、经济的防磨技术是关系CFB锅炉技术成熟及大型化发展的关键。 2防磨设计思路及结构特点 现运行的三台BG-75/5.29-M1型CFB锅炉是北京锅炉厂引进美国RELIY公司技术,自行制造达 到完全国产化的典型circofluid型CFB锅炉,具有以下特点: a.炉膛前竖井采用塔式布置,悬吊结构,燃烧室净高度为15.31米,下半部炉膛9.6米高度 内完全采用倒梯形结构,使密相区被一次风夹带的部分粗灰经

3、扩容后降低上升烟速,形成自 身分离,减少了烟气对粗灰的夹带浓度,有利于降低对流管束的磨损。 b.锅炉采用中温分离、低倍率循环的低速床是为了解决高速床的磨损问题,研制单 位通过实验,得出锅炉受热面的磨损有如下关系式: E=f1f2CV3.5 式中:E磨损量,f1灰粒特性系数,f2受热面布置型式及冲刷方式系数,C飞 灰浓度,V烟气速度。可以看出,当煤种和受热面结构型式一定时,其磨损量与飞灰浓度的一次方成正比,与烟气流速的3.5次方成正比。说明影响磨损的首要因素是烟气流速,其次 是飞灰浓度。因此,为了解决磨损问题,锅炉设计上采取了如下的标本兼治的防磨措施: 大幅度降低烟气流速:对于前竖井上方的对流受

4、热面控制烟气流速在5.5m/s以下,降低烟气 流速是最有效的防磨措施。大量试验结果和实践证明,只要控制在5.5m/s以下就是安全的。 降低烟气中的飞灰浓度:采用10倍以下的低倍率循环,流化风速选取3.54.5m/s使烟气中 的飞灰浓度降至12kg/Nm3,是高速床的1/51/10其磨损量也大幅度降低。 在对流受热面结构设计上均采用顺列管束,第一排管束迎风面设有平防磨板全部保护 ,主要弯头及穿墙管均设置耐热合金钢防磨挡板。 c.炉膛水冷壁完全采用耐火材料内衬全部防磨,密相区(二次风口以下)采用氮化硅砖覆 盖,稀相区(二次风口以上)采用高铝质砖覆盖。旋风分离器内加速段冲击区及其入口切向 烟道采用碳

5、化硅砖焊接螺栓来固定,筒体内部采用高铝质砖高温粘合,以上各种衬砖厚度均 为47mm。 3锅炉暴露的主要设备、部件的磨损与防磨3.1炉膛上方蒸发管、过热器的磨损分析与防磨改进措施 锅炉蒸发管、过热器管束布置在炉膛出口,蒸发管管径为323.5管束纵向布置4列、横向 61排,材质为20g,过热器管径424横向61排,材质为20g和15CrMo,对流受热面结构布 置如图1所示。 3.1.1管束磨损严重的原因分析 a.锅炉燃烧煤种热值过低,硬度大。烟气中飞灰浓度增大,相当于煤粉炉的十几倍至几十 倍,造成磨损冲刷十分严重。 b.防磨措施不完善,主要反映在所有弯头处在炉膛边缘,烟气流速较快且弯管加工时管壁

6、较薄,防磨挡板也未起到较大防磨作用。蒸发管直管段只有第一排迎风面设防磨板,第二、 三、四排管束磨损也很严重,多次出现爆管。另外,蒸发管纵向顺列管束易出现错乱,也造 成磨损严重。 c.运行人员调整一、二次风量过大也造成磨损加剧,内蒙古有一家电厂使用同型锅炉因一 次 风量过大,新炉只运行三个月就出现爆管故障。蒸发管、过热器易磨损部位如图1所示。 3.1.2蒸发管、过热器管束防磨措施的改进 a.对流受热面所有弯头部位都采用半圆形防磨瓦对扣包裹焊接,材质可选用硅铬铝、铁铝 瓷或耐热铸钢等耐磨耐高温金属,长期运行不会弯曲变形,且防磨瓦厚度不宜超过4mm,要求 内表面光洁,接触严密不易窜入飞灰,防止防磨瓦

7、厚度增加过大,改变烟气流走向,对其它部 位磨损过大。 b.蒸发管管束安装时,仅第一排迎风面带有平板式防磨护瓦,材质为1Cr20Ni14Si2,长期 运行不耐高温出现弯曲变形,改换为Cr25Ni20耐热不起皮钢,蒸发管纵向管束限位的梳形卡 具是保证管束顺列不错乱而采取的防磨措施,也由原来1Cr20Ni14Si2改换这种材质,三年来 未发生损坏现象。后来将第2、3、4排直管段迎风面也采用半圆形防磨护瓦保护,即使管壁 磨损到1 mm厚加上防磨瓦也能保证运行一年不爆管。 circofluid型循环流化床锅炉防磨技术的改进与改造 : c.在锅炉运行中,调整好一、二、三次风量配比,控制流化风速在3.54m

8、/s较低范围内 ,保证蒸发管处烟速在5.5m/s左右。煤种尽量选择15910kJ/kg以上中低等磨损的褐煤,有利 于降低飞灰浓度减少管束磨损。 d.目前也有一些单位CFB锅炉受热面采用金属表面各种喷涂方法,如高温喷涂和低温高压 喷涂技术,防磨效果较理想,但成本较高。 3.2后竖井低温省煤器和空气预热器的磨损与防磨3.2.1磨损情况分析 锅炉的低省为膜片式,由39片组成,每片之间由卡具来 固定,烟道两侧弯头处设有防磨瓦。直管段第一排迎风面可方便地安装防磨瓦,能较好的起 到防磨作用,只有烟气流分布不均及分离器满灰未经常排放将造成低省磨损加剧、漏泄。空 预器的磨损与腐蚀问题是较严重的,该炉型空预器分

9、四级卧式布置,其中一四级空预器(走 一次风)磨损严重,主要发生在前排迎风面及烟道两侧排纵向管束,尤其是一级空预器在12 5135的排烟温度下运行易结露,有低温腐蚀现象,新炉运行两年就有逐渐漏泄的管子, 当漏泄严重时一次风压降低导致炉床结焦。布置在中间的二三级空预器(加热二三次风)磨 损略轻。 论文CIRCOFLUID型循环流化床锅炉防磨技术的改进与改造3.2.2空预器的改进设想 每一级空预器的第一排管束迎风面都应安装2mm厚的防磨弧形板, 第二三排管束都应由原来的401.5改为402,烟道两侧排管束也应该为402,则 使用寿命有望提高两年,第一级空预器处于低温段易结露腐蚀严重,设想采用新型搪瓷

10、钢管 式空预器,外表面光洁摩擦系数小、耐腐蚀,使用寿命有望达6年以上,即使设备价格增加 一倍也是可行的。 3.3炉膛防磨内衬砖的脱落与磨损问题的改造3.3.1问题的提出 锅炉的密相区水冷壁采用氮化硅砖,防磨基本是过关的。每块砖尺寸为180mm200mm,用一个螺栓和螺母来固定,在9001000的高温下出现腐蚀 、过热 、脱落问题,砖与水冷壁间产生间隙,使热灰窜入产生膨胀,尤其在启停炉过程中冷热膨胀 过快,破坏性更大,有时大面积衬砖鼓包、脱落造成流化不良,下渣口被堵塞,不能正常排 渣,导致停炉。稀相区(二三次风口区域内)高铝砖也易磨损,三次风口以上的高铝砖不易磨损。 3.3.2改造方法 取消密相

11、区及二次风口上方的氮化硅砖,我们选用刚玉碳化硅耐磨浇注料 ,在水冷壁膜片上焊“V”字型5不锈钢抓钉,间距90mm90mm,在炉内支膜板振捣注料60 mm厚 。经6个月的累计运行考验,无脱落、无深度磨损痕迹,只有裂纹出现,未影响浇注料 牢 固性,还有待长期运行考验。采用浇注料取代氮化硅砖,整体捣打不易脱落,免去因衬砖脱 落造成的锅炉故障,运行可靠性大大提高且浇注料的成本也远低于成型的氮化硅砖制品。二 三次风口间的高铝砖磨损不严重,不必改造可两年更换一次。 3.4旋风分离器内衬防磨绝热砖磨损与脱层的改造3.4.1问题的提出 锅炉采用中温分离,旋风分离器内径只有2.2米,由10 mm厚20g的钢板制

12、成,内衬47 mm厚的 碳化硅砖和高铝砖,分别用螺栓固定和粘结剂粘结,结构简单。运行中锅炉出口烟温976 流经蒸发管、过热器、高省后,烟温降至450,烟气体积大大缩小,但含灰浓度增高,进 入分离器的高速切向气流对分离器内衬及中心筒冲刷磨损相当大,用来固定衬砖的螺母长期 运行易磨掉,尤其是高铝砖不耐磨出现层层脱皮,分离器在启停炉胀缩过程中,下半部的高 铝砖受到挤压大量脱层掉皮,落入返料器中使循环灰中断,锅炉被迫降负荷运行。另一方面 ,旋风分离器的中心筒磨损也相当严重,累计运行半年中心筒下部就磨漏,分离器效率降低 ,同时对尾部受热面磨损也相当严重,必须改造。 3.4.2改造方法 取消旋风分离器内衬

13、碳化硅砖和高铝砖,选用刚玉莫来石耐磨浇注料,与炉内浇注料施工方 法相同,厚度为60mm,不锈钢抓钉分布可密度略大些,施工完成后运行六个月基本完好无损 ,还有待长期运行考验。旋风分离器的中心筒磨损改造方法是将原中心筒=8mm的普通碳钢 改为=10mm的硅铬铝材料,由于中心筒体积大,可分三段铸造再焊接成型。硅铬铝材料耐 磨耐温性远高于一般金属,该项改造在某电厂已完成,并尝试运行一年未发生损坏现象, 取得成功经验,值得推广。 3.5锅炉炉床风帽磨损的改造3.5.1风帽的结构优势及存在问题 风帽是CFB锅炉重要燃烧部件,是炉内高温高磨损下的易 损部件,风帽的质量直接影响CFB锅炉流化工况、燃烧的稳定性

14、是安全运行的保证。锅 炉的布风装置与国内CFB锅炉确有不同,10m2的布风板上只布置242个大直径圆柱型 风帽,该风帽采用迂回式气流沿下圆周侧向开缝,虽然布风阻力大,但风帽出口风速高,对 炉底部粗颗粒产生强烈扰动,以防止结焦同时也有利于风帽的冷却,不易烧坏风帽,床内细 渣不会漏入风室。该风帽结构由风管、骨架、外罩三部分组成,相互间都采用焊接方式结合 ,原风帽结构如图3中a所示。运行中出现外罩磨损严重、顶面磨漏,尤其在燃用劣质煤大 负荷运行下,累计运行六个月就需大批更换风帽,外罩与骨架靠8个筋板点焊接,有脱落现 象,这样,破坏了炉内流化工况,不利于锅炉安全、稳定运行。 circofluid型循环

15、流化床锅炉防磨技术的改进与改造 : 3.5.2炉床风帽的改造 首次改造是为解决风帽外罩磨损和脱落问题,一方面取消原结构 外罩与骨架焊接方式,采用整体精密铸造形式将外罩与骨架铸成一体,同时将原外罩壁厚5m m增加到8mm,其结构如图2中b所示为改进型。另一方面改变原耐热合金钢铸造材质,加入适量的Mo和V元素以提高其高温机械性能和抗磨损、抗氧化性能。新型铸造材质与原材质 的高温机械性能实验对比如表1。 这样,整体铸造的风帽,其防磨性能、耐高温性及抗氧化性大大提高,也避免了风帽外罩的 脱落问题,经实际应用,使用寿命也提高到两年左右,延长了锅炉运行周期,已获国家专利 。为了再次提高风帽的耐磨性,第二次改造仍然保留风帽整体铸造的结构,从外形上由原 来的圆柱型改造成半球型如图2中c所示为改进型,大大降低了冲刷磨损流动阻力,而且 重量减轻

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