气举反循环在钻孔灌注桩二次清孔中的应用.doc

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1、 气举反循环在钻孔灌注桩二次清孔中的应用 摘要:钻孔灌注桩沉渣的清理是控制桩身质量的关键,传统的钻孔灌注桩施工为正循环钻进、正或反循环清孔成孔工艺钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺,其清孔效果远好于一般清孔工艺。本文就此介绍气举反循环清孔工艺的运用,并比较对工质量以及经济效益带来的影响。 关键词:钻孔灌注桩 气举反循环 二次清孔 一、钻孔灌注桩工艺: 钻孔灌注桩多采用回旋钻机成孔。钻机就位后开始钻孔,钻孔时电机带动钻杆、钻杆根部钻头旋转,破坏土层结构,形成钻渣。钻孔应采用泥浆护壁措施,防止塌孔。泥浆通过泥浆泵吸入钻杆,从钻杆底部排出,带动钻渣向上从桩孔中溢出,再排入沉淀池。 钻孔施工至设计标高时,即

2、进行第一次清孔。第一次清孔时,一般采用循环换浆法,让钻头在原位继续转动,反复用泥浆循环清孔。孔中土颗粒、岩石屑等钻渣随浆液溢出孔外,以达到第一次清理沉渣目的。清渣完成后,提钻并下放钢筋笼,在浇筑砼前再进行最重要的第二次清孔。 第一次清孔属于正循环清孔方法,本文主要探讨第二次清孔工艺。 二、正、反循环清孔工艺介绍: 1、正循环清孔工艺 第二次正循环清孔采用循环换浆法,通过导管注入泥浆,并加入清水,使沉渣排出桩孔外,以达到沉渣清理和调节泥浆比重的效果。 2、反循环清孔工艺 反循环清孔的定义就是沉渣从导管内排出的清渣工艺。反循环清孔工艺有多种,一般有泵吸法、空气吸泥机法等种。本文主要介绍气举反循环法

3、,相对而言更为简单,清孔效果明显,推广较快。 气举反循环清孔是利用空压机的压缩空气,通过安装在导管内的风管送至桩孔内,高压气与泥浆混合,在导管内形成一种密度小于泥浆的浆气混合物,浆气混合物因其比重小而上升,在导管内混合器底端形成负压,下面的泥浆在负压的作用下上升,并在气压动量的联合作用下,不断补浆,上升至混合器的泥浆与气体形成气浆混合物后继续上升,从而形成流动,因为导管的内断面积小于导管外壁与桩壁间的环状断面积,便形成了流速、流量极大的反循环,携带沉渣从导管内反出,排出导管以外。 3、气举反循环清孔工艺设备 空压机一台、风管一套,导管上部增加三通一套。 三、气举反循环清孔工艺操作要领 1、导管

4、下放深度以出浆管底距沉淤面300400mm为宜,风管下放深度一般为孔深的23。 2、主要参数:空压机的风量69m3/min,导管出水管直径200mm,送风管直径(水管)25mm,浆气混合器用25mm水管制作,在1m左右长度范围内打6排孔、每排4个8mm孔即可。 3、导管下放完毕后先使用正循环,清孔15分钟左右。 4、孔口放置沉渣篮,将沉渣排入此处,泥浆流入孔内,防止沉渣又留回孔内。 5、清孔过程中,特别要注意补浆量,严防因补浆不足(水头损失)而造成塌孔。 6、当孔底沉渣较厚、块度较大,或沉淀板结时,可适当提升导管,并上下摇动,以利排渣。 7、随着沉渣的排出,孔底沉淤厚度较小,导管应同步跟进,以

5、保持管底口与沉淤面的距离。 8、清孔后,孔内泥浆比重应小于1.20,粘度1820s,孔底沉渣厚度5cm。 四、气举反循环清孔速度 气举反循环与正循环在沉渣的冲洗、上返流速存在巨大差异。气举反循环冲携带钻渣后迅速进入导管,可以获得比正循环高出数倍的上返速度。 根据钻探水力学原理,泥浆在钻孔内的上返速度是钻渣颗粒群悬浮速度的1.2-1.3倍,即Va=(1.2-1.3)Vs。反循环清孔至钻渣在导管内运动,使形态各异的钻渣群在有限的空间作悬浮运动,上升速度较快。由于返浆速度较大,以内径200mm的导管为例,粒径约100-150mm的石块也能清运出来。 而正循环清孔,冲洗液携带钻渣后进入钻杆与孔壁形成的

6、环形空间上返,由于冲洗液上返断面面积大,上返速度较慢,因此可能部分比重较大渣层颗粒会回落,须反复循环清孔,耽搁时间。在选用基岩作持力层时,这种情况显得尤为明显。 本单位施工的华成大厦桩基施工验证了上述观点。该工程设计为直径600钻孔灌注桩,孔深58米左右,穿越两层卵石层共计15米,持力层为基岩,桩基入岩深度1000,前期试桩未使用反循环清孔,清孔时间为3小时,且需要人工不停的清理泥浆池,自从安装风管后,20分钟内,清理出石渣200kg,30分钟内清理完成,对比效果明显。 五、气举反循环清孔质量 通过上述试验已表明,气举反循环清孔由于返浆速度快,清渣效果较好,沉渣层较薄,而沉渣层厚度大小与单桩承

7、载力高低密切相关。泥浆调节好,利于灌浆,不容易上浮钢筋笼,更使桩头质量好。六、经济效果分析 表面上看,气举反循环工艺增加了设备,增加了工程成本,其实不然,下面从几个方面分析经济效果。 1、沉渣厚度减小,提高单桩承载力,优化桩径,降低工程造价。 单桩承载力的大小,取决于桩的摩阻力与桩底端承力,气举反循环清孔过程中形成的泥皮较薄从而使摩阻力增大,桩底沉渣清除较为彻底,无软弱层从而提高桩的端承力。 2、清渣速度快,缩短工期,降低施工成本。 钻孔灌注桩桩基采用气举反循环法清孔施工时,每根桩清孔约减少3个小时,提高了劳动生产率,加快设备周转周期,直接降低了工程施工成本。七、总结 通过以上分析,从工期、质量、环保、经济等多角度分析,钻孔灌注桩气举反循环二次清孔施工工艺值得推广,其在桩基持力层为基岩、孔径在500-800mm钻孔灌注桩施工中的优越性更是其他工艺无法比拟的。

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