注水井分层调配常见问题分析及对策.doc

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1、摘要近年来,在分注井调配过程中不断发生遇阻、遇卡或无法投拔水嘴等现象,甚至卡断试井钢丝,而造成分注井不能正常调配,影响正常注水。问题井出现频次的增加,制约着分注井调配的覆盖率,严重影响油田的开发政策的执行。测试队在近4年的工作中不断总结问题发生原因,配套、改造投捞工器具,修订、完善投捞调配工艺,在分注井调配工作上取得了一定的效果。关键词:分注井 调配 问题井目录一、概述1二、偏心分注及投捞调配主要原理1三、调试中存在的主要问题2四、各类问题的处理对策4五、取得认识7六、分注井调配思路与建议:8一、概述油田开发中利用分层注水来解决层间吸水不均造成的层间矛盾,目前我厂采用的分注形式有: 偏心分注、

2、油套分注、压控开关分注等,其中偏心分注又分为传统偏心分注和桥式偏心分注。我厂能够自主进行投捞调配的主要是偏心分注井。油套分注由地面控制配注无需井下调配,压控开关目前厂家负责进行调配,我厂只负责配合起下工具。二、偏心分注及投捞调配主要原理偏心分注的主要原理:通过封隔器使不同层位隔离开,利用偏心配水器堵塞器通道(水嘴直径)大小来控制分层水量,来满足地质配注要求。下图为配水器结构示意图和配水器中心管实物图。 图1 配水器结构示意图 图2 配水器中心管实物图投捞调配:利用流量计测试井下分层流量,判断井下吸水情况,结合地质配注对配水器堵塞器进行水嘴更换,来达到满足地质配注要求。应用器具:试井绞车、井口高

3、压防喷管、流量计、回放仪、投捞器;主要工用具:计算器、管钳、手钳、扳手、螺丝刀、机械振荡器、安全器材等。 图3 投捞器实物图 图4 机械振荡器实物图投捞调配作业过程:1、组装流量计测试井下分层流量;2、分析分层吸水情况;3、确定分层水嘴大小;4、组装投捞装置进行投拔作业;5、重新测试分析井下分层吸水情况;6、重复以上操作直至分层吸水达到配注范围或无法调整为止。分注井调试操作不是简单的工具起下,由于井斜、投捞工具、井筒状况等因素的影响,堵塞器投拔不上、投捞工具遇阻、遇卡等情况屡有发生,如在调试过程中操作不当,极易产生井下调试事故。为此,我们对近年来我厂所发生的问题井进行井况调查、原因分析、工具改

4、进、明确制度,使分注井调试事故发生率明显下降,在预防调配问题发生上也卓有成效。三、调试中存在的主要问题(一)、投捞工具与配水器契合度不够造成无法正常更换水嘴。1、导向滑块前缘尖角撞击在导向环台阶上,投捞爪无法接触堵塞器抓头。 图5 无尖角导向块 图6 配水器导向环2、导向块弹簧倔强系数不够或导向块尖角角度过大,投捞器导向滑块与配水器导向槽无法契合,造成投捞臂与堵塞器不同线。 图7 开启高度不够的导向块 图8 未达到满开启高度的投捞臂3、投捞臂开启弹簧或支撑弹簧倔强系数不够,投捞臂开启高度过低,打捞头无法坐入堵塞器抓头。4、堵塞器抓头被垢片或锈片填实,投捞臂打捞头无法坐入堵塞器抓头。 图9 堵塞

5、器抓头被垢掩埋图 图10 中心管与管套间隙的残留垢片5、配水器堵塞器滑道与导向槽不在同一条直线上,造成无法投拔水嘴。(二)、投捞工具在管串中遇阻,影响正常调试作业。1、涂料油管防腐涂层脱落,造成工具遇阻。2、封隔器破碎胶皮在洗井时由球座返入分注管串内,造成工具遇阻。3、配水器、封隔器中心管结垢缩径,造成工具遇阻。4、分注管串内形成垢桥或砂桥,造成工具遇阻5、地层吐砂注水管柱砂面上升,造成工具遇阻。(三)、投捞工具在管串中遇卡,造成工作时间加长,工作量加大。如果说遇阻是下放过程的遇阻,遇卡也可以认为是上起过程中的遇阻,在遇阻情况下,解决方法选择不当或操作不当很容易转化成遇卡。如:在遇阻时强行靠投

6、捞器下放速度穿过遇阻位置,造成工具上起时无法起出,卡在遇阻位置,甚至卡死。其他遇卡情况:1、投捞工具检查不到位,造成部件螺丝松动,上起工具时遇卡。2、井下附件连接管柱长度不够,或下井操作时,工具未完全通过井下附件上起,造成锁紧凸轮与井下附件遇卡。(四)、井筒内较脏或解卡方法不当,拉断钢丝,造成井下调配事故。遇卡和井下事故只有一步之遥,在遇卡情况下,稍有不慎就容易造成拉断钢丝的井下事故,井下事故又分为可打捞和无法打捞两种,一般情况下,工具卡落能够进行打捞作业解决;而工具卡死或被垢片堵实情况下无法进行打捞作业,只能通过检串作业解决。如:分注井管柱结垢,调配工具卡死。投捞器外径44mm,配水器内径4

7、6mm,只有2mm的公差:投捞器下井过程中与管柱臂相互摩擦,造成垢片脱落,投捞器上起至配水器处时,垢片将投捞器卡死在配水器内。 图11 投捞器被垢片卡死在配水器中 图12 用榔头砸出的堵塞器布袋内装满垢片四、各类问题的处理对策(一)进行工器具改造和零件加工,加大投捞器与配水器契合度,提高投拔水嘴成功率。 图13 改造后导向块正面图 图14 改造后导向块侧面图1、在研究中发现,在导向滑块无角度和角度大于60情况下,导向块正确导向的几率较低。无角度情况下,打开锁紧凸轮后,投捞器能坐在配水器内,但无法抓住堵塞器;度角大于60时,投捞器几乎无法在配水器内坐住,最终确定导向块尖角斜度在30-45之间,确

8、保导向块正确导向,提高投捞器与配水器契合度。2、研究中还发现,导向块及投捞臂开启弹簧及支撑弹簧倔强系数不够而软化,造成无法正常导向或无法坐入堵塞器抓头,影响分层堵塞器的投拔。此类问题发现后,通过加强导向块开启弹簧、投捞臂开启弹簧及支撑弹簧检查和更换力度,确保导向块及投捞臂达到满开启高度,提高投捞器与配水器契合度。3、对检串后配水器进行解剖发现,堵塞器抓头位置被垢片及锈片填实,投捞臂打捞头无法坐入堵塞器抓头。经分析和研究后专门加工了方形打捞头、堵塞器挖垢铲及铅模,三件工具结合作业,可解决堵塞器抓头轻微的垢埋问题。图15 堵塞器挖垢铲、铅模、方形打捞头实物图(二)、制作了通井工具、油管砂面探测工具

9、、小直径投捞器等工具,做到了辅助工具系列化,为疑难井探测、解除提供了保障。1、在新中33井、西33-28井调配过程中发现投捞器遇阻,起出工具后未发现工具有撞击痕迹,初步判断是软体物质遇阻。经研究分析后,制作了软体物质打捞矛,对两口井进行打捞在新中33井捞出物为防腐涂层脱落物,西33-28井为封隔器胶皮碎片,判断是在洗井过程中碎片及软体物由球座返入管串内部。 图16 软体物质打捞矛实物图 图17 软体物质打捞矛设计图2、在我们进行流量测试和分层水量调配时,由于超声波流量计与投捞器直径差别(流量计直径38mm,投捞器直径44mm),致使超声波流量计可顺利通过封隔器、配水器进行流量测试,投捞器却在该

10、处遇阻,分析原因主要是由于配水器结垢缩径所致。针对这一问题,根据以往的直筒通井规改造加工了螺纹通井规,更好的对配水器及封隔器进行除垢作业。 图18 螺纹通井规实物图 图19 螺纹通井规设计图3、2009年有部分井,反复进行通井作业,均在同一位置遇阻,利用铅模探测无法确定遇阻类型,根据这一情况,现场判断是砂阻,利用自制捞砂筒进行捞砂后,确定为吐砂严重,造成管串内砂埋。图20 自制捞砂筒实物图(三)、强化责任、环节控制、规范操作,将分注井遇卡发生率降到最低,避免井下调配事故发生。遇阻遇卡井下事故是逐步进化的过程,而遇卡和井下事故的发生除井况问题外,判断不清、措施不当、操作失当、操作人员的责任心也是

11、不可忽视的原因。根据现场出现问题类型和井下事故类型明确以下制度:(1)加强工器具下井前检查,由原来的单人检查改成井口操作岗、井口配合岗和中间岗三人全面进行工器具检查。(2)投捞器下井作业起下5-8次时,起出工具检查固定螺丝或投捞器杆体固定螺丝孔表面处理,防止丝杆脱出。(3)严格落实解卡管理的“三个禁止”,即禁止车组“私自解卡、超压解卡、反冲解卡”,在测试过程中如有遇卡事故发生,队干部必须亲临现场指导解卡。(4)坚持队干部跟班作业制度,消除测试过程中的不安全行为。凡复杂问题井的解除施工、分注井初次调试、情况不清井,必须有队干部跟班作业,确保测试安全。(5)明确工具下井速度配水器内不大于20m/m

12、in,管串内不大于120m/min。(6)出现问题情况下,必须分析制定方案后,进行问题解除,严禁车组私自进行问题解除作业。(7)初调井第一次必须探测核实数据后,进行投拔作业,并且第一次探测数据必须使用通井工具进行,严禁直接使用投捞器,避免井下管串长度不够造成遇卡。(8)分注井初次调试、水量调整井,必须坚持“以防为主,解、防结合”的原则,重点实施以“通井、洗井、校深、投拔、调试”等工序为主的过程管理,减少调试问题出现,提高调试成功率。除了制度上进行规范外,对投捞器锁紧凸轮进行加长处理,室内模拟试验规定舌头部位杆体直径为50mm能满足投捞器附件正常开启,确保投捞作业正常工作,避免其在配水器内遇卡。

13、(1)凸轮舌头直径小于中心管直径46mm,开启舌头无法动作,投捞爪及导向滑块无法打开,投捞失败。(2)凸轮舌头直径等于(或相近)中心管直径46mm,舌头在中心管中遇卡,即工具遇卡。图21 凸轮改造示意图五、取得认识近几年通过不断的对分注井测试调配的研究发现:1、通过工器具的加工、改造,能够较为准确的分析、判断分注井问题原因,在井下事故预防上取得的效果也比较明显,但仍无法对于井筒状况较差及造成井下调配事故的井进行事故排除。2、部分问题井形成后只有结合检串才能成功治理,因此保持良好井筒状况和避免发生井下事故,是提高投捞质量的根本。3、另外,投捞工具解卡和井下工器具打捞是投捞调配工作的薄弱环节,在前面的工作中,主要侧重于事故的预防和问题类型判断,今后的投捞调配工作,从预防为主,井下事故的处理为辅,争取做到投捞调配问题井“防、消”结合。六、分注井调配思路与建议:1、改善井况,降低调配初级风险,创造调配基础环境。一是建议加大检串力度,建议分注井一年检串一次,检串时一定对管柱进行清垢处理和冲砂洗井作业;二是强化洗井管理,确保分注井洗井质量;三是坚持“先易、后难”对存在问题分注井进行处理。2、探索适合我厂的调配问题井处理方法。继续进行目前注水现状下的,调配技术探索,总结出适合我厂的调配、预防井下事故和解除问题井的方法。8

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