轴套磨损快速修复.doc

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1、全球优秀的工业设备维护专家 国际认可的技术与服务典范轴套内壁磨损修复所属行业:某大型制药企业,上市公司设备名称:羧化罐R100A传动轴套内壁磨损设备参数:该设备为86年从德国KRAUSS MAFFEI工艺技术股份公司订制,至今已运转20余年,配用电机功率115KW,主轴转速8.5转/分,传动轴套与主轴之间采用胀紧联结套(简称胀套)联结,为典型的低转速大扭矩传动设备。特别是物料在羧化过程中逐渐变稠,相应转矩增大,最大需承受上百吨的扭矩。设备图片:福 世 蓝设备全貌磨损的胀紧联结套损坏原因分析:该设备设计使用年限为10年,在长期运行过程中,轴径表面受到胀套的挤压力和复合机械力的作用,出现永久性变形

2、,直径缩减0.10.3mm。这样使得机械胀紧配合力度达不到要求的缩紧力,而导致轴套与主轴之间出现配合间隙,引起了轴套的磨损。传统修复方法:设备生产的德国公司负责维修,费用300万元,企业难以负担。企业联系上海机械研究所为其修复,仅设备维修费用十几万元,修复时间一个月以上,修复效果并不理想。修复前测量轴的径向跳动为0.3mm,修复后运回测得径向跳动在1mm左右。使用时间不长,胀套出现再次磨损的现象。福世蓝技术修复:福世蓝高分子复合材料2211F材料,利用部件对应关系修复,首先将轴的尺寸利用2211F材料恢复至正常尺寸,制作滑道(由于设备庞大,安装时容易产生抖动和撞击,为了避免上述情况,特制作导轨

3、和支撑系统,使得设备平稳装配),然后涂抹材料进行安装,费用不足3万元,时间7天,修复后使用至今效果良好。修复过程:修复磨损的轴径部位胀套内壁涂抹材料福 世 蓝涂抹材料后通过滑道进行装配装配到位紧固胀套运转正常,得到企业的赞誉性价分析:福世蓝高分子复合材料具有其它材料所无法比拟的综合机械性能、优良的粘结力和抗温抗腐蚀能力。其综合机械性能优异,最大抗压强度可达1200kg/cm2,粘着力(重叠剪切拉力试验)在光滑的钢表面为225 kg/cm2。所以可用于大型传动部位磨损的修复。整个工程共用时7天,得到了企业的大力配合,包括制作滑道等工作。福世蓝技术不仅为企业节省了大量的维修费用,更重要的是为企业节

4、约了宝贵的生产时间。综合经济成本高,企业对修复后的使用效果相当满意。通过这次的修复操作,福世蓝技术的优势得到了极好的体现:(1)大多数情况下可以对设备进行现场不拆卸修复,只需要露出需要修复的操作部件即可。(2)操作简便:不需要专门的工具和设备,工人在福世蓝工程师的指导下即可掌握基本操作,在再次发生此类设备问题时即可第一时间现场解决。(3)省时省力省钱:为企业节省了大量的外协费用、吊装费用、运输费用,同时节省了拆卸、外协、安装时间,而且企业的工人还免费学到了一项世界领先的先进修复技术。(4)通过本次的修复及福世蓝技术与企业更多的良好合作,企业设备管理人员经过不断的培训、学习和提高,整体提升了企业的设备管理水平,完善了企业设备管理体系。

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