天然气处理装置中存在的问题.doc

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1、九大队装置存在问题红压浅冷一、红压浅冷氨压缩机效率低且无自控系统1、氨制冷系统C-502螺杆压缩机已运行17年,大修过7次,其中压缩机壳体、阳螺杆顶端密封镗线、压缩机端盖、轴承座都已不同程度磨损,无法进行修复;螺杆轴承安装处轴头已反复进行过4次低温镀铁,轴头不同心度已经超过允许范围,零部件磨损严重,效率下降; 2、自动加减载系统因加减载活塞及缸套磨损、不圆度过大,无法正常工作,已改造为手动调节; 3、现场压力指示仪表盘、操作盘位置安装不合理操作维护很不方便。建议:更换氨压机机头。二、红压浅冷氨油分离器分离效果差氨油分离器D-516投用于1993年,容积为3.1m3,由于没有人孔,所以没有进行过

2、内部清洗和检查。根据运行情况分析为D-516分离效果不好,致使润滑油随氨带入到氨蒸发器内,影响氨蒸发器的蒸发效果。建议:更换一台分离效果好的氨油分离器。三、红压浅冷氨压机润滑油系统存在问题1、氨压机油泵排量偏小,设计排量为20 m3/h,夏季运行时无法满足系统满负荷工况;2、泵出口单流阀不严,无法实现自动切泵,因为在切泵过程中,油压波动会导致油气压差低报警停机。建议:更换润滑油泵和润滑油泵出口单流阀。四、红压浅冷轻烃外输泵故障率高轻烃外输泵P-509A/B,是大连帝国屏蔽电泵厂1994年定型出厂的产品,型号为R617HMN-0508,该泵的效用年限为14年,现已运行15年,近几年故障高,大修过

3、7次。泵各部件已老化严重,故障率高,维修频繁,维修费用高。建议:更换2台轻烃外输泵。五、红压浅冷初冷器换热效果差红压浅冷初冷器E-502A运行中天然气出口温度为48(设计为40),已无法满足运行要求。初冷器E-502A共有350根管束,在2009年检修期间发现换热器E-502A管束结垢堵塞严重,物理清洗通27根管束,水钻头已经断折2根,有148根管束仍然无法清洗通。送到厂家进化学清洗后,还有78根管束无法清洗通。 建议:将E-502A换热器更换为空冷器。 红压深冷一、深冷装置达不到设计产能指标1、深冷气源不足九大队深冷装置设计处理天然气规模为90104m3/d (波动范围80%120%)。实际

4、运行中,春、冬两季深冷装置的负荷量在75%左右。建议:通过上级协调保证深冷装置春、冬两季装置的日均入口气量达到设计要求(72108万立方米/天)。2、二氧化碳冻堵2003年深冷装置投产时原设计原料气中CO2的含量为1.43%(体积比),随着油田伴生气中CO2含量逐年升高,而上游浅冷无酸性气体脱除装置,造成深冷入口气中的CO2浓度达到3.54.1%,近期装置来气中CO2浓度见下表:表1: 入口气中二氧化碳含量统计表日期2008年4月2009年4月2010年4月2011年4月CO2浓度(v/v)3.503.993.624.07深冷脱甲烷塔塔顶压力一般设计为0.92MPa,在这样的压力下,当塔顶制冷

5、温度降至-92(设计值为-103)以下时,CO2将发生冻堵,引起装置停机甚至设备损坏。目前深冷装置入口气中CO2浓度高已成为制约其提高生产潜能的瓶颈问题。建议:(1)调控分子筛系统、脱甲烷塔和后续制冷系统的运行参数,避免二氧化碳发生凝析;(2)将二氧化碳等酸性气体从原料气中脱除。3、膨胀机组处理能力低深冷制冷系统采用的是同轴膨胀压缩机,实际运行中膨胀机的处理能力只能达到2300025000m3/h(设计处理量37000m3/h), 当膨胀机在设计工艺条件下(入口压力4.39Mpa,入口温度-50)满负荷运转时(转速43500r/m),J-T阀无法完全关闭(开度约为30%),强行关闭J-T阀将造

6、成膨胀机超负荷运行,导致膨胀机转速超高停机;同轴压缩机由于压缩比仅为1.15左右(设计值为1.28),外输管网压力高时塔顶干气外输困难。建议:相关科研单位对深冷膨胀机进行重新设计,更换与深冷制冷负荷相匹配的膨胀机。二、深冷装置运行费用高的问题红压深冷装置与萨南引进深冷、南压深冷和北-1深冷在脱水单元设计、过滤单元设计、低温膨胀阀选型、来气组分及控制参数等方面存在许多不同,导致材物料消耗费用高。四套深冷装置年消耗的材料费用对比见表2:表2: 深冷装置年主要消耗费用对比表项目装置 滤芯(万元) 分子筛(万元/年)低温膨胀阀(万元)甲 醇(万元)合 计(万元)与红压深冷差值(万元)红压深冷195.5

7、46.715.826.5284.50萨南深冷1.77.501.210.4-274.1南压深冷42.614.00056.6-227.9北-1深冷58.513.102.574.1-210.4三、深冷装置运行存在问题1、分子筛粉化严重急需更换。由于分子筛粉化严重,在接近分子筛塔吸附末尾时,露点为-75,远高于设计值-100。因此目前装置制冷温度只能控制在-75以上,若低于该温度,装置将发生一定程度的冻堵。目前系统的制冷温度只能控制在-75以上,高于工艺卡要求的-80-95,影响装置轻烃收率及轻烃产量。整改建议:通过与上海环球分子筛厂家联系,厂家根据我们目前入口气组分情况建议更换50吨的AW500型分

8、子筛和4吨磁球。建议分公司尽早更换分子筛,从根本上解决目前制冷温度较高,装置冻堵的现状。2、分子筛系统再生气外输困难急需增设增压机。由于深冷同轴压缩机的增压比低,分子筛再生时出口气外输困难,使分子筛长期在高压下进行解析,降低了再生效率。同时由于分子筛再生效果不好影响了分子筛的使用寿命,投产以来2次更换的分子筛使用时间都在16个月左右(原设计为35年)。整改建议:在D101的出口气管线上增设一开一备两台离心式增压机。实际生产要求参数如下:入口管径为DN150mm;出口管径为DN100mm;流量为35005000;出口压力为1.3MPa(进口压力为0.82 MPa)。即增压比为1.59。深冷增压机

9、安装示意图3、加热炉炉温达不到设定值:深冷站目前因分子筛粉化严重,脱水效率下降,根据上级要求使分子筛塔再生气出口温度达到215220,这就要求加热炉炉温能够达到260280。但目前由于导热油本身的问题,加热炉炉温只能达到250260,如果再提温的话,导热油循环泵就发生汽蚀现象,造成运行不平稳。建议大队专业及时联系公司相关人员来站取导热油样,并做化验分析,看是否需要更换导热油。4、膨胀机润滑油闪点过低问题。自08年2月份以来大队化验室对膨胀机润滑油进行了9次化验,其中7次不合格。具体化验结果如下:2008年膨胀机润滑油化验结果统计表化验日期2293183274341542257513529化验结

10、果(闪点/)1485815220210819010082152依据膨胀机润滑油闪点达到180为合格的标准,该润滑油的不合格率为77.8%。现场分析润滑油系统,发现润滑油箱的出口管线与同轴压缩机的入口相连,即油箱中的闪蒸压力等于塔压力,在0.92Mpa左右。润滑油箱在正常运行时温度为45,在该温度、压力下由于闪蒸压力过高造成润滑油的闪蒸效果不理想,这是造成润滑油闪点过低的主要原因。整改建议:要想从根本上解决该问题,必须降低润滑油箱的闪蒸压力,故建议将润滑油箱的出口管线引至浅冷入口(压力为0.030.05MPa)。具体方案如下图所示:5、深冷装置部分水冷器脏堵问题。深冷站于2010年8月12日停机清洗了丙烷机水冷器HX-101,丙烷机油冷器HX-401及压缩机润滑油水冷器E-2001/A、E-2001/B。2011年3月2日启机运行后,由于水质原因各水冷器结垢速度比较快,到7月30日各台水冷器出口温度均超出设计值及正常运行值,目前已经影响到了制冷系统的平稳运行和装置制冷温度的控制。整改建议:建议将各水冷器更换成空冷器:

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