KK 新手调试经验1.doc

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1、KK 新手调试经验1:烧X还是十字模式?新手还是建议烧十字,比X模式稳定。 X模式是对前2电机、后2电机,或左2电机、右2电机进行平衡控制,对电机电调的一致性要求高,咱XXD电调是最低配置,还是烧十字吧。飞行方向上,十字比X模式容易辨认。无论正反桨,安装时,有字那面冲上。本例以韩国 KR 固件为例,版本1.4-1.7基本都一样2:安装电机电调。4个电机位置顺序,旋转方向一定要按照KK 中文说明进行安装,这样方便以后调试。电调最好安装在靠近螺旋桨桨尖处,有助于电调散热。电机和电调可直接锡焊连接,但事先要接到接收机上弄清旋转方向再焊好套热缩管。也可焊接香蕉插头后再连接,方便改变旋转方向。(调换电机

2、任意两根线,可改变旋转方向,有的电调支持编程模式中设定转向,请仔细看电调调试说明书)3:激活KK板。按照资料介绍,连接好接收机和四个电调,其中3个电调接头的红线,即5V供电,要用针从插接头上挑出来,只用一个电调给KK板及接收机供电。(兔哥提示说,全部接头也可直接插到KK板子上,这是因为多数电调都是线性BEC供电,允许并联供电,对于开关供电的BEC电调,是不允许并联供电的)KK板子上的YAW、PITCH、ROll3个电位计于中间位置,遥控器油门最低,开关打开;四轴电调上电,KK板LED灯闪一下就灭,把方向摇杆向右打到底,停2秒,KK板上的LED灯常亮,表示顺利激活KK板。如果方向摇杆设置反向,则

3、向左打到底试试,有的遥控器还要把油门微调向下动几格,才能激活。4:谢“兔哥”提醒,这里少了重要一步:校准控微调中点。如果不校准,可能控上的微调要微调很多,KK才能平稳悬停。方法是:KK断电,板子上PITCH电位计逆时针旋到底,打开控,控上微调全部回中,KK板及接收机通电,KK LED 灯闪数下,稍等2秒,又闪1下。KK断电,PITCH电位计旋回中点位置。校准微调中点完成。看来这3个电位计每个都有用,YAW用来校油门行程;PITCH校控微调中点;ROLL调陀螺仪反向。全部逆旋到底,用来复位,呵呵。5:KK板激活后,先不装桨,轻推油门,看看4个电机是否同时启动。如果电机不同时启动,或根本不动,需要

4、校准油门行程。将4轴电源断开,把YAW电位计逆时针旋转到底,遥控器油门向上到最大位置(遥控器不要断电哦),KK4轴重新通电,KK板LED灯会快速闪动数下后熄灭。约2秒后,听到电机发出滴滴两声后,快速把油门拉到最低,电调响短音数下,表示锂电节数。再跟着一声长音,表示油门行程校准完毕。再轻推油门,4个电机应同时启动。注意仔细观察电机旋转方向,一定与KK 中文说明一致。实际上这一步骤中,还可以更进一步校准四个电调其他编程模式参数,以保持一致,如保护截止电压、正常启动、缓启动、近角等参数,方法是控油门保持最大,多等一会儿,四个电调就会同时进入编程模式。建议把电池设置为镍镉模式,锂电模式保护电压较高,飞

5、行时间稍长,容易某个电调先进入保护而失去平衡。我飞4SA123,锂电模式下满电飞2分钟后就失去平衡,改为镍镉模式,能一直飞到疲软,呵呵。顺便说一下,以下情况也需要校准油门行程:1 重新刷过固件。2 更换了电调。3 更换了飞控板。4 更换了遥控器。6:4个电机装好桨,把4轴紧抓在手里,再轻推油门,直到四轴能接近悬停,如果前面步骤正确的话,保持YAW、PITCH、ROll3个电位计于中间位置,已经可以试飞四轴了,根据试飞状态再略微调整控上的微调。前后左右轻微晃动四轴,能感到四轴的电机转速发生变化,产生一股力来抵消晃动,这说明四轴陀螺仪的反向是正确的。如果反向不正确,则推油门时,会感到四轴在手里拿不

6、稳。一般四轴陀螺仪的反向不用调整,韩国KR 的固件试过多次,还没遇到过反向的。曾试试反向,倒越调越乱,只好重新烧固件才好。试烧过德国固件,仅YAW需要反向,即ROLL顺时针到底,KK通电,灯闪数下,遥控动一下方向微调,灯慢闪,YAW反向完毕,ROLL旋回原位。据说把YAW、PITCH、ROll3个电位计全部逆时针旋到底,重新通电,也能回复到初始状态。7:如果想四轴悬停稳定,顺时针调高YAW、PITCH、ROll3个电位计,陀螺仪感度变高,直到四轴飞行时在某个方向发生轻微晃动,说明那个方向的陀螺仪感度高了,再逆时针降低点就好了。如果控制反向,在控上直接改过来就行。注意陀螺仪反向和控制反向是两个不

7、同概念,不要混淆了。若陀螺仪反向了,KK根本不能飞。提醒下,德国固件是逆时针感度变高。8:注意事项及建议:换遥控器或换不同的KK板要重新调油门行程,最好把桨拿掉再调,避免电机突然高速旋转出意外,本人曾因此损坏两支桨加外伤。电机大小,KV值和桨的大小选择要合理。经验是XXD 2212 KV1000 配1045正反桨,XXD 2208 KV1200 配 8038正反桨。曾测过悬停时的总电流,约12A,平均到每个电调也就3A,所以选10A的电调也完全够用。今天发现这张图很有用,特别是向下数第三个,“油门解锁状态下校准陀螺”,很有用。校准时,能看到点亮的LED灯会暗数下。因为KK 价廉,用的是低端陀螺

8、芯片,有温度漂移现象。飞行过程中停下来,多校准几次陀螺仪,能减轻温飘的影响,基本不用动微调了。Acro 模式,前后和左右控制变得灵活,适合飞前后左右翻转特技;UFO模式,仅旋转变得灵活,可以快速旋转,比较接近450直机旋转的速度了小改KK板 最近凑热闹,也装了个KK四轴,飞起来发现贼的很,而且动作大了点就莫名其妙地翻倒,看原理图就感到板上的AREF电压太低了,按R9,R10的分压比,是1.6V左右,AREF电压是提供AD转换的,而那三个传感器输出是1.25V左右,而且低档传感器的误差很大,动作大点就会超过1.6V,程序就会误动,为了提高电压,把R10的68欧换成220欧,电压提到2.5V,电压高了传感器的灵敏度会降低,要将电位器稍调高一点,飞起来感到稳定了不少.模式设置.JPG (60.97 KB)2011-6-1 21:14

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