320MW煤粉炉的飞灰可燃物调整及实验分析

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1、320MW煤粉炉的飞灰可燃物调整及实验分析马飞【摘要】通过分析淮北国安电力320MW煤粉炉的飞灰实验数据,提出改进锅炉燃烧调整、降低飞灰可燃物、炉渣可燃物及炉膛出口NOX含量的方法,进步锅炉运行效率。【关键词】飞灰;氧量;对冲;锅炉效率0前言锅炉的热损失中,机械不完全燃烧热损失占第2位,约为2%,仅次于排烟热损失。在锅炉正常运行调整中,进步锅炉热效率,飞灰可燃物的降低存在着很大潜力。对于大型火力发电机组,锅炉热效率每进步1%,将使整套机组的热效率进步0.3%0.4%,标准煤耗可降低34g/kwh。1锅炉设备简况淮北国安电力一期工程两台320MW机组锅炉是采用了美国CE公司的引进技术。锅炉为亚临

2、界、自然循环、一次中间再热、全悬吊、半露天布置、固态排渣、平衡通风、燃煤汽包锅炉。采用四角切圆燃烧、热风送粉。燃烧器:煤粉燃烧器为直流摆动式程度浓淡别离燃烧器,最大摆角30设计值,四角布置,20只分五层。锅炉布置A、B、C、D四套中间仓储式制粉系统,每台制粉系统有两个三次风喷口布置于粉层上部2实验目的2020年由于国家煤炭行业去产能,导致煤炭价格不断上扬,本地煤矿部分矿井关闭,公司被迫采购偏离设计煤种的市场煤和煤泥进展掺烧,由于外地市场来煤发热量偏离设计值1.5MJ/KG以上,且揮发分长期维持在13%到15%之间且固定碳含量偏高,给锅炉燃烧稳定性和飞灰可燃物带来较大影响,为了适应新的煤种,降低

3、飞灰,进步锅炉效率,进展了飞灰调整的专项试验,下面把实验过程与数据与大家分析交流,为运行人员提供可靠的运行指导。3实验过程3.1煤粉细度R90调整18月3日化验结果:#1炉A、C均为6.5;#2炉C、D分别为为7.7、7.8;2煤粉细度调整:8月5日09:00将#1炉A、B、C、D粗粉别离器折向挡板由25度调至10度,#2炉A、B、C、D粗粉别离器折向挡板由30度调至15度;#1炉煤粉细度B、C、D均为6.72、5.16、4.65;#2炉A、C、D分别为为5.36、4.79、8.52;3.2燃烧器摆角调整:结合7月29日至8月3日对燃烧器摆角的调整情况来看,上摆角摆至程度后,飞灰、炉渣含碳量与

4、7月10日至28日相比,有一定程度下降,飞灰含碳量可以控制在3左右且炉膛出口NOX含量上升10mg/NM3左右。说明上组燃烧器摆角程度摆动对飞灰有影响,将上组燃烧器下摆至-5,观察飞灰、炉渣变化。3.3风门挡板开度、给粉机转速配比调整:1给粉机全部投运层周界风门全关,有停运给粉机层周界风门开启510%。2采用“O型燃烧方式或“对冲“燃烧方式时,主燃烧区域二次风量调整,AB、BC、CC、DD层风门开度在3055%范围内调整。3B、C层给粉机转速最高,其它层与B、C层给粉机转速偏向加大,A层高于D层,D层高于E层4各试验工况结果简要描绘1工况一:上层燃烧器摆角由0下倾4。机组负荷分别为:242、2

5、35MW。氧量分析为:2.8、4.1。飞灰:#1、2炉飞灰分别为2.22、2.66。炉膛出口NOX:#1炉511、502;#2炉484、5322工况二:二次风挡板中间层挡板开度试验。机组负荷分别为:260、255MW。氧量分析为:2.5、3.7。飞灰:#1、2炉飞灰分别为3.69偏大原因:氧量偏离设定值、2.69。炉膛出口NOX:#1炉453、472;#2炉473、533。3工况三:煤粉细度调整试验。机组负荷分别为:255、250MW。氧量分别为:2.3、4.02。飞灰:#1、2炉飞灰分别为4.62偏大原因:氧量偏离设定值较多、2.31。炉膛出口NOX:#1炉447、473;#2炉507、55

6、6。4工况四:二次风挡板中间层挡板开度试验。机组负荷分别为:190、195MW。氧量分析为:4、5。飞灰:#1、2炉飞灰分别为4.41因雨天,该取样筒堵塞,灰样失真、1.64。炉膛出口NOX:#1炉546、533;#2炉565、570。5工况五:二次风挡板中间层挡板开度试验。机组负荷分别为:240、205MW。氧量分析为:3.2、4.6。飞灰:#1、2炉飞灰分别为1.88、1.23。炉膛出口NOX:#1炉508、520;#2炉491、521。4调整措施4.1燃烧器摆角1入炉煤挥发分小于13%,固定碳含量大于53%,燃烧器摆角上下组采取大“对冲“燃烧方式,下层摆角上摆,上摆角度不超过12,上摆角

7、下摆05,顶层摆角上摆。2入炉煤挥发分1315%,固定碳含量大于53%,燃烧器摆角上下组采取小“对冲“燃烧方式,采取下层摆角上摆,上摆角度不超过12,上摆角程度,顶层摆角上摆。3入炉煤挥发分1517%,固定碳含量小于53%,不采用“对冲“燃烧方式,下层摆角上摆,上摆角上摆,顶层摆角上摆,各层上摆角度不超过12,根据汽温、各受热面壁温、炉膛结焦情况进展调整。4顶层摆角尽量不下摆,下摆后对炉膛出口NOX含量影响较大。4.2二次风挡板中间层挡板开度1在保持氧量一定的情况下,中间层AB、BC、CC、DD风门开度对飞灰、炉渣与炉膛出口NOX含量的影响为反向,根据试验情况,随着负荷、给粉机转速减增,中间层

8、风门开度3545%,对飞灰、炉渣影响不大,对炉膛出口NOX含量降低作用明显。2中间层风门开度小于30%,对飞灰、炉渣影响较大,对炉膛出口NOX含量降低作用不明显。3中间层风门开度大于55%,对飞灰、炉渣影响不大,造成炉膛出口NOX含量迅速上升;建议根据负荷、给粉机转速变化,中间层风门开度控制范围为3550%。入炉煤固定碳含量增加,适当开大5%。4给粉机全部投运层周界风门全关,有停运给粉机层周界风门开启510%。5随机组负荷变化,二次风与炉膛差压应保证0.65KPa1.1Kpa随负荷增加逐渐进步二次风与炉膛差压。入炉煤固定碳含量增加,适当进步二次风与炉膛差压。6EX二次风挡板开度应根据E层给粉转

9、速控制在2035%开度随给粉转速增加挡板开度逐渐增加。E层给粉机停运后,EX二次风挡板应至1020%,并适当开大DE层风门挡板开度;DE层二次风挡板随D层给粉转速的下降应适当关小。7AA层风门挡板开度不小于50%;A层给粉机全部停运后,AA、A层风门挡板应保持10%开度,AB層风门挡板开度不小于50%。4.3氧量氧量大小对飞灰、炉渣与炉膛出口NOX含量的影响;1氧量过大时,对飞灰、炉渣降低作用不明显,甚至可能会出现因风量过大,造成烟气流速过快,造成飞灰、炉渣含碳量变大,甚至可能出现锅炉灭或的情况;造成炉膛出口NOX含量大。2氧量小于3,对飞灰、炉渣影响比较明显,造成飞灰、炉渣含碳量迅速变大,炉

10、膛出口NOX含量小。结合飞灰、炉渣与炉膛出口NOX含量。4.4给粉机转速配比1给粉机转速布置采用“O型燃烧方式。2B、C层给粉机转速高,其它层与B、C层给粉机转速偏向加大,A层高于D层,D层高于E层。3A层给粉机转速对炉渣含碳量影响较大,建议采用多台低转速运行方式。4D、E层给粉机转速对飞灰含碳量影响较大,建议采用多台低转速运行方式。4.5乏气带粉量、乏气温度乏气带粉量、乏气温度对飞灰影响较为明显。1煤质挥发分含量小于13%,制粉系统再循环挡板应保持全开状态,减少乏气带粉量。2三次风温维持110左右,三次风周界风门关闭;掺配有高挥发份煤的制粉系统三次风温按掺烧高挥发分煤规定控制。4.6在不堵粉管、喷口不结焦的前提下,降低一次风压至3.8KPA左右,如发现入炉煤挥发分含量增加或粉管有堵塞趋势、喷口挂焦现象,立即进步一次风压。4.7煤粉细度对飞灰、炉渣含碳量与炉膛出口NOX含量影响方向相反,但煤粉细度过低会影响制粉出力,导致厂用电率升高。5结论虽然锅炉燃烧是同一个动态的过程,但是采用上述指导方法调整以后,锅炉飞灰含碳量从月平均3.5%以上降至2%左右,效果显著,在燃用接近设计煤种的煤质时,飞灰含碳量可降至1.5%以下,获得了良好的效果。参考资料:国安电力运行规程、飞灰含碳量实验方案。责任编辑:朱丽娜

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