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1、案例分析试题1、某井钻到位于井深2800米处的非目的层发生井漏。(1)由于钻头喷嘴的影响,带钻头堵漏风险很大,决定先提钻。(2)起钻中为了抢时间,起钻速度高于平时起钻速度,按起出管柱体积等量灌入钻井液,又因班里人少,无人坐岗。(3)到起到第一柱钻铤时发生间断井涌。此时决定强行起完钻铤后下光钻杆。(4)到起到第二柱钻铤时发生强烈井喷,钻铤内外同时喷出。抢接防喷单根失败。(5)立即关了环形防喷器。但井内仅剩了3柱长80米的53/4钻铤,太轻,被井内压力冲出井口。请分析井喷失控的原因2、某井队钻井施工的井口井控防喷器组合形式为:FZ2835全封FZ2835半封FH2821各一个。按标准要求进行了高压
2、试压合格。(1)当用密度1.30g/cm3的钻井液钻进到井深2500米处发生天然气气侵。停泵关井检查,关井立压为零,关井套压0.2MPa,罐面无明显上升。(2)开井边钻进边加重,当将井内钻井液密度加重到1.55g/cm3时已钻进到井深2600米,此时发生井漏,测得漏层井深2500米,即2500米处是产漏同层。(3)带钻头打水泥堵漏,候凝24小时钻开水泥塞。当钻完水泥塞后钻头泥包,未进行试漏就起钻换钻头,便于恢复钻进。(4)为抢时间,起钻速度快于以前的起钻速度。由于人员少,无人坐岗和记录灌入量,当起钻到井深1500米处发生天然气溢流(2500米处气层未堵住),关井后测得关井立压0.5MPa,关井
3、套压1 MPa,溢流量1.5m3。因溢流不严重就开井循环,同时准备泵入密度1.80g/cm3的储备钻井液压井。(5)开井开泵循环5分钟后突然发生井喷,喷出井口30米高。采用硬关井方法关井。当关环形防喷器时因液控管线被堵而失败,关半封时,因闸板上部密封失效而失败,迫使放喷。尽管放喷后井口套压降低了,但仍有套压,半封闸板上部和前部密封越刺越严重,导致井喷失控。请分析井喷失控的原因3、某井起钻铤时井喷失控着火。(1)基本情况:井型:评价井 设计井深:700米 井喷时井深:690米地层压力:地质预告地层压力系数1.07,实际是1.30地层流体类型:预告为水层,实际是浅气层钻井液密度:1.22g/cm3
4、(2)钻具结构:原钻具结构:83/8取芯钻头73/4取芯工具61/4钻铤一柱5钻杆井喷时井内钻具:83/8取芯钻头73/4取芯工具61/4钻铤一柱套管:95/8表套203米(3)防喷装置情况:井口只装一个FZ3521半封闸板防喷器,试压15MPa,内控管线为由壬连接,只在左边接出一条5放喷管线,长40米。(4)井喷失控与着火经过: 96年7月26日10:25 取芯钻进到井深690米处发生气侵10:30 割芯13:00 起钻到井深48米,钻铤内冒钻井液。起钻中应灌浆22m3,实际灌入19 m313:20 抢接4A1410接头,抢接钻杆和抢接方钻杆均不成功。13:25 钻铤内和环空同时喷钻井液,喷
5、势越来越大,最后喷高出转盘面40米,喷出物起初为钻井液,后来为盐水和油气。13:30 把井内钻铤和取芯工具喷出,钻头顿在底法兰处。7月27日,在处理过程中,抢下钻杆时,使用大钳不慎,大钳卡钻杆过猛产生火花而着火,烧毁了整个钻井设备和井口装置。请分析井喷失控的原因和应吸取的教训。4、某井防喷器组合形式为全封,半封和环形防喷器各一个,压力级别为70MPa。井内钻具为81/2钻头,159mm钻铤5柱长138米,127mm钻杆。当用密度2.20g/cm3钻井液钻开了位于井段25002900米的三个气层(非目的层)。由于下钻速度过快造成了井漏,漏层位于井深2750米,带钻头堵漏。堵漏侯凝24小时后,钻完
6、水泥塞发现钻头被泥包(水泥塞最上边和最下边的混浆造成),只好起钻换钻头。由于起钻速度过快,加上灌钻井液不及时,导致了井喷。按正确的关井程序实施关井中,当打开环形防喷器后发现半封闸板未关严,原因是地层喷垮后的一块岩石卡在半封闸板前部。当时喷势和声音很大,硫化氢含量很高,钻台、机房人员跑到安全地带。当班司钻立即打开液动放喷阀和半封闸板防喷器也迅速跑离危险区。喷势越来越大,当井内钻井液喷完后井内钻杆开始缓慢上走,后来逐渐越走越快,出井口的钻杆穿过机房向外延伸,最后井内钻具全部冲出。井喷失控持续两个多小时后,井内垮塌严重,停喷。结果造成该井报废。试分析:事故的原因及教训。关井时遇到类似情况应怎样正确处理。5、某井技术套管下到井深3000米,套管鞋处的地层破裂压力当量密度1.90g/cm3。当用密度1.50 g/cm3的钻井液钻进至井深4000米处发生溢流。关井后测得关井立压、关井套压分别是3MPa和5MPa,溢流量1.9m3。采用司钻法压井,第一循环周排污结束后,泵入密度为1.55 g/cm3的泥浆压井。当压井泥浆到达钻头后,停稳泵关井,此时关井套压3MPa,关井立压1.04MPa,继续泵入压井泥浆,当压井泥浆返出井口后停稳泵关井,此时关井套压=关井立压=1.04MPa,压井失败。请分析压井失败的原因。3Well Control