锅炉事故汇编.doc

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1、第一章 锅炉篇第一节 辅机故障案例一、一次风机抢风造成机组出力下降 一、 事件发生时间:2006年07月09日二、 事件发生时工况:机组运行正常,负荷600MW,主汽压力23.9Mpa,主汽温度567,再热器压力3.45Mpa,再热汽温度565。锅炉为上锅四角切圆燃烧方式。三、 事件发生、扩大及处理情况:10时09分,运行人员监盘发现两台一次风机动叶开度100%,A一次风机电流112A,动叶由76%开至100%,出口风压由11.2KPa降至6.5KPa;B一次风机电流207A,动叶由75%开至100%,出口风压由10.7KPa降至8.1KPa。10时12分,运行人员在按值长令将负荷降至590M

2、W时,一次风机仍有抢风现象。立即手动打掉1F磨,一次风机解手动调整,立即派巡检就地检查A一次风机声音异常,振动和轴温均正常,将负荷减至350MW,两侧一次风机出力调平,就地检查风机声音正常,投一次风机自动,负荷升至480MW。经检查后发现A侧空预器出口一次风门就地开度在50%,将A侧空预器出口一次风门开至90%。11时39分,机组负荷630MW时,A、B一次风机动叶开度在65%左右,没有发生抢风现象。A侧空预器出口一次风门开度在90%后,空预器一次风侧换热均匀, A、B两侧排烟温度为132左右。四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:一次风机抢风导致机组降出力。2. 根本原因分析:a

3、) A侧空预器出口一次风门就地开度在50%,造成A一次风机出力降低,当一次风机动叶开度在65%时,A一次风机出口截面积减少,风量不足,A侧空预器出口一次风压9.51 kPa,B侧空预器出口一次风压8.25 kPa。b) 阀门试验时,没有认真核对造成实际开度与远传信号不一致。五、 事件暴露出的问题:1. 对设备验收的管理需要加强。2. 运行人员风险意识有待加强。3. 运行人员经验不足,对几天来排烟温度出现的偏差没有认真分析、查找。六、 防范措施1. 加强培训,提高运行人员水平。2. 加强运行分析,尤其对异常情况的分析。3. 加强对设备验收的管理。案例二、一次风机喘振导致MFT 一、 事件发生时间

4、:2006年06月28日二、 事件发生时工况:机组负荷430MW,主汽压23.99MPa,温度570, CCS协调投入,AGC投入; A、B汽泵运行,电动给水泵备用;A、B循环水泵运行,两台引风机、送风机、一次风机运行,A、B、D、E磨煤机运行,总给煤量158t/h,给水流量1375t/h。锅炉为上锅四角切圆燃烧方式。三、 事件发生、扩大及处理情况:05时10分值长令投入AGC,05时13分AGC指令升负荷,功率变化率10MW/min,热一次风母管压力为7.63KPa。运行人员暖C制粉系统,发现C磨出口挡板3开反馈未到(C磨出口挡板实际是全开,由于磨出口挡板位置高,运行人员不方便就地判断是否全

5、开),于是将C磨出口门关闭后再开一次,试图全部打开C磨出口挡板,当C磨出口挡板3开反馈仍然未到后,运行人员联系热工处理。05时29分24秒,热一次风母管压力上升至8.95Kpa,运行人员发现B一次风机电流75A,A一次风机电流130A;判断B一次风机发生失速现象,并解除一次风机自动控制,开始调整两台一次风机出力。05时29分30秒,炉膛压力796Pa,随即回复至正常控制值。05时29分35秒,热一次风母管压力下降至5.62KPa。05时30分13秒,机组负荷453.0MW,总给煤量201.0t/h,给水流量1400.0t/h;中间点温度设定415.4,实际412.5;主汽压力设定20.7MPa

6、,实际20.9MPa。此后中间点温度开始下降。05时33分00秒,机组负荷475.0MW,总给煤量210.0t/h,给水流量1458.2t/h;中间点温度设定416.4,实际405.9;主汽压力设定21.9MPa,实际21.1MPa。中间点温度到达最低点,之后逐渐上升。05时36分19秒,热一次风母管压力升至6.37KPa;05时36分35秒,热一次风母管压力升至7.24KPa。05时36分30秒,机组负荷483.0MW,总给煤量196.0t/h,给水流量1459.0t/h;中间点温度设定418.5,实际418.0;主汽压力设定22.4MPa,实际21.7MPa。此时中间点温度开始超过设定值,

7、迅速上升。运行人员降低机组负荷,并减小中间点温度设定值。05时40分13秒,机组负荷432.0MW,总给煤量158.0t/h,给水流量1321.0t/h;中间点温度设定415.0,实际454.0;主汽压力设定21.6MPa,实际24.3MPa。运行人员解除协调控制,加大给水,并于05时40分13秒手动停E磨。05时40分43秒,中间点温度到达跳闸值457.0;延时3秒,05时40分46秒,MFT主保护动作。机组6时40分点火,10时53分并网。四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:汽水分离器出口温度髙髙,导致锅炉MFT动作,机组跳闸。2. 根本原因分析:a) B一次风机先天存在缺陷

8、(性能试验证明此风机运行特性不符合设计要求,喘振压力偏低),运行中易发生喘振。 b) B一次风机在扰动工况下发生喘振后,运行人员调整经验不足,没有注意到由此引起的磨内积粉现象,当一次风机喘振处理正常后,一次风压随之恢复正常,大量磨内积粉进入炉膛,致使汽水分离器出口温度失去控制,造成温度高保护动作。五、 事件暴露出的问题:1. 发电运行部值班人员在处理8B一次风机喘振,引起的系统风压、煤量的变化,经验不足,暴露出发电运行部前期培训工作基础抓得不牢,对已制定技术措施没有进行认真地学习和落实(公司已制订下发了防止一次风机喘振调整技术措施)。 2. 值班人员因经验不足造成调整不当,在进行风机喘振异常处

9、理时,一次风压长时间偏低,造成磨煤机积粉。磨煤机出现积粉后,值班人员在分离器出口温度变化时,处理不及时,致使事故扩大。六、 防范措施:1. 强化学习“防止一次风机喘振调整技术措施”,定期进行现场考问。2. 完善相关技术措施和事故预案,组织全体人员学习和考试,提高实际操作技能。3. 提高运行值班人员事故处理能力,根据机组、设备运行方式结合健康状况,每天有针对性的做好事故预想。4. 针对这次事故组织各值进行认真讨论分析,确保此类事故不再发生。案例三、风机出口门反馈消失一次风机跳闸 一、 事件发生时间:2007年12月24日二、 事件发生时工况:机组168小时试运第六天,锅炉两套送、引风机,一次风机

10、运行,六台磨运行,机组负荷618MW,协调投入;其中A一次风机由于动叶调节机构故障,已将动叶固定在61%位置(焊死);在事故预案中要求将A一次风机所有保护解除。锅炉为东锅前后墙对冲燃烧方式。三、 事件发生、扩大及处理情况:10时59分47秒, B一次风机跳闸(首出为B一次风机出口门开反馈信号消失),触发锅炉RB动作,#2、#4磨相继跳闸,自动层投A、F层点火油枪。在锅炉降负荷增投其它油枪过程中,一次风压快速降低至5.6kpa左右,运行人员立即手动停止#3、#5磨煤机,解给水自动快速降低给水量,当给水流量达1369t/h时,11时01分至11时06分主汽温度由564快速降至359;投入E2、C3

11、启动油枪。由于主汽温度下降较快,在11时01分和11时03分两次启动B一次风机,均由于出口门打不开造成一次风机跳闸, 11时04分监盘主值紧急停止A汽动给水泵运行,给水流量最低降至670t/h,负荷降至216 MW。由热控人员强制条件在就地先打开出口门,后启动B一次风机运行正常,再投入#5磨运行。至11时06分主汽温度才开始缓慢上升,最后负荷稳定在300MW大约50分钟后,逐渐升至605MW。四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:B一次风机出口门开反馈信号消失,导致B一次风机跳闸。2. 根本原因分析:a) 没有完全采纳试运指挥部的意见将A、B一次风机的所有保护退出,由于保护信号误发

12、引起动作。b) 由于调试过程中怕转速升降过快引起汽动给水泵跳闸,转速调节速率由600rpm改为300rpm,造成减水较慢,致使主汽温度降低过快;再加上B一次风机出口门打不开,采取先开门后启动风机,致使一次风压降低至3.26kpa,炉内燃烧变弱,使得主汽温度急速下降。五、 事件暴露出的问题:1. 运行人员技术水平有待于提高,对事故处理能力不足,当一次风机跳闸时没有果断停止一台汽泵运行。 2. 在事故预案中要求将A、B一次风机所有保护解除,但是最终没有实施此方案,风险预控措施不完善,执行不彻底。3. 热工人员和相关专业人员对逻辑审查不严谨,没有认真开展危险点分析,导致存在一次风机出口门开反馈信号消

13、失跳风机不合理逻辑。4. 在设备处于非正常方式运行时,运行人员没有做好事故预想导致主蒸汽温度突降。六、 防范措施:1、 将B一次风机出口风门切至就地手动,解除所有风机出口门联跳风机条件。2、 深入优化热控逻辑。机组168小时试运结束后,更改风机跳闸逻辑。在风门开反馈消失跳风机逻辑再与上风机出口风压闭锁。3、 处理一次风机跳闸如果给水降速过缓,应果断紧急停止一台汽泵运行。4、 尽快查找B一次风机出口门开反馈信号消失误发的原因并及时消除。5、 在处理一次风机跳闸事故时应该防止一次风压大幅度波动。此工况对炉燃烧影响特别很大,从而加大事故处理的难度。6、 生产准备过程中,在人员培训方面应该加强处理应急

14、事件能力的培训,做好反事故演练和事故预想。案例四、风机油站故障一次风机跳闸炉MFT一、 事件发生时间:2006年05月10日二、 事件发生时工况:负荷430MW,A、B运行,B、C、D、E磨煤机运行,A、B一次风机、送风机、吸风机运行,B凝结水泵运行,A、B循环水泵运行,其它辅机运行正常。准备做1B一次风机电机油站油泵定期切换工作。三、 事件发生、扩大及处理情况:2006年05月10日10时20分,#1机组主值准备做1B一次风机电机油站油泵定期切换试验。按照运行部要求,首先派巡检到1B一次风机电机油站检查B油泵运行正常,汇报集控主值。10时25分,主值确认DCS画面一次风机润滑油压0.08Mp

15、a,将1B一次风机电机油站A油泵启动。两台油泵同时运行时就地巡检汇报油泵出口压力升高,主值确认DCS画面一次风机润滑油压升高至0.1MPa后稳定在0.09Mpa,汇报单元长。10时27分,单元长确认一次风机润滑油压升高后令主值投入B油泵联锁,停止B油泵。一次风机润滑油压突降为0.02MPa,1B一次风机跳闸,RB 动作, B油泵联启,油压升至0.09Mpa。1B、1E磨相继跳闸,火焰监视器火焰闪动严重,值长令单元长紧急投入AB层1、3,CD层1、2、3、4共6支油枪助燃;调整1A一次风机出力,维持一次风压正常(7.4kpa),调整炉膛负压正常后立即准备启动1B磨。令副值全关过热器与再热器减温水,监视调整汽温,检查机侧设备运行情况,根据主汽压力下降情况适当调整主机调门开度; 令#1机组主值监视并调整给水系统。10时40分,发“给水流量低”报警,炉MFT,汽机跳闸,1发电机解列。值长汇报省调及公司相关领导,并指挥当值运行人员完成停机后的其它操作。四、 事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:“给水流量低”信号发出导致炉MFT,汽机跳闸,1发电机解列。2. 根本原因分析:a) 机组RB发生过程中,运行人员对给水流量调整不及时,导致给水流量降低至保护动作值。b) 运行人员对油泵内部结构及对齿轮泵两台同时运行时油压应升高2倍的情况不

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