18K打包机液压系统改造方案

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1、18K打包机液压系统改造技术方案审核:詹领编制:薛文伟仪征化纤股份公司短纤生产中心2011年5月18K打包机液压系统改造改造一、项目概况打包机是涤纶短纤生产流程中最后的生产设备,也是一台主要设备,其运行的稳定性不但制约着整个生产流程,同时还直接影响各种消耗,是生产成本中的重要因素。18K生产线是按照年产1.2万吨中空纤维设计,打包机是邯郸纺织机械厂生产的HV804打包机,设计包重200公斤,随着涤纶短纤维市场竞争的加剧,为减少包装和运输成本,6D中空纤维包装重量逐渐从200公斤提到250公斤,现在又提高到300公斤,随着差别化产品的开发,蓬松性更好的13D、18D中空纤维相继生产。由于中空纤维

2、有有硅和无硅之分,切断长度又有多个品种,每种产品在打包环节呈现的特性也各不相同,因此18K打包机需要在多种中空产品生产特性中调整工作状态,需要打包机的各个部分都具有较高的适应性,尤其设备本身的能力要满足工况要求。HV804打包机液压系统广泛采用插装阀,主压系统、提箱系统、预压系统、提升系统都是由相对独立的模块工作,模块与模块之间通过管道连接,工作时整个液压站受阀芯的开闭动作影响,震动噪音都较大。二、改造理由:由于中空纤维具有很强的回弹性,随着打包重量的增加,液压系统的能力越来越不能满足产品包装要求。而18K打包机液压站是1996年生产的,由于当时的技术能力所限,液压站模块数量多,模块与模块间连

3、接的管路也多,所以密封点相应的也就较多,给日常维护带来了相当大的困难。打包机液压系统原设计压力为18MPa,6D中空产品在打250公斤包重时,液压系统基本可以满足生产要求,但是在包装300后,液压系统最高工作压力需要达到将近20MPa,由于液系统集成度较低,管路复杂,密封点多,阀件工作时冲击巨大,因此油路系统漏点多,经常需要停车补焊,尤其主压油缸顶部已经焊接多次,油缸顶部焊接区域材质性能逐步发生变化,耐压能力逐步减低,已经不适于继续维持。而且泄露的液压油还会造成地面湿滑,存在人员滑倒的隐患。不仅如此,由于油缸顶部及管接头的泄露,难免在产品中有液压油污染,造成用户投诉,影响声誉。三、改造方案:1

4、、参照17K液压油站,改造油站模块式阀组,提高集成度,尽可能减少连接模块之间的管道,减少密封点,消除油站区域管道露点。2、调整阀组模块的动作速度,消除阀块冲击,减少漏点,提高系统运行的稳定性。3、优化管道部件放置位置,并改进油缸连接口的密封设计,避免产品通过上方空间出现液压油泄漏点。4、重新设计制作主压和预压油缸,加大油缸活塞工作面积,降低系统工作压力,从根本上提高密封的可靠性。四、改造后达到的效果1、有效降低系统工作压力,满足目前不同品种产品的正常稳定生产要求。2、消除液压油污染产品的隐患,满足用户要求。3、消除液压系统振动与噪音,改善现场作业环境。4、消除液压油站自身漏点带来的维护困难和环境污染问题六、主要设备材料一览表:序号设备名称规格型号单位数量估算费用1液压油站系统HV8041套27万元2主压油缸HV804改22套30万元3预压油缸HV8053改31套13万元合计/70万元七、投资估算:该改造项目预计总投资为75万元。其中设备材料费为70万元安装工程费为5万元。八、实施进度:设备材料采购到位后15天即可实施完成

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